王建周
(中國石油廣西石化分公司,廣西 欽州 535008)
某石化公司400萬t渣油加氫裝置是一套高壓臨氫臨硫化氫的高危裝置,系統負荷大,原料性質惡劣,凝點低。2014年8月30日初次開工,到2019年2月25日,裝置在生產運行中出現了部分重油儀表故障率不斷升高的情況,其中部分儀表帶聯鎖,部分為控制儀表。在處理這些儀表故障時,有時需打開高溫高壓工藝介質的管線,或需要高處作業等。據統計,2014年8月30日開工到2016年10月11日,重油儀表每月大概校驗1次,2017年到2019年校驗次數增長為每月2次或者2個月3次不等,進入2019年4月,校驗頻次為每周都有,尤其一些帶聯鎖的儀表,極大增加了裝置的運行風險和作業的安全風險。為此我們結合裝置系統和氫管網系統,對裝置前期的儀表校驗工作進行總結分析,對裝置重油儀表的注油方式及反應系統壓力、氫氣管網壓力進行優化升級控制,并找出問題的癥結。
400萬t渣油加氫裝置的重油儀表共有52臺,其中14臺為低壓重油儀表,38臺為高壓重油儀表,多位于關鍵部位,并配備蒸汽伴熱或者是電伴熱設施。
裝置自2014年8月30日運行投產以來,各重油儀表在初始階段均指示精準,較長時間內不需要校驗。此時裝置的運行工況為:原料多為沙輕沙中原油,性質較好,摻渣比一般維持在69%,系統壓力17MPa,處理量平均維持在450t·h-1,系統運行穩定。運行6個月后,在系統工況沒有變化的前提下,開始出現重油儀表指示偏差波動等情況。當時判斷重油儀表出現指示不準屬于正常現象,組織維保與本裝置操作人員進行了聯校工作,檢查了儀表管線伴熱以及電伴熱等,并對重油儀表進行了打注油吹掃管線,基本可以保持4~5個月。……