徐志強,冷振東
(1.中國能源建設集團科技發展有限公司,天津 300091;2.中國葛洲壩集團易普力股份有限公司,重慶 401121)
爆破作業危害效應控制的研究一直是工程爆破領域研究的熱點問題[1-2]。國內多家科研院所、高校、工程企業針對爆源、受控對象、爆破地震波的傳播過程開展了廣泛深入的研究,提出了很多控制措施和方法[3-4]。研究表明[5-6]:分段延時起爆可有效實現干擾降震,電子雷管由于其延時極其精確,段數可多設定等優越性能,可應用于爆破振動控制。
電子雷管采用電子控制模塊取代傳統雷管中的延期藥及點火裝置,提高了雷管延期精度與起爆網路微差設計的靈活性,為控制爆破振動與優化爆破效果提供了基礎,也有利于行業安全與數字化監管水平的提升[7]。2018 年,工信部和公安部提出力爭用3~5 年的時間全面推廣應用數碼電子雷管,淘汰普通電雷管及導爆管雷管,到2022 年,基本實現電子雷管全面使用。由于當前在電子雷管爆破減震方面的系統性研究不足,當前很多工程項目在電子雷管的使用中直接照搬導爆管雷管延時設計方法,起爆延時設計不夠合理[8]。針對不同的爆破條件,包括不同的地質條件、巖性參數、孔網參數、危害效應控制標準等,國內外尚未有統一的電子雷管延期時間計算公式,因此開展基于電子雷管精確時延的爆破減震試驗研究具有重要意義。在封開大旺塘石灰石礦山臺階深孔爆破中,由于爆破點距離居民區較近,當地居民要求將爆破振動控制在0.15 cm/s 下,爆破振動控制要求遠遠嚴格于國家標準[9]。雖然電子雷管在合理地控制延時時間條件下可有效降低爆破震動,但是電子雷管精確延時減震效果與作業場地地形和地質條件、爆心距、爆孔數量、單孔裝藥量、孔間延時等多種因素密切相關[10-12]。為定量研究電子雷管的減震效果,選取電子雷管不同的精確時延時間,通過振動監測試驗得出了最優的時延時間,滿足了工程爆破施工所要求的爆破振動控制要求。
大旺塘石灰石礦山主要采用深孔臺階爆破開采方式,臺階高度為15 m(大旺塘3#山、4#山距離雙枧村民房較近),礦山主要由大旺塘、千層峰、榃甘山3個部位組成。在靠近村莊一側的外圍爆破區域,由于大旺塘3#山、4#山距離雙枧村民房(混凝土結構)較近,當前爆破消耗混裝炸藥量為1 t,且山體構造較復雜,爆破規模在控制的情況下,隨著開采平臺高程的降低,尤其在3#山外圍爆區的爆破振動較大。
爆破試驗區域為靠近村莊一側的外圍爆破,在3#山區域進行爆破監測。由于爆破后沖向的爆破振動大于爆破拋擲方向或側邊方向振動值,因此為控制爆破振動,應避免爆破拋擲方向背向3#山山體,爆破設計拋擲方向宜為背向4#山,使得村莊位于爆破側向。為監測爆破振動對周邊民房的影響,現場共布置6 個爆破振動監測點,采用Blast-UM 型爆破測振儀監測爆破振速及波形圖,為后續爆破減震提供實測數據。按照爆破作業區域和防護對象的相對位置,6 個爆破振動監測點在3#山山體邊坡西、北2 個方向各設置3 個,各監測點同時監測垂直方向、水平方向和水平切向振動數據。
測點布置時,爆心距的測量采用激光測距儀。振動傳感器采集到的數據經爆破測振儀提取后,輸出給后臺計算機通過自主開發的爆破振動分析軟件進行數據的處理和分析。
爆破試驗具體地點選擇在大旺塘3#山臨空面清晰、抵抗線均勻的部位,保證上部堵塞正常,作業面平整。導爆管起爆網絡設計如圖1,臺階高度12 m,爆破總方量1 458 m3,孔深13.5 m,孔徑115 mm,傾角90°,超深1.5 m,共設爆破孔9 個,采用“V”形起爆,孔距4.5 m,排距3.0 m,前排抵抗線3.0 m,總裝藥量765 kg,設計單耗0.46~0.52 kg/m3,單段最大起爆藥量85 kg,設計堵塞長度3.5、4.0 m。

圖1 導爆管起爆網絡設計
按照上述減震試驗爆破設計參數,孔內采用高精度非電雷管20 段(500 ms),地表面排間采用非電雷管(65 ms)接力,前排孔用非電雷管(25、17 ms)孔與孔之間接力。
為了和以前的導爆管網絡對比,第1 組試驗方案保持原有非電雷管爆破設計參數,僅僅調整延時參數設置,并對周圍的構筑物進行振動監測,導爆管雷管250 m 處振動波形圖如圖2。電子起爆網絡中將起爆點調整至爆區一側,前期控制單炮的爆破規模,后期根據實際情況再逐步加大炮孔數量,同時逐漸擴大孔間延時,分別為25、34、42、65 ms。電子雷管振動波形圖如圖3。

圖2 導爆管雷管250 m 處振動波形圖(V 形起爆,導爆管25/17 ms)

圖3 電子雷管振動波形圖(一端起爆,孔間25ms,排間65ms)
對比圖2 和圖3 可知,保持原有的爆破設計參數,僅僅調整延時參數設置時,250 m 處振動峰值由0.30 cm/s 降低到0.26 cm/s,說明電子雷管起爆網絡的誘發振動相對導爆管網絡有一定的降低,但降低幅度不大。因此需要近一步降低爆破振動,還需對延時網絡進行進一步優化。
電子雷管不同延期方案(34、42、65 ms)下250 m 處的爆破振動曲線如圖4~圖6,不同延時起爆網絡下的民房處的爆破振動峰值對比如圖7。

圖4 孔間延期34 ms,9 個炮孔典型測點振動
試驗結果表明,采用孔間34 ms 延時的電子雷管起爆網絡比高精度導爆管雷管孔間25 ms 的延時設計條件下的爆破振動低72.5%,比25 ms 延時電子雷管起爆網絡降低44.2%,試驗進一步說明電子雷管在爆破減震方面具有明顯優勢。

圖5 孔間延期42 ms,9 個炮孔典型測點振動

圖6 孔間延期65 ms,9 個炮孔典型測點振動

圖7 不同延時網絡下的民房處的爆破振動峰值對比
圖7 中一端起爆的4 組試驗數據分析表明,電子雷管爆破減震效果與延期時間之間并不具有單調函數關系,在大旺塘石灰石礦山的試驗條件下,在相同的爆心距處監測到的爆破振動峰值在延期時間34 ms 附近有1 個最小值,采用34 ms 延期時間設計方案可以避免不同炮孔誘發振動波形的過度疊加,有效地降低了爆破振動峰值,從而獲得最佳的爆破減震效果。
以第4 次試驗為例,該次試驗包含9 個炮孔,采用孔間延期42 ms、排間延期100 ms 的爆破設計。對3#測點的爆破振動信息采用頻譜分析程序進行分析,發現爆破振動信號呈現明顯的9 個相對獨立的波形,能譜曲線則更加明顯,測點典型波形頻譜分析圖略。
由波形頻譜分析可知:在孔間延時30~42 ms時,在30 m 處的3#測點的振動波形可以分開,避免相鄰爆破振動的疊加。但是第4、第5、第6、第7(第4、第6 是前排孔,第5、第7 是后排孔)炮孔波形有部分疊加,這是因為排間延時設計尚待改進,尤其是第6、第7 號炮孔的起爆時間分別是第126 ms 和第142 ms 時刻起爆,這2 個炮孔延期間隔僅僅16 ms,后續爆破設計宜考慮避免前后排交錯炮孔之間的延期間隔過短。基于此,將相鄰起爆炮孔的延期間隔時間設置為30~42 ms,該延期設計可避免前后排交錯炮孔之間的延期間隔過短,充分利用各炮孔波形在控制目標處的干涉相消作用。頻譜分析也顯示該批次的電子雷管的延時精度很好,誤差在±0.3 ms,遠低于國家標準的±1.0 ms。
采用高品質的電子雷管,結合精確延時控制爆破技術,可以改善破碎效果,降低爆破振動效應,從而擴大作業規模,有利于降低爆破成本。合理的孔間延時設計需滿足以下3 個條件:①充分利用先爆炮孔為后爆炮孔創造自由面;②相鄰炮孔破碎巖石在空中相互碰撞擠壓,產生二次破碎,加強巖石破碎;③減少最大段起爆藥量,實現單孔單響、逐孔起爆,避免不同炮孔誘發振動波形的波峰過度疊加,有效地降低爆破震動有害效應。基于此,可以對上述爆破設計方案進行進一步優化。
試驗監測數據表明,在當前的爆破參數下爆破振動可以滿足控制要求,且有較大裕度,因此可考慮擴大爆破作業規模,提高施工效率;如通過設置合理延時(孔間延期34 ms,排間65 ms),把爆破規模從9 個炮孔(765 kg)提高66.7%到15 個炮孔(1 275 kg),民房處的爆破振動峰值為0.138 cm/s,小于要求的0.15 cm/s,也遠遠小于《爆破安全規程》所要求的1.50 cm/s 的控制標準。
1)與導爆管相比,電子雷管由于其延時極為精確,在降低起爆網絡誘發振動方面具有明顯優勢,能大幅降低爆破振動速度,為靠近城市居民區的爆破施工提供了優選方案。
2)電子雷管爆破減震效果與延期時間的關系并不具有單調函數關系,在本次試驗的爆破地質條件下,其爆破振動峰值在延期時間34 ms 附近有1 個最小值,采用34 ms 孔間延期時間設計方案可以避免不同炮孔誘發振動波形的過度疊加,有效地降低爆破振動峰值,從而獲得最佳的爆破減震效果。
3)通過對監測點爆破振動波形進行頻譜分析,證明了前后排交錯炮孔之間的延期間隔過短是造成的爆破振動波形疊加的原因。在此基礎上,采用最佳的延期時間可進一步提高爆破規模,并滿足《爆破安全規程》所要求的振動控制標準。