吳 征,沈明昌,喻支乾,傅志軍,王 東,李漢振,趙宗波
(中國石化催化劑有限公司齊魯分公司運維車間,山東 淄博 255300)
報警箱設計原理:車間的電機運行信號由變頻器輸出,送至PLC的開關量輸入,PLC根據切換開關判斷車間的開停車狀態[2]。如果車間處于停車檢修狀態,則PLC不會輸出語音報警,報警指示燈及報警電鈴不會啟動;如果車間處于正常開車狀態,某臺電機出現非計劃停機狀況,PLC根據變頻器輸出的運行信號啟動報警信號燈及語音報警,語音報警會播報哪一臺電機出現故障,同時觸摸屏上會顯示出現故障電機的編號,以方便運行人員及時處理,燈光及響鈴提醒運行人員及時對車間發生的狀況作出反應。故障處理完畢后,運行人員需要手動操作報警箱上的復位按鈕進行復位。
(1)電動機正常運行
本系統不發出如何告警信息;
(2)電動機正常停機時,系統要能區分這種工作狀態,此狀態下,系統不
發出如何告警信息;
(3)電動機變頻器發出故障信號
通過設在控制箱上的觸摸屏告知是哪臺或者哪幾臺電機故障,同時發出聲光報警(進行語音播報具體的設備位號)。
(4)配置復位和消音按鈕,給每臺電機回路加裝檢修按鈕或者開關,防止
電機正常檢修時誤報。
本系統組成如下圖1所示:

圖1 系統組成
本系統最多可實現6臺連接設備的語音報警功能,系統設系統復位按鈕1個,每臺電機回路的檢修按鈕由觸摸屏實現。
該系統由以下元器件組成:
(1)控制器:
I/O點位分析:DI:8個、DO:7個;
配置以太網網口1個,為后期數據遠傳備用;
串行端口(RS485)1個,用于和HMI通訊;
采用西門子S7-200 SMART作為核心控制器,該型號PLC擁有12個DI,8個DO,1個RJ45,1個RS485,完全滿足現場需求;
(2)觸摸屏:觸摸屏采用昆侖通態TPC7062TX。滿足系統要求;
(3)開關電源:明緯220VAC/24VDC;
(4)聲光報警器:6路一對一(聲光);
(5)附件(繼電器、按鈕、端子)采用國產優質產品;
(6)箱體:室內防水控制箱(掛壁安裝)
1.2.1 停轉報警箱電氣原理
端子接線表如下表1所示。

表1 端子接線表
系統功能說明:
(1)設置HL1指示燈,用于系統電源指示。
(2)設置SB1按鈕,用作復位按鈕。當出現一臺或多臺機器故障時,按下按鈕復位所有故障。
(3)當出現一臺或多臺機器檢修時,可以在觸摸屏上設置機器為檢修狀態,防止誤報。
1.2.2 停轉報警箱PLC接線如下圖2所示。

圖2 PLC接線圖
1.2.3 停轉報警箱設備接線如下圖3所示。

圖3 設備接線圖
(1)主界面如圖4所示。

圖4 主界面
(2)操作步驟
登錄:點擊主界面中的登錄按鈕,在彈出的界面中,用戶名選擇為負責人(默認),密碼為123,點擊確定按鈕,即可登錄。
配置:點擊配置按鈕,在彈出的配置界面中配置相關通道。點擊通道前面白色框,當白色框上出現紅色的勾號時,表示該通道啟用成功。(取消通道的話,則需要再次點擊白色框即可)。點擊黃色框,在彈出的界面中輸入通道名稱編號。配置完成后點擊確定按鈕。
選擇設備狀態:通道配置完成后,點擊投入生產按鈕,則表示開啟該通道的停轉報警監控;點擊檢修按鈕,則表示關閉該通道的停轉報警監控。
(3)故障復位
當現場狀態為生產中的設備電機停止運行時候,該系統會報警。柜體上面的指示燈亮起,并發出語音提示,觸摸屏上面會出現警示圖標。
現場故障排除后,點擊柜體面板上的復位按鈕,將故障信息復位。
通過對現場情況的模擬實驗,當電機處于非計劃停車狀態時,報警器通過接收變頻器傳遞來的信號,在操作室發出聲光報警,并報出具體的電機位號。因此,該報警器的安裝,將多臺重要電機的運行狀態傳遞到操作室,車間操作人員能及時的對電機停轉做出反應,將非計劃停車的損失降到最低。
模擬報警箱實驗成功后,將會立即投入到該車間濾機電機上使用,現在已經開始進行控制線的現場敷設。通過檢測濾機電機變頻器的運行狀態,來監控電機。
用該型號PLC作為控制器時,其輸入輸出口不足以滿足崗位所負責的所有電機的監測功能,對于數量更多的電機,只能通過增加報警箱或者對PLC增加擴展模塊來滿足需求,使費用、占地空間大幅增加,不符合經濟生產的要求。
針對所暴露出來的問題,下一步的研究方向,可以將PLC替代為單片機或者處理速度更快的DSP,這樣報警器可以連接更多臺設備,消除了PLC輸入、輸出端口局限的障礙,將會更加的有利于生產效率的提高。