文_牛小川 鄧新國 顧海風 國華徐州發電有限公司
閉式環冷卻水泵是電廠重要輔機之一,在廠用電占據一定的份額。電廠對閉式循環冷卻水的需求受環境溫度影響較大,夏季需求多,冬季需求少。工頻定速泵,靠閥門節流調節的方法顯然是不節能的。水泵轉速調節的方法一般有兩個選擇,一是變頻調節;二是雙速調節。變頻調節因投資過高,收回成本時間長,較少使用。雙速運行優化,成本低、改造少,是確保閉式冷卻水泵平穩節能運行,推動電廠可持續發展的一項可選的舉措。
徐州發電廠2×1000MW機組于2011年12月31日投入商業運行。每臺機組配置2臺閉式循環冷卻水泵,1臺運行1臺備用。閉式循環冷卻水泵屬于工頻定速運行方式,通過調節閥或手動閥門控制冷卻水流量及管網壓力,以滿足運行需要。對溫度調節要求較高的冷卻用戶,如主機和小機的潤滑油冷卻器、發電機氫氣冷卻器、發電機密封油冷卻器、發電機水冷系統等,設有單獨的溫度調節閥。兩臺機組閉冷水系統均能分別向脫硫系統、空壓機、鍋爐取樣冷卻器等提供冷卻水,互相滿足事故供水。由于季節的變化,環境溫度降低,冷卻水溫也隨之變化,因此閉式水各用戶所需水量亦隨之波動。氣溫低時,冷卻水的用量較少,相應供水閥門或調節閥的開度減小,由此帶來的問題是管網內阻力增大,損失增大,水泵效率降低。
首先要進行的是閉式循環冷卻水泵電動機雙速節能改造項目,將原單速電機改成雙速電機。這種方法是利用電機本身條件,將原定子線圈拆除,鐵芯清理,更換全部定子線圈,增加改極接線箱,改變接線柱的連接方式,改變電機極數(4、6極),實現兩種轉速運行,改造前后的電機參數如表1。

表1 閉式冷卻水泵電機改造后參數
由離心泵相似定律知,在不大范圍內改變泵的轉速泵的效率近似不變,其性能近似關系為:Q1/Q2=n1/n2H1/H2=(n1/n2)2,P1/P2=(n1/n2)3其中Q1、H1、P1、Q2、H2P2分別表示轉速n1和n2水泵的流量、揚程和功率。
改造前:閉冷泵轉速為1490r/min,額定流量為2700t/h(2700m3/h),額定揚程為50m,功率為560kW。
改造后,閉冷泵高速方式運行與改造前相同。閉冷泵低速方式運行額定工況,經核算流量、揚程、功率情況是:泵轉速為1000r/min,額定流量為1862.1t/h(1879m3/h),額定揚程為23.8m,功率為184kW。
由表2可知,通過改變接線,改變電機極數(4、6極),實現兩種轉速,低速運行時電流與高速方式比較下降65.31%,電機輸出功率也相應減小,可以實現節能運行目的。

表2 閉式冷卻水泵電機改造后實際采集數據
由于閉冷水泵高、低運行方式不同時,其性能曲線不同,因此并列運行時存在一定的風險。進行閉冷泵高、低速切換時,應制定合適的操作方法,并需聯系維護人員密切配合,做好改接線工作及出口閥門的邏輯強制工作,密切監視閉冷水壓力變化出現出口門關閉不嚴、閉冷水壓力偏低或其他異常等情況,立即恢復備用高速泵運行。
當環境氣溫升高時,機組在高負荷下,閉冷泵低速運行將不滿足系統的冷卻水需求,應當制定低、高速閉冷水泵切換邊界條件,及時將閉冷泵切至高速方式運行。
為保證機組運行安全,采集數據,探索閉冷泵高、低速切換操作方法,制定低、高速閉冷水泵切換邊界條件,進行了一系列實驗,如表3~表10所示。

表3 閉冷泵低速方式運行電機空載試驗

表4 11號閉冷泵低速方式運行試轉參數

表5 12號閉冷泵低速方式運行試轉參數

表6 冷態工況下閉冷水泵低速方式運行帶系統用戶(閥門全開)試驗

表7 高速閉冷水泵切至低速閉冷水泵試驗

表8 低速閉冷水泵切至高速閉冷水泵試驗

表9 機組運行時低速閉冷水泵帶系統用戶運行的參數采集(冬季)

表10 機組運行時低速閉冷水泵帶系統用戶的極限試驗(初夏)
當下列任一條件滿足時,閉式冷卻水泵應由低速閉冷泵切至高速閉冷泵運行:①閉式冷卻水泵出口母管壓力<0.42MPa;②水水熱交換器閉式冷卻水出口母管壓力<0.38MPa;③當水水熱交換器出口母管閉式冷卻水溫度超過28℃時,應手動點開運行的水水熱交換器循環水進口門。當水水熱交換器循環水進口門全開,且水水熱交換器閉式冷卻水出口母管>30℃;④在水水熱交換器循環水進口門全開的情況下,水水熱交換器出口母管閉式冷卻水溫度超過28℃且發電機定冷水冷卻器冷卻水溫度調閥開度>95%;⑤在水水熱交換器循環水進口門全開的情況下,發電機氫氣冷卻器冷卻水溫度調閥開度>75%。
根據計算及實際試驗,每年10月份至次年5月閉冷泵低速方式運行,完全可以滿足用戶需求,有明顯的節能效果。低速方式運行18.8A 左右,高速方式電流為 54.2A左右。經統計2019年,1號機組閉式循環冷卻水泵低速方式運行204d。
新增效益=運行時間×節約電流×電壓×三相系數×功率因數×每度電價,2019年新增效益:

閉式循環冷卻水泵雙速改造項目施工計劃費用30萬元,實際發生27萬元,運行優化試驗使用廠用電費用約0.3萬元,共花費27.3萬元。不到半年即收回成本。
通過試驗及運行統計,根據季節特點,及時切換閉冷泵低速運行方式,可以滿足各種負荷工況下閉冷水用戶的需求,對節約廠用電有明顯效果。閉式循環冷卻水泵雙速改造相較于變頻改造,造價低、回收成本快。