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轉爐冶煉拉絲用Q195 鋼生產實踐

2020-11-13 07:28:34魯懷亮崔忠林
山西冶金 2020年5期
關鍵詞:工藝優化

魯懷亮, 崔忠林

(金燁鋼鐵公司煉鋼廠, 山西 長治 046000)

隨著冷拔絲行業的發展,對熱軋盤條圓鋼用量越來越大,對盤條性能的要求也越來越嚴格,要求其強度低、延伸好,提出了不斷絲的質量要求。金燁鋼鐵公司(全文簡稱我廠)生產的Q195 主要用于拉絲加工生產鍍鋅鐵絲、絲網、鐵釘等五金制品,對煉鋼工序提出了更高的要求,特別是對我廠工藝裝備不完善、原輔料條件不理想來說,這些問題顯得尤為突出。

1 工藝裝備及工藝參數

我廠工藝裝備及工藝參數見表1。

表1 工藝裝備及工藝參數

2 生產條件

2.1 鐵水條件

鐵水成分見表2。

表2 鐵水成分 %

2.2 廢鋼

不得使用破碎料、含有色金屬廢鋼。

2.3 活性石灰

石灰中的w(S)不超過0.035%。

2.4 成分控制

成分設計的原則:金屬材料的性能是由化學成分、金相組織、晶體結構決定的,特別是化學成分起著決定性的作用,從低碳鋼的凝固組織來看,其是索氏體,它由珠光體和鐵素體組成,其中珠光體是強化相。從低碳鋼的化學成分來看,碳含量愈高,鋼中的珠光體含量愈多,強度愈高,同時變形抗力增加,塑性降低,使冷加工困難;鋼中碳含量較高時,參與的固溶碳形成滲碳體并造成α 晶粒粗化,使鋼的延伸率惡化。為了降低屈服點,提高延伸率,碳含量應控制在較低的水平,每降低0.01%碳,抗拉強度降低5.8 MPa,延伸率提高0.4%,但是碳含量與鋼水中的氧含量有密切的關系,碳高則氧低,碳低則氧高,當碳低于0.08%時,氧含量急劇上升。

硅主要起固溶強化作用,在鐵素體中表現最明顯,但在一定程度會降低鋼的韌性,硅含量過高時,鋼的冷脆轉變溫度和時效敏感性提高,冷加工性能劣化,但是,硅過低,鋼水脫氧不良,鑄坯皮下氣泡缺陷增多,反而使線材拉拔性能和表面質量下降,因此,必須適當控制硅含量。

錳的作用較弱,錳含量對抗拉強度的作用較小,而隨著錳含量的增加,延伸率直線下降,w(Mn)每增加0.01%,抗拉強度升高2 MPa,但是,錳可以提高硅和鋁的脫氧能力,也可以與硫化合形成硫化錳,消除硫在鋼中的有害影響,既要保證一定的錳硅比,降低鋼水氧化性,使鋼水有良好的可澆性,又要保證一定的錳硫比,減少鑄坯縱裂漏鋼幾率。

磷、硫均為有害元素,鋼水在凝固過程中,磷、硫雜質極易促使偏析,偏析時大部分金屬雜質和非金屬夾雜物集中在最后凝固部分,成分偏析必然導致軋材性能不均勻,易導致拉拔斷裂,為了減輕其對鋼質的危害,要求越低越好,尤其是硫含量的影響。

根據以上分析,在國標的基礎上,制定了我廠的成分控制范圍,見表3。

表3 成分控制表 %

3 優化過程控制

優化過程控制的前提必須保證產品具有良好的表面質量、成分及性能均勻、夾雜物含量低,具有良好的流動性。

3.1 轉爐過程優化

在裝入控制方面,鐵耗按930 kg/t 以上控制,要求裝準率≥90%以上,為穩定轉爐過程控制提供操作基礎;在優化供氧控制方面,采取了高—低—高的恒壓變流量調節模式,終點壓槍時間不低于60 s,保證終點成分、溫度均勻,杜絕終點鋼水過氧化,要求終點w(C)為0.04%~0.06%;終點w(P+S)≤0.020%。

3.2 脫氧合金化

由于終點碳低,鋼水氧化性強,據資料介紹,鋼水中的w(Al)≤0.0015%,鑄坯易產生皮下氣泡,鋼水中的w(Al)≥0.006%,鋼水發黏,易造成中包水口絮流,鑄坯夾雜物增加,為保證鋼水的可澆性又不產生鑄坯皮下氣泡,選用了硅鋁鈣脫氧劑進行脫氧,加入量0.3~0.5 kg/t 鋼,出鋼過程中,對準鋼流加入,出鋼前,必須使用擋渣塞,出鋼后期必須使用擋渣球,嚴格控制下渣量,要求鋼包內的渣層厚度不超70 mm。

3.3 鋼水精煉

出鋼前,打開底吹閥門,要求出鋼過程必須底吹精煉,鋼包開至精煉位,強吹并喂線,進行鈣處理和深脫氧處理,喂線速度要求4~6 m/min,喂硅鈣線。喂線結束后,開始軟吹,要求渣面微動,不允許鋼水大翻,軟吹時間不小于5 min,軟吹結束后,靜置30 s后,測溫、取樣。

3.4 連鑄過程優化

開澆第一爐或異常鋼包生產Q235,過渡Q195時,嚴格執行《異鋼種澆注規定》;澆注過程中,嚴格執行參數控制要求,出現異常時,必須將鑄坯單獨存放;嚴禁混澆;必須保持中包黑面,結晶器保護渣均勻加入;嚴禁用吹氧管對鋼流吹氧;要求鋼包自開率達到98%以上。

3.5 生產節奏優化

精煉結束后,到大包開澆,鎮靜時間控制在8~10 min,保證鋼水中的夾雜物充分地上浮。

4 生產結果分析

4.1 漏鋼事故

在生產Q195 鋼時,漏鋼幾率比生產HRB400E大,且全部是縱裂漏鋼,漏鋼部位全部在離角部10 mm 位置,漏鋼原因分析如下:

4.1.1 過熱度對漏鋼的影響

從過熱度控制情況分析對漏鋼的影響,通過對現場漏鋼數據的統計分析,統計結果見表4。

表4 過熱度與漏鋼次數的關系

從表4 可以看出過熱度超過40 ℃的漏鋼率占69.87%,低于30 ℃的漏鋼比率僅占10.84%,說明過熱度高是造成縱向角裂漏鋼的主要原因,分析其原因是:

當鋼水過熱度大時(拉速、水量不變),出結晶器的坯殼較薄,當鑄坯溫度處于δ→γ 相變區時,由于收縮產生相變應力,角部是應力集中區域,且角部坯殼較其他部位生長慢,故角部縱裂易發生。

4.1.2 鋼水成分對漏鋼的影響

從鋼水成分控制情況分析對漏鋼的影響,現場統計漏鋼次數與鋼水成分的關系見表5。

表5 鋼水成分與漏鋼次數的關系

鋼中硫化物在冷凝過程中,全部殘留在鋼中,由于[S]在高溫時,易造成熱脆,產生熱裂紋,鋼液在結晶器凝固過程中,沿鑄坯縱向表面產生凹坑,且伴有縱向裂紋,出結晶器后,在凹坑的薄弱處,開裂漏鋼。

4.2 質量缺陷

鋼水中的夾雜物主要以脫氧產物為主,其粒徑以30~100 μm 為主,雖然在精煉過程中,能夠促使90%以上的夾雜物聚合上浮,但是,仍然有部分夾雜物殘留在鋼液中,會污染鋼質。

由于鐵鋼軋系統不平衡,存在鐵大于鋼,軋大于鋼的現狀,在生產Q195 鋼時,因其質量要求較嚴,生產節奏比HRB400E 鋼種慢,過熱度比HRB400E鋼種高,操作工擔心發生漏鋼事故,配水參數控制的較大,由于配水參數不合理,鑄坯易出現縮孔缺陷,一旦發生縮孔,同時伴隨有中心偏析、中心裂紋、中心疏松,若在軋制過程中不能焊合,則在盤條中形成較長的疏松,在拉拔時極易發生斷裂。

5 采取的措施

根據我廠的實際工藝裝備情況,對工藝控制進行了優化了工藝制度,由于我廠沒有LF 爐,鋼水精煉以爐后吹氮為主,為此,從入爐料開始,提出了嚴格的要求。

1)鐵水w(S)不允許超過0.025%,終點w(S)≤0.020%。

2)成品w(Mn)按0.35%~0.38%控制,保m(Mn)/m(S)≥15。

3)終點溫度按1640~1655 ℃控制,精煉后鋼包溫度1585~1610 ℃。

6 效果分析

通過不斷的優化過程控制,從成分控制、配水參數控制,均取得了明顯的效果,鑄坯質量得到了明顯的改善,鑄坯低倍檢驗結果和軋材力學性能有了極大的改善,拉絲斷絲率明顯的減少。

6.1 成分控制分析(見表6)

從表6 可以看出,總體成分控制達到公司控制目標,但是,由于鐵水硫波動大,鋼水成分硫達標率不足90%,鋼水成分硅按廠控要求,達標率僅57%,這也是造成盤圓延伸率偏下限的主要原因。

表6 實際控制情況 %

6.2 鑄坯低倍分析(見表7)

從低倍檢驗結果來看,鑄坯皮下氣泡控制的較理想,說明成分設計、脫氧合金化控制的理想;非金屬夾雜物偏高,說明目前采用爐后底吹精煉未達到最佳控制效果,以及1號鑄機使用小中包生產時,鋼水在中包內的停留時間短,夾雜物不能充分的上浮;合理的過熱度控制和配水參數,消除了凝固過程中的樹枝晶搭橋現象,內部組織致密。

表7 鑄坯低倍分析結果 級

6.3 力學性能分析

抗拉強度Rm≤400 MPa,達標率98%,延伸率A≥30%,達標率100%,但是剛達到30%的比率占6%,出現波動的主要原因是生產過程操作不夠穩定,出現這一問題的根源在成分的穩定性和性能的均勻性,尤其是夾雜物的控制方面還有待改進。從用戶使用效果來看,可以拉拔不同規格的產品,最小規格可達Ф0.7 mm,通過煉鋼工序的工藝改進和優化,基本上能夠保證用戶的連續生產。

7 結論

1)通過對我廠現有工藝裝備條件下的轉爐、連鑄工藝的優化改進,完全可以生產出滿足拉拔不同規格的Q195 產品,說明工藝路線是可行的。

2)控制入爐料質量是穩定轉爐操作的基礎,合理的脫氧制度是低w(C)(0.04%~0.08%)、低w(Si)(0.08%~0.12%)控制要求下,鋼水的可澆性的保證。

3)合理控制w(P))、w(S)含量既杜絕了漏鋼事故的發生,又可減輕鑄坯偏析等缺陷。

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