
摘要:柴油機發電機長期持續運行的過程中,主軸承緊固螺栓會產生斷裂的現象,這就需要檢測斷裂件所具備的力學性能、化學成分以及微觀形貌等等。需要明確的是,螺栓的強度高、硬度高,很容易產生微動裂紋,從而造成疲勞斷裂。螺栓斷面的疲勞裂紋源有很多,而且有很大的裂紋擴展區域,會有微動疲勞斷裂的特征存在,所以,產生螺栓斷裂主要是由于微動疲勞所造成的。本論文著重于研究柴油發電機主軸承螺栓斷裂方面的內容。
關鍵詞:柴油發電機;主軸承;螺栓;斷裂
引言:
柴油發電機組屬于應急備用電源,某企業使用的柴油發電機組使用兩周時間,其功率是281千瓦,運轉的速度是每分鐘1500 轉,每個月都要定期進行一次空載啟動檢查,運行20分鐘的時間,累計運行的時間是48小時[1] 。斷裂螺栓所使用的材質是高強度中合金滲碳鋼,這種材料是強度非常高的結構鋼,強韌性非常好,有很好的低溫沖擊性能,通常截面非常大,載荷非常高,而且缺口的敏感性不是很高。這些材質的螺栓在很短的工作時間內就產生斷裂,主要是由于材質存在質量問題,或者加工的過程中存在缺陷,就會導致螺栓不能很好地發揮效能。為了有效解決螺栓斷裂的問題,需要對其所具備的性質進行分析,觀察期斷裂螺栓組分以及力學性能,以采取有效措施解決[2] 。
一、試驗的方法以及結果
在實驗的過程中隨機選擇的樣品是2根已經斷裂的螺栓,對其進行失效分析,發現斷裂的部位都在螺紋的前端部。
(一)分析樣品成分
對兩根斷裂的螺栓進行取樣檢測,在檢測成分的時候可以使用全譜直讀光譜儀:,所獲得的檢測結果如下:
樣品1:碳元素含量0.17%,硅元素含量0.23%,錳元素含量0.44%,硫元素含量0.008%,磷元素含量0.02%,鉻元素含量1.44%,鎳元素含量4.06%,銅元素含量0.08%,鉬元素含量0.108%。
樣品2:碳元素含量0.17%,硅元素含量0.22%,錳元素含量0.45%,硫元素含量0.006%,磷元素含量0.02%,鉻元素含量1.48%,鎳元素含量4.09%,銅元素含量0.08%,鉬元素含量0.086%。
標準值:樣品1:碳元素含量0.13%-0.19%,硅元素含量0.17%-0.37%,錳元素含量0.30%-0.60%,硫元素含量低于0.030%,磷元素含量低于0.03%,鉻元素含量1.35%-0.65%,鎳元素含量4.00%-4.50%,銅元素含量低于0.03%,鉬元素含量沒有明確要求。
通過分析的結果可以明確,兩根斷裂螺栓的化學成分有良好的一致性,比較標準值,除Cu元素的含量超過標準值外,其余的元素含量都有標準值相符合[3] 。
(二)分析力學性能
檢測兩根斷裂螺栓在室溫環境中的抗拉強度以及硬度,樣品1是每平方毫米1456 牛,樣品2是每平方毫米1433 牛,與設計要求相比較,超過每平方毫米1220牛。兩個樣品的硬度分布范圍是HB 430-440,而且兩個螺栓批次之間有很好的一致性,從平均硬度來看,樣品1是HB434.0,樣品2是HB433.7,都超過設計標準值HB 365-HB413。
(三)分析斷口形貌特征
為了明確精準定位螺栓產生斷裂的主要原因,使用PHENOMPROX型掃描電子顯微鏡觀察螺栓斷口都形貌并詳細分析,就可以明確斷口的宏觀形貌所具備的特征[4] 。(圖1:螺栓斷口的形貌)
通過對圖1進行觀察,發現這個斷口的形貌與常規光滑疲勞試樣的斷口存在較高的相似度。
從斷面的組成來看,主要包括三個區域,圖1中的I是疲勞裂紋源區、II是裂紋擴展區、III是瞬斷區。通過仔細觀察,發現疲勞裂紋源區有多個典型疲勞裂紋源,而且都是肉眼可見的,在試樣的表面比較集中,占有的面積不是很大;II是裂紋擴展區,斷面比較平坦,在整個疲勞斷口所占有的比例比較大;III是瞬斷區,斷口都形貌類似于常規靜載斷裂的斷口形貌。這個裂紋是失穩經過快速擴展之后形成的斷口,斷面比較粗糙。
在部分裂紋源的位置有黑色的物質,很有可能是由于油污污染導致的。使用丙酮浸泡試樣,用強力毛刷刷洗之后進行觀察,清除了裂紋源位置的黑色物質,所呈現出來的疲勞裂紋源比較光亮,這就可以說明,當螺栓斷裂之后,有油污滲入到斷面裂紋中[5] 。
二、斷裂螺栓分析
經過分析發現,斷裂螺栓的化學成分中,Cu元素超過了規定的標準,其余的元素成分都與設計標準要求相符合,可以說明斷裂不與材質相關。通過觀察螺栓斷口的形貌并進行分析,可以明確在斷口的位置沒有出現塑性變形的問題,在樣品的表面有很多的疲勞裂紋源,而且在裂紋源的附近有反復擠壓的現象和摩擦痕跡,非常明顯,此外,還有很大的裂紋擴展區面積。根據斷口所具備的特征并對微動疲勞判斷原則加以參考,可明確產生這種螺栓斷裂的現象主要是由于微動疲勞造成的。在各種裝備系統中,當接觸件之間產生微幅相對運動的時候,就會有微動損傷,如果接觸件拱北交變載荷作用,微動疲勞問題就會產生。
通過進一步深入研究表明,但產生微動作用之后,連接件的表面就會有損傷產生,而且形式多樣,諸如凹坑、劃痕、表面產生塑性變形或者出現表面開裂等現象。當處于微動環境下,循環次數即便很少也會造成微動損傷,此時就會有裂縫產生,連接件的使用壽命因此縮短[6] 。
通過分析斷裂螺栓的力學性能,其抗拉強度要比設計要求值高出18%,硬度值也已經超過了設計要求范圍,大約為5%,這樣就會增強氫脆和應力腐蝕的敏感性。螺紋本身正處于應力集中的范圍內,這樣就會造成微動裂紋不斷擴展,因此發生疲勞斷裂的現象。
結束語
通過上面的研究可以明確,基礎性機械上所安裝的螺栓是重要的連接件,在各個領域中的機械設備中廣泛使用,其主要發揮的是緊固連接作用,所以,如果螺栓不能很好地發揮其功能,就會導致嚴重的后果。應急供電柴油發電機組屬于特種設備,需要定期檢查并做好保養工作,如果發現緊固螺栓產生斷裂,就要及時停機檢查,以具有針對性地采取措施解決。
參考文獻
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作者簡介
王陽(1987/02/18-)男,蒙古族,籍貫遼寧省撫順市望花區,本科學歷,中級工程師,研究方向—柴油發電機,泵,空壓機,分油機,電控系統和機械系統。