張大力 李庭銀 李方鵬 王鵬 劉金博 勝利石油工程有限公司黃河鉆井總公司
該成果數(shù)據(jù)通過現(xiàn)場(chǎng)情況統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)合本區(qū)塊地質(zhì)巖性特點(diǎn),有針對(duì)性的對(duì)該層段的地層情況提出鉆井液的處理維護(hù)要點(diǎn),通過采用聚合物潤(rùn)滑防塌封堵鉆井液體系,成功解決了沙四段井漏、起下阻卡、電測(cè)時(shí)發(fā)生的阻卡等井下復(fù)雜情況,為提高鉆速、增加工程效益,提供了良好的技術(shù)方案和參考數(shù)據(jù)。
1.該區(qū)沙四中以灘亞相和壩亞相沉積為主。
2.沙四中儲(chǔ)層孔隙度平均為23.3%,滲透率平均為48.8×10-3μm2,碳酸鹽含量較高,平均為21.6%。
3.井區(qū)小層間滲透變異系數(shù)范圍0.09~1.97,突進(jìn)系數(shù)范圍為1.02~8.23,極差范圍為1.13~594.2,非均質(zhì)性中等。
4.由于井區(qū)沙四中上部存在CO2氣層,油層展布主要受砂體展布及構(gòu)造高度控制。高部位為氣層、低部位為水層。
5.該區(qū)塊沙四上巖性為礁灰?guī)r,其頂部曾遭受風(fēng)化剝蝕,極易發(fā)生井漏。
6.本區(qū)原始地層壓力依據(jù)北部中區(qū)南區(qū)塊原始地層壓力測(cè)壓結(jié)果,原始地層壓力為14.78MPa,壓力梯度0.95,屬正常壓力。
1.濱4-13-更5井:鉆至井深1485.00m,發(fā)生井漏,采用邊鉆進(jìn)邊處理鉆井液的方法進(jìn)行堵漏,共加入提粘降濾失劑2.0t,棉籽皮2.0t,鋸末2.0t,填充加固劑0.5t,鉆至井深1492.00m,堵漏成功。
2.濱4-14-7井:鉆至井深1494.0~1498.35m沙四段礁灰?guī)r頂部發(fā)生井漏,共漏失鉆井液65m3,漏失時(shí)鉆井液密度1.19。
3.濱4-11-斜114井:鉆至井深1610.00m發(fā)生井漏,采用邊鉆進(jìn)邊進(jìn)行堵漏,加入多功能堵漏劑5.5t,非滲透處理劑2.5t,隨鉆堵漏劑2.0t,增粘劑1.0t。鉆至井深1640.00m井漏停止,堵漏成功。
1.上部地層:重點(diǎn)關(guān)注固控設(shè)備的使用,要求振動(dòng)篩篩布應(yīng)達(dá)到150米以上,要求兩臺(tái)離心機(jī)同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn);二開鉆進(jìn)中每百米加氯化鈣300~400Kg,并保持鈣離子含量達(dá)到1500~2000ppm,鉆井液中保持有充足的清水,過程中盡量減少自然密度;造漿嚴(yán)重輔助補(bǔ)充濃度為(1~1.5)%的高分子聚合物膠液,增強(qiáng)鉆井液的抑制性,進(jìn)入東營(yíng)組停止加氯化鈣。在進(jìn)入東營(yíng)組后,聚胺的含量大于0.6%配成膠液加入,同時(shí),應(yīng)嚴(yán)格控制固相含量低于8%,密度不大于1.12g/cm3,控制鉆井液中粘土含量保持在40~60g/L。
2.下部地層:
(1)沙四段上礁灰?guī)r,巖性強(qiáng)度高孔隙大、連通性好。鉆至該段地層前,搞好短起下,使井眼暢通,儲(chǔ)備好足夠的堵漏劑和工業(yè)用水。配制40m3膨潤(rùn)土鉆井液備用,儲(chǔ)備 40~80m3老漿。
(2)鉆入漏層前,先把泥漿性能調(diào)整至設(shè)計(jì)范圍之內(nèi),然后起鉆換成常規(guī)鉆具穿漏層,再把每個(gè)振動(dòng)篩外面兩塊篩布換成粗目數(shù)的(最好20目),以備使用。
(3)鉆漏層時(shí),為防止或減小滲透性漏失的發(fā)生,在滿足井壁穩(wěn)定的條件下盡可能降低鉆井液密度,同時(shí)加入隨鉆堵漏劑,提高地層承壓能力。如果發(fā)生嚴(yán)重漏失,起鉆至安全井段,配制復(fù)合堵漏漿進(jìn)行靜止堵漏,配方為:30-40方基漿+5%橋塞堵漏劑+4%石棉絨堵漏劑+4%隨鉆堵漏劑+2.5%超細(xì)碳酸鈣。堵漏成功后,恢復(fù)鉆進(jìn)并注意調(diào)整好鉆井液性能,在漏層中鉆進(jìn)和通井時(shí)為防止再次漏失,禁止使用振動(dòng)篩,間歇性使用除砂器。如果始終難以建立循環(huán),導(dǎo)致無法正常鉆進(jìn),由于漏層所處非產(chǎn)層段,可采用擠水泥方法對(duì)漏層段進(jìn)行封堵。
(4)進(jìn)入沙四中油層前,提高過程中鉆井液的抑制性能,保證降低API濾失量,為了保證鉆井速度的高效運(yùn)行,應(yīng)減少油層侵泡的時(shí)間,方可達(dá)到保護(hù)油氣層不被污染的目的。在鉆進(jìn)施工過程中,要注意觀察井口的返漿情況、振動(dòng)篩上會(huì)有巖屑返出情況、同時(shí)注意巖屑形狀的變化過程,應(yīng)嚴(yán)格控制鉆井液的性能滿足設(shè)計(jì)要求,全面提高鉆井液的懸浮、攜帶巖屑能力,確保正常鉆進(jìn)有效運(yùn)行。
(5)為確保施工安全,在開鉆前要確定井下油、氣、水層的鉆開情況,短程起下鉆過程,測(cè)量循環(huán)周,測(cè)量油、氣、水的上竄速度,并現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)備密度1.25-1.30g/cm3的重漿60-80m3。
完井階段鉆井液維護(hù);完鉆后,應(yīng)充分循環(huán)鉆井液(1~2)周,然后實(shí)施通井電測(cè)。通井起鉆前用含1.5%塑料小球的鉆井液封斜井段。電測(cè)完(下套管前)要認(rèn)真通井,在對(duì)起下鉆時(shí)遇阻卡的井段,采取技術(shù)劃眼或倒劃眼等措施,及時(shí)消除或減少管中阻力,通過充分循環(huán)、調(diào)整好鉆井液性能,用含1-1.5%塑料小球的鉆井液封斜井段。井下的復(fù)雜情況如井漏、溢流等必須在通井過程中解決好。固井前循環(huán)鉆井液期間調(diào)控鉆井液流變性,適當(dāng)降低黏切,保證鉆井液黏度調(diào)整為(38~40)s,實(shí)施大排量洗井,沖刷井壁虛泥餅,提高水泥漿頂替效率,全面保證固井質(zhì)量。
通過以上的技術(shù)措施,在本井施工過程中,充分分析施工區(qū)域特點(diǎn),成功的克服了該區(qū)塊施工困難、電測(cè)阻卡等難點(diǎn),保證了鉆進(jìn)過程順利進(jìn)行,在完鉆時(shí)鉆具摩阻不大于4~5t,電測(cè)一次成功、下套管順利、固井質(zhì)量合格、降低了井徑擴(kuò)大率、提高了機(jī)械鉆速、降低了鉆井周期,杜絕了井下復(fù)雜情況的發(fā)生、使鉆井成本大大降低。
通過以上技術(shù)措施,本井在施工過程中,均未出現(xiàn)任何復(fù)雜情況,施工順利,起下鉆及下套管固井均一次成功,平均節(jié)約建井周期約為1.5天左右,所用40型鉆機(jī)每天消耗油料、水、鉆具租賃等總變動(dòng)費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)為5.0萬元/天。每口井節(jié)約:5.0*1.5=7.5(萬元)