陳計洋,管錫珺,曹宇浩,宋 潔,陳彥昭,胡文韜(青島理工大學 環境與市政工程學院,青島 266033)
隨著我國社會經濟的快速發展,人民生活水平的迅速提高,人們產生的生活垃圾種類和數量也是日漸增多[1],生活垃圾不僅占用土地資源,還會污染環境,直接影響人類健康,使得如何合理處理生活垃圾的這一問題引起了社會的高度重視[2].目前生活垃圾的主要處理方式有衛生填埋、焚燒、堆肥3種,由于堆肥處理工藝簡單,投資和運營費用適中,且適合于處理易腐有機物較多的垃圾,所以好氧堆肥是生活垃圾的有效處理方式.然而大部分生活垃圾為廚余垃圾,含水量高,其攜帶的水分成為垃圾滲濾液的主要來源之一;除此因素外,在露天收集生活垃圾的過程中降水是不可避免的,這也增加了垃圾的含水量;還有垃圾中含有大量微生物,其降解有機物和無機物產生的有機成分也會滲出,最終形成了一種高濃度有機廢水——堆肥滲濾液[3].這種液體有機物濃度高,重金屬含量高,一旦外泄流入地表水,會產生一系列的物理、化學和生物作用,所以堆肥滲濾液急需一套專門的處理工藝.本實驗采用自行設計組裝的雙級串聯變異SBR反應器,以間歇進水,間歇曝氣[4]的方式運行,將COD容積負荷控制在1.5 kg/(m3·d)的運性條件下,通過分析除碳脫氮效果,尋求最佳的運行參數,然后在該條件下,通過對比兩個不同厚度的葉輪對堆肥滲濾液的處理效果,得出此反應器的最佳運行工況.
本實驗裝置為自控進水雙級串聯變異SBR反應器,該反應器總容積為230 L,兩個反應器的容積分別為150 L(長×寬×高=0.45 m×0.45 m×0.75 m)和80 L(長×寬×高=0.35 m×0.35 m×0.65 m),有效容積分別為120和60 L.為了便于觀察污泥顆粒形態、曝氣變化、泥水分離狀況以及出水情況,實驗裝置材質選用透明有機玻璃,可以實時查看反應器的運行狀況[5],以便在處理效果不佳時及時調整方案.實驗裝置如圖1所示.

圖1 實驗裝置及工藝流程1—電機;2—聯軸器;3—軸承;4—固定支架;5—進氣筒;6—曝氣葉輪;7—溶解氧儀;8—沉淀區;9—曝氣區;10—時間控制器;11—恒流泵;12—排泥口;13—導流管;14—出水口;15—最終出水口;16—導流管
實驗用水儲存于600 L的水箱中,為避免由于沉淀導致水箱上下部分水質差異過大,水箱中設有攪拌裝置,可以實現充分混合[6].兩個變異SBR反應器除容積不同外,基本構成完全相同.本實驗裝置可以實現同步進出水[7],首先污水通過恒流泵進入一級反應器,待恒流泵停止工作,一級反應器即可曝氣,曝氣結束后沉淀片刻,然后污水通過水流通道自下向上進入二級反應器,水流通道設置的目的是防止未處理的水直接進入下一個反應器,待進水結束后,二級反應器即可曝氣,曝氣結束依然需要沉淀后,才可通過水流通道出水,二級反應器的部分活性污泥回流至一級反應器,且污泥回流比大約控制在40%[8].實驗過程中,恒流泵和曝氣裝置的啟動均由時間控制器來控制.
本試驗用水采用青島市即墨區溫泉鎮生活垃圾處理廠堆肥滲濾液,定期運送到青島理工大學實驗樓,用600 L的水箱儲存,其水質特征見表1.
本實驗所用接種污泥為青島海泊河污水處理廠二沉池回流系統污泥[9],呈黃褐色,活性比較好,濃度約為5500 mg/L,SVI值約為65 mL/g.其中一級反應器接種量為80 L,二級反應器接種量為45 L[10].
主要檢測進出水的COD、氨氮、總氮、亞硝氮和硝氮濃度,分別用重鉻酸鉀滴定法、納氏試劑分光光度法、過硫酸鉀氧化法、紫外分光光度計法和N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法來測定;還需要測定兩級反應器的溶解氧和pH值,分別用溶解氧儀和玻璃電極法測定.
由于滲濾液的水質較為復雜,前8天用自來水對滲濾液進行稀釋[11],自來水所占比例為15%~30%.經過多次調整,馴化階段反應器的穩定運行參數為:周期為3 h,其中進水30 min,曝氣2 h,沉淀30 min.此階段水溫為15~20 ℃,pH為7.5~8.2,污泥回流比為30%左右[12].歷時36 d后,反應器的COD總去除率能穩定達到93%以上,氨氮總去除率可達到90%以上,反應器已具備一定的抗負荷沖擊能力.
通過對污泥馴化階段的反復調整,結合本實驗反應器的特點,制定了3種運行工況,見表2,反應周期都是6 h[13],每個周期進水時間為30 min,每次進水量根據當日COD濃度而定,確保COD容積負荷約為1.5 kg/(m3·d),然后依次在兩級反應器內進行循環曝氣,最后沉淀30 min后出水.該階段為第42天到第68天,水溫18~24 ℃,pH為7.3~8.1,污泥回流比為40%.通過檢測3種工況下的出水COD濃度和氨氮濃度,對比COD總去除率和氨氮總去除率,進而探求COD容積負荷為1.5 kg/(m3·d)的最佳工況.

表2 COD容積負荷為1.5 kg/(m3·d)條件下的3種運行工況 h
2.1.1 COD去除效果對比分析
3種運行工況下COD的去除效果如圖2所示.從圖2可以看出,工況1的COD總去除率最低,處理效果最差.第52—56天,隨著進水濃度提高,一級反應器COD去除率略有降低,但是總去除率波動不明顯;第62天,進水水質發生明顯變化,一級反應器COD去除率和總去除率都有小幅度下降,但在第64天很快恢復,這都說明了反應器可以適應水質變化的要求.工況2和工況3的COD總去除率相當,但是考慮到經濟方面,工況3曝氣量大,費用會有所增加,綜合考慮,工況2為最佳選擇.


2.1.2 脫氮效果對比分析
3種運行工況下氨氮的去除效果如圖3所示.從圖3可以看出,進水的氨氮濃度在300~450 mg/L,但是碳氮比基本維持在5左右[14],所以保證了反應器的出水水質穩定.工況1的進水氨氮濃度僅在300~320 mg/L,但是出水氨氮濃度在32~40 mg/L,氨氮總去除率為88%左右,而工況2進水氨氮濃度約450 mg/L,出水氨氮濃度在29~38 mg/L,氨氮總去除率在90%~93%,依然可以保持穩定的出水水質,且在第54天進水氨氮濃度急劇上升,雖然對一級反應器造成了較大沖擊,致使一級反應器的氨氮去除率下降,但是氨氮總去除率并沒有受到影響,是因為二級反應器保證了出水的穩定性,表明本實驗裝置具有較強的耐沖擊負荷能力.工況1的氨氮總去除率低,分析原因是曝氣時間不足,溶解氧略低,好氧菌生長受到抑制,導致在COD容積負荷為1.5 kg/(m3·d)條件下硝化反應不徹底,所以工況2效果更好.
本實驗裝置為雙級串聯變異SBR反應器,歸根到底屬于活性污泥法處理工藝,所以溶解氧的濃度是重要控制條件,而本實驗使用的曝氣裝置是本課題組自主研發的自吸攪拌式曝氣器,可以通過調節曝氣時間、葉輪大小以及轉速來控制溶解氧的濃度,以下實驗是通過選用不同厚度的葉輪,進而改變曝氣孔的大小,然后檢測出水的COD濃度、氨氮濃度、總氮濃度、硝態氮和亞硝態氮,對比污水處理的效果.本實驗選用了2種不同厚度的曝氣葉輪(具體構造如圖4所示),外徑和內徑分別為100和30 mm,厚度(d)分別為2.5和5.0 mm,材質均為硬質PVC,具有質量輕、強度高、價格低、耐腐蝕的優點.兩個葉輪除了厚度不同,其余方面幾乎無差異,排除其他因素對實驗結果的干擾,更有利于實驗結果的對比分析.

圖4 葉輪構造1—輪轂; 2—前蓋板; 3—后蓋板; 4—葉片
該階段在COD容積負荷約為1.5 kg/(m3·d)的條件下進行,根據以上實驗分析,得知工況2處理效果更好,故此階段采用工況2的實驗參數,穩定運行18 d.
2.2.1 COD去除效果對比分析
不同葉輪反應器COD的去除效果如圖5和圖6所示.從圖5可以看出,反應器進水的COD濃度很高,雖然出水濃度在500~900 mg/L,但是COD總去除率依然穩定在97%以上,其中一級反應器的COD去除率就高達96%,與總去除率差距不大,主要是因為進水水質的可生化性能好,而且一級反應器有效容積大,接種污泥多,去除能力強,故大多數可降解的有機污染物可以由一級反應器去除,二級反應器只能去除一級反應器出水剩余的少量有機物.從圖6可以看出,第86天COD容積負荷變化幅度較大,導致COD去除率也出現小幅度下降,但是后邊COD容積負荷繼續提升,COD去除率并沒有繼續下降,說明第86天是反應器的適應期[15].從COD總去除率來看,兩個葉輪的處理效果差距不大,葉輪2(d= 5 mm)略好一些,但是在實驗過程中,葉輪1(d=2.5 mm)一級反應器和二級反應器的轉速分別為1220和850 r/min; 葉輪2一級反應器和二級反應器的轉速分別為1100和600 r/min,所以處理效果相當,而葉輪2更加經濟,故從除碳效果來看,葉輪2為最佳選擇.


2.2.2脫氮效果對比分析
不同葉輪反應器的脫氮效果如圖7—10所示.由圖7得知,兩種葉輪的氨氮總去除率穩定在98%左右,處理效果都較好,而圖8中,無論是一級反應器出水還是二級反應器出水,葉輪2運行時反應器的總氮去除率都高于葉輪1運行時反應器的總氮去除率.
圖9中葉輪1運行時的一級反應器出水硝態氮濃度高于進水硝態氮濃度,經過二級反應器處理后出水硝態氮濃度又有所下降,并且低于一級反應器進水硝態氮濃度,而葉輪2運行時的兩級反應器的出水硝態氮濃度都低于進水硝態氮濃度,可能是因為葉輪2厚度大,則出水孔大,減少對污泥絮凝體的剪切作用,更有利于帶有氣泡的泥水混合物通過[16],且葉輪2轉速低于葉輪1,進一步減小剪切力,有利于反應器缺氧區的形成,更好地進行反硝化反應,所以葉輪2運行時的反應器硝態氮濃度更低.
從圖10中可以看出,葉輪2運行中的兩級反應器的亞硝態氮濃度都高于葉輪1運行時的,經查閱有關資料得知,這是因為葉輪2運行時雖然反應器出水硝態氮的濃度低,但是出水孔大,溶解氧濃度高,使得好氧區可以去除污水中大部分有機物,所以缺氧區的碳源并不充足,反硝化反應輕微受到限制,導致葉輪2運行時的反應器出水亞硝態氮略高于葉輪1運行時的,但是從圖中曲線走勢上看,并沒有造成亞硝態氮的積累,所以葉輪2依然是較好的選擇.




從COD、總氮的去除效果方面考慮,COD容積負荷為1.5 kg/(m3·d)運行條件下的3種運行工況中,工況2為最佳;兩種厚度的曝氣葉輪運行中,葉輪2(d=5.0 mm)運行效果較好.即最佳工況為:反應周期為6 h,進水30 min,一級反應器以曝氣4 h停曝1 h的方式進行循環曝氣,二級反應器以曝氣2 h停曝1 h的方式進行循環曝氣,然后沉淀30 min后出水.該工況下COD總去除率為98.15%,氨氮總去除率為98.54%,總氮總去除率為97.30%.
本實驗用水為堆肥滲濾液,在實驗運行中,水質不穩定,負荷波動較大,出水COD以及NH3-N濃度雖然濃度較高,但是去除率均呈現相對穩定的狀態,因此本反應器有較高的抗沖擊負荷能力,可以有效地處理高有機濃度的堆肥滲濾液,并且本工藝運行靈活,構造簡單,造價低廉,對工程建設有實際應用價值.