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核電高壓隔板葉冠加高環裝焊工藝研究

2021-01-13 10:02:46裴金廷
探索科學(學術版) 2020年10期
關鍵詞:焊縫

裴金廷

東方汽輪機有限公司 四川 德陽 618000

引言

核電高壓隔板部分級別結構為拂配式,導葉冠部需要裝焊加高環,此類型隔板無相關生產經驗,經過現場試驗、設備改造,提出了生產效率高、可操作性強、保證焊接質量的方案,并在生產周期要求內成功制造出合格的隔板。

1 結構特點

核電高壓隔板葉冠進汽側裝焊加高環的典型結構見圖1,目的是減少葉頂與葉根的汽道損失,保證由動葉向靜葉的汽流穩定。

圖1 隔板加高環裝焊示意圖

2 裝焊難點

2.1 母材焊接性分析 葉片與加高環材質均為1Cr12Mo,屬于馬氏體不銹鋼,焊后接頭會形成淬硬的馬氏體組織。當焊接接頭剛度大或含氫量高時,在焊接應力作用下,容易產生冷裂紋。為冷裂紋產生,最有效的方法是預熱和控制層間溫度(200~300℃)。

因手工焊焊工站立位置有限,存在作業安全問題,且效率較低,故選擇自動焊焊接。

2.2 自動焊難點

1)裝焊位置:加高環在板體、外環與葉柵的主焊縫焊后,再進行裝焊,有3mm寬的鈍邊裝配在內冠上,有6mm寬的鈍邊裝配在外冠上,加高環5~12mm寬度處于懸空狀態,因非汽道側焊縫部位圖紙要求不加工,保證焊后圖示尺寸,有一定裝配難度;

2)薄壁件焊接:內冠加高環外圓直徑為φ1744,高度150mm,厚度30mm,焊接易變形;

3)焊接坡口:內冠加高環坡口寬度約15mm,深度為22mm;外冠加高環坡口尺寸約20mm,深度為37.5mm。焊接坡口小,深度大,坡口底部焊接質量不易保證;

4)固定方式:一般采用壓板、螺栓打壓的方式將工件固定在變位器上。而焊接層間溫度要求200~300℃,若采用此方式,隔板與變位器平臺直接接觸,導致平臺變形,設備損耗大,且緊固、找正的過程耗費時間過長,隔板將冷卻,無法滿足層間溫度的要求。焊接時需要不斷補熱,在反復的冷卻與補熱過程中,螺栓將無法起到緊固的作用,存在極大的安全隱患;

5)補熱:變位器平臺需要調整角度約為90°,邊焊接邊旋轉,固定的加熱裝置不適用,補熱困難;

6)焊槍:現有焊槍手臂較長,與隔板干涉;焊接內冠加高環時,槍頭容易與板體端面干涉;

7)觀察裝置:焊接平臺上需要為變位器水平、垂直轉動預留空間,焊接過程中,無法近距離觀察熔池狀態和清渣,無法在過程中調節參數。

3 設備改進及調試

鑒于以上裝焊難點,設備因素影響大,故進行了設備改進,對專用焊接變位器參數進行調試,并對補熱裝置的補熱效果進行驗證。

3.1 固定裝置改進 變位器平臺上裝卡8個T型支撐墊塊,墊塊上裝焊定心盤。隔板外圓與墊塊焊接,定心盤與板體內孔配合,且要求保證定心盤與變位器轉動軸的同心度。

圖2 定心盤

3.2 補熱裝置效果驗證及變位器、焊機參數調試 火焰筒固定于轉臺外側,隔板旋轉進行加熱。在產品焊接前,變位器轉速與焊接電流進行了匹配,對火焰筒的加熱效果進行了驗證。

試驗件與產品材質、坡口尺寸相同。加熱試驗件20min后,試驗件待焊部位溫度可滿足焊接規范的要求。

經反復調試轉臺轉速與焊接電流,最終確定轉速v=3.41r/min,焊接電流I=290A,焊接電壓U=35.9v時,焊縫成形質量最佳。

3.3 自動富氬氣保焊焊機改進 為避免焊機、焊槍與隔板干涉,改進了焊機,制作加長支架,使焊絲盤伸出機器臂,焊槍可移動距離加長,避免隔板與設備原手臂干涉;

4 裝焊過程

4.1 來料檢查 檢查加高環直徑、高度、坡口尺寸,材質確認,坡口PT合格。

4.2 裝配 加高環在主焊縫焊后進行裝焊,車削蓋板時,將葉冠裝配面見光約2mm深。以內葉根汽道圓為基準,找隔板中心,以此為圓心,劃加高環裝配線,直徑偏差≤1mm,加高環中分面與板體中分面對齊,便于隔板分為兩半,加高環與葉冠裝配面間隙≤0.5mm。

圖3 裝配加高環

4.3 焊接

4.3.1 打底焊 采用手工電弧焊打底焊兩層,保證加高環與葉冠裝配面間隙不大于0.5mm。

4.3.2 裝焊蓋板 在加高環上裝焊蓋板,減少內冠加高環焊接變形。蓋板為碳鋼,采用奧氏體不銹鋼焊材焊接,防止蓋板與加高環焊縫開裂。

4.3.3 預熱及固定隔板 焊前隔板整體入爐預熱至200~300℃,保溫4小時。上變位器時隔板內孔裝配在定心盤上,采用百分表找正,同心度≤0.5mm,隔板外環與支撐墊塊之間采用過渡墊塊連接,焊角尺寸≤30mm,焊材:E309LT0-4。

4.3.4 安全性試驗 焊接時工件溫度達200℃以上,為保證焊接過程中的安全,避免工件從固定墊塊上掉落,在施焊前,進行了安全性試驗。

將工件保持預熱溫度,變位器平臺翻轉至垂直位置。平臺空轉12小時以后,檢查隔板與變位器連接塊的焊縫質量和設備狀況。試驗結果:焊縫質量良好,設備運行正常,安全狀況良好。

4.3.5 焊接 根據工藝要求的焊接規范進行焊接。焊接過程中,兩支火焰槍分別對準內冠加高環坡口和隔板外環,以保證層間溫度,并采用測溫儀監測整體溫度,若低于200℃,則調平轉臺,及時進行補熱。

自動富氬氣保焊焊機改進后,焊接內冠加高環時,調整焊槍角度約30°,轉臺調整至相應角度,使坡口處于易焊位置。

為便于觀察熔池狀態,在焊接過程中及時調整參數,進行清渣,制作了可移動墊板,架于平臺之上。

加高環焊縫位置為非加工面,在焊接時焊肉應焊接飽滿,防止出現缺肉現象。

圖4 補熱裝置及可移動墊板

5 探傷

加高環焊后,經熱處理、鋸(鉆)削分為兩半、堆焊中分面、粗工加后,焊縫部位鉗工修磨外觀合格后,進行MT檢驗,MT顯示無缺陷。

在汽道側,加高環余量加工去除后,與葉冠之間倒角過渡,目視檢查與葉冠之間無明顯結構縫。

6 結論

通過試驗件焊接、裝卡方式優化及焊機改造,解決了核電高壓隔板葉冠加高環焊接過程中,馬氏體不銹鋼焊接性差、薄壁件焊接易變形、焊接位置限制及施工安全等問題。上述方案焊接的某核電項目高壓隔板主焊縫及加高環焊縫質量合格,控制了薄壁件加高環的焊接變形,同時焊接過程中設備運行良好,無安全事故,獲得了一個生產效率高、可操作性強的裝焊工藝方法。

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