李明輝


摘要:介紹了燃氣輪機電廠的燃氣輪機和聯合循環電廠的起停過程,分為兩班制。統計分析各機組在啟停過程中消耗的電力和燃氣量。比較了兩種方法,并指出熱啟動可以提高機組的經濟性。
關鍵詞:燃氣輪機;燃氣一蒸汽聯合循環;兩班制運行;經濟性
引言
激活氣體-蒸汽復合循環具有許多優點,例如效率高,功耗低,利用率高,啟停快,投資少,環境污染小,具有可靠性和安全性等。與國外基本負荷主要的情況不同,目前,中國制造的燃氣-蒸汽合并,主要用于優化雙重剃刮操作[1]。由于雙速高速設備會啟動和停止多次,這大大降低了設備效率。過去,大多數研究都是針對設備的穩定運行條件進行的,但是缺乏對設備啟動和停止的分析。
一、機組概況
M 701 F燃氣輪機(以下稱為燃氣輪機)是日本三菱重工制造的701 F渦輪機。前灣燃氣輪機電廠一期的三個390 MW燃氣-蒸汽燃燒循環是獨立的單元,每個單元都配備有燃氣輪機以及發電機和鍋爐。該單元的每個主軸由串聯的旋轉發電機,蒸汽輪機轉子和燃氣輪機轉子組成。空氣被壓縮到壓縮機中并被送到燃燒室以混合燃料(天然氣)進行燃燒。將產生的高溫氣體插入燃氣輪機,然后將高溫高壓氣體轉換為動能,其余的用于運行發電機。加熱鍋爐吸收從內燃機排放的廢氣的熱量,并產生合適的蒸汽以推動蒸汽輪機工作。每個燃燒單元的有效功率由燃氣輪機和蒸汽輪機的功率組成,比例約為2:1。廢氣最終通過烤箱釋放到大氣中,本文主要分析啟動和停止設備的可行性。燃氣發動機M701F燃氣輪機系統如圖1所示。
二、 M701F機組啟動過程
M701 F是三菱公司制造的F級燃氣輪機,具有出色的性能和先進的結構。發電項目的第一階段是一個3 x 390 MW單機組燃氣-蒸汽聯合循環機組。M701 F燃氣輪機[3]的燃氣輪機入口溫度約為1400℃,排氣溫度約為600℃,燃氣輪機效率約為36%,蒸汽輪機效率約為33%,整個燃燒循環的整體效率約為57%。對單元聯合循環的開始和停止進行經濟分析,可以得出諸如氣體消耗,能源消耗,額外的蒸汽消耗,化學成分量和相應的經濟成本等證據。
(一)M701F機組冷/冷溫/熱溫/熱態啟動
當設備啟動時,除了消耗氣體外,還消耗電力,輔助蒸氣,化學廢水等。啟動單元的耗電裝置包括障礙電機,SFC啟動器[4],渦輪冷卻風扇,排氣泵,渦輪,水泵冷凝器,冷凝器泵,軸泵,機油泵頂泵,機油泵,機油泵 多余的蒸汽主要分為用于冷卻蒸汽輪機和密封蒸汽分區。化學廢水主要用于三個方面:汽包水使用和水位溫度調節,調試和泄漏水更新期間的污水和疏水水使用。
假設在啟動過程中氣體流速隨時間下降為Gi(t)打開氣體的時間為t;則啟動過程中的氣體消耗為:
啟動時使用的氣體成本為:
該過程的總功耗為(當電源設備無法提供輔助電源和電壓輔助電源時,請使用直接工廠電源,如:
(二)機組停運過程
機組的停機分為標準停機和維護停機,前者適用于兩班制,后者用于冷卻燃氣輪機和鍋爐,非常適合于定期檢查[5]和維護工作。正常的機組停機是指機組在負荷運行條件下的過程,從降低負荷,斷開發電機的連接,燃氣輪機的火焰激活到減速成穩定的機組。有兩種方法可以正常關閉:
(1)在關閉裝置后,即斷開發電機并持續轉動裝置后,保持真空,將蒸汽輪機供應軸封蒸汽,并在冷凝器中保持真空,此操作適用于每天兩次啟動和停止。
(2)關閉裝置后,它將破壞冷凝器[6]中的真空(破壞真空),并停止提供蒸汽以密封蒸汽輪機,此功能適用該設備沒有短期重啟計劃。
(三)機組啟、停過程中的消耗
燃氣蒸汽組合機組是高壓機組,主要運行兩班,即“早開,晚停”。在大多數情況下,由于在重新啟動和下一次重新啟動之間存在短按,設備會在熱狀態下啟動,然后是熱狀態,并且冷啟動次數最少。因此,僅在熱的開始和結束時間計算能量消耗和氣體消耗。
無論是熱啟動還是冷啟動,如果單元1在一天之內啟動(SFC編號C1),則從啟動順序到標稱速度的系統最小功耗為3.2 MWh,最大值為3.6 MWh,平均值為3.4 MWh; 如果為期兩天的啟動((2號SFC),則從啟動命令到額定速度消耗的最小功耗為2.1 MW h,最大值為2.6 MW0h,平均值為2.4 MWh。因為工作條件不同 公共系統在設備啟動過程中沒有發生變化,可以計算出SFC在啟動過程中消耗約3.4-2.4-1.OMWh。
從啟動令發出至額定轉速消耗的燃氣量大致為2.8k。從初始訂單到測量速度的耗氣量約為2.8 k。將發電機連接到電網后,機組的初始循環完成(負載> 200 MW,熱啟動中的能耗約為3.3 MW0小時,燃氣消耗約為22 km;7. 0MWh,燃氣消耗約為40 km。
(四)機組運行方式優化的可行性
根據燃氣輪機維修手冊M701F,燃氣輪機的啟停次數達到300次或r(EOH,等效工作時間)達到8,000小時,即使尚未達到啟停的時間,也需要計劃維護300r,涉及一個大修周期,三個小修,兩次交互和一個大修。根據三菱提供的熱燃氣輪機通道組件的更換和維護過程。
假定發電機沒有斷開連接,即使它不能保持全速運行,在關閉和減速,起動并重新啟動到額定轉速時,發電機仍會消耗一部分工廠的電力和天然氣。以下公式可用:
在公式中:C1是保持全速運行而無需付費的單元的成本; C2是工廠關閉和減速的電力成本;C3是啟動時的工廠用電成本; C4是相對速度下的啟動訂單消耗增加電力和燃氣成本; C0通過擴展燃氣輪機檢查過程,并降低了維護成本。
(五)改變機組啟動方式,延長檢修周期的可行性
根據統計分析,當單元斷開連接時,高壓盒入口的溫度約為465攝氏度,必須在大約27小時后立即將其降低至400攝氏度(此時間不一定與空隙空間有關)。加熱的初始過程約為110分鐘。啟動后將AGC投入運行時,負載基本上為240 MW。在相同條件下,每次加熱可以產生比熱啟動更多的功率。(不基于熱狀態和熱啟動時產生的電量差異),啟動開始后的負載越高,差異越大。
結語
從以上分析我們可以看到:
(1)保持最大動作速度而不超過20小時。設備關閉后,這比開始和停止劃分的維護成本要少,T值越小,經濟性越好。但是根據設備的當前運行狀態,這實際上是不可行的。
(2)在相同條件下,增加熱態的熱量并減少加熱系統的熱量,不僅可以提高經濟性,而且有助于延長設備的維護過程。
參考文獻:
[1]王靜平, 卞益平. M701F4 燃氣—蒸汽聯合循環機組油質異常分析及處理[J]. 今古傳奇:文化評論, 2019, 000(003):1-3.
[2]宋小帆, 趙光鋒. M701F4型燃氣-蒸汽聯合循環機組汽輪機旁路系統控制分析[J]. 名城繪, 2019(2):0151-0151.