程曉博 秦四龍 周濤 王勃


摘要:某大型鐵礦-260m中央水泵房3#離心泵發(fā)生電機燒軸瓦事故,本文對事故發(fā)生的經(jīng)過進行了詳細的敘述,對事故的發(fā)生原因進行了透徹的分析,并制定了切實可行的防范措施,取得了良好的效果,對于其他礦山預(yù)防同類事故預(yù)防和設(shè)備優(yōu)化具有較高的參考價值。
關(guān)鍵詞:多級耐磨離心泵;刮研軸瓦;滑動軸承;稀油站
1 基本情況
某大型鐵礦-260m中央水泵房有3臺分段式多級離心水泵MD1100 86*7,3臺QY1100-595/20-2800-GS型礦用增安型潛水電泵,負責(zé)井下排水的重任。其中離心泵電機型號YKK710-4額定功率2800kw,定子電壓10000V,電機定子繞組裝有6個分度號為pt100的埋置式電阻測溫元件,電機采用滑動軸承潤滑,稀油站供油,每個軸瓦裝設(shè)一個分度號為pt100的電阻測溫元件。軸瓦由為浙江省諸暨軸瓦廠生產(chǎn),其中軸伸端DQ18-180B,非軸伸端DQ18-180BJ(有絕緣層),潤滑采用L-TSA46汽輪機油。
2 事故經(jīng)過
某鐵礦3號離心泵正在正常運轉(zhuǎn),井下水位平穩(wěn),各項參數(shù)正常。變電站突然發(fā)生雷擊閃絡(luò)放電事故,造成高壓配電柜對地放電,高壓一段發(fā)生跳閘事故,低壓側(cè)開關(guān)柜跳閘,三號離心泵和稀油站均停止工作,由于管道內(nèi)存在大量水,逆止閥沒有起到應(yīng)有作用,發(fā)生離心泵電機倒轉(zhuǎn)。由于稀油站停止運行,電機潤滑消失,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)較大噪聲,現(xiàn)場泵工發(fā)現(xiàn)異常后立即按照正常程序從二段第一變壓器為一段低壓側(cè)供電及時關(guān)閉電機出口的電動閘閥。機電維修人員隨后對軸瓦進行了拆卸,發(fā)現(xiàn)遠端電機軸瓦發(fā)生燒蝕,部分烏金層脫落,已經(jīng)無法正常使用,近端電機軸瓦表面有輕微燒蝕痕跡,經(jīng)過處理仍可以使用。發(fā)生燒蝕的軸瓦見圖1.
3 故障原因分析
本次燒軸瓦故障發(fā)生后,根據(jù)現(xiàn)場情況對事故原因進行了分析,事故主要由以下三方面原因造成的:
1、稀油站與電機跳閘后水泵停止運轉(zhuǎn),逆止閥未起到應(yīng)有作用,造成電機軸瓦潤滑消失的情況下,電機發(fā)生倒轉(zhuǎn),軸瓦部位產(chǎn)生高溫,融化軸瓦表面的烏金層是造成本次事故的主要原因。
2、現(xiàn)場工人對緊急情況下的處理流程不熟悉,倒閘操作時間過長,進一步加重了軸瓦的燒蝕。事故發(fā)生后沒有及時觀察記錄電機及軸瓦溫度等參數(shù),對故障的判斷造成一定影響。
3、職工缺少處理軸瓦事故的經(jīng)驗,造成刮軸瓦處理周期較長,電機及水泵設(shè)備由外部施工單位來完成安裝,現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)不完善,對刮完軸瓦電機開始運行后的溫度等數(shù)據(jù)沒有參照和對比。
4 事故的處理
4.1 軸瓦的刮研
軸瓦刮研前要先確定電機的磁力中心線,保證軸瓦位于磁力中心線的中心位置后開始刮瓦。施工材料準(zhǔn)備需要水砂紙、0.12-0.15mm刮刀、鉛絲、紫銅皮若干,布塊、汽油等材料。首先用刮刀開油槽,鉛絲壓間隙,要求間隙在軸直徑的千分之一點五左右。軸瓦的瓦襯主要是“巴士合金”,需要用刮刀多次刮研每次刮研量不超過1絲,刮瓦時要求25×25mm內(nèi)刮研點數(shù)為20點左右與軸的接觸面積要大于85%,這樣有利于形成穩(wěn)定的油膜,軸瓦經(jīng)過粗刮、精刮逐步達到要求。為防止有烏金顆粒的存在,需要對油箱進行了排空檢查,更換潤滑油,對油箱進行徹底清洗,對過濾器濾網(wǎng)進行更換,保證金屬雜質(zhì)不通過潤滑油系統(tǒng)進入軸瓦。刮研好的軸瓦見圖2.
4.2 稀油站與電機實現(xiàn)自動化閉鎖
離心泵電機配套的潤滑設(shè)備為重慶飛熊潤滑液壓設(shè)備制造有限公司型號XHZ-25/0.4P的稀油站。為了防止由于稀油站停機造成的滑動軸承軸瓦部位潤滑不足的現(xiàn)象,本次事故后對稀油站控制系統(tǒng)進行了進一步優(yōu)化,實現(xiàn)了稀油站和離心泵電機的閉鎖:當(dāng)稀油站一臺油泵發(fā)生故障時,自動切換到另外一臺備用油泵,從而保證供油過程的連續(xù),當(dāng)稀油站發(fā)生斷電等故障時,信號反饋到離心泵啟動柜,實現(xiàn)電機的停機,從而保證電機軸瓦不會因缺少潤滑油而損壞。
4.3 逆止閥修復(fù)
經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),本次電機軸瓦燒蝕主要是逆止閥閥瓣與閥體發(fā)生脫落,故障突然停泵后逆止閥不能及時關(guān)閉,管道內(nèi)的水在重力作用下突然倒流,水泵帶動電機發(fā)生反轉(zhuǎn),由于稀油站無法供油,造成滑動軸承潤滑不到位,發(fā)生燒蝕軸瓦的現(xiàn)象發(fā)生。由于現(xiàn)場安裝空間限制,逆止閥距離離心泵出水口距離過近,在逆止閥位置形成渦流,造成逆止閥閥瓣在水流沖擊下頻繁擺動,而旋啟式逆止閥閥瓣與閥體連接處連接銷強度較低,經(jīng)過長期磨損而損壞,使閥瓣和閥體分離,無法起到應(yīng)有的作用。為了保證逆止閥的可靠性,在對現(xiàn)有逆止閥的基礎(chǔ)上進行了分析優(yōu)化,更換了可靠性更高的頂升式逆止閥。
5 事故預(yù)防
為了預(yù)防此類事故發(fā)生,進一步完善了管理,規(guī)范操作流程:
1、強化人員培訓(xùn):進一步細化各區(qū)域應(yīng)急預(yù)案,對操作人員進行演練,要求設(shè)備操作人員能及時發(fā)現(xiàn)事故并正確處理,預(yù)防類似事故的發(fā)生。對維修人員進一步加強人才儲備,對軸瓦刮研人員和電機水平度調(diào)整人員進行相應(yīng)儲備,建立相應(yīng)人才庫,在待遇上予以傾斜。
2、優(yōu)化啟動離心泵前的操作流程:每次離心泵啟動器對逆止閥情況進行檢查,具體檢查過程為:啟動稀油站,使稀油站為電機供油保證電機滑動軸承潤滑,緩慢打開離心泵出口電動閥門,邊打開邊聽逆止閥位置是否有雜音,如果沒有雜音則繼續(xù)打開,電動閥門最大打開到一半時,如果水泵無倒轉(zhuǎn)跡象,且逆止閥出無射流的聲音,則表明逆止閥可靠,在緊急情況下能及時閉合,不會產(chǎn)生水泵和電機的倒轉(zhuǎn)。
3、加強日常點檢維護:對各區(qū)域設(shè)備運行參數(shù)進行梳理,確保設(shè)備運行的各項重要參數(shù)在日常工作中都有記錄,定期對各參數(shù)進行整理,預(yù)測設(shè)備運行狀態(tài)。實現(xiàn)稀油站和電機的聯(lián)鎖,定期做預(yù)防性試驗保證發(fā)生類似情況能及時進行停機保護。同時對各類傳感器的接線情況定期進行檢查和整理,保證各測量儀表反饋的數(shù)據(jù)真實可靠。
6結(jié)語
中央水泵房主排水泵擔(dān)任井下排水的重任,是礦山安全生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),礦山生產(chǎn)中必須采取各類措施保證排水系統(tǒng)的穩(wěn)定性。通過對某大型鐵礦-260m中央水泵房3#離心泵發(fā)生電機燒軸瓦事故的分析和設(shè)備改造,掌握了類似事故發(fā)生的特點為類似事故的預(yù)防指明了方向,通過本次事故制定了切實可行的防范措施,完善了管理制度,其經(jīng)驗值得其它單位學(xué)習(xí)借鑒。
參考文獻:
[1]齊放等.減少離心泵電機的燒軸瓦次數(shù)。應(yīng)用技術(shù)。2014,12