李建民,胡松林
(水利部海委引灤工程管理局,河北 唐山 064309)
潘家口水電廠1號機于1981年4月首次投入運行以來,分別在1987年6月和1989年10月兩次發生引水板開裂事故,導致停機搶修。1991年1號機擴大性大修時對轉輪引水板進行了加固處理,在引水板和轉輪上冠間對稱焊接了八個外徑為Φ289 mm的鋼管,補焊了兩塊尺寸分別為1 250×80 mm、1 100×80 mm,厚20 mm的16 Mn鋼板,并對引水板裂紋進行了補焊處理。2000年12月1號機小修檢查過程中,檢查轉輪引水板發現在頂蓋+X、-Y方向原調相補氣管口處有一條長170 mm的裂縫,并對出現開裂地方進行了維修。
潘家口水電廠1號機為混流式機組,水輪機型號為HL-LJ-550,引水板是水輪機轉輪的重要組件之一,也叫減壓板,位于轉輪上冠,主要作用是將上迷宮的漏水經引水板導流至轉輪泄水孔排出,能夠減輕轉輪的軸向水推力。引水板外徑為Φ5 020 mm、內徑Φ2 130 mm、面積16.22 m2,由于引水板安裝后對其上表面進行了加工,導致厚度不均勻,在22~36 mm之間。機組運行時引水板會產生振動,而強度不夠的引水板由于金屬疲勞極易開裂[1]。
1號機運行水頭變化大,最高曾在85 m水頭下運行,最低曾在36 m水頭下運行,再加上運行時間長,造成機組運行工況不良。機組在不良工況和低負荷運行時,轉輪出口的水流是不對稱的,會形成偏心的旋轉渦帶。該渦帶以一定頻率在尾水管中作螺旋狀旋轉運動,從而在尾水管內形成了周期性的壓力脈動。該壓力脈動同樣會造成引水板的疲勞損壞,引水板在機組振動和壓力脈動的雙重作用下,加速了引水板的開裂,而引水板開裂會造成機組更大的振動和擺度,造成惡性循環。
為了確保1號機安全運行,徹底消除這一影響機組安全運行的隱患,結合2008年的機組擴修情況,擬對轉輪引水板進行徹底更新改造。通過調研和實地考察,借鑒兄弟單位處理引水板開裂的先進經驗,用砼填充的方法可以成功地解決這一難題。
具體調研情況如下:
青海龍羊峽水電廠:3、4號機組運行過程中發生引水板開裂。為了不影響發電轉輪沒有吊出機坑,將原引水板全部割除現場澆鑄鋼筋混凝土,改造后轉輪沒有作靜平衡試驗,現在使用情況良好。
陜西安康水電廠:1999年3號機組、2000年4號機組將原引水板全部割除,機組未吊出機坑,現場在轉輪上冠內澆鑄鋼筋混凝土。引水板改造后轉輪均未做靜平衡試驗,現在使用情況良好。
四川東方電機廠:走訪東方電機廠了解到,從龍羊峽水電廠、安康水電廠改造情況看,轉輪上冠內澆筑混凝土的方案是可行的,改造后轉輪需要注意平衡問題,一般要求作靜平衡試驗。
為了解決轉輪引水板開裂的隱患,且不影響1號機正常放水發電,選擇在1號機擴大性大修期間施工。
采用補償收縮砼可降低混凝土材料的剪切應力,將水泥用量控制在不低于300 kg/m3,膨脹劑采用的QK-UEA低堿膨脹劑,使用數量在5 %左右?;炷僚浔惹闆r如表1所示。

表1 混凝土配比情況
考慮到轉輪法蘭面距頂面只有40 mm,故用40 mm厚鋼板焊接。
選擇唐鋼產品,保證產品性能。鋼筋錨固長度為70 mm且與轉輪焊接。徑向布置Φ10 mm鋼筋,平面間距靠大軸處大約150 mm;軸向間距150 mm(完整鋼筋網分兩層),不完整鋼筋網分2層。軸向布置Φ10 mm鋼筋,間距靠大軸處150 mm,鋼筋在轉輪上焊接錨固70 mm,混凝土頂面下50 mm做90度彎勾,彎勾長70 mm。鋼筋平面布置情況如圖1所示。

圖1 鋼筋平面布置圖
采用氣割方法將水電廠1號機轉輪加強板、引水板切割,僅留下8個加強管、10個排水管,要確保原鋼管頂面完整,將用于澆筑混凝土的高程控制點。沒有引水板的轉輪受力效果不佳,引水板氣割口可用焊條將其焊平,同時要將轉輪機內被腐蝕的地方進行清理[2]。
為了使水電廠1號機轉輪能夠處于一個平衡狀態,在配重塊的對稱位置留出配重空腔,以減小混凝土對1號機轉輪平衡的影響。
潘家口水電廠1號機轉輪引水板改造以后,經過甩負荷運行、72 h試運行試驗,機組運行平穩,各部位振動、擺度均處于正常范圍內,改造前后振動、擺度詳情況如表2所示。
通過數據分析比較可知,此次轉輪引水板改造后下機架垂直振動、下導、水導擺度都比改造前小,說明機組運行的平穩性更好,并且機組自2009年3月投入正式投入運行至今,沒有出現澆筑的混凝土掉渣、脫落等情況,證明改造獲得成功。

表2 1號機轉輪引水板改造前后穩定性數據比較
水力機組的運行與機組各部分的振動和擺度具有相關性,要想保證機組運行的穩定性,需要盡量減弱由于機組振動和水壓脈動帶來的不良影響。這次引水板改造不管是從水泥、鋼筋等材料的選擇以及混凝土標號的確定,還是轉輪混凝土澆筑的工藝、質量都盡量做到精益求精。經過10年的運行,證明這次改造是相當成功的,有效避免了1號機轉輪引水板開裂而造成事故停機的隱患。