李艷飛
(山西焦煤集團西山煤電屯蘭煤礦,山西 太原 030052)
山西焦煤集團西山煤電屯蘭礦絕對瓦斯涌出量為262.4 m3/min,相對瓦斯涌出量為46.4 m3/t,屬于高瓦斯礦井,瓦斯災害威脅嚴重,防治瓦斯任務艱巨。因此,必須在工作面回采過程中制定實施完善的瓦斯治理措施。
18402 工作面傾向長619.5 m,走向寬235 m,上部為12402 和12406 工作面2 號煤采空區。18402工作面下部沿9 號煤布置有18402 底抽巷,與該工作面間距10~15 m。
該工作面沿8#煤層回采,8#煤層平均厚度約為3.22 m,局部夾一層炭質泥巖,厚0.05~0.60 m。參考相鄰采掘工作面的瓦斯情況,預計18402 工作面絕對瓦斯涌出量30 m3/min,18402 工作面煤層原始瓦斯含量9.904 2 m3/t。8#煤層的上鄰近層為7#煤層,下鄰近層為9#煤層,經過綜合分析可知,18402 工作面回采時瓦斯來源主要為本煤層瓦斯及上、下鄰近層瓦斯,另外也應注意采空區瓦斯防治。
如圖1,18402 工作面采用“U”型通風方式,膠帶順槽用于回風及原煤運輸,軌道順槽用于進風及運料。通風路線如下:地面→副立井→中央軌道巷→南二軌道巷→南翼下組煤軌道巷→18402 軌道順槽→工作面→18402 膠帶順槽→回風措施巷→18402 底抽巷→南翼下組煤回風巷→梁莊回風立井→地面。

圖1 18402 工作面通風系統組成
(1)優化配給通風量。首先,根據瓦斯涌出量、工作人員數量等因素,計算不同條件下的工作面需風量。然后,再用最大需風量校驗各巷道內的極限風速是否符合規定要求。在此基礎上,需根據礦井實際情況對通風量進行優化。18402 工作面總需風量為1150 m3/min。
(2)減小回風側前后壓差。為防止回風巷及回風上隅角空氣壓力過低,導致采空區瓦斯從回風上隅角大量涌出,需要在回風巷內設置調壓風門,以調節回風隅角與采空區的壓差。
(3)減少向采空區漏風。采空區內頂板裂隙較多,導致局部瓦斯積聚,為防止采空區高濃度瓦斯擴散至工作面,需在進風隅角設置隔離墻或懸掛帆布風障,以減少向采空區的漏風。
本煤層瓦斯抽采采用順層鉆孔“邊采邊抽”方式,即在兩順槽內煤體一側等間隔鉆平行于煤層的深孔,然后插管并用聚氨酯封孔,再與主管路連通,由此實現對所開采煤層的瓦斯抽采。其優點在于,在采動影響下,煤層已卸壓,透氣性好,便于瓦斯流動和抽出,且便于施工,靈活方便。18402 工作面本煤層瓦斯抽采方案如圖2 所示,具體參數如下:
從膠帶順槽口向內33 m 開始鉆孔,孔深170 m,孔距5 m,鉆孔傾角2°~3°,方位角90°,孔徑113 mm,開孔高度為底板以上1.5 m,共施工114處鉆孔,合計進尺19 380 m。
從軌道順槽口向內47 m 開始鉆孔,孔深為70~130 m,孔距5 m,鉆孔傾角-5°~ -1°,方位90°,孔徑113 mm,共115處鉆孔,合計進尺10 030 m。

圖2 18402 工作面本煤層瓦斯抽采鉆孔布置示意圖
隨著回采推進,卸壓瓦斯沿新生裂隙進入當前采掘巷道,對工作面的安全生產造成較大影響。當前煤層與鄰近層距離越近,這種影響越明顯。18402工作面所采8#煤層與上部7#煤層距離為18 m,與下部9#煤層距離為10 m。根據以往生產經驗,在此距離范圍內,兩鄰近層對當前開采工作面瓦斯涌出影響明顯,需進行相應抽采治理。具體措施如下。
(1)上鄰近層鉆孔布置參數
在兩順槽內,施工頂板走向高、低位長鉆孔對上鄰近層瓦斯進行抽采,如圖3。鉆孔參數如下。
18402 膠帶順槽:低位鉆孔,膠帶順槽口向內10~50 m,鉆孔深100 m,傾角9°,方位角28°,垂高16 m,伸入工作面47 m,間距10 m(末采期間);向內60~320 m/470~570 m,孔深100 m,傾角16°,方位角30°,垂高27.5 m,伸入工作面48 m;向內330~460 m,孔深100 m,傾角17°,方位角30°,垂高29 m,伸入工作面47 m,間距10 m(過1.5 m 斷層)。高位鉆孔,膠帶順槽口向內15~55 m,鉆孔深100 m,傾角15°,方位角33°,垂高26 m,伸入工作面53 m,間距10 m(末采期間);向內65~325 m/475~575 m,孔深100 m,傾角21°,方位角35°,垂高36 m,伸入工作面53.5 m,間距10 m;335~465 m,孔深100 m,傾角22°,方位角35°,垂高37.5 m,伸入工作面53 m,間距10 m(過1.5 m 斷層)。所有鉆孔直徑113 mm。
18402 軌道順槽:鉆孔深80 m,傾角26°,方位角30°,伸入工作面41 m,垂高35 m,孔徑113 mm,孔間距10 m。在距切眼向外200 m 范圍內孔間距變為5 m。共施工鉆孔75 處,合計進尺6000 m。

圖3 18402 工作面上鄰近層鉆孔布置示意圖
為解決18402 工作面在初采初放期間的瓦斯涌出問題,分別在工作面兩側順槽距離切眼12 m 處,以1 m 的孔間距施工初采初放鉆孔(孔徑113 mm)。
(2)下鄰近層鉆孔布置參數
由于18402 底抽巷位于下鄰近9#煤層內,因此為解決下鄰近層瓦斯對工作面的威脅,可在18402底抽巷內布置本煤層順層預抽鉆孔,對9#煤層瓦斯進行預抽。鉆孔布置如圖4,具體參數如下。
18402 底抽巷Ⅰ:在底抽巷口向內74 m 處開孔,高度為底板以上1.5 m,鉆孔深260 m,孔距10 m,傾角3°~4°,方位角90°,孔徑113 mm,共計鉆孔57 處,合計進尺14 820 m。
18402 底抽Ⅱ:在18402 底抽巷切眼向內5 m處開孔,共施工60 處孔,方位角90°,孔間距10 m,孔深50 m,所有鉆孔合計進尺3300 m。

圖4 18402 工作面下鄰近層鉆孔布置示意圖
為解決回采期間采空區瓦斯積聚問題,采用以下三方面治理措施:
(1)底抽巷頂板穿層鉆孔抽采
如圖4,在18402 底抽巷II 頂板上布置51 排穿層鉆孔,開孔位置為18402 底抽巷距切眼5 m 處,排間距12 m,每排鉆3 個孔(2 個位于巷道兩幫頂板處,1 個位于巷道頂板正中),控制兩幫鉆孔深度在底抽巷外各8 m 處,鉆孔終點在8#煤層中。
(2)高位頂板走向長鉆孔抽采
隨著井下鉆進技術的發展,高位頂板走向長鉆孔技術日漸成熟。在工作面回采過程中,頂板裂隙不斷形成,頂板走向長鉆孔可依靠眾多裂隙對采空區的瓦斯進行分流和抽采,從而降低采空區瓦斯濃度。
如圖5,18402 工作面共設置2 個高位頂板走向長鉆孔鉆場。1#鉆場位于膠帶順槽口上風側12 m處,2#鉆場位于軌道順槽口上風側35 m 處。每個鉆場布置8 處長鉆孔,鉆孔深度約640 m。

圖5 底抽巷頂板穿層鉆孔及高位頂板走向長鉆孔示意圖
(3)采空區埋管抽采
在18402 底抽巷距切眼5 m 處,于膠帶順槽施工一個聯絡巷,用于采空區埋管抽采。
通過實施上述瓦斯綜合治理措施,18402 工作面瓦斯抽采率達84.3%(絕對瓦斯涌出量32.6 m3/min,實際風排瓦斯量為5.12 m3/min),基本達到了治理目標要求。另外,經測定,該工作面回采期間,回風流和回風隅角的瓦斯濃度始終控制在安全范圍以內,最大濃度不超過0.6%,未發生瓦斯超限導致的異常斷電等故障。
(1)研究分析了18402 工作面在回采過程中受本煤層、上下鄰近層及采空區瓦斯影響,可能出現瓦斯濃度異常升高現象,提出了相應治理措施。
(2)18402 工作面瓦斯治理措施包括:優化工作面通風措施,對本煤層瓦斯采用順層鉆孔抽采,對上鄰近層采用頂板走向長鉆孔方式抽采,對下鄰近層采用在底抽巷內布置本煤層順層鉆孔進行抽采,對采空區瓦斯采用底抽巷頂板穿層鉆孔、高位頂板走向長鉆孔、采空區埋管等方式進行抽采。
(3)通過實施以上瓦斯綜合治理措施,消除了工作面瓦斯隱患,為安全生產提供了有力保障。