彭得利
(天津華北地質勘查局核工業(yè)二四七大隊,天津 301800)
目前坑道水平鉆具普遍存在投送效率低、不易提鉆等共性問題,因此研制出一種坑道水平孔繩索取芯的新型鉆具?,F(xiàn)場試驗證明,該鉆具成功解決了坑道鉆具普遍存在的投送效率低、不易提鉆、內管到位無法確定等問題,大大提高了工作效率,經濟效益可觀。
(1)外管總成由扶正器、彈卡室、座環(huán)、外管、內管扶正器、下擴孔器和鉆頭組成,并直接與鉆桿相連,通過鉆頭進行鉆進施工。
(2)內管總成由絞鏈式矛頭機構、彈卡定位機構、泵送機構、到位報信機構、巖心堵塞報警機構、單動機構、內管保護機構、調節(jié)機構、內管、卡簧擋圈、卡簧、卡簧座組成。(圖1)。

圖1 內管總成
鉸鏈式矛頭機構:為了防止提取出來的內管總成卸巖心過程中從打撈器中脫落,造成鉆具損傷甚至人員傷亡等事故,設計了鉸鏈式矛頭機構,該機構撈矛頭可在其轉動平面內轉動180°,可有效避免撈矛頭從打撈器中脫出,同時具有自動回位的功能,避免由于撈矛頭在孔內出現(xiàn)歪斜,而不能打撈的問題發(fā)生,有效提高打撈成功率。
彈卡定位機構:它是由扶正器、彈卡鉗、彈卡彈簧、彈卡室等零件組成。當內管總成在鉆桿柱內下降時,彈卡彈簧使彈卡鉗向外張開一定角度,并沿鉆桿內壁向下滑動。當內管總成到達外管總成中的彈卡室部位時,彈卡鉗在彈卡彈簧的作用下繼續(xù)向外張開,使兩翼貼附在彈卡室的內壁上。由于彈卡室內徑較大,而其上端的彈卡擋頭內徑較小,所以在鉆進過程中可防止內管總成上串,達到定位作用。
目前鉆具都是通過提拉外部的回收管,利用回收管向上的提升力,使彈卡鉗收回,但是一旦下部巖心將彈卡鉗與彈卡擋頭頂死,該機構就很難進行提升,極有可能造成內管總成不能順利拉出。為了避免鉆進過程中,由于巖心的作用導致彈卡鉗卡死,而造成的提鉆困難的問題,設計了新型彈卡機構,該機構將提升力直接作用于彈卡鉗上,有效的避免了因為彈卡卡死而不能提鉆的問題。(圖2)。

圖2 彈卡機構
泵送機構:由彈卡架連接體、泵送閥片、調整墊片、懸掛環(huán)壓蓋及泵送閥堵組成,在進行水平鉆孔施工時,一般采用外徑為70.1mm,內徑為60mm的鉆桿進行施工,根據流量計算公式,當流量一定時,截面積越小流速越大,同時又不能將鉆桿內孔完全封死而造成泵壓過大,所以采用外徑為59mm的泵送閥片,這樣既能保證流速,確保內管總成能夠快速到達孔底,同時又不會造成因為泵壓過大,而損壞泥漿泵,同時泵送閥片采用可擠壓的新型聚氨酯材料,在使用過程中,可根據泵送閥片的磨損情況,調節(jié)彈卡架連接體與懸掛環(huán)壓蓋之間的間隙,從而擠壓泵送閥片,使泵送閥片的外徑進一步的膨脹,從而確保內管總成能夠保持穩(wěn)定的投送效率。

圖3 到位報警機構
到位報信機構:目前國內部分鉆具具備到位報信機構,但是因為操作過于麻煩,所以在實際施工中,有經驗的鉆探班長基本都自行拆除該機構,并且完全憑借以往的經驗來判斷內管總成是否到位,雖然也能夠順利的完成繩索取芯,但是由于水平鉆孔是通過水泵將內管總成送到相應位置,所以很難通過以往的經驗判斷內管總成是否到位,當前部分鉆探班長主要是通過增加泵送時間,來確保內管總成到位,即增加了輔助時間,又降低了效率。
此次改進的到位報信機構,是通過在提拉內管總成時,可以實現(xiàn)自動復位,同時到位后泵壓信號更明顯,為操作人員判斷內管總成是否到位提供了重要依據,該機該構由泵送機構里的閥堵和閥套等零件組成。當內管總成在鉆桿柱內由沖洗液壓送時,閥堵在關閉位置,泵送閥片堵住沖洗液,在沖洗液壓力下迫使內管到達外管中的預定位置,內管總成的懸掛環(huán)座落在外管中的座環(huán)上,把沖洗液的通道完全堵塞,此時彈卡鉗進入彈卡室并張開,閥堵在回收管及沖洗液的雙重作用下向下滑出閥圈,水路通道打開。在實際使用中,鉆具到位后,水泵泵壓在瞬間增大后回歸正常泵壓,這一信號,可有效反應鉆具已經到位,避免了因內管總成不到位而造成的巖心無法提取的問題。(圖3)。
巖心堵塞報警機構:該機構由內管帽、芯軸、壓縮彈簧、報警閥片等零件組成。鉆進過程中,當發(fā)生巖(礦)心堵塞或巖(礦)心裝滿內管時,巖(礦)心對內管產生的頂推力壓縮彈簧,使內管帽向上移動壓縮報警發(fā)片,將水路堵塞,從而造成泵壓升高,告誡操作者應停止鉆進、撈取巖心。
內管保護機構:它是由軸承座、壓縮彈簧等件組成,又稱緩沖機構。切斷巖芯是通過提升鉆桿來實現(xiàn)的。采取巖心時,拔斷巖心的力使軸承座壓縮彈簧向下移動,內管及卡簧座隨之下移至鉆頭臺階上,從而拔斷巖心的力由鉆頭傳遞到外管,以保護內管不受損壞。
調節(jié)機構:由調節(jié)螺母、芯軸等組成此機構。內外管組裝在一起時,如果卡簧座與鉆頭內臺階之間的間隙不合適,則可以通過調節(jié)芯軸的相互移動進行調節(jié),滿足要求后,用調節(jié)螺母鎖緊,以防松動。
①施工錢前配備相關的附屬工具,如250泥漿泵、水平鉆進專用水接頭、絞車、鉆具打撈器等。②安裝外管總成,根據組裝圖,將絲扣連接部位緊固到位,同時將外管總成內的座環(huán)以及懸掛環(huán)安裝到正確位置。③安裝內管總成,檢查內管總成上部的軸承是否轉動靈活轉動,然后將內管與上部總成連接,并安裝卡簧座、卡簧擋圈、卡簧。④在鉆進開始前將內管總成放入鉆桿內,打開水泵,觀察水泵泵壓儀表,當儀表指針突然增大后又返回原位,說明鉆具總成到位報警機構已經打開,鉆具已經到達相應位置,可以開始正常鉆進。⑤當完成單桿進尺后,開始投送打撈器,通過水泵將打撈器送到相應位置,并確保打撈器與內管總成相連,然后通過絞車將內管總成拉出,完成一次繩索取芯。
為了驗證該套鉆具的性能,在招金集團棗子溝金礦進行了實地試驗,甲方要求完成進水平孔一個,設計孔深為400m,設計孔徑為75mm,取芯率要求90%。施工中首先采用單管鉆進行開孔,施工深度為5m,隨后采用新型繩索取芯鉆具進行取芯,在孔深達到100m時,經過現(xiàn)場記錄內管總成投送時間為3分鐘~5分鐘即可送到,同時在內管總成到位后,泥漿泵泵壓瞬間提升到4Mpa后,立即回歸正常,隨即判斷內管總成已經到位,開始正常鉆進,并順利提取出巖心,在提取巖心的過程中并沒有出現(xiàn)因為彈卡鉗與彈卡擋頭頂死而出現(xiàn)的不易提鉆的問題,在施工孔深達到110m時,投送速度下降,分析原因確定為,因為磨損泵送閥片的外徑減小,造成投送速度減慢,提鉆后對泵送閥片進行壓緊調節(jié),將泵送閥片的外徑調節(jié)至59mm,再次投送時,投送速度回歸正常,在孔深施工深度達到200時,對泵送閥片進行了更換,投送到孔底的時間為6分鐘~11分鐘,投送效率較高,該孔終孔深度為405m,取芯率達到了92%,成功完成了預定孔深400m,取芯率90%的目標,同時整體施工時間為8天,通過試驗進一步驗證了新型坑道水平鉆具的施工效率較高,并且有效解決了泵送效率低、鉆具不易提取、內管總成到位不確定等問題,并成功實現(xiàn)了2500m水平進尺。