宋曉雷
(晉城煤業集團趙莊煤業,山西 晉城 048000)
2008 年煤礦資源整合前,小煤窯遺留大量廢棄井筒和巷道。資源整合后,煤礦布置正規工作面,掘進和回采過程中需要揭露這些井筒和巷道,給生產帶來不同程度威脅[1-3]。趙莊煤業五盤區5305 工作面在布置回采巷道時,巷道穿過了原小煤窯廢棄井筒,交叉點周邊破碎嚴重,可能發生冒頂事故,并且離切眼較近,工作面急于回采,施工工期比較緊張。以此為工程背景,展開廢棄立井快速回填技術研究。
趙莊煤業五盤區開采3#煤層,平均厚度5 m,走向和傾向上近水平。5305 工作面設計開采長度1500 m,傾向長度220 m,采用綜合機械化放頂煤采煤法。
工作面布置一條運輸順槽和一條回風順槽,設計寬度3.1 m,高度3.4 m。回風順槽采用架棚與錨索聯合支護,正常區域棚間距1 m,特殊地質區域棚間距0.7 m。錨索型號Ф17.8 mm,SKP18×1/1860-7300,矩形布置,每排布置兩根,間距1.5 m,排距1.4 m,預緊力不小于150 kN。巷道支護示意如圖1 所示。

圖1 特殊區域架棚錨索聯合支護示意圖
5305 回風順槽在距離切眼50 m 處,正上方揭露原小煤窯廢棄井筒。井筒直徑2.5 m,深度122 m。下方馬頭門與巷道交叉點頂板十分破碎、淋水,錨桿、索銹蝕嚴重。采用密集工字鋼加單體柱支撐方式支護,上方空洞打木垛填充。廢棄井筒與巷道位置關系如圖2 所示。

圖2 廢棄井筒與巷道位置關系
(2)動壓影響冒頂風險。將來工作面要通過該區域,強烈采動影響會造成井筒附近頂板結構破壞加劇,存在嚴重的落石、冒頂風險。
廢棄立井筒的充填一般為部分充填和全部充填兩種選擇。
部分充填方式,僅對井筒底部起30 m 高度進行充填,即可滿足巷道頂板安全使用要求。該方式材料消耗少,工期短,但上部未充部分后期可能有積水等不利影響。
全部充填方式,材料消耗量較大,但安全性最好。分為兩步:(1)底部采用高強度注漿材料填充,形成抗沖擊底座;(2)上部采用低強度充填材料充填,或者是碎矸石配合低強度充填材料充填,實現全部充填。
綜合考慮,決定選擇全部充填方式。但廢棄井筒位置離切眼僅50 m,工作面急于回采,施工工期20 d,必須采取快速施工技術,以滿足使用要求。
井筒與巷道交叉點附近頂板十分破碎,為避免井筒充填時發生嚴重的漏漿,甚至壓垮頂板,必須首先對交叉點兩側各5 m 頂板破碎區進行注漿封閉加固。加固區域為圖2中井筒兩側“5 m頂板破碎區”。注漿采用力行注漿材料。
鉆孔布置:頂板毛寬度3.1 m,但井筒附近巷道寬度約4 m,按照4 m 寬度進行設計。鉆孔設計排距3 m,每排3 個鉆孔,間距1.5 m。兩側鉆孔距離幫部0.5 m,與垂直方向夾角5°,中間鉆孔垂直于頂板,孔深均為10 m,孔徑均為75 mm。鉆孔布置如圖3 所示。

圖3 頂板鉆孔布置示意圖
井筒總深度122 m,計劃采取三段充填。底部抗沖擊底座高度15 m,中部“矸石+充填材料”膠結高度102 m,頂部混凝土封頂高度5 m。
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(1)底部抗沖擊底座
井筒底部為倒錐形,且下部為空洞,容易漏漿。采用速凝快硬的注漿材料及時形成底座,具備不小于20 MPa 強度。
底座設計高度15 m,為安全考慮,采用分段注漿充填方式。第一段充填高度為2 m,第二段充填高度5 m,第三段充填高度8 m。如圖4 所示。
采用力行注漿材料,水灰比0.7:1。每段充填間隔不小于4 h,以保障注漿材料強度增長到20 MPa以上。
(2)中部“矸石+充填材料”膠結
為節約成本,中部主體采用矸石,矸石之間縫隙采用充填材料膠結。
從地面井口位置向下布置注漿管,為避免矸石砸壞、砸扁注漿管,影響將來注漿,采用Ф50 mm無縫鋼管,2 m/根,絲扣連接,一直下到底座上端。布置2 組鋼管,每組總長度102 m,鋼管要求每隔0.5 m 開一組對穿孔,孔徑10 mm,便于后退充填時漿液有足夠通道進入碎矸空隙里。

圖4 底部抗沖擊底座分段充填示意圖
將矸石從井口用鏟車倒入井筒內,矸石破碎成Ф200 mm 以下最佳,一方面可以減小對底座沖擊,另一方面與漿液有更好的結合效果。矸石填滿后,在地面制漿進行碎矸縫隙充填。“矸石+充填材料”膠結示意圖如圖5 所示。

圖5 “矸石+充填材料”膠結示意圖
(3)頂部混凝土封頂
為防止充填體風化和井口雨水滲入,井口最后階段采用混凝土封頂,封頂高度5 m。混凝土要求為強度等級C30,骨料顆粒小于20 mm,坍落度100~150 mm 的流動性混凝土。
充填高度5 m,體積約25 m3。
共采用了2 種速凝材料。交叉區附近破碎頂板注漿和抗沖擊底座采用力行注漿材料,中部“矸石+充填材料”采用力行充填材料。
力行注漿材料為無機材料,分為A 型和B 型,粉末狀,水灰比0.7:1。兩種材料混合前2 h 不稠化、不沉淀,混合后1~3 min 失去流動性,8~15 min 終凝,4 h 即可具備20 MPa 以上強度,7 d 最終強度27 MPa。
力行充填材料為無機材料,分為A 型和B 型,粉末狀,使用水灰比3:1。兩種材料混合前6 h 不稠化、不沉淀,混合后保持20~40 min 良好流動性,可以在矸石裂隙中充分擴散,4 h 強度約1.2 MPa,7 d 最終強度5 MPa。
井筒總體積為598.5 m3,共消耗力行注漿材料85 t,消耗力行充填材料141 t,矸石690 t,C30 混凝土25 m3。
所采用的注漿、充填材料均具備速凝早強特性,可以實現連續施工,施工時間7 d,封頂混凝土養護時間7 d,共14 d 工期,工作面開始回采。
在交叉點附近巷道內,布置3 組“十”字表面位移測點,并在正常區域布置3 個測點作為對比。觀測期限為充填完畢至工作面推過前。觀測結果表明,交叉點附近兩幫移近量約130 mm,頂板下沉量約180 mm,正常區域兩幫移近量約120 mm,頂板下沉量約120 mm。交叉點變形略大,但頂板完好,工作面順利通過,未發生冒頂現象。
在井口做觀測標記,觀測充填體整體下沉量。觀測期限為充填完畢至工作面推過前。觀測結果表明,充填體未發生明顯下沉。工作面推過后,受巖層垮落影響,充填體與井筒有整體下沉跡象,但兩者未發生錯層現象。
(1)回采巷道揭露廢棄立井,存在頂板淋水、動壓影響冒頂風險,采用底部抗沖擊底座、中部“矸石+充填材料”膠結、頂部混凝土封頂實施方案。
(2)采用力行注漿材料、力行充填材料兩種速凝早強材料,解決了工期緊迫、連續施工問題,實施工期14 d。
(3)效果考察表明,在充填完畢至工作面推過前,頂板總下沉量180 mm,頂板完整,未發生冒頂現象,工作面順利推過,充填體與井筒未發生錯層下沉現象。