范世超, 李志敏, 劉列喜
(蕪湖新興鑄管有限責任公司煉鋼廠, 安徽 蕪湖 241000)
2012年、2013年蕪湖新興鑄管有限責任公司煉鋼廠(以下簡稱煉鋼廠)相繼投產(chǎn)2號R 為9 m十機十流直弧形連鑄機、1號R 為9m十機十流全弧型連鑄機。其中1號機每流3 臺拉矯機、2號機每流4臺拉矯機,共計70 臺。隨著設(shè)備老化,2018 下半年—2019年上半年度共更換維修拉矯機84 臺次,購置輥子、油缸、電機及減速機等備件費用約300 余萬元,維修工勞動強度增加,因拉矯機問題也影響了設(shè)備綜合作業(yè)率。因此穩(wěn)定檢維修質(zhì)量、提高使用壽命成為煉鋼廠迫切解決的問題。
分析一年內(nèi)更換拉矯機占比:油缸漏油15 臺次,占比17.8%;減速機故障24 臺次,占比28.6%;輥子磨損跑偏19 臺次,占比22.6%;輥子軸承損壞26 臺次,占比30.9%?,F(xiàn)結(jié)合損壞故障部位的設(shè)備結(jié)構(gòu),對其進行深層次分析。拉矯機結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

圖1 拉矯機結(jié)構(gòu)
拉矯機上輥壓下抬升沿主框架導柱導槽運行,隨著使用年限的增長,主框架產(chǎn)生腐蝕、鑄坯烘烤熱變形、導槽磨損的問題;又因維修工為便于更換輥子方便,用千斤頂撐開立柱,也導致立柱不可逆地形變,從上部底座和主框架安裝后定位銷無法復位可以說明,如圖2 所示。

圖2 主框架故障因素
主框架變形會造成上輥升降過程中4個軸承座接觸面摩擦力不均勻,使軸承受損,導致鑄坯跑偏。立柱腐蝕集渣導致設(shè)備水冷卻效果變差,繼而加重熱變形,水路堵塞也影響了輥子冷卻水的供給,軸承及輥子冷卻效果差也影響了其使用壽命。
上輥傳動方式:電機—聯(lián)軸器—一次減速機—萬向聯(lián)軸器—二次減速機—輥子。二次減速機及上輥整體固定在安裝板上,液壓缸通過安裝板控制二次減速機及上輥升降。
因二次減速機側(cè)裝在上輥的傳動軸上,兩者形成一個整體,上輥傳動軸側(cè)偏重。無可靠的防偏裝置致使輥面壓下后不平衡鑄坯跑偏,軸承損壞,液壓缸負載不均衡密封圈磨損漏油,如下頁圖3 所示。

圖3 二次減速機導致上輥偏重
帶有減速機拉矯輥冷卻水管路方向:二次減速機—軸承座—輥子內(nèi)部—外排,另一個軸承座單獨供水;自由輥冷卻水管路方向:軸承座—輥子內(nèi)部—軸承座—外排。因軸承座內(nèi)水通道窄易堵,采用串聯(lián)方式時,后續(xù)輥子冷卻不足。
軸承座內(nèi),軸承冷卻不足。輥子內(nèi)水腔較小,而輥子直徑較大,輥子冷卻不足。因冷卻不足導致軸承損壞及輥子壽命降低,如圖4 所示。

圖4 軸承座及輥子水腔示意圖
設(shè)備水外排管道無固定,維修工將部分冷卻外排水沖機架,水進入軸承座內(nèi)腔;油氣潤滑所用空壓風含水量大,油水混合影響潤滑效果。
通過對拉矯機故障損壞成因分析,煉鋼廠加強對拉矯機管理的專項整改。對維修工下發(fā)拉矯機維修相關(guān)標準手冊并培訓學習,為保證維修精度專門制作相關(guān)維修及實驗平臺,購置儀表測量工具等;對每臺拉矯機制作身份號碼牌,建立檔案,實時關(guān)注其在線使用情況及保養(yǎng)維修情況,明確維修、保養(yǎng)包機負責人,減少操作工不正常操作損壞設(shè)備情況。
1)主框架超出標準予以報廢處理,尚能修復的,采用弱酸浸泡清洗疏通堵塞的水通道。導槽磨損超標的更換耐磨Mn 鋼系列材質(zhì)。
2)新增空壓風干燥裝置,使水管路及潤滑管路恢復。拉矯機本體水管路改造為并聯(lián)方式,軸承座及輥子分別供水,潤滑分配器前新增Y 型過濾器。
2.3.1 輥子改復合式
輥子改復合式,增加輥子內(nèi)水腔直徑,加強冷卻效果,如圖5 所示。

圖5 復合式輥子
2.3.2 軸承座新增水口
軸承座新增兩個水口,便于在線疏通管路。原管路直徑增大加強冷卻效果,如圖6 所示。

圖6 軸承座新增水口(mm)
2.3.3 減速機新增防跑偏裝置
減速機新增防跑偏裝置,在減速機下方焊接固定板,安裝螺栓頂在主框架上。通過增加輔助支撐,保證上輥運行水平,如圖7 所示。

圖7 減速機新增防跑偏裝置
國內(nèi)小方坯拉矯機多采用五輥連體式矯直機,其技術(shù)完善、結(jié)構(gòu)緊湊。煉鋼廠根據(jù)目前1號機鑄坯品種較少、工藝穩(wěn)定、高拉速的生產(chǎn)要求,而目前所用分體式拉矯機結(jié)構(gòu)復雜、維護工作量大,決定對拉矯機進行改形??紤]到目前底座梁已定型,工藝矯直點已固定,結(jié)合五輥型拉矯機傳動特點,改造為單機架直連式拉矯機。
改形設(shè)計原則如下:
1)拉矯機綜合傳動速比與原有拉矯機保持一致,即同等頻率給定情況下,拉矯機驅(qū)動輥線速度與原拉矯機相同,不需調(diào)整PLC 程序及變頻器參數(shù),直接接電即可運行。
2)拉矯機安裝尺寸與原拉矯機相同。即底座螺栓孔尺寸、形位尺寸不變動,滿足直接安裝要求,預留足夠螺栓緊固位置。
3)拉矯機下輥與鑄坯接觸面高度與原拉矯機相同,保證安裝后,外弧線矯直點無變化。
4)拉矯機油缸設(shè)計有足夠行程,壓下及抬升開口度與原拉矯機相同。
優(yōu)化設(shè)計方面:拉矯機自由輥、上拉矯輥和下拉矯輥輥子設(shè)計結(jié)構(gòu)采用復合輥形式,保證輥面,軸承位置足夠的冷卻效果,輥子各部件材質(zhì)選用相同的耐磨等級高材質(zhì)(42CrMo),具有較好可焊接性能便于后期修復,自由輥及下拉矯輥需設(shè)計輪緣;拉矯機自由輥、上拉矯輥和下拉矯輥裝配,軸承冷卻靠輥子水冷卻,軸承座不需設(shè)計單獨冷卻水回路,軸承座結(jié)構(gòu)設(shè)計為剖分式,接觸面密封不漏油;拉矯機水路冷卻設(shè)計濁環(huán)水管路(輥子、機加本體冷卻),各部件外排水有專門水管。凈環(huán)水管路(減速機、電機、油缸冷卻),本體冷卻管路盡量選用硬管、并聯(lián)管路設(shè)計,減少設(shè)備串聯(lián)管路。改造后拉矯機如圖8 所示。

圖8 改造后的拉矯機
煉鋼廠通過對拉矯機故障原因分析,采取了對應的維修改進措施,通過一年的努力,連鑄機設(shè)備穩(wěn)定性提高,故障率下降,保障了生產(chǎn)順行。