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酸溶鋁在鋼中行為的研究

2020-11-13 07:28:12曹瑩瑩
山西冶金 2020年5期

曹瑩瑩

(河鋼集團(tuán)宣鋼公司二鋼軋廠, 河北 宣化 075100)

河鋼集團(tuán)宣鋼公司(以下簡(jiǎn)稱公司)前期生產(chǎn)出的圓鋼產(chǎn)品雖然占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額,但都比較低端,且客戶在深加工過程中反映產(chǎn)品存在均質(zhì)性、穩(wěn)定性較差的情況,影響產(chǎn)品的進(jìn)一步深加工。針對(duì)圓鋼產(chǎn)品的市場(chǎng)反饋情況,公司技術(shù)人員開展質(zhì)量攻關(guān),以確保圓鋼鋁控穩(wěn)定性[1,2]為切入點(diǎn),分析了45號(hào)圓鋼冶煉過程中各工序鋼液中酸溶鋁含量的變化規(guī)律,得出影響鋁吸收率的關(guān)鍵環(huán)節(jié),并提出有針對(duì)性的工藝改進(jìn)措施。

1 鋁在鋼中的存在形式

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的鋁含量通常是指鋼中所有Al 元素的含量,即全鋁含量,一般用w[Al]t表示。它不僅包括在鋼液中以AlN 或溶解的形式存在的酸溶鋁,還包括以Al2O3夾雜物形式存在的酸不溶鋁。

在實(shí)際生產(chǎn)中常采用全鋁含量w[Al]t和酸溶鋁含量w [Al]s之間的差值或比值來衡量鋼中Al2O3夾雜物的含量。在45號(hào)圓鋼冶煉時(shí),一般要求Ca 處理前m[Al]t/m[Al]s≥90%。

2 各工序鋼液中酸溶鋁和全鋁的變化

由于鋁的收得率不穩(wěn)定,導(dǎo)致鋼中的酸溶鋁含量也不穩(wěn)定。為此,統(tǒng)計(jì)了一個(gè)中包(18 爐)45號(hào)圓鋼在4個(gè)不同冶煉時(shí)期鋼中的酸溶鋁和全鋁的數(shù)據(jù),分別是1號(hào)為進(jìn)氬站時(shí)鋼中的酸溶鋁及全鋁含量;2號(hào)為進(jìn)精煉時(shí)的鋼中的酸溶鋁及全鋁含量;3號(hào)經(jīng)過LF 精煉處理后的鋼中的酸溶鋁及全鋁含量;4號(hào)為連鑄中包樣。不同時(shí)期鋼液中全鋁含量如圖1 所示,不同時(shí)期鋼液中酸溶鋁含量如圖2 所示。

圖1 不同時(shí)期全鋁含量的變化

圖2 不同時(shí)期酸溶鋁含量的變化

通過對(duì)比圖1、圖2 發(fā)現(xiàn),煉鋼生產(chǎn)[3,4]過程中,鋼水中的酸溶鋁及全鋁含量在氬站、精煉、中間包內(nèi)依次降低,且變化趨勢(shì)基本一致。為進(jìn)一步探索鋼中酸溶鋁及全鋁含量之間的關(guān)系,統(tǒng)計(jì)上述不同冶煉時(shí)期鋼中酸溶鋁含量與全鋁含量的比值,如下頁(yè)圖3 所示。

從圖3 可知:在整個(gè)工藝過程中,鋼中酸溶鋁含量與全鋁含量的比值基本穩(wěn)定在75%~98%之間。這是由于在實(shí)際生產(chǎn)中,鋁作為脫氧劑在出鋼前期一次性加入到鋼包中,與鋼水中的氧反應(yīng)生成大量Al2O3夾雜。在氬站吹氬攪拌的過程中,大量的Al2O3夾雜從鋼液中上浮去除。因此,鋼中的酸溶鋁與全鋁含量的比值在進(jìn)精煉時(shí)達(dá)到了90%以上,之后變化很小。但有兩爐鋼水在澆注過程中酸溶鋁含量與全鋁含量的比值突然降低,這說明大包到中間包澆注過程中保護(hù)澆注的效果不理想,鋼水發(fā)生二次氧化。因此應(yīng)加強(qiáng)連鑄工序全程保護(hù)澆鑄,防止鋼水二次氧化。

圖3 不同時(shí)期酸溶鋁含量與全鋁含量的比值

3 工藝改進(jìn)

3.1 提高終點(diǎn)碳及出鋼溫度

提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C],降低了鋼水的氧化性,有利于減少鋁的燒損。因此,為提高鋁的收得率,將轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w[C]由0.10%~0.20%調(diào)整為0.15%~0.30%。調(diào)整后,[Al]的收得率由原來的33%左右提高到40%左右。

但轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w[C]提高后,出鋼溫度也由之前的1600 ℃左右提高到1630 ℃左右。出鋼溫度升高有利于縮短精煉供電升溫時(shí)間,使鋼包內(nèi)爐渣及鋼水的氧化性大大降低,提高了鋁的收得率。但轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w[C]提高后,降低了鋼水的氧化性,此時(shí)由于爐內(nèi)高溫環(huán)境,容易出現(xiàn)爐渣回磷,導(dǎo)致出鋼磷偏高。針對(duì)這個(gè)問題,45號(hào)圓鋼采用雙渣法冶煉,通過增加前期渣量,利用低溫和大渣量條件盡可能的去磷,在硅錳反應(yīng)期基本結(jié)束時(shí)起槍倒渣,避免后期由于爐內(nèi)溫度升高,爐渣中的磷重新回到鋼液中。

3.2 優(yōu)化鋼包到中間包的保護(hù)澆注

公司原采用碗式結(jié)構(gòu)的大包套管,大包套管與鋼包上水口形成弧形對(duì)接,接觸面積較小,容易吸氣,使注入中間包的鋼水易受到二次氧化,尤其對(duì)含鋁品種鋼的冶煉,連鑄工序鋁燒損嚴(yán)重,不僅導(dǎo)致鋼水的純潔度降低,而且易發(fā)生水口翻鋼的事故。

為此,宣鋼根據(jù)現(xiàn)使用的圓臺(tái)式結(jié)構(gòu)的鋼包上水口,將大包套管優(yōu)化設(shè)計(jì)成圓臺(tái)式結(jié)構(gòu),臺(tái)式套管采用角形對(duì)接,使得大包套管與上水口緊密吻合,形成面形密封。優(yōu)化后,在臺(tái)內(nèi)側(cè)吹氬,并在吹氬管加裝流量計(jì),將氬封流量控制在2.0~2.5 m3/h,形成氬氣隔離帶,配合使用密封墊密封,實(shí)現(xiàn)環(huán)狀密封,確保不會(huì)將空氣吸入到注流中,有效杜絕了鋼水的二次氧化,降低了氮的吸入量,提高了保護(hù)澆鑄效果。現(xiàn)統(tǒng)計(jì)大包套管優(yōu)化設(shè)計(jì)前后45號(hào)圓鋼連鑄工序鋁燒損情況如表1 所示。

表1 大包套管改造前后連鑄工序鋁燒損情況 %

由表1 可以看出,大包套管優(yōu)化設(shè)計(jì)后,45號(hào)圓鋼連鑄工序平均鋁燒損率由原來的29.88%降低到22.62%,鋁燒損降低了7.26%。

4 結(jié)論

1)冶煉過程中,鋼水中的酸溶鋁及全鋁含量在氬站、精煉、中間包內(nèi)依次降低,且其比值基本穩(wěn)定在75%~98%之間。但有兩爐鋼水在澆注過程中酸溶鋁含量與全鋁含量的比值突然降低,這說明大包到中間包澆注過程中保護(hù)澆注的效果不理想,鋼水發(fā)生二次氧化,在后續(xù)生產(chǎn)中應(yīng)該引起注意。

2)提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量,有助于降低鋼水終點(diǎn)氧化性,提高Al 的收得率。

3)加強(qiáng)鋼包到中間包的保護(hù)澆鑄,可以有效防止鋼水二次氧化,降低連鑄工序鋁燒損率。

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