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汽車電動轉向系統異響問題分析及優化

2021-01-16 18:43:23吳允久安徽江淮汽車集團股份有限公司
環球市場 2021年35期
關鍵詞:系統

吳允久 安徽江淮汽車集團股份有限公司

電動助力轉向系統具有節能、駕駛性能好的特點,因此成了汽車轉向系統主要的應用和發展方向。隨著用戶對車輛NVH 性能要求的提升,各種異常噪聲問題備受關注。近年來,相關技術人員對電動轉向系統異響的研究在不斷增加,通過研究來進一步優化電動轉向系統性能。低噪音和使用性能的可靠性,構成了EPS 的基礎功能。而歸根結底EPS 噪聲是振動引起的異響問題,其主要來源包括,蝸輪摩擦異常、轉向柱調整不合理、中間傳動軸故障以及齒輪條間隙不當造成的。通過對轉向系統異響現象的總結和分析,需要從工藝制作和材料方面,解決電動轉向系統異響問題。

一、關于汽車電動助力轉向發生的異響簡述

(一)助力轉向系統的噪聲

根據異常振動的形式可分為旋轉異響、沖擊異響和顛簸異響。旋轉異響是由于電機運行產生的異響。顛簸異響噪聲來源于車輛在行駛過程中,因路面不平,零件間隙的作用而產生噪音。沖擊異響是將方向盤固定在某一方向為中點時,來回轉動方向盤,產生類似碰撞的聲音。如果發生助力轉向異常噪音,在受力作用下會引起零件不同程度的損傷,影響汽車的正常使用功能。

(二)關于轉向系統摩擦異響的特點

轉向柱蝸輪與蝸桿擦摩異常主要分為兩種,一種是當方向盤啟動時,緩慢轉動方向盤,蝸桿與蝸桿嚙合出現異響,基本上是由于蝸桿與螺桿卡死造成的。另一種是蝸輪蝸桿在低溫運動時,發出明顯的異響,主要是由斜齒輪和蝸輪的經常摩擦引起的。

二、系統產生異響的主要來源

汽車在使用過程中,技術人員在對其轉向異響里程進行統計,80%的異響故障發生在約2000~10000 公里之間,轉向故障部位及異響程度與機械磨損有直接的關系。系統產生異響的主要來源如下:

(一)電動助力轉向系統中蝸輪摩擦異常

其機理主要是蝸輪與蝸輪接觸面產生一定的粘連作用,因此使表面產生振動,形成傳動阻力造成異響。其粘滑現象是由靜、動摩擦反復交替引起的,當結構面的靜摩擦超過動摩擦時,使系統產生彈性因此發生粘滑現象。在發生粘滑作用后,靜摩擦逐漸增加,當外力使用能克服其摩擦力時,結構的接觸界面就會發生滑移,并同時發出高頻異響。

(二)轉向柱調整時發生異響

管柱繞旋轉原點作徑向和軸向滑動,進行方向和高度調整時,通過滑動凸輪以及連接齒相互作用進行鎖緊和松開。轉向柱與汽車的方向盤相連,并通過鉸鏈和墊圈連接到底部支架。鉸鏈銷和嵌件連接到主體上,并將鉸鏈銷軸為其原點。在頂部有2 個安裝點焊接在支架上,調節支架通過螺紋桿與底座相連。支架上有弧形滑槽和調節凸輪。當松開調節桿時,調節機構安裝面會留有間隙。當轉向軸角度變化時,使調節凸輪滑入弧形槽內。帶動固定座,調節管柱進行滑動,以達到調節方向的目的。但當調節臂被鎖定時,調節凸輪旋轉并壓縮調節支架,使調其內側受到收縮。而固定座與下管柱的焊接連接,使下管柱與滑套壓緊而收縮。一旦間隙消除,各部件就不能有效進行平滑運動,推動徑向和軸向位移量。此時調整轉向柱轉動方向盤時,轉向柱調整機構就會發出“咔嗒”的異響。另外,當松開調節桿后,鎖塊沿與手柄連接線方向轉動。支架管底安裝孔為矩形孔,并與銷軸連接。當上下調節管繩,銷軸會產生上下運動,同時發生異響。根據特定車型轉向柱異響分析和研究,支架和銷的設計中存在腔體,以方便對轉向柱進行安裝。實際安裝后,調整中管柱出現異響。通過分析,得出矩形底托孔的寬度公差過大??赏ㄟ^對銷軸公差的調整消除了結構間隙[1]。

(三)助力系統中間傳動軸發生異響

產生傳動軸異響應根據結構進行綜合評定。中間軸由輸出軸和齒輪軸組成。并與兩端節叉花鍵相連,后用螺栓將中間軸固定于轉向系統。因此,花鍵、螺栓及其參數將影響助力轉向系統的轉向性能,同時十字軸與前叉尺寸也會對轉向產生一定影響,導致設備發出異常。傳動軸異響的檢測方法包括,根據車輛情況,將管柱固定。為了比較其是否存在異響,要在工作臺上固定一套檢測用的轉向管柱。然后,轉向器軸按要求角度和位置與齒輪軸相連,調整到對于車輛的角度。如果在試驗中發現驅動軸有異響,或振動頻率增加,則可直接判斷轉向系統軸存在故障問題。

(四)轉向系統齒輪齒條間隙異響

齒輪齒條轉向器,其作用是將扭矩為轉向軸提供推拉作用力。齒輪齒條工作時,其中心距是實時偏移的,在車輛行駛一段時間后,彈簧會發生疲勞變形,這種變形會影響齒輪齒條的空間位置,使助力系統的運行出現問題。另外,如轉向器外殼支座不符合質量標準,其外徑大小、O 形圈的耐用性和齒條規格尺寸都會影響轉向功能,導致轉向系統發生異響。因此,技術人員要重點關注轉向齒輪齒條間齒隙,防止出現異響。通常檢查動力系統傳動軸異響,其測試中要取下齒輪,由機器進行異常噪音的檢測。并把轉向器放在這個位置,對整個轉向系統進行測試,同時檢查整個路徑中的齒條和齒輪間的空間,以評動力系統的異常噪音[2]。

三、動力轉向系統的異響分析

(一)影響斜齒輪磨損異響的分析

首先蝸輪以及蝸桿材料的耐磨性比較差。轉向柱伺服結構中,與蝸桿配件相比,蝸輪結構的耐磨性相對較差,導致蝸輪在運行時磨損更嚴重。轉向柱的蝸輪和蝸桿設計為固定中心距運行結構。因其不能有效調節蝸輪與蝸桿間隙進行補償。當汽車通過凹凸路面時,蝸輪和蝸桿結構會形成一定的間隙。最后通過對離線轉向柱拆解,發現蝸輪頂部存在缺陷。該缺陷是由于蝸輪、蝸桿嚙合時嚙合面損壞造成的,因此而增大結構間隙。

(二)關于上轉向柱異響

要使轉向柱良好運行,上轉向傳動軸可將其設計為軸向滑動,結構的上下軸用內外花鍵進行連接,使旋轉時可以軸向改變傳遞扭矩。但在實際應用中,如上下軸內外關鍵參數不能正確調整,會使轉向軸間的密封設置不正確,造成上下軸位置不正確,使轉向軸在正常運行時產生異響。消除該異響的方法操作如下:技術人員要將管柱固定,同時鎖緊管柱的輸出軸。根據旋轉頻率增加轉向行程,檢測并進行位置分析,檢測聲音的頻率變化,用手觸摸方向盤,如果在震動的聲音和頻率增加,可直接判斷轉向柱連接處存在間隙[2]。

(三)蝸輪噪音異常

斜齒輪機構包括斜齒輪和蝸輪。在轉向器設計和生產過程中,必須控制好蝸輪與蝸桿間隙,采用無間隙補償機構控制。由于在其運行過程中會產生熱量,材料產生熱膨脹效應,導致蝸輪與蝸桿之間的空間減小,由于滾動阻力增加,最終影響了助力轉向性能異常。為此,在轉向器設計和制造中,必須嚴格控制間隙在標準范圍內。如果間隙太大會產生異響,而過小會直接影響車輛的轉向性能。另外,在實際使用過程中,如果經車輛長的時間運行后,材料磨損會導致間隙增加并產生異響。消除方法是將轉向柱固定,并檢查是否存在異響。再通過模擬信號控制器,檢測轉向軸的工作狀態。如果助力系統在運行時只產生異常噪音,則可基石判定噪音是由蝸輪、蝸桿產生。

四、轉向系統摩擦異響的優化措施

針對蝸輪邊緣磨損痕跡,判斷蝸輪蝸桿在運動中存在摩擦。因此,需要對蝸輪進行全面的檢測,如果蝸輪尺寸存在偏差,端面跳動偏差大,會導致蝸輪蝸桿接觸不良,接觸壓力的突變容易產生增大摩擦力進而產生異響。為解決此問題,需要對蝸輪蝸桿的尺寸進行優化。目前轉向系統使用的蝸輪外圈多用注塑加工,異響蝸輪注塑采用了 4 點注入,造成跳動偏差較大,在轉動中會出現摩擦異響。因此,可以選擇將蝸輪注塑更改成的 6 點注入,提高公差準確度,提升了系統運行的耐久性能。針對蝸桿齒頂銳邊問題,齒頂需要進行圓角設計,確保不會發生粘滯,控制蝸桿粗糙度,減少表面出現的劃痕。對于蝸輪材料的硬度、摩擦磨損和在尺寸變化等特性,與摩擦異響有很大關系,對于不同材料的蝸輪的硬度不相同。因此,需要具有較低的摩擦系數和磨損性能,具有不同溫度條件下的尺寸穩定性,還需要具有較強的老化性能。還需要針對不同的蝸輪材料進行性能測試,蝸輪材料的硬度決定了蝸輪齒的強度,硬度越高強度越高,還要匹配適當的蝸桿,這樣更有利于異響的控制。

五、關于系統異響的案例分析

某汽車在行駛過程中發出環向噪音,經分析測定其噪聲等級為5 級,已達到噪聲污染等級,必須進行修善。由以上分析可知,轉向系統噪聲與零部件的配合相關。因此,在檢測中要強調對零部件的全面檢查。異響產出,通過檢查確定噪聲位置來自于中間軸及下叉位置。技術人員通過利用傳感器的進行分析,對輛車進行了4 個點的信息觀察,由于采用三軸傳感器實施數據跟蹤,數據涵蓋三個不同的方面,在分析中,要將最終的最大值應用于后續研究。對有異響汽車的振動數據進行分析,選取一段時間的振動數,得知最大加速度顯示異常。通過比較擴展數據參數,發現有異響汽車,其水平向的振動參數差異很小,但在異常點上相差約6 倍。通過分析得出,汽車開關噪聲問題與異常點有關。因此,之后的檢測操作,技術人員全面針對中間軸及下叉點位置進行檢查。重點檢測轉向和輸入軸的運動位置。在檢查中,確定了噪聲的產生原因有兩個,其一是傳動結構運動位置間隙過大造成的。經深入檢查確定,造成間隙大的原因是轉向系統使用的零件,不來自同一制造商,因此造成零件的尺寸和使用性能存在差異。如果傳動結構產生較大間隙,會下拉降低傳動系統的工作質量并同時伴隨噪音的產生。其二是由于蝸桿齒頂存在磕碰現象導致發生異響,當明確產生異響的原因。針對第一個原因,技術通過對兩家制造產品的綜合能力進行比較,而異響車輸入軸存在明顯差異,由此可見,汽車異響造成的主要原因是輸入軸與轉向系統的差異造成的。以此,技術人員就可以制定相應的解決方案,以減少噪聲影響。及時更換輸入軸,增加花鍵的自由活動空間,減小公差值與標準值的差異,最終確保車輛異響問題得以解決。針對第二個異響問題,技術人員要從材料質量和生產質量兩方面,以有效提高蝸輪和蝸桿結構的耐磨性。由于車輛里程的增加,轉向柱中蝸輪與蝸桿之間的間隙會增加。為充分改善蝸輪與蝸桿的間隙,可能通過增加齒隙調節機構進行有效的補償,以解決磨損間隙造成的轉向系統異響。首先,蝸桿清洗筐容量過大,導致存在磕碰現象。因此,可對其結構進行優化。其次是提高蝸輪材料的表面的硬度,增加蝸輪的耐磨性。蝸桿要經過高頻淬火處理。

六、結束語

綜上所述,本文通過對電動轉向系統異響進行全面的分析??偨Y出通過優化更換蝸輪、蝸桿的設計和生產工藝,改進制度材料,以有效提高其運行中的耐久性,解決了轉向系統間隙異響的問題。技術人員要嚴格控制蝸輪與蝸桿間的有效空隙,保持合理范圍之內,要增設合理的間隙補償機構,改善結構性能和異響。

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