張峰 顧莉莉
摘要:粘膠長絲制造期間會使用燒堿、硫酸鋅等化工原料,形成廢堿及含辛酸性廢水,對空氣、水體均形成不同程度的污染。被試驗中嘗試采用鏈環(huán)一體化治理技術(shù)處理廢氣廢水,采用廢堿吸取酸站形成的含H2S氣體的廢氣,最后形成ZnS沉淀物,實現(xiàn)去除酸性廢水內(nèi)Zn2+的目標(biāo),使廢水排放與國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相匹配。
關(guān)鍵詞:廢氣;廢水;鏈環(huán);一體化治理技術(shù)
有效處理粘膠長絲生產(chǎn)期間形成的廢氣、廢水,始終是粘膠長絲行業(yè)運行期間需迫切處理的問題,當(dāng)下本行業(yè)多采用吸收法、吸附法、分解法及生物法處理廢氣,但大體上處于試驗階段,真正投用的處理工藝屈指可數(shù)。既往有研究發(fā)現(xiàn)[1],廢氣多集中與酸站排污管中,日排出廢氣量為2萬公斤左右,經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn),其內(nèi)的H2S、CS2濃度依次高于70g/m?、7g/m?,在工藝廢水總量中所占比例高于60%,本工程項目的廢氣治理目標(biāo)為H2S、CO2濃度及含鋅酸性廢水Zn2+均符合相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
1、廢氣廢水的概述
我們?nèi)粘I钪兴峒暗膹U氣包括煙塵、臭氣、刺激性氣體及其他有害有毒氣體。廢水即為生產(chǎn)活動中對外排放出的各種包含有機物、無機物、有毒物的污水。產(chǎn)生工業(yè)廢水的行業(yè)相對較多,例如電鍍廢水、清洗廢、涂裝廢水以及石化廢水等,因為工業(yè)廢水內(nèi)含有多種有毒物質(zhì),不僅會對生態(tài)環(huán)境形成污染,還會對人類身體健康產(chǎn)生很大危害,故而應(yīng)對其實施綜合利用措施,化害為利,并依照廢水內(nèi)污染物成分與濃度,采取相應(yīng)的凈化措施進行處理,方能排放。廢氣對人體的危害是多方面的,主要表現(xiàn)是呼吸道疾病與生理機能異常及眼鼻等黏膜組織受到刺激而患病;即便是大氣中的污染物濃度不高,但人體若長期呼吸這種被污染的空氣,也會誘發(fā)慢性支氣管炎、肺氣腫康及肺癌等疾病[2]。
2、試驗
2.1原理分析
(1)廢堿吸收工藝廢氣內(nèi)H2S的原理:對H2S的性質(zhì)進行分析,H2S因為是一種弱酸,故而考慮使用堿性物質(zhì)吸收處理,依照公司的運營特征,原液工序形成了大量的壓榨廢堿,并且堿濃度>200g/l,能夠充分利用該部分廢堿吸收H2S廢氣,其對應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)方程式:在pH>13時,H2S+2NaOH=Na2S+2H2O。
(2)廢堿吸收工藝廢氣內(nèi)的CS2原理:因為CS2呈弱酸性,會在強堿環(huán)境下生成Na2CS3,其對應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)方程式為:3CS2+6NaOH=2Na2CS3+Na2CO3+3H2O。
(3)采用Na2S除去廢水內(nèi)Zn2+原理:Na2S內(nèi)硫離子能和酸性廢水內(nèi)Zn2+發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成溶質(zhì)積偏小的難溶性硫化鋅沉淀物,進入至污泥而除去、沉淀法在運用期間,使Zn2+能較完全沉淀,對應(yīng)的化學(xué)式如下:①ZnSO4+Ca(OH)2=CaSO4+Zn(OH)2;②Zn2SO4+Na2S=Na2SO4+ZnS。
2.2生產(chǎn)中試驗
(1)中試廢氣處理:5900m?/d(氣體濃度狀況如下:CO2為6~8g/m?;H2S為60~82g/m?);含有Zn2+對應(yīng)的廢水處理能力:25010m?/d,Zn2+為30~50㎎/l。
(2)試驗工藝程序見圖1[3]:
2.3工藝介紹:
利用廢堿液吸收廢氣內(nèi)H2S階段:
①經(jīng)由廢堿循環(huán)罐把廢堿液銜接到廢氣吸收罐,廢堿液使用噴流形式經(jīng)由
吸收罐頂部輸注,并且會逐盤溢流而下行。
②廢氣經(jīng)風(fēng)道由風(fēng)機輸注至吸收罐底部,進入方式選擇環(huán)管曝氣形式。
③于吸收罐內(nèi)充分混合廢堿液與廢氣,使H2S和廢堿液內(nèi)的NaOH充分反應(yīng)生成Na2S或為Na2SO4,并且會逐漸溶解在廢堿中,剩余的CS2與H2S尾氣會由尾氣排風(fēng)機被輸注至酸站排風(fēng)體系,最后歷經(jīng)排氣塔實現(xiàn)高空排放。
為確保吸收期間廢氣和廢堿液氣液比的科學(xué)性,則建議吸收罐內(nèi)的吸收液部分用回流形式和補加廢堿液共同由頂端噴入。經(jīng)過廢堿液殘留堿含量,當(dāng)檢測到吸收液內(nèi)Zn2+濃度達到飽和時,進入Na2S收集槽。
在沉淀法的協(xié)助下,使用副產(chǎn)物Na2S開展去除廢水內(nèi)Zn2+試驗。于中和池前填入,此時pH值由2逐漸提升至9,廢水內(nèi)ZnSO4和石灰乳液及Na2S分別生成Zn(OH)2、ZnS沉淀。并且會在后續(xù)的沉淀工序中得以沉淀、固化[2]。
加強Na2S加入點的控制,建議選擇在污水處理廠均質(zhì)池后、中和池前,加入適量石灰乳去中和攪拌均勻的酸性廢水pH值,并加入Na2S。加強廢水pH指標(biāo)的調(diào)控,析出、混凝酸性廢水內(nèi)的,且在以上過程中生成的CaSO4也具備一定混凝功能,能混凝酸性廢水內(nèi)殘余下的有機懸浮物,更為明顯的降低COD與SS水平,此時投用的絮凝劑PAM價值會更為充分的表現(xiàn)出來。
3、試驗數(shù)據(jù)分析
在本次試驗研究中,確定洗手液的含堿濃度是210g/l,氣液比為100:1。
試驗在2018年6月15日完成安裝調(diào)試操作并正式投入生產(chǎn)。對實驗數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)現(xiàn)其能較充分的驗證本次試驗研究的成效及技術(shù)的可執(zhí)行性,H2S的去除率>98.0%,日平均H2S的去除量達到了1.857t,SC2的去除率也>98.0%,對應(yīng)的去除量為0.154t,出口尾氣排放質(zhì)量指標(biāo)均達到了《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[4]設(shè)定的極限值,取得了令人滿意的廢水廢氣治理效果。
Na2S對酸性含鋅廢水內(nèi)的Zn2+去除率>99%,符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》,即Zn2+≤2㎎/l。
結(jié)束語:
本次研究中使用的鏈環(huán)一體化治理技術(shù)采用原液壓榨工序形成的廢堿液將算站工藝流程中形成的廢氣吸收,其內(nèi)的H2S氣體和NaOH發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成Na2S。隨即使用Na2S內(nèi)的硫離子和酸性含鋅廢水內(nèi)的Zn2+作用生成ZnS沉淀,實現(xiàn)去除廢水內(nèi)Zn2+的目標(biāo),保證排放的廢水、廢氣均能符合國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
參考文獻:
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[2]何青峰,何朝暉,劉運生.鋁鹽行業(yè)的污染治理與環(huán)境風(fēng)險控制[J].無機鹽工業(yè),2018,50(05):7-11.
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[4]劉曉來,許夢婷,江洋.分析廢氣治理的全工藝設(shè)計的建議[J].能源與環(huán)境,2019,14(06):71-72.