韓繼玉,呂學強,徐寶臣
(1 山東泰山鋼鐵集團有限公司,山東 濟南271100;2 濟南市生態環境局萊蕪區分局,山東 濟南271100;3 哈爾濱工大金濤科技股份有限公司,黑龍江 哈爾濱150010)
隨著《水污染防治行動計劃》《中華人民共和國環境保護法》等一系列政策法規的出臺與實施,高鹽工業廢水零排放已成為一種發展趨勢。特別是鋼鐵行業廢水具有水量大、水溫較高、懸浮物濃度大、含鹽量高、硬度高、成分復雜,尤其是含有大量金屬離子、易析晶結垢、易堵塞管道、腐蝕性強、處理難度大、處理工藝復雜、處理成本高等特性,已經嚴重限制了鋼鐵行業綠色發展。
現濃鹽水零排放的投資在100 萬元/t 以上、運行費用在50元/t以上,而決定成本的關鍵因素是能源成本,一般在30元/t以上。若蒸發結晶采用鋼鐵企業自有工藝產生的廢熱,則可以將運行費用降低到20元/t以下。以我國某鋼廠為例,通過其實際運行數據,分析鋼鐵行業利用廢熱處理高鹽廢水的可行性、經濟性。
某鋼廠現有2 座1 780 m3高爐,高爐綜合利用系數2.87 t/(m3·d),每天產鐵量1萬t;渣鐵比0.4,每天產渣量4 000 t;沖渣水溫度85 ℃。鋼廠現有一座日處理量1萬t的污水處理廠,產水率78%;日出濃鹽水2 200 t,其中納濾濃鹽水1 000 t,反滲透濃鹽水1 200 t。對外供暖面積100 萬m2。納濾濃鹽水和反滲透濃鹽水的水質指標見表1。

表1 濃鹽水水質分析
2.2.1 技術路線
將納濾濃鹽水排入渣池,利用水渣廢熱將納濾濃鹽水(二價鹽)固化處理,產生的二價鹽和水渣進超細粉廠研磨出售。水渣廢熱通過直熱機傳遞給反滲透濃鹽水(一價鹽)將其升溫,然后通過直熱機進行水處理,實現一價鹽(主要成分為NaCl)的固液分離。廢熱在采暖季進行供暖,非采暖季通過冷卻塔擴散到大氣中。反滲透濃鹽水(一價鹽)固化產生的鹽少量工藝回用,多余部分作為工業鹽出售。濃鹽水中的水,經蒸發、冷凝全部回收,其水質達到軟化水指標。其工藝流程如圖1所示。
2.2.2 工藝分析
高爐基礎數據:2 座;爐容1 780 m3;高爐渣溫度1 500 ℃;爐渣熱焓值1 855 kJ/kg;高爐日產渣量2 000 t/d。
高爐沖渣水廢熱核算:1)爐渣熱量是根據日產高爐渣量和爐渣顯熱系數,以及k/MW 折算系數計算所得。2)爐渣溫度約1 500 ℃左右,根據《煉鐵學》1 kg高爐渣所含熱量約為1 855 kJ[1]。3)爐渣熱量(Q高爐渣)=日產高爐渣量×爐渣熱焓值,則2 座高爐爐渣熱量為86 MW[2]。4)根據國內眾多鋼廠的經驗值,火渣中的總熱量在淬渣過程中被淬渣蒸汽帶走的熱量約占50%,實際留存到渣水中的熱量約占火渣總熱量的50%左右,因此2 座高爐沖渣水中,全年可提取廢熱43 MW。

圖1 濃鹽水處理流程
納濾濃鹽水處理。通過直熱機2次相變過程,每小時可以處理57 t納濾濃鹽水。這樣每天1 000 t的納濾濃鹽水就可以完全被沖渣消化,同時產生990多t軟化水進入凈環水系統回用。產生3 t左右的鹽同水渣進入超細粉廠研磨出售,氯離子完全滿足水泥中不超過萬分之六國標要求。
反滲透濃鹽水處理。將反滲透濃鹽水排入蓄水池,通過沖渣水冷凝放熱升溫,然后進入下一臺直熱機降溫,通過2 次相變過程提取軟化水,每小時可提取57 t 軟化水。這樣每天1 200 t 的反滲透濃鹽水就可以完全固化處理,同時產生1 190 t軟化水進入凈環水系統回用。產生5 t 左右的鹽(主要成分為NaCl)少量代替鹵水工藝回用,多余部分作為工業鹽銷售。反滲透濃鹽水的冷凝熱在采暖季給用戶供暖,可以解決100 萬m2建筑供暖;非采暖季采用冷卻塔散到大氣中。
全年總營業收入2 186.79 萬元,采暖費收入1 805 萬元,全年冷凝水收入381.79 萬元。全年運行費用1 078.93 萬元,全年運行電費938.93 萬元,其中采暖季343.34 萬元,非采暖季595.59 萬元,人工費80 萬元,維護費60 萬元。直接經濟效益分析年創利潤達1 133.55萬元。
本項目是改善生態環境,保障職工身體健康,造福社會的節能環保工程。項目實施后可以在本質上解決高鹽廢水處理的環保問題,徹底消除環保隱患。納濾高鹽廢水進渣池,可保證水渣氯離子濃度不高于國標;反滲透高鹽廢水進行提鹽,產生固態鹽可作為氯堿廠原料。本項目年累計供熱量為39.4 萬GJ,單純采用燃煤鍋爐制熱,每年需要消耗標煤17 927 t。本系統供熱,消耗的電量折合為標煤量(電量由燃煤電廠提供)為2 130 t,因此采用本系統供熱,每年可節約標煤15 797 t(凈量)。