張孝榮
摘要:在陽極組裝生產線上,使用殘極壓脫機可以將殘極從殘極導桿上分離,在減輕工人勞作強度、提高生產作業效率方面有顯著作用。但是隨著使用年限的增加,殘極壓脫機也會表現出故障多發的趨勢,對工作效率和組裝質量都會產生負面影響。統計發現,分流閥損壞是最為常見的故障類型之一,另外像檢測開關失靈等,在殘極壓脫機應用中也偶爾發生。本文首先對殘極壓脫機的工作原理和常見問題進行了概述,隨后以分流閥故障為例,對其故障發生原因,以及改進措施展開了重點分析。
關鍵詞:殘極壓脫機;陽極組裝;分流閥;檢測開關
引言:殘極壓脫機是一種基于PLC控制,可以實現全過程自動化運行的碳素陽極組裝生產裝置。該裝置的核心組成設備主要有導桿夾緊裝置、爪架鎖緊裝置、剪刃裝置,以及電動機、變量泵等設備。在壓脫過程中,如果出現殘極壓脫困難,或是其他故障,就需要維護人員第一時間進行故障排查,明確故障發生位置和具體原因,然后采取維修、更換等處理措施,從而保障殘極壓脫機重新恢復正常運行。
1.殘極壓脫機的工作原理
殘極經過前期處理,將電解質清除干凈后,需要使用到殘極壓脫機,將殘極與鋼爪分離。殘極壓脫機采用剪切破碎原理,滑塊組在油缸的驅動下合攏于鋼爪及殘極上線,滑塊下端安裝有固定破碎齒,與頂升壓脫機構上的頂壓頭對殘極形成剪切破碎。正常情況下,殘極壓脫機的壓脫效率可以達到1塊/min,一些性能較好的設備可以達到1.5塊/min。
2.陽極組裝殘極壓脫機的常見應用問題
熟悉各類故障表現,并準確判斷故障原因,可以對下一步的維修和改進提供參考。根據以往經驗,殘極壓脫機在運行過程中,發生的故障類型有多種,其中分流閥故障、檢測開關故障是比較常見的,并且會直接影響殘極壓脫效果。本文針對這兩種問題展開了重點分析。
2.1分流閥故障
下部剪刃裝置液壓回路中的B型分流閥的最大工作壓力為31.5MPa,此分流閥的作用是在下部剪刃裝置抬起過程中,將液壓總管中的油通過分流閥均勻地分配給兩個液壓缸,使之保持同步。同時將下部剪刃裝置抬起。但是在某次設備啟動,并完成約500件殘極壓脫后,出現了分流閥閥芯破裂的情況。更換閥芯之后,重新進行運行,完成約800件參加壓脫后,上述故障再次發生。
2.2檢測開關故障
檢測開關的位置在下部動剪刃裝置上,位于檢測支架的內側,作用是檢測彎矩的大小,其核心模塊是壓力傳感器。正常情況下,檢測開關會實時獲取施加在殘極上的彎矩,然后將這一參數反饋給PLC控制終端。PLC會自動對比實時彎矩和預設彎矩,并根據兩者之間的差值,下達彎矩調控指令。直到實測彎矩達到預設彎矩后,發出終止指令,檢測開關斷開。在設備運行中,壓脫處理后掉落的殘極,正好落在了檢測開關上,影響檢測準確性,不能正常開關。
3.陽極組裝殘極壓脫機的改進建議
經過分析后,認為檢測開關損壞的原因是殘極掉落產生擠壓導致的,因此維修人員將檢測開關的位置,從支架內側轉移到了外側,并在檢測開關的上方5cm處,安裝了保護罩,問題得以解決。本文重點對分流閥損壞故障的改進措施展開分析。
3.1故障分析
在發現分流閥故障,并且更換閥芯后故障再次出現后,維修人員對這一故障進行了重點分析。初步認為是分流閥選型偏小導致的。例如,根據設備使用說明書,在油缸達到行程終點時,液壓系統的瞬時壓力經常會達到35MPa。而當下使用的分流閥,其最大工作壓力僅為31.5MPa。也就是說,其最大承壓能力是低于瞬時最大壓力的。分流閥在反復、多次受到超額壓力的沖擊后,有較大概率發生故障。此外,隨著殘極壓脫機使用壽命的延長,設備自身老化情況也會更加明顯,這時分流閥的最大承壓能力,甚至達不到出廠時的31.5MPa,因此故障發生率也會明顯上升。維修人員在明確了分流閥故障原因后,就可以有針對性的制定措施、加以改進。
3.2改進措施
在原來分流閥的三個油路上,用管接頭和管子增加一個旁通回路,旁通回路上安裝有單向閥和壓力調節閥。當導桿通過懸鏈送到設備上時,導桿導向裝置、爪架止動裝置和導向裝置動作,將導桿夾持住。液壓油通過油泵從油箱輸送到下部動剪刃裝置油缸的下部,使下部動剪刃裝置向上抬起,而油缸上部的油通過分流閥返回油箱,此時分流閥所承受的負載并不大。但是隨著下部動剪刃裝置開始降落,部分液壓油經分流閥流向油缸上部,這時分流閥需要承受來自液壓系統的壓力。這個壓力會隨著油缸行程的增加而不斷的提升,并最終在油缸行程達到終點時,達到最大壓力值。改進后,在分流閥的主油路上,設置壓力感應裝置,當壓力達到了30MPa后,連同其他的支路,這樣就可以分擔多余的壓力,從而保證主油路的最大壓力始終不超過30MPa,也就達不到設計值31.5MPa,從而避免了分流閥損壞。除此之外,壓力感應裝置的響應值,還可以通過PLC進行調節,例如隨著殘極壓脫機使用年限的增加,分流閥的老化,最大壓力值會有所降低。如果最大壓力值為28MPa,需要將壓力響應值相應的降低至25MPa。即當主油路的最大壓力超過25MPa后,就連通支路,進行分壓。在應用這一改進措施后,殘極壓脫機重新投入運行,未再出現分流閥故障問題,證明這一改進方案具有較好的實用性。
結語:殘極壓脫機的廣泛使用,無論是提升陽極組裝效率,還是保證組裝質量等方面,均發揮了積極作用。同時,該設備采用PLC進行控制,具有運轉率高,故障率低,性能可靠等特點,應用十分廣泛。在殘極壓脫機應用過程中,一方面要做好設備日常維護,并嚴格按照操作規程進行操作,降低故障發生率。另一方面,在發生故障以后,還要盡快查明問題所在,并采取相應的處理措施,使設備盡快恢復運行。從設備管理經驗來看,分流閥故障是一種較為常見故障類型,主要與實際壓力超過設計壓力有關。通過油路分支的方式,在主油路的一側連接支路,實現壓力分擔,將實際壓力始終控制在最大壓力值以下,從而保證了分流閥的運行安全。
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