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高效除硅系統(tǒng)在廢水處理中的應(yīng)用

2021-01-12 12:22:36

國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)公司煤制油化工工程建設(shè)指揮部 寧夏 銀川 751400

1 引言

在工業(yè)用水中,很多行業(yè)都受到水中硅的限制,從用水量最大的冷卻系統(tǒng)到高精度的電子行業(yè),都對硅含量制定了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),然而,要達(dá)到深度除硅卻很困難。最常用的化學(xué)絮凝方法不僅引起二次污染,而且無法達(dá)到深度除硅;離子交換和膜法不僅價格昂貴而且對進(jìn)水水質(zhì)要求較高。因此,必須尋找一種高效、經(jīng)濟(jì)且潔凈的除硅技術(shù)。因此,如何提高水的一次利用效率和水的重復(fù)利用效率,已經(jīng)成為各行各業(yè)一項(xiàng)重要任務(wù)。然而,在水的使用與回用過程中,其中的各種離子對工業(yè)生產(chǎn)有不同的影響,尤其是結(jié)垢問題,目前大量研究報道防止Ca2+和Mg2+形成碳酸鹽垢的方法,而且目前工業(yè)中也把這種硬度引起的結(jié)垢問題當(dāng)作主要問題。然而,由于硅垢不僅堅(jiān)硬密實(shí),而且在各類水垢中導(dǎo)熱系數(shù)最小,再加上硅酸鹽可以與其他類型水垢相互作用,不僅使得結(jié)垢更易發(fā)生,而且生成的硅垢難以去除。因此,應(yīng)當(dāng)更加重視硅所引起的各種問題。

2 項(xiàng)目概況

工業(yè)用水中的硅化合物會對生產(chǎn)過程產(chǎn)生不同程度的危害。如換熱器、蒸發(fā)結(jié)晶器中的硅化合物易形成硅垢,且形成的硅垢致密堅(jiān)硬,難以用普通的方法清洗,嚴(yán)重影響設(shè)備的傳熱效率以及安全運(yùn)行。

寧東某水處理項(xiàng)目進(jìn)入蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)廢水SiO2含量較高(100-160mg/l),會導(dǎo)致蒸發(fā)器頻繁結(jié)垢,同時影響鹽品品質(zhì)(不溶物超標(biāo)),本項(xiàng)目首次在高濃鹽水處理工藝中采用高效除硅系統(tǒng)針對蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)進(jìn)水SiO2進(jìn)行去除,通過投加新型鋁酸鹽復(fù)合藥劑控制出水硅含量,即降低了SiO2對后系統(tǒng)的結(jié)垢風(fēng)險,同時代替常規(guī)鎂劑,具有更易生產(chǎn)控制,無鎂硬殘留的特點(diǎn),對煤化工廢水處理技術(shù)具有一定的示范和推廣意義。

3 方案選擇及試驗(yàn)情況

采用氧化鎂去除二氧化硅,但按照實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)鎂劑除硅對PH值要求較苛刻,同時氧化鎂多為固體,含雜質(zhì)較多,影響出水水質(zhì),對后階段處理影響較大。因此選取氯化鎂、鋁酸鹽兩種藥劑,對除硅效果、沉降時間等內(nèi)容進(jìn)行方案比選。

3.1 試驗(yàn)情況 PH值對MgCl2·6H2O除硅效果及鎂離子殘留量的影響。

圖1

p H值對鋁酸鹽除硅效果及鋁離子殘留量的影響

圖2

3.2 試驗(yàn)結(jié)論

(1)通過試驗(yàn)在原水硅含量190mg/L的條件下,通過鎂劑的方法,可實(shí)現(xiàn)出水硅含量低于40mg/L;在鎂劑投加量固定的條件下,考慮鎂離子的殘留及加藥經(jīng)濟(jì)性,最佳p H為11.7,但因PH值控制區(qū)間較小,實(shí)際操作難度較大,易造成鎂硬殘留。

(2)通過試驗(yàn)在原水硅含量190mg/L的條件下,通過鋁酸鈉除硅的方法,可實(shí)現(xiàn)出水硅含量低于10mg/L;在鋁酸鈉投加量固定的條件下,鋁離子的殘留及加藥經(jīng)濟(jì)性,最佳p H范圍為6~9。

(3)在pH值、除硅藥劑投加量固定的條件下,通過對比30min和60min反應(yīng)時間條件下硅的去除效果以及鋁的殘留量,確定鋁酸鈉的反應(yīng)時間30min即可基本反應(yīng)完。

4 方案實(shí)施及效果

除硅系統(tǒng)自2019年8月開始投用,實(shí)際進(jìn)水SIO2含量在135-10.5mg/l之間,當(dāng)復(fù)合藥劑按照去除硅含量質(zhì)量比1:1投加時,出水硅含量可穩(wěn)定控制在40mg/l以內(nèi)。具有較好的去除效果,同時經(jīng)處理后的出水,鋁離子殘留量基本小于5mg/l。

5 經(jīng)濟(jì)效益

除硅系統(tǒng)的投用,大大降低了后續(xù)蒸發(fā)結(jié)晶器的結(jié)垢風(fēng)險,降低蒸發(fā)結(jié)晶器的機(jī)械清洗頻次(按照常規(guī)蒸發(fā)結(jié)晶裝置3個月一次高壓清洗,高壓清洗一次費(fèi)用為10-20萬元,硅含量控制低可保證一年進(jìn)行一次機(jī)械清洗,因此估算每年可節(jié)省直接成本3次*10萬元=30萬元)。

6 結(jié)束語

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