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復雜硫化鋅精礦在氧壓浸出工藝生產中的研究

2020-11-30 06:12:38
世界有色金屬 2020年18期
關鍵詞:生產影響

姜 劍

(深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司丹霞冶煉廠,廣東 韶關 512300)

本廠鋅氧壓浸出生產工藝采用一段低溫低酸浸出、二段高溫高酸浸出,要求一段浸出液中Fe3+為亞鐵離子,且要求浸出過程嚴控沉鐵,避免溶液中稀貴金屬鎵鍺離子與鐵共沉;同時要求做好一二段浸出率分配,確保一二段生產過程熱平衡、酸平衡和渣平衡。因此,浸出過程對配礦有較大選擇性。隨著工廠產能提升,根據生產需求逐步配入復雜礦,由于沒有成熟的生產工藝控制參數,易出現生產波動或生產事故。本課題研究摸索了氧壓浸出過程配入各種復雜礦的工藝,根據各種鋅精礦成分摸索總結的生產工藝參數及生產經驗,檢驗生產流程對鋅精礦的適應能力和適應的配比量;同時研究了復雜鋅精礦配入后對生產重要生產指標影響,主要包括鋅浸出率、硫浮選、中和置換沉鍺及溶液各雜離子質對生產影響。

1 鋅氧壓浸出工藝簡述

鋅精礦氧壓浸出工藝是由一個簡單的基本反應來完成,硫化鋅精礦與廢電解液中的硫酸在一定氧壓下反應,以硫化物形式存在的硫被氧化為單質硫,鋅轉化到溶液中成為可溶性硫酸鹽。

ZnS+H2SO4+1/2O2→ZnSO4+H2O+S0

硫化鋅精礦中鐵的反應:

FeS+H2SO4+0.5O2→FeSO4+S+H2O

2FeSO4+H2SO4+0.5O2→Fe2(SO4)3+H2O

Fe2(SO4)3+ZnS→2FeSO4+ZnSO4+S

2 生產工藝參數

一段浸出:浸出溫度控制在105℃~115℃,浸出釜壓力300kpa~450kpa左右,浸出時間為1小時~1.5小時,氧氣單耗控制38Nm3/噸~42Nm3/噸鋅精礦,添加劑單耗0.8公斤/噸~1.2公斤/噸鋅精礦,氧氣噴嘴5個,終酸控制在18g/l~22g/l,浸出液控制Fe3+在500mg/l以內。

二段浸出:浸出溫度控制在142℃~152℃,浸出釜壓力1350kpa~1400kpa左右,浸出時間為2.5小時~3.5小時,氧氣單耗控制150Nm3/噸~160Nm3/噸鋅精礦,添加劑單耗2.5公斤/噸~3.2公斤/噸鋅精,氧氣噴嘴6個,終酸控制在90g/l~95g/l。

3 生產原料

高品位鋅精礦中搭配使用復雜低品位鋅精礦,其主要成分。

表1 復雜低品位鋅精礦主要成分

表2 低品位鋅精礦不同配比對氧壓浸出生產指標影響

復雜礦不同配比對氧壓浸出生產指標影響。

通過表2可以看出,復雜礦配入后,隨著配比的增大,鋅浸出率和鉛品位逐步提升,而鍺直收率和硫直收率在一定比例下也會增加,但是如復雜礦過多配入,因溶液鐵高,易導致浸出過程沉鐵,影響鍺回收和硫浮選分離。

對鍺回收影響:由于復雜礦中含鐵較高,且礦中鐵易被浸出,如果控制不當會造成ZPL液中Fe3+濃度會上升,中和過程導致鍺與鐵共沉進渣,影響鍺回收率,因此,Fe3+濃度是整個系統控制關鍵。隨著外購礦配比不斷提升,Fe離子濃度不斷提升,較難控制不沉鐵,因此根據實際統計數據,復雜礦配比應不宜30%。

對硫浮選影響:復雜礦鋅品位相對廣東某礦偏低,雜質離子含量偏高,浸出過程渣量明顯變大,考驗硫浮選能力。根據浮選流量和濃度,優化調整浮選槽各室的氣量、浮選泡沫層高度和稀釋量,使硫精礦與鉛銀渣尾礦有效分離,穩定提升硫精礦含硫品位和鉛銀渣鉛品位。在確保浮選指標穩定情況下,浮選流量從設計13m3/h,提升到20m3/h,處理能力提升了53.87%。

4 復雜鋅精礦配入氧壓浸出系統的主要工藝改進措施

(1)研究一二段砂磨機研磨珠填充率和運行電流與粒度對應關系,找出最佳填充率,既能保證粒度在控制范圍,又能保證砂磨機使用壽命和防止砂磨機跑鋯珠;通過改進易損件提高砂磨機作業率,使一、二段礦漿粒度得到有效降低,砂磨礦漿粒度穩定在40μm~60μm。

圖1 鋅總浸出率與一段浸出率對應關系

(2)優化一、二段浸出率分配,一段浸出率要求控制在40%左右,一段底流含鋅31%~34%,減少一段浸出渣,降低二段生產負擔。綜合考慮一二段酸平衡和一二段的熱平衡,同時研究一段浸出率的提升對鎵鍺回收的影響,一段浸出率從50%降低到40%左右可以滿足以上條件。

(3)由于復雜礦中含鐵較高,且礦中鐵易被浸出,在不同配礦比下ZPL液中Fe濃度會上升,其中Fe3+平均為445mg/l,最高為1.2g/l。ZPL液中Fe3+濃度較高,如果一段過浸出、釜溫偏高或終酸較低易導致一段浸出控制過程中沉鐵,導致溶液中鍺離子與Fe共沉,影響鍺回收率;也會造成一段底流渣量增大,濃密池澄清效果差;同時Fe3+濃度高導致中和過程形成鐵膠體,置換難壓濾,對整個生產流程影響非常大。因此要根據外購礦配比增加而提升一段釜內還原氛圍,同時調整好釜內氧分壓和一段浸出率,才能有效控制ZPL液中Fe3+濃度,使整個生產系統平穩順暢運行。適當提高二段浸出終酸,二段終酸從75g/l~85g/l提高到90g/l~95g/l,鐵浸出率高,鋅浸出率隨之升高,同時有效防止鐵沉淀,有效控制渣量。

表3 二段終酸與二段浸出率、是否沉鐵分析(統計生產中數據)

(4)復雜礦含鋅48%左右,為了保證高壓釜中還原氛圍,一段浸出率要求控制在40%左右,一段底流含鋅31%~34%,同時為了防止二段浸出沉鐵,二段終酸從80g/l提升至90g/l,如一段浸出率偏高會導致二浸液難消耗,勢必通過提高一段終酸來平衡,又影響下游工序中和劑消耗。因此,一段浸出控制成生產關鍵,需嚴格控制釜壓、釜溫和氧氣用量。

5 結語

隨著復雜礦配入和工廠產能不斷提升,鋅精礦處理量也逐步提升,其中一段處理量從設計26.8t/h提高到44t/h,處理能力提升64.18%。

經試運行后,一段處理量穩定運行44t/h,鋅浸出率保持在99%以上運行,鋅錠月產量達13000噸、硫磺月產量達3600噸。

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