劉長源 趙天佑
(中煤平朔集團有限公司生產技術管理中心,山西 朔州 036006)
伴隨礦井開采深度和強度的不斷增加,井下巷道發生底鼓動力現象的頻次也越來越高。巷道底鼓變形后,斷面積減小,不僅影響巷道正常使用,制約礦井高產高效,也對礦井的安全生產構成了威脅[1]。回采巷道由于受復雜圍巖條件、采動壓力疊加影響,底鼓問題越發嚴重,需要進一步分析研究底鼓發生機理,盡快找到有效的控制方法。
井工一礦9110 工作面布置在太西采區9 號煤層中,工作面上部為4110 工作面采空區,東部是三條大巷及保護煤柱,南部為設計回采的9111 工作面(實體煤),西部為地表物探小窯破壞區,北部與9109工作面采空區相鄰。工作面采用傾斜長壁后退式采煤方法,綜采放頂煤回采工藝。工作面面長240 m,走向長度3150 m,煤層均厚在11.9 m,煤層傾角1~5°,平均埋深為310 m。煤層直接頂為0~3.73 m、平均1.6 m 厚的泥巖、炭質泥巖、高嶺石泥巖互層,基本頂為2.9~13.13 m、平均7.83 m 厚的泥巖、砂質泥巖互層,直接底為1.47~3.48 m、平均3.19 m 厚的砂質泥巖。
9110 輔運巷沿9 號煤層底板掘進,巷道掘進寬度為5.2 m,高度3.5 m,北部與9109 工作面采空區間隔煤柱寬度20 m,在掘進期間有輕微底鼓。9110 工作面回采期間,由于受到采動支承壓力的影響,9110 輔運巷在工作面前方約50 m 范圍內出現了嚴重圍巖變形,頂板下沉,兩幫縮進,特別是臨空側巷幫破碎,形成大量網兜,巷道底板大范圍、長距離底鼓嚴重,最大底鼓量超過520 mm,嚴重阻礙巷道運輸通行等正常需求及安全生產。
根據現有資料研究分析,對于采動影響下回采巷道底鼓類型以擠壓流動型底鼓為主[2]。
布置在煤層中的工作面回采巷道,通常圍巖力學性質及強度相對較差。受工作面采動影響,巷道圍巖在支承壓力作用下,嚴重破損,巷道整體處于松散、破碎的煤巖體環境中。普遍情況下,強度稍低的巷道兩幫首先被嚴重破壞,隨著工作面回采動壓影響,集中在巷道兩幫的應力向圍巖深部轉移,擠壓底板周圍破碎巖層巖體向巷道內流動,從而形成巷道擠壓流動型底鼓[3]。
受上區段9109 工作面回采影響,產生在隔離煤柱中的上覆巖層超前支承壓力及側向支承壓力,使得強度較弱的煤體巷幫發生破裂,并且破壞程度明顯大于底板。回采下區段9110 工作面時,形成的二次回采超前支承壓力與一次回采后的剩余支承壓力對巷道圍巖形成疊加作用,促使圍巖變形進一步加快。兩幫煤巖體破損范圍逐漸增大,這就使得上覆巖層的集中應力及重力經過兩幫傳送到巷道底板,當超過底板極限承載力時,底板巖層將沿滑移線向巷道內擠壓,發生底鼓[4]。
通過對回采巷道底鼓機理的分析,發現9110 輔運巷產生底鼓的本質因素是巷道圍巖應力大和圍巖力學性能差。因此,治理這類底鼓的關鍵點在于如何提高圍巖抗變形能力以及改進支護方法[5]。決定采用“起底+頂幫底聯合加強支護+超前支護+底板防水”的綜合防治技術措施,延緩巷道底鼓發生。
(1)起底
利用檢修班時間,集中安排工人用風鎬等工器具對9110 輔運巷工作面前方約50 m 范圍進行起底。起底高度滿足工作面前后部刮板運輸機推移、支架移架及行人運料即可,既不占用生產時間,也減少工作量。
(2)頂幫底聯合加強支護
① 在動壓影響區域,補打頂板錨索,使用1×19 股、直徑21.8 mm 的大延伸率專用鋼絞線,配套拱形可調心(調心球墊)錨索托板,錨索安裝初始張拉力控制在250~300 kN 之間。間排距根據圍巖條件確定,控制在1.2~2.0 m 之間。
② 在巷道煤柱幫靠中部位置分別打設1 根直徑21.8 mm、1×19 股的幫錨索,錨索長度4.3 m,配拱形托板。幫錨索距底板高度不大于500 mm,排距2 m,垂直于巷幫表面打設。
③ 在巷道兩幫現有幫網支護的基礎上,增加鋪設菱形金屬網到底,確保巷幫無裸露;補打巷道底角錨桿,和水平面的夾角是45°,采用“錨桿+W鋼護板”形式,對巷幫底部圍巖進行維護。
通過對頂部、幫部加強支護,改良了巷道周圍巖層的物理力學特性,增強了自身強度以及承載能力,提升了穩固性。對底部幫角增設錨桿錨網補強支護,使得淺部巖層可以保持相對穩定平衡,最后逐步組成承載能力較強的整體結構,使得巷道的穩定性得到加強。
(3)超前支護
在原9110 輔運巷超前掩護支架20 m 支護范圍外,增加“單體支柱+鋼梁”超前支護,一梁兩柱,排距1 m,延伸支護長度50 m。根據現場圍巖變形情況,動態增設單體支柱,變為一梁三柱等密集支護形式,或加設木垛支護,減緩頂板下沉,減少應力向兩幫及底板傳遞。
(4)底板防水措施
9 號煤層巷道底板以砂質泥巖為主,局部底板為1.47~3.48 m 薄層泥巖。在掘進及回采期間,由于巖層裂隙水、洗巷水或管路跑冒滴漏等產生的污水滲透進入底板,底板巖層浸水后體積會發生擴脹、強度弱化等問題。通過采取及時疏導清理兩幫水溝、人工清掃巷道、加強管路檢修等措施,減少了底板泥巖與巷道底板積水接觸時間,改善了底板賦存環境,提高底板強度和穩定性。
底鼓防治技術措施在 9110 綜放工作面輔運巷進行了200 m 的工程試驗,同時展開礦壓觀測工作,主要觀測巷道頂底和兩幫的圍巖變形情況。現場實測結果顯示:隨著工作面推進,巷道頂板下沉量和兩幫縮進量顯著收縮,累計下沉量為127 mm,縮進量為317 mm;巷道底鼓量及底鼓速率都較小,最大底鼓量234 mm,最大底鼓速率39.5 mm/d。圍巖變形量相比原先明顯減小,底鼓變化量及變形速率都在可控制范圍內。
由此可見,采取圍巖聯合加固、超前支護、底板防水等綜合治理措施后,巷道圍巖的強度和抗變形能力顯著提升,巷道底鼓變化趨勢減弱,底板逐漸穩定,減少了起底、刷幫等工作量,在不返修或局部少量返修的情況下,滿足了工作面生產期間相關使用要求。