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主立井提升系統能力改造方案研究及應用

2021-01-09 05:37:38孫啟迪
山東煤炭科技 2020年12期
關鍵詞:變壓器

孫啟迪

(福興集團有限公司,山東 棗莊 277300)

1 系統概況

福興煤礦主井提升選用2JK-3.5/20A 型單繩纏繞式提升機,提升高度為509.1 m,鋼絲繩懸垂長度529.6 m。采用JG-3 型鋼罐道單繩箕斗,箕斗自重3500 kg,載重3 t,本體高度4.808 m,全高6.5 m;提升機鋼絲繩選用32NAT 6V×34S+FC-1570 型;連接裝置采用XS-90 型楔形環連接;天輪直徑為3 m;電動機為Z500-1A 型直流電動機,額定功率為400 kW;電控裝置采用TKD/ZS-SL400KW/440 V 型直流調速裝置調速。

2 方案比較

將主井提升能力由39 萬t/a 提高到60 萬t 以上/年,有三種方案。一是提高絞車運行速度;二是同時增加提升速度和箕斗單鉤提升量;三是增加單鉤提升重量。如若采用方案一,原單鉤理論提升時間100.29 s,需降低到65 s。經核算其運行速度大于13.5 m/s,不符合安全規程最大運行速度規定,且提速后原提升裝置過卷過放和距離不足,電機、變壓器、減速機及電控系統改造成本偏大。若采用第二種方案,因速度增加,其電機、減速機、箕斗、電控均需改造,綜合評定成本較高。若采用第三種方案,原JG-3 型箕斗自重3.5 t,載重3 t,按照公式A=3600.b.t.PM/10000K1.K2.T 計算結果,選擇單鉤提升5 t 箕斗,年提升能力為65.5 萬t/a,僅更換電機、箕斗和增加部分電控柜,成本較方案二低,最為合理。

3 改造方案

3.1 箕斗改造

將原主井箕斗改大,保留原井筒鋼罐道不變。箕斗按現有井筒斷面設備布置尺寸定做,滿足現有空間要求,使改造后的箕斗斷面不變,只增箕斗高度,在過卷過放距離滿足的情況下,不會對現在的通風、井筒設施等其他情況產生不利影響。

經與箕斗廠家測定,最終確定箕斗加高1 m,滿足使用要求。箕斗選用JGQ-5 型新型航空鋁合金材質輕型箕斗,其主要參數為:本體加連接裝置、滾動罐耳等共重3000 kg,載重Q=5 t,箕斗本體高度Hrp=6.5 m,箕斗全高Hr=8 m。提升容器中心距S=1.8 m。

3.2 過卷過放距離核算

按照《煤礦安全規程》第四百零七條計算,福興煤礦主井提升速度6.69 m/s,其按照插入法計算過卷過放距離為:S=6.5+[(8.25-6.5)/(8-6)]×(6.69-6)=7.1 m。更換箕斗后,箕斗底距下托罐裝置間距8.5 m,箕斗頂部連接裝置距上防撞梁9.2 m,均大于7.1 m。

3.3 井筒裝備

箕斗改造后,箕斗與卸載曲軌、煤倉、定量斗相對位置不變。運行罐道、緩沖裝置、托罐裝置、防撞梁以及箕斗與罐道間距均不變,最大程度地節約了改造成本。

3.4 定量斗改造

井底煤倉采用上裝式,井下箕斗裝載硐室及井底煤倉作相應調整。原井下裝載硐室定量斗容量為6.85 m3,其載重:6.85/1.5=4.5 t。為確保其有效容量需對其改造增加有效容積,一側上部增寬0.5 m可得有效體積增加1.65 m3,增重約1.1 t。改造后定量斗容積為8.5 m3,載重5 t。

3.5 地面皮帶及振動篩能力校核

改造后主井年提升能力:

A=3600×b×t×PM×K/(104×K1×K2×T)

=3600×330×18×5×1/(104×1.1×1.15×129)

=65.5(萬t/a)

(改造后,原提升速度不變,129 s 為原實測單鉤運行時間)。

現有給煤機(145 萬t/a)、振動篩(145 萬t/a)、地面皮帶機(145 萬t/a)其運輸、處理原煤能力能夠滿足改造后需求。

3.6 鋼絲繩升級改造

由于鋼絲繩直徑不改變,滾筒現有容繩量和單層纏繞的條件不變,不改造滾筒、天輪直徑、滾筒及天輪襯墊弧度,成本控制最低。為安全起見,將原鋼絲繩公稱抗拉強度增大為1670 MPa,其他不變,對其安全系數進行校核:

提升高度Ht=460+49.1=509.1 m, 懸垂長度Hc=Hj+Ht-Hx=529.6 m,繩端荷重Qd=Qz+Q=8000 kg。提升鋼絲繩選擇32NAT 6V×34S+FC 1670 型,主要技術參數:繩徑dk=32 mm,鋼絲繩單位長度質量Pk=4.07 kg/m,鋼絲繩最大鋼絲直徑δmax=0.2 mm,鋼絲繩最小破斷拉力Qq=681 kN。

鋼絲繩安全系數校驗:

鋼絲繩允許最小安全系數m=6.5,所選鋼絲繩滿足《煤礦安全規程》要求。

3.7 偰形環連接升級改造

箕斗與提升鋼絲繩之間楔形連接裝置原采用XS-90 型,為安全起見,現升級采用XS-110 型偰形環連接,允許終端載荷110 kN。提升機鋼絲繩的端荷重 Qd=Qz+Q=50+30=80 kN<110 kN,XS-110XS 型偰形環連接滿足要求。

3.8 提升機校驗計算

主井提升原用2JK-3.5/20A 型單繩纏繞式提升機,其主要技術參數見表1。

表1 提升機主要技術參數表

3.8.1 提升機最大靜張力

3.8.2 提升機最大靜張力差

3.8.3 滾筒直徑校驗

80d=2560 mm <Dg=3500 mm,鋼絲繩在滾筒上纏繞層數為單層纏繞,鋼絲繩直徑不變,所選提升機滿足要求。

3.8.4 天輪直徑校驗

天輪直徑校驗:80d=2560 mm <Dt=3000 mm,1200δmax=2400 mm<3000 mm,天輪直徑校驗符合要求。

3.8.5 選擇電動機

式中:K 為礦井提升的阻力系數,箕斗提升可取1.15;ρ 為動力系數,箕斗提升可取1.2~1.3;Vm為提升機選定的最大速度,m/s;η 為減速器的傳動效率,采用滾動軸承時取0.92。

根據電動機功率計算,現有Z500-1A 400 型直流電動機已不能滿足要求,須更換。選用Z500-3A(730 kW,880 V)直流電動機,其中心高與原電機一致,基礎不必變動。

3.8.6 減速機校核

現有減速器型號為ZZL-1000,減速比為20,減速機最大輸出力矩380 kN.m。減速機最大允許提升負荷:380/1.75=217.1 kN=21.7 t,最大靜張力差為115 kN,提升機靜力矩為201.25 kN.m,提升機最大靜力距為322 kN.m。按鋼絲繩、箕斗、載重之和為120 kN 核算:其滾筒靜載荷為120×1.75=210 kN.m<322 kN.m。原減速機不必改造,滿足改造后需求。

3.9 整流變壓器升級

根據電動機功率,計算變壓器容量:

式中:β 為過載系數,取1.35;cosφ 為功率因數,取0.8。

為減少投資,選用兩臺680 kVA 的變壓器,需另增加一臺680 kVA,采用星形接法整流變壓器,串聯原有的680 kVA 三角形接法整流變壓器,兩臺變壓器同時工作。

3.10 絞車電控升級改造

因絞車主電機由原來的400 kW、440 V 改造為730 kW、880 V,其電控部分也隨之變動如下:

(1)將原有6 脈動方式改造為串聯12 脈動調速方式,其具備6 脈動半速全載運行功能,同原有6 脈動方式相比,提高了安全系數。

(2)新增一套高壓柜、整流變壓器、J7 整流柜及6/12 脈動切換柜,與原有系統構成12 脈動傳動系統。

(3)原系統6 脈動勵磁整流及電樞調節柜需更換為12 脈動勵磁整流及電樞調節柜。12 脈動勵磁整流及電樞調節柜中將配置2 套西門子最新型的6RA80 直流調速裝置。

(4)原有PLC 控制系統程序、上位機程序重新調試、修改以適應新的730 kW 電機12 脈動方式的運行工況。

(5)部分元器件如操作臺儀表、操作按鈕、外部線路等需更改以適應新的730 kW 電機12 脈動方式的運行工況。其余部分如快開、電抗器、編碼器、井筒開關等元件均保留原有設備。

3.11 制動裝置校核

現有盤形閘制動力矩:

(檢測報告數據)更換后鋼絲繩對滾筒的最大靜 力 距:Mj=Fc×D/2=70 124×3.5/2=122 717,Mz/Mj=3.67>3,符合標準要求。

4 改造方案效果分析

福興煤礦主井提升能力改造施工僅用48 h 完成,并一次性試運轉成功。改造方案僅更換箕斗、更換電機、增加部分電控柜,最大限度地減少改造工程量、節約改造成本。改造前,對影響提升安全的各個方面進行了重新校核,改造后達到了預定的提升能力,確保了系統安全可靠。

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