黃建坤,王義龍,王偉強,馬偉平,畢魏佳
(唐山市國亮特殊耐火材料有限公司,河北 唐山063000)
隨著國家對鋼鐵行業產能和結構的調控和整合,鋼鐵行業重組和優化,精煉鋼比例不斷升高。對耐火材料的要求也不斷提高,鋼包出現局部損毀的情況愈發嚴重,鋼包薄弱環節的損毀,導致鋼包大修拆包,包齡大幅下降,不僅影響煉鋼生產節奏,同時耐材的消耗量增加,工人勞動強度大,國內在鋼包修補料上有相關的研究[1-5],開發的新型鋼包涂抹修補料引入新型微粉作為結合劑,操作簡單,使用效果好,能充分保證鋼包安全運行,提高鋼包綜合經濟效益,具有良好的推廣應用價值。
試驗用到的主要原料有鎂砂、特級礬土、SiO2微粉、氧化鋁微粉、板狀剛玉等。
試驗分三個體系進行,分別為鎂質體系(鎂砂+硅微粉+磷酸鹽,代號M)、鋁鎂體系[6](礬土+鎂砂+硅微粉+磷酸鹽,代號LM)和新型微粉結合體系(礬土+鎂砂+新型微粉,代號TM)。
不同體系加水攪拌成現場施工的狀態,模擬使用環境在用后鋼包磚上進行涂抹,對比其黏結施工性能。并將用后殘磚與涂抹料一起進行1 500 ℃×3 h熱處理,觀察高溫后滲透黏結性能。
將涂抹修補料制成40 mm×40 mm×160 mm 的試樣,分別測定 110 ℃×24 h,1 000 ℃×3 h,1 500 ℃×3 h 熱處理后的強度及線變化率; 制成70 mm×70 mm×70 mm 的試樣,測試 1 500 ℃×3 h 的抗渣性能。
由圖1~圖3 看出,各體系的涂抹修補料性能都較好; 將涂抹的鋼包磚在1 500 ℃×3 h 條件下進行處理,觀察燒后修補料與鋼包磚之間的滲透黏結性能,如圖 4~圖 6 所示。

圖1 M 體系涂抹修補料實物圖

圖2 LM 體系涂抹修補料實物圖

圖3 TM 體系涂抹修補料實物圖

圖4 M 體系涂抹修補料實物圖

圖5 LM 體系涂抹修補料實物圖

圖6 TM 體系涂抹修補料實物圖
根據用后涂抹修補料滲透黏結情況看,M 體系將部分渣層黏結掉,LM 體系和TM 體系黏結鋼包渣層多,LM 體系和TM 體系能夠產生部分滲透,與鋼包磚形成牢固的黏結,使用效果較好[7]。
由圖7~圖10 看出,LM 體系的常溫和中溫抗折耐壓強度高,分析是由于磷酸鹽結合體系中低溫強度高和鋁、鎂反應生成尖晶石強度較高;經過高溫處理后,TM 體系抗折耐壓強度高,是由于新型微粉結合劑促進燒結的原因;從線變化來看,三個體系都收縮,M 體系和 LM 體系收縮大,TM 體系微收縮,繼續調整TM 體系線變化。

圖7 試樣經110 ℃×24 h 處理后的強度對比圖

圖8 試樣經1 000 ℃×3 h 處理后的強度對比圖

圖9 試樣經1 500 ℃×3 h 處理后的強度對比圖

圖10 試樣熱處理后的線變化率對比圖
涂抹修補料與鋼包磚產生部分滲透,較好地與鋼包磚形成牢固結合的同時抗渣性能盡量不能降低,以下是三個體系抗渣性能的對比。
由圖11 和表1 看出,抗渣性能從好到差依次為M 體系、TM 體系和 LM 體系。

圖11 M 體系、TM 體系和LM 體系抗渣樣塊實物圖
綜合施工性能、燒結性能、強度、體積穩定性和抗渣性能,選用TM 體系涂抹修補料在某鋼廠150 t鋼包中進行試用,試用45 kg,冷態修補涂抹在鋼包渣線部位。涂抹修補料烘干后未發現掉落,使用10次后涂抹面積變化不大,使用12 次以后涂抹的面積開始逐漸變小,使用17 次后剩余面積比較小,使用效果較好,但是現場涂抹施工時發現,涂抹修補料施工性能需要進一步提高。

表1 抗渣侵蝕和滲透深度
根據現場施工和使用情況,對TM 體系的施工性能和體積穩定性進行完善。加入白泥和糊精兩種增塑劑,調整涂抹修補料的施工性能; 減少礬土用量,減小涂抹修補料燒結收縮。TM-1#只加新型微粉結合劑,TM-2#加新型微粉結合劑和白泥,TM-3#加新型微粉結合劑和糊精,TM-4#加新型微粉結合劑和糊精,并減少礬土加入量。
加水攪拌成現場使用狀態,加入白泥后,修補料黏涂抹工具;加入糊精后涂抹施工性能較好。
由圖12~圖15 看出,涂抹修補料加入白泥后常溫、中溫和高溫強度提高,但是高溫燒結收縮嚴重;加入糊精后常溫、 中溫和高溫強度有一定程度的下降;減少礬土用量,強度有所提高,線變化表現為微膨脹,有利于修補料牢固的黏結在修補部位。

圖12 試樣經110℃×24 h 處理后的強度對比圖
由圖16~圖19 抗渣坩堝樣塊實物圖和表2 中數據得出:加入白泥比不加白泥抗渣性差,加入糊精抗渣性比加入白泥差,減少礬土用量,樣塊抗渣性提高。

圖13 試樣經1000℃×3h 處理后的強度對比圖

圖14 試樣經1 500℃×3 h 處理后的強度對比圖

圖15 試樣熱處理后的線變化率對比圖

圖16 TM-1#樣塊實物圖

圖17 TM-2#樣塊實物圖

圖18 TM-3#樣塊實物圖

圖19 TM-4#樣塊實物圖
配制一定量TM-4#試驗涂抹修補料,在某110t 鋼包包壁進行冷態整體涂抹。使用情況如圖20、圖21 所示。

表2 抗渣侵蝕深度

圖20 包壁涂抹修補料實物圖

圖21 涂抹修補料使用20 次后實物圖
改善后的涂抹修補料,施工性能優良,涂抹20 mm 左右厚,鋼包周轉使用20 余次,使用效果較好。
(1)鎂質體系、鋁鎂體系和新型微粉結合體系鋼包涂抹修補料的施工性能、燒結性能、強度、體積穩定性和抗渣性能進行對比,結果表明新型微粉結合體系涂抹修補料綜合性能好,并且在鋼廠試用效果優良。
(2)新型微粉結合體系中添加糊精有利于提高涂抹修補料的施工性能。
(3)減少礬土加入量,新型微粉結合體系鋼包涂抹修補料的強度、體積穩定性和抗渣性能都有提高,鋼廠使用效果良好。