李立峰,馬文禮,張偉,趙宗文
(中石油克拉瑪依石化有限責任公司,新疆 克拉瑪依 834003)
某石化公司7號罐區儲罐始建于2008年,位于公司臨氫降凝裝置西南角,罐區共4臺儲罐,編號分別為735號、738號、739號和740號。740號罐作為臨氫降凝裝置的原料油儲罐,其儲存介質為經過加氫精制脫除硫、氮和氧等腐蝕性雜質的冷凍機油、變壓器油等優質潤滑油,其腐蝕性弱。740號儲罐內徑16 m,高度10.2 m,容積 1 000 m3,工作溫度為60~70 ℃,儲罐底板和壁板材質均為20號鋼,厚度均為4 mm。
由于該儲罐的服役時間比較長,而且一直未進行任何維修和檢驗,在罐底板與基礎接觸部位存在潤滑油泄漏的安全隱患,因此公司將740號儲罐列入中石油2015年隱患治理項目中。2015年6月對740號儲罐進行了全面檢測,利用檢修機會對儲罐相關數據進行收集。
當儲罐壁板保溫層拆除后,發現壁板外表面防腐蝕涂層大面積脫落,脫落部位存在大量坑蝕,蝕坑深度最大接近1.5 mm。離罐底1.5 m以上的壁板及邊緣板腐蝕嚴重,表面有大量層狀腐蝕產物,腐蝕產物最大厚度2.5 mm,去除腐蝕產物后,基體表面最大坑深達2.5 mm,腐蝕形貌見圖1。儲罐底部邊緣板嚴重減薄,承載力下降,在罐壁板拉應力作用下翹起脫離基礎。其腐蝕形貌見圖2[1]。

圖1 罐壁板腐蝕形貌

圖2 底板外部邊緣板腐蝕形貌
儲罐最下層壁板存在嚴重減薄,最小剩余壁厚為2.2 mm。沿盤梯壁板最小剩余壁厚3.7 mm,罐壁板超聲波測厚結果見圖3。罐頂板腐蝕相對較輕,最小剩余壁厚為3.5 mm,罐頂板超聲波測厚結果見圖4。罐底板靠近角焊縫外邊緣板超聲波檢測最小剩余壁厚僅為2.0 mm,腐蝕比較嚴重。罐底板超聲波測厚結果見圖5。

圖3 罐壁板超聲波測厚結果示意注:數值單位為mm,下同。

圖4 罐頂板超聲波測厚結果示意

圖5 罐底板超聲波測厚結果示意
檢測發現,該罐底板腐蝕深度為原厚度的20%~46%,多處腐蝕深度40%以上,最大腐蝕深度為46%。由圖4和圖5可知,靠近外側罐底板腐蝕相對較嚴重,底板漏磁掃描結果見圖6。

圖6 底板漏磁掃描結果示意
對儲罐外壁的腐蝕產物進行能譜分析,結果顯示:腐蝕產物主要成分為Fe和O元素,未發現其他可能導致腐蝕的元素。
從儲罐外壁損壞的防腐蝕涂層外觀形貌看,罐壁外表面只刷蘇丹紅面漆,沒有涂刷防腐蝕底漆和中間漆,且漆膜厚度明顯不足,導致儲罐運行過程中罐壁與潮濕環境接觸后漆膜失效損壞,沒有起到應有的保護作用。
740號儲罐頂部邊緣沒有設計安裝防雨檐,罐壁保溫保護層鐵皮安裝時縫隙搭接方向錯誤,保溫保護層鐵皮較薄且外表面沒有鍍鋅,運行7 a已經多處破損,雨水可直接流入保溫層;罐壁外保溫為巖棉,巖棉吸水性較強。儲罐外壁長期處于潮濕狀態,導致罐壁發生如下電化學腐蝕:



反應生成的Fe(OH)2和Fe2+很不穩定,繼續與巖棉中的氯離子作用,生成FeCl2,FeCl2水解后可生成游離態酸,使蝕坑內酸性腐蝕介質增強,從而腐蝕加速[2]。
由于儲罐底板與瀝青砂接觸面沒有進行表面防腐蝕處理,而且儲罐底板與基礎之間也沒有防水擋水措施,因此外邊緣板翹起后,雨水可直接流入底板與基礎之間的縫隙,在潮濕環境下底板外側發生電化學腐蝕,腐蝕機理與罐壁腐蝕機理相同。在罐底板與基礎之間因透氣程度不同,不同區域之間會形成氧濃差電池,局部腐蝕加劇,最終導致局部嚴重減薄。
根據檢測結果和腐蝕分析,儲罐的壁板和底板都存在發生嚴重腐蝕的可能和極大的安全風險,因此公司決定對740號儲罐進行治理。
根據檢測結果,決定更換距罐底板1.5 m以下儲罐壁板和罐底板,板材的厚度由原來的4 mm增加到6 m,并更換儲罐基礎上部瀝青砂。
儲罐的外壁除銹至少達到St3級,采用環氧富鋅底漆60 μm+環氧云鐵中間漆100 μm+脂肪族聚氨酯面漆80 μm的防腐蝕方案,對罐壁板外表面進行涂層防腐蝕。制定罐底板與基礎接觸面防腐蝕方案時,考慮焊接時高溫不能破壞防腐蝕涂層,采用短時耐熱達到1 300~1 500 ℃的無機硅酸鋅涂料對罐底板焊接部位兩側100 mm范圍進行防腐蝕處理,其他部位采用固體粉末環氧煤瀝青涂料進行防腐蝕處理[3]。
更換儲罐外壁所有保溫棉和保護層鐵皮,保溫由巖棉更換為吸濕性較小的復合硅酸鹽板,保護層鐵皮更換為厚度1.5 mm的鍍鋅瓦楞板鐵皮;保護層鐵皮安裝時每層之間的接縫搭接寬度大于100 mm,注意搭接方向;罐頂板邊緣設計增加防雨檐,防雨檐寬度大于保溫層外壁50 mm,防止雨水進入保溫層。
在儲罐底板上下200 mm范圍內采用具有綜合性能較好的CTPU材料進行防水處理,確保儲罐底部不會被雨水滲入。防水示意見圖7。

圖7 儲罐底板防水示意
該儲罐自2016年采取以上防腐蝕措施后,沒有發生腐蝕問題,罐底板保護完好,達到預期防腐蝕效果。
對某石化公司加氫裝置潤滑油罐區740號儲罐腐蝕泄漏問題進行了詳細分析,并找到了腐蝕的原因,采取了相應的解決措施,最終解決了該罐泄漏的問題,不僅降低了維修頻率,節約了維修費用,而且延長了儲罐的有效運行時間,為國內相關設備管理人員處理類似潤滑油儲罐腐蝕問題提供了借鑒。