徐文杰,張忠波
(中電博微電子科技有限公司,中國電子科技集團公司第三十八研究所,安徽 合肥 230088)
傳統軍工企業受制于多品種小批量生產特點的束縛,手工作業占比大、設備老舊、生產模式落后,關于設備的管理自然容易被忽視。由于行業特點,早期軍工企業更關注產品的質量,對成本和效率重視不足。隨著軍工企業管理提升的推進,產品模塊化水平逐步提升,為自動化批量生產提供了基礎條件。特別是隨著“中國制造2025”的提出,自動化設備、自動化產線、數字化車間在軍工企業逐漸投入使用。然而,由于之前缺乏系統的設備管理經驗,導致在在增加設備時比較盲目,產能不足首先想到的是加人加設備,導致投入設備多,利用率不高的情況產生。這樣粗放的管理勢必導致企業運營成本上升,同時設備創造價值能力不強,嚴重影響國有資產的增值能力。而精益管理作為一種降低成本、減少浪費的管理理念已取得了廣泛的應用。隨著近年來精益管理在企業的推行,如何在設備管理方面應用精益思想,減少不必要的設備投入,發揮好現有設備能力,促進企業提質增效,需要得到更多的關注。
某軍工企業受限于產能提升壓力,從2013年開始導入精益生產,改變了之前“作坊式”加工,一個人從頭到尾作業模式,在多型產品的裝配環節實行流動化生產方式,拆分工序,建立了流水生產線,人均產出提升92.3%。后端裝配能力的提升,對前端供應產生巨大壓力,特別是一些變頻模塊等自制零部件。這些自制件主要由設備加工,相比于作業人員,設備的柔性顯得不足,不能夠像裝配流水線一樣根據節拍加減人,設備數量和種類短時間很難有變化。如何利用現有設備,提升制造能力顯得更加重要。針對某車間變頻模塊的生產過程,通過“現地現物現認”的“三現主義”現場測時、觀察,發現設備時間開動率不高,每日實際產出與理論產出差別較大。
根據生產任務測算,某車間變頻模塊每日需要生產15件,目前生產不穩定,平均每日產出8件左右。該模塊生產流程較長,共35道工序,如圖1所示。存在手工作業和設備加工的反復交替,現場在制品多,生產整流化差,每日產出不均衡。通過各工序能力分析,發現各工序能力嚴重不均衡。每天可用時間420分鐘,根據每天產出15件,得到生產節拍=420/15=28分鐘/件。 瓶頸工序并不是很多,僅有5處,而其中四處的工序能力達到14件/天,只要稍作改善即可滿足產能要求。只有自動貼片產能缺口較大,目前只能產出8件/天(表1)。

圖1 變頻模塊生產流程

表1 瓶頸工序能力

表2 生產準備工作清單
對自動貼片設備進行測時分析,設備開動率僅有36.7%,即增值工作較低,負荷時間內停機時間中等待時間占比63%,換產13%,故障12%,存在大量不增值工作,如圖2所示。如果不進行改善,而是基于目前設備效率測算必要設備數,就需要投入新的設備,而新增設備投入后基于目前的管理模式,效率依然會不高。因此,在決定是否增加設備時,需要先對現有設備進行精益改善,提升設備效率,之后再去計算需不需要增加設備。在傳統軍工企業由于生產組織模式相對落后,往往經過精益改善后根本不需要增加設備。
針對本案例,通過進一步分析,發現等待時間長主要是生產準備時間過長導致,這也會導致換產時間長,生產柔性降低。在正式加工前,要確認生產文件的完整、生產信息卡有無缺失、MES系統流程是否填寫、工裝是否齊全可用、物料是否齊套等。因此,每天都需要花費一定時間開展準備工作,導致設備開動率不高。
針對設備效率損失較多問題,首先制定改善目標,即自動貼片設備日產能達到15件,自動貼片設備單件生產時間28分鐘。根據精益生產單件流,要求每28分鐘進行一次工序間轉移。目前系統自動加工時間25分鐘,手工作業時間30分鐘,因此需要把手工時間壓縮到28分鐘以內,并在下一件生產之前提前做好生產準備,每天開線前確保有一件標準手持在自動貼片工序即可。
為了能夠壓縮等待時間,需要減少開機前的一系列準備作業。因為該變頻模塊是一種共用模塊,廣泛應用于多型產品中,因此不同批次的生產文件需要確認,同時在信息化系統進行信息的確認和錄入。為了讓這些前期準備工作更加有序、高效,制定了生產準備工作清單(表2),分批次生產時由相關人員進行逐一確認,通過生產準備工作清單的管理,為生產做好充分準備,避免了生產過程中的各類等待,確保生產過程準備充分、生產流暢。為了能夠壓縮準備作業的手工作業時間,根據ECRS原則進行改善,改善到累計時間小于節拍時間即可。生產準備工作的標準化在減少等待時機的同時,也為換產提供了支持,不必要停機的外換產時間大大降低。此外,針對生產過程中存在的小停止故障進行調研,基于過去故障停機的記錄,發現吸嘴問題較多。吸嘴為易耗件,使用過程中會不斷與元器件表面發生摩擦,通過設備數據的采集可以知道設備的表貼點數,累計達到兩萬點需要更換新的吸嘴。對這種易耗件采用備件管理方法。通過備件的提前準備,故障停機也得到了降低。因此設備自動表貼作業可以在規定時間順利完成,確保了每日計劃的達成。對改善后的時間進行標準化,最后通過標準作業組合票固化自動貼片設備的循環作業過程,如圖3所示。

圖2 設備效率損失情況

圖3 自動貼片標準作業組合票
基于精益管理的相關方法,對變頻模塊生產過程設備使用情況進行了分析,關注設備增值能力。針對設備瓶頸,通過改善,產能提升了87.5%,然而設備產出的提升并不是通過增加設備、改造設備,而是以設備管理工作為主,實現了低成本的改善。通過案例改善,為軍工企業進行設備采購、使用和管理提供一種改善參考,在設備管理過程中,首先要對現有產線能力進行工序能力分析,針對瓶頸設備重點寫實調研,研究設備每日增值工作和不增值工作,通過減少不增值工作提升設備能力。針對消耗性配件,采用備件管理,周期性更換,這樣在在很少成本投入下也能夠進行大幅度的產能提升。在增加設備投資時,建議也要對設備利用情況進行詳細的分析,在改善的基礎上再去核定應該增加的設備數量,能夠減少不必要的固定資產投入。