文_柴偉 王立文
1.國家能源集團諫壁發電廠 2.北京朗新明環保科技有限公司南京分公司
火電廠廢水種類繁多,成分復雜,水質差異大,需要經過適當的處理后才能排放的主要廢水包括化學廢水、工業冷卻廢水、含煤廢水、含油廢水、含泥廢水、脫硫脫硝廢水、生活廢水。我國火電行業用水量占工業用水比重超過40%,排水量占廢水排放總量的 0.4%。隨著國家環保政策、法規的逐步實施,對火電廠用、排水及水質要求日益嚴格,水正在成為制約并影響電廠經濟效益的主要因素。國家能源集團的某電廠已有的工業廢水處理設施建設年代久遠,部分設備老化,系統運行不正常,該廠近期規劃對全廠的廢水進行綜合治理、梯級利用,并最終實現“零排放”。本文為該廠的工業廢水處理系統的優化設計和改造的實際應用。
該廠現有一套工業廢水處理系統,處理水量為100m3/h,用于收集處理廠內的工業廢水,使其達標排放。火電廠工業廢水分為經常性廢水和非經常性廢水。經常性廢水是指生產中連續或間斷性排放的廢水, 而非經常性廢水是指定期檢修或不定期發生的廢水。該廠經常性廢水包括:鍋爐補給水處理再生廢水和膜清洗廢水、凝結水精處理再生廢水、酸堿儲存區排水、實驗室排水、鍋爐補給水處理正洗與反洗排水、鍋爐排污水、主廠房內排水等。非經常性廢水包括:鍋爐化學清洗排水、空氣預熱器沖洗排水、機組啟動排水等。該廠各處的工業廢水通過管道輸送至工業廢水站的5座工業廢水儲存池,然后根據廢水的性質進行處理,處理后的清水回收利用或達標排放。澄清器污泥排至污泥池,通過離心脫水機脫水,泥餅外運處置,濾液送至廢水儲存池重新處理。
該廠原有工業廢水處理系統采用的是一種典型的處理工藝,工藝選擇合理,但是由于設備老化,自動化程度不高,控制系統與電廠主控型式不一致,部分設備的出力不足,出水水質不能達到回用的要求,導致系統運行不正常。此次針對系統設備、監測儀表、控制系統、來水及產水回用和運行方式進行優化設計和改造。
該廠工業廢水系統澄清器濾料老化、設計出力不足,拆除更換新澄清器,使其出力達到100m3/h。pH調整槽、反應槽、絮凝槽腐蝕老化,拆除更換新設備。3臺曝氣風機出力不足,更換新設備。酸堿儲存和加藥設備腐蝕老化,更換新設備。絮凝劑采用卸藥槽二次輸送型式,操作復雜,改造為卸藥泵卸藥。助凝劑加藥系統采用溶藥箱攪拌型式,溶藥效果差,操作復雜,改造為一體化自動泡藥機;2臺絮凝劑、2臺助凝劑加藥泵出力不足,都更換新泵。澄清器沉淀污泥排至污泥池,然后通過離心脫水機脫水處理,由于澄清器排泥含水率達到99.4%,污泥沉降性差,通過離心脫水機脫水效果很差,本次改造將澄清器污泥通過輸送泵直接輸送至西區煤水沉淀池,沉降的污泥和煤泥一起摻燒,由于污泥量較少,不會對鍋爐燃煤發生影響,此方法簡單、有效、無害。
原系統配置的在線儀表數量很少,且使用時間久,不能正常使用,本次優化改造在水池、溶藥箱都增設在線液位計,在系統進出水口和主要設備出口設置在線流量計,加藥點設置pH計,澄清器出口增設在線濁度儀,回用水泵出口母管增設在線pH計、濁度儀和流量計。提高系統的在線監測水平,遠程監控系統運行情況,隨時調配回用水量,提高該廠的水務管理水平。
原系統采用PLC控制系統,而該廠化水輔控和主機主控都采用DCS控制系統,為提高兼容性,本次優化改造將PLC系統改為DCS控制系統。由于改造過程中工業廢水處理系統仍需要運行,配電室和控制室空間有限,改造難度極大。施工中將配電柜逐臺斷電改造,在有限時間內完成;控制系統改造,先安裝新控制柜,再在短時間內拆除就控制柜,完成接線恢復。
本次優化改造在泵和風機出口、進水口、回用水口、主設備出口均增設氣動閥門,提高系統的自動化水平,系統運行可以完全遠程操控,實現廢水處理回用遠程調配,提高自動化水平,減少運行人員數量,減少勞動量,減少運行成本。
本次改造在各個生產區域設置監控攝像頭,視頻信號接至化水控制室和主控室,在控制室內能隨時監控系統的運行情況,減少故障損失,提高系統運行的安全性,特別是酸堿危險藥品的運行安全性。系統配置足夠的監測儀表和自動閥門,可實現信號連鎖、報警和強制停機,保證系統安全運行。
對各種工業廢水的來水管道進水優化設計,增設氣動閥門,使酸堿廢水、反洗廢水、清洗廢水等分別收集至不同的廢水儲存池,分別按不同的工藝處理,使其均達到回用水要求。廢水儲存池的出水管道優化設計,使每座廢水池內的廢水可以經泵提升至另外任意的廢水池。對回用水管道優化設計,使處理合格的水分別回用至預處理回用水池或工業水池、灰庫拌濕、廠區雜用水用水點。
該廠原工業廢水處理系統自動化程度低,運行勞動量大,設備故障率高,不能正常運行,通過本次優化設計和改造,系統自動化程度和運行安全性提高,可以遠程控制,視頻監控現場運行情況,處理后清水回用調配靈活,沒有廢水水外排,節約用水,系統運行更加經濟、安全和環保。
經過優化設計,系統設備完善、工藝合理、操作方便,并且運行安全可靠、經濟性高、環保性強。再生廢水、酸堿區排水和實驗室排水等酸堿廢水主要污染因子為pH,投加酸堿調整pH值為6~9,即可進行回用。反洗排水、沖洗排水和鍋爐清洗排水等廢水的主要污染因子為pH、SS,須對其投加酸堿調整pH,并進行絮凝澄清處理后才可回用。
改造后的工業廢水處理系統運行穩定、操作方便,出水滿足“再生水用作工業水水質標準”,設計水質要求,進水pH為3~12,懸浮物<300mg/L,COD<150mg/L;出水 pH為6~9,懸浮物<60mg/L,COD<60mg/L。
系統改造后投運,記錄2019年7月至2020年4月運行數據,進水pH為4.2~12.76,濁度為9.31~20.4NTU,COD為17.33~36.11mg/L,系統處理后出水pH、濁度和COD數據如圖1、圖2所示,工業廢水處理系統經優化設計和改造后,系統運行穩定,出水水質優良,滿足回收利用水質要求。系統沒有污泥產生,不需要污泥脫水設備,沒有固體廢物產生。

圖1 系統出水COD和濁度變化曲線圖

圖2 系統出水pH變化曲線圖
工業廢水處理系統經優化設計和改造后系統運行穩定,出水水質優良,出水pH值為6.69~8.88;出水濁度為1.16~6.21NTU,去除率為74%~86%;出水COD為2.6~8.1mg/L,去除率為71%~85%,滿足回收利用水質要求。系統沒有污泥產生,不需要污泥脫水設備,沒有固體廢物產生。系統在線監測儀表設置更完善,數據采集準確、方便,系統自動化程度更高,操作方便、勞動強度低。系統配置了完整的視頻監控系統,運行更安全。處理合格的水能全部回用,回用水調配靈活,系統沒有廢水排放,節省取水費和排污費,沒有固廢產生,節省了運行費用,系統經濟效益和環保效益明顯。