999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

芳烴聯(lián)合裝置綜合節(jié)能技術(shù)分析

2020-12-11 02:17:50王志華
石油石化綠色低碳 2020年4期

王志華

(中國石化金陵分公司,江蘇南京 210033)

金陵石化芳烴聯(lián)合裝置由一套100萬t/a連續(xù)重整裝置和一套60 萬t/a 對二甲苯裝置組成,于2008年12 月全面開工投產(chǎn)。該裝置包括預加氫、重整、重整分離、芳烴抽提、歧化及烷基轉(zhuǎn)移、二甲苯回路等6 個單元。能耗偏高是裝置利潤進一步提高的最大制約因素,文章詳細論述金陵石化芳烴聯(lián)合裝置在二甲苯加熱爐節(jié)能改造、低溫熱利用、熱高分工藝、新型三劑應用等方面采取的節(jié)能措施,同時對節(jié)能效果進行了分析。

1 二甲苯加熱爐節(jié)能改造

二甲苯加熱爐F402A/B設(shè)計負荷187 MW,燃料氣消耗約占該裝置燃料氣消耗總量的45%,因此F402A/B運行情況直接關(guān)系到該裝置能耗高低。改造之前,二甲苯加熱爐存在排煙溫度高、排煙氧含量高、燃燒不充分等問題,導致加熱爐爐效偏低、能耗偏高。

1.1 余熱回收系統(tǒng)更換為板式余熱回收器

二甲苯加熱爐余熱回收原為熱管式換熱器,加熱爐排煙溫度高達140℃。2016 年9 月,裝置利用大修機會將其更換為新型鑄鐵板式預熱器,同時采取調(diào)節(jié)煙氣換熱旁路閥開度的方式,保證排煙溫度降低的同時減少預熱器煙氣露點腐蝕,所有調(diào)節(jié)閥、引風機、鼓風機利舊。新?lián)Q熱器由5個模塊(3個鋼模塊+2個鑄鐵模塊)組成,見圖1,煙氣自上而下流經(jīng)板束一側(cè),冷空氣橫向依次經(jīng)過兩塊鑄鐵板模塊,再反復折流橫向流過3 塊鋼模塊,與熱煙氣形成錯流傳熱。在鋼模塊與鑄鐵模塊交界的位置設(shè)置6 個沖洗水接口,用于沖洗鑄鐵板煙氣側(cè),水在煙道聯(lián)箱及引風機底部排出,排水接入裝置含油污水井。

1.2 CO 分析儀器控制鼓風機變頻開度

二甲苯加熱爐煙氣系統(tǒng)新增CO在線分析儀,實施理論配比燃燒優(yōu)化控制改造項目。通過煙氣中的CO含量來表征燃燒水平,建立燃燒過程數(shù)學模型,將F402A 與F402B 煙氣中相對含量較高的CO 作為主控變量,通過控制鼓風機變頻開度,將煙氣中的CO含量控制在50~100 μg/g。在滿足同樣熱量供出的條件下,理論配比燃燒以相對較低的燃料氣消耗達到工藝要求。同時,理論配比燃燒還可以從生產(chǎn)工藝源頭上減少污染物排放和降低局部爐管氧化速率,實現(xiàn)加熱爐真正節(jié)能高效、安全平穩(wěn)運行。

圖1 F402A/B余熱回收系統(tǒng)

1.3 采用新型高效低氮燃燒器

二甲苯加熱爐由原先普通燃燒器改為新型高效低氮燃燒器。新型燃燒器燃料氣火槍從燃燒器底部分成6 路,在爐膛內(nèi)部通過火盆磚結(jié)構(gòu)使火槍瓦斯進入方向改變。燃料氣進入爐膛內(nèi)部后,再分成12路火槍,火盆磚內(nèi)外各6 路,各路燃料氣噴入點巧妙配合。瓦斯點燃后形成低壓區(qū),使燃燒后一部分煙氣和燃料氣預混后再次參與燃燒,同時拉長了火焰長度,降低焰芯溫度。

表1 F402A/B 改造前后瓦斯消耗量對比

1.4 二甲苯加熱爐改造效果

項目實施后重新進行經(jīng)濟核算,2016年11月至2017年1月期間二甲苯加熱爐燃料氣總耗量下降明顯,對比改造前后,F(xiàn)402A/B 燃料氣消耗情況見表1所示。

由表1可得出,在裝置負荷同為80%的工況下,改造前F402A/B 瓦斯總耗量約為8 532 m3/h,改造后約為8 241m3/h,降低1%以上。按年運行8 400 h,瓦斯密度0.714 kg/m3,燃料氣價格2 270 元/噸計算,80%負荷工況下每年節(jié)約的燃料費用約為396萬元。裝置改造后排煙溫度降低至115℃,爐效由91.8%提高至93.1%。二甲苯加熱爐節(jié)約燃料氣量折合成標準油除裝置對二甲苯產(chǎn)量后,芳烴聯(lián)合裝置加工能耗降低約1 ~3 kgEO/t PX。另外,二甲苯加熱爐改造帶來的環(huán)保效益不可估量,也有效提升了企業(yè)社會形象。

2 精餾塔低溫熱利用

芳烴聯(lián)合裝置運行初期各精餾塔塔頂熱量直接通過空冷進行冷卻,塔頂?shù)蜏責嵛催M行回收。2019年10—12 月利用停工檢修機會,重芳烴塔、抽出液塔、鄰二甲苯塔新上塔頂?shù)蜏責釤崦剿〕鲰椖俊? 臺精餾塔塔頂冷卻負荷分別為10.9 MW、24.9 MW、22.3 MW。

2.1 工藝流程改造

裝置新增界區(qū)來的熱媒水分為兩路并聯(lián):一路經(jīng)過鄰二甲苯塔頂氣兩路并聯(lián)的換熱器E407A、B進行加熱,進E407A/B 之前設(shè)置流量控制閥以調(diào)節(jié)熱媒水溫度;另一路熱媒水換熱器先經(jīng)過抽出液塔頂兩臺并聯(lián)換熱器E214A/B加熱后,再至重芳烴塔換熱器E120 進行加熱,該路熱媒水同樣設(shè)置進E214A/B總流量控制閥來調(diào)節(jié)熱媒水溫度;兩路熱媒水匯合后出裝置。芳烴聯(lián)合裝置外圍設(shè)置有熱媒水站、熱媒水泵實現(xiàn)熱媒水循環(huán),產(chǎn)出熱媒水為分公司異丁烷裝置、低溫熱工區(qū)提供熱源,也可通過溴化鋰制冷機組為分公司Ⅲ催化裝置提供冷源。芳烴聯(lián)合裝置內(nèi)部熱媒水流程及設(shè)計參數(shù),分別如圖2及表2所示。

以鄰二甲苯塔頂熱媒水工藝為例,介紹3 臺精餾塔頂熱媒水取熱工藝。鄰二甲苯塔頂工藝介質(zhì)揮發(fā)氣分成兩路進行冷卻:一路塔頂氣經(jīng)過原A402四臺空冷流程進行冷卻,該路管線空冷入口新增控制閥調(diào)節(jié)空冷入口介質(zhì)流量,安裝電動閥輔助調(diào)節(jié)空冷入口流量;另一路塔頂氣至新增熱媒水換熱器E407A/B進行冷卻,進E407A/B之前同樣設(shè)置控制閥來調(diào)節(jié)流量,熱媒水工藝介質(zhì)側(cè)出口增設(shè)在線水分析儀AI4002監(jiān)測熱媒水漏量。100℃熱媒水進裝置后,經(jīng)E407加熱后,再與重芳烴塔頂出熱媒水混合后出裝置。鄰二甲苯塔塔頂?shù)蜏責崂酶脑炝鞒倘鐖D3所示。

圖2 芳烴聯(lián)合裝置熱媒水流程

表2 低溫熱媒水設(shè)計參數(shù)

2.2 低溫熱利用實施效果

2020年1月裝置重新開工后,抽出液塔、鄰二甲苯塔及重芳烴塔塔頂產(chǎn)出熱媒水供其他裝置正常使用。根據(jù)分公司現(xiàn)有熱媒水管線流程及下游熱媒水用戶實際需求,芳烴聯(lián)合裝置供出熱媒水未達到設(shè)計最大流量。運行穩(wěn)定后,熱媒水系統(tǒng)熱水產(chǎn)出可達1 090 t/h,裝置進熱媒水溫度103℃較設(shè)計高3℃,出水溫度135℃與設(shè)計一致。

3臺塔精餾塔頂共計停運35 kW空冷風機3臺,每小時可節(jié)約電力約105 kW·h。按照當前熱媒水供出量,以60%熱媒水熱量回收率計算,可節(jié)能:

4.2×103×1090(熱媒水量)×32(溫差)/41.8×60%/84(對二甲苯小時平均產(chǎn)量)/1 000=25.03(kgEO/t PX)。

圖3 鄰二甲苯塔低溫熱媒水改造流程

3 異構(gòu)化熱高分工藝運用

異構(gòu)化單元原設(shè)計為冷高分流程,存在先冷卻后再加熱的不合理用能現(xiàn)象。同時,異構(gòu)化反應空冷夏季時冷卻能力受限,對裝置滿負荷運行也構(gòu)成了威脅[2]。熱高分工藝可降低異構(gòu)化反應產(chǎn)物空冷器負荷,又可避免反應產(chǎn)物液相部分先冷卻再加熱的不節(jié)能流程;另外,還可將原先用于加熱這股冷態(tài)物料的吸附進料的熱量用于成品塔底熱源,替代原二甲苯塔底熱油,從而降低二甲苯塔重沸爐燃料氣用量。

3.1 新增熱高分工藝流程

2019 年10—12 月,異構(gòu)化單元冷高分流程改為熱高分流程,裝置新增熱高分罐V302,將原先高分泵P302A/B移至V302底作為熱高分罐底出口泵,并新增冷高分泵P306A/B。新增熱高分工藝流程如圖4所示。

圖4 異構(gòu)化反應熱高分流程

3.2 節(jié)能效果分析

2020年1月裝置開工,異構(gòu)化反應壓力、氫烴比等關(guān)鍵參數(shù)調(diào)整穩(wěn)定后,熱高分罐V302 入口溫度為107℃,較改造前直接進空冷A301 冷卻溫度98℃上升9℃。異構(gòu)化板換E301熱端溫差33℃,板換兩側(cè)壓降分別為31和32 kPa,與改造前同負荷下相近。100%相同異構(gòu)化進料負荷工況下,熱高分工藝異構(gòu)化反應器出口、板換至冷高分罐管路壓降為0.08 MPa,與改造前反應器出口、板換至高分罐壓降0.07 MPa相近。

反應系統(tǒng)停開2臺35 kW異構(gòu)化反應空冷A301,減去新增冷高分泵P306 電耗,每小時可節(jié)約電力50 kW·h。同時,吸附單元成品塔底改為吸附進料加熱后,可降低二甲苯塔底熱源量8.0 MW,減去由于異構(gòu)化進料換熱網(wǎng)絡(luò)改變增加的0.11 t/h反應爐燃料,綜合計算后二甲苯塔塔底燃料氣用量降低約0.54 t/h。

4 新型三劑應用效果分析

2019 年10-12 月,芳烴聯(lián)合裝置吸附劑更換為最新一代RAX-4000,替代原ADS-27 催化劑,RAX-4000與ADS-27裝填數(shù)據(jù)對比如表3所示。

從表3可以看出,RAX-4000較ADS-27裝填密度、裝填量、裝填效率、選擇性體積比率均有所上升。裝填效率上,RAX-4000為98.2%,較ADS-27 略高出0.2 百分點;選擇性孔體積比率,RAX-4000為14.6%,較ADS-27略高出0.1百分點。換劑后裝填體積相同,在精餾單元分離精度允許的前提下,吸附單元可提升至110%負荷運行。因此,使用RAX-400吸附劑后PX產(chǎn)量較ADS-27提升明顯。

在吸附塔100%負荷工況下,RAX-4000 劑PX產(chǎn)品收率可達98.8%,較原ADS-27 劑PX 產(chǎn)品收率,高出0.4百分點,對二甲苯增產(chǎn)0.34 t/h。相同負荷下可有效降低解吸劑循環(huán)量,從而降低芳烴聯(lián)合裝置吸附精餾塔熱負荷,降低二甲苯循環(huán)回路各項公用工程消耗。目前,RAX-4000吸附劑工況下,芳烴聯(lián)合裝置吸附單元解吸劑/進料比為1.04,較ADS-27工況的1.22下降明顯。換為RAX-4000后當月芳烴聯(lián)合裝置同負荷下由于增產(chǎn)對二甲苯、降低二甲苯循環(huán)量,降低了公用工程消耗,裝置能耗降低4~6 kgEO/t PX。

表3 兩種吸附劑裝填數(shù)據(jù)對比

5 結(jié)論

通過不斷從裝置用能現(xiàn)狀開展技術(shù)分析并有序進行各項新型節(jié)能降耗手段的研究、實踐,同時有效控制生產(chǎn)運行風險,金陵芳烴聯(lián)合裝置節(jié)能降耗取得了一定成果,同時也促進了分公司經(jīng)濟效益的提升。面對國內(nèi)芳烴生產(chǎn)效率不斷提高、產(chǎn)能不斷擴大、競爭日趨激烈的情況,芳烴聯(lián)合裝置需繼續(xù)從挖掘抽余液塔頂?shù)蜏責崃俊⑻綄と齽┳顑?yōu)操作參數(shù)、持續(xù)提高加熱爐爐效等多方面著手落實節(jié)能降耗目標。

主站蜘蛛池模板: 在线欧美一区| 久久天天躁夜夜躁狠狠| 欧美精品在线观看视频| 欧美一级夜夜爽| 色综合久久无码网| 国产白丝av| 国产内射一区亚洲| 国产精品一区二区无码免费看片| 久久精品中文字幕少妇| 日韩视频免费| 亚洲中文字幕久久精品无码一区| 国产精品毛片一区| 欧美亚洲一区二区三区导航| 国产成人一区在线播放| 97se亚洲综合在线韩国专区福利| 久久无码av三级| 中文毛片无遮挡播放免费| 永久成人无码激情视频免费| 国产一二视频| 国产制服丝袜无码视频| 99伊人精品| 色婷婷色丁香| 国产日本欧美亚洲精品视| 久久久久青草线综合超碰| a网站在线观看| 国产第一色| 国产性爱网站| 在线国产91| 19国产精品麻豆免费观看| 四虎永久在线精品国产免费| 99精品福利视频| 蝌蚪国产精品视频第一页| 久久综合婷婷| 一区二区三区精品视频在线观看| 欧美性精品| 国产午夜无码片在线观看网站 | 看你懂的巨臀中文字幕一区二区 | 国产精品99一区不卡| 欧美成人a∨视频免费观看| 欧美日韩激情在线| 2020国产免费久久精品99| 色综合中文| 中文天堂在线视频| 国产精品爽爽va在线无码观看| 亚洲日本www| 99久久99视频| 伊人中文网| 视频在线观看一区二区| 国产黄网站在线观看| 久久免费视频播放| 青青青视频免费一区二区| 91精品国产自产在线老师啪l| 久久这里只有精品国产99| 色哟哟国产精品一区二区| 亚洲精品午夜天堂网页| 毛片久久久| 最新国语自产精品视频在| 久久久亚洲国产美女国产盗摄| 麻豆国产原创视频在线播放 | 午夜国产精品视频黄| 日本成人不卡视频| 婷婷亚洲视频| 成人在线不卡视频| 亚洲国产一区在线观看| 国产91无码福利在线| 国产爽妇精品| 扒开粉嫩的小缝隙喷白浆视频| 精品欧美一区二区三区久久久| 欧美综合区自拍亚洲综合绿色| 在线五月婷婷| 伊人久久福利中文字幕| 国产精品丝袜视频| 五月婷婷丁香综合| 亚洲婷婷六月| 亚洲一区毛片| 欧美日韩另类国产| 日韩视频福利| 免费高清毛片| 99精品伊人久久久大香线蕉| 狠狠色成人综合首页| 日韩欧美视频第一区在线观看| 婷婷六月在线|