摘要:在進入電力市場改革后,降低發(fā)電機組發(fā)電成本,提高經(jīng)濟效益越來越受到重視,某電廠9F型燃機-汽機聯(lián)合循環(huán)機組配套閉式水系在聯(lián)合循環(huán)機組停運時,閉式水用戶僅為燃機、汽機潤滑油冷油器等,用量少但需要持續(xù)提供閉式水,本文通過對停運機組閉式水系運行方式的優(yōu)化策略研究和實施,降低6kV輔機閉冷泵的能耗,從而實現(xiàn)節(jié)能效果。
關(guān)鍵詞:閉式水系統(tǒng);閉冷泵;運行優(yōu)化;節(jié)能技術(shù)
1.前言
在火電廠中,機組運行的經(jīng)濟性不僅與主設(shè)備有關(guān),而且還與輔助設(shè)備的性能與運行方式有關(guān)。其中,閉式水系中閉冷泵的能耗也在發(fā)電廠用電中占相當比例,其功能是向燃氣輪機、汽輪機、鍋爐、發(fā)電機的輔助設(shè)備提供冷卻水。
某電廠為兩套9F型燃機-汽機聯(lián)合循環(huán)機組,閉式水系統(tǒng)采用除鹽水和凝結(jié)水為補水水源,向燃機廠房、汽機廠房、余熱鍋爐島區(qū)域的輔機提供冷卻水,包括回水的冷卻、升壓輸送和調(diào)節(jié)。每套機組配備有兩臺100%容量的閉冷泵、5m3的閉式水箱及兩組板式換熱器,閉式水箱保證了正常運行中閉冷泵入口壓力穩(wěn)定,閉式水經(jīng)閉冷泵升壓后供給各用戶。每套機組閉式水系統(tǒng)獨立運行。
2. 閉式水系統(tǒng)概況
該廠閉式水供應(yīng)用戶有:LCI冷卻器、燃機潤滑油冷卻器、吹掃空氣冷卻器、火焰檢測冷卻器、HPU控制油冷卻器、氫氣干燥器、燃機發(fā)電機氫冷器、汽機潤滑油冷卻器、汽機EH 油冷卻器、凝泵軸承和機械密封冷卻水、汽機發(fā)電機空冷器、汽機高中壓缸貓爪冷卻、化學(xué)取樣冷卻、高中壓給泵機械密封冷卻水、高中壓給泵電機冷卻水、高壓給泵油站冷卻器、高溫風(fēng)機、空壓機及其干燥機。其中,空壓機及其干燥機是兩套機組公用,可以分別由第一、第二套機組供給閉式冷卻水。
機組停運后,燃機、汽機油系統(tǒng)運行,盤車運行,閉式水供應(yīng)用戶主要有燃機潤滑油冷卻器與汽機潤滑油冷卻器,其它用戶隨著機組和輔機的停運可以停止閉式水的供應(yīng),并且在機組解列半小時后,燃機潤滑油冷油調(diào)及汽機潤滑油冷油調(diào)均只有約1%的開度,隨著燃機及汽機缸溫的冷卻,潤滑油冷油調(diào)的開度僅有百分之零點幾的開度,根據(jù)閥門特性曲線,經(jīng)過冷油調(diào)的冷卻水量很小,僅需很少的閉式水流量就能滿足停運機組的閉式水冷卻要求。
3. 停運機組閉式水系統(tǒng)運行方式優(yōu)化對策研究
3.1閉式水用戶自然冷卻
機組停運后,很小的閉式水流量就能滿足冷卻要求,當燃機、汽機缸溫降至環(huán)境溫度后,閉式水冷卻量降至最低,潤滑油冷油調(diào)開度長時間保持在0%,嘗試停止此時閉式水供給,讓燃機、汽機潤滑油自然散熱,發(fā)現(xiàn)潤滑油溫緩慢上漲,燃機約5小時,汽機約8小時,油溫超過允許值。因此,停運機組閉式水系統(tǒng)停運,油系統(tǒng)僅靠自然冷卻無法滿足冷卻要求。
3.2閉式水系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)運行
單機運行時,運行機組燃機潤滑油冷油調(diào)及汽機潤滑油冷油調(diào)開度隨著環(huán)境溫度的變化,開度從11%至100%變化,在環(huán)境溫度與閉式水母管溫度較低潤滑油冷油調(diào)開度較小時,運行機組閉式水量能夠同時滿足運行機組、停運機組冷卻量需求。
空壓機及其干燥機是兩套機組公用,可以由第一套聯(lián)合循環(huán)機組空壓機房/1號爐冷卻水進閥門供給閉式水,再通過空壓機房/1號爐冷卻水回閥門回到第一套聯(lián)合循環(huán)機組閉式水系統(tǒng),也可以由第二套聯(lián)合循環(huán)機組空壓機房/3號爐冷卻水進閥門供給閉式水,空壓機房/3號爐冷卻水回閥門回到第二套聯(lián)合循環(huán)機組閉式水系統(tǒng)。兩套機組的空壓機房/冷卻水進、空壓機房/冷卻水回閥門在空壓機房閉式水供水母管、回水母管處聯(lián)通,每臺機組側(cè)有自己的供、回水閥門,正常只由一套機組供給閉式水。當空壓機房閉式水由運行機組供給時,在確保運行機組安全運行同時,調(diào)整停運機組側(cè)空壓機房/冷卻水進、空壓機房/冷卻水回閥門,將運行機組側(cè)閉式水引入停運機組側(cè)閉式水系統(tǒng),建立循環(huán),優(yōu)化停運機組閉式水運行方式,從而可以停止停運機組閉冷泵的運行,達到節(jié)能降耗的目的。
4. 停運機組閉式水系統(tǒng)運行方式優(yōu)化對策實施
對策實施時以1/2號機組運行、3/4號機組備用,兩套機組閉式水系統(tǒng)正常運行,空壓機房閉式水由1/2號機組供給為例。對策實施期間集控室指定一名運行人員負責1/2號機組的閉式水系統(tǒng)盤上操作和監(jiān)視運行機組燃機、汽機潤滑油油溫,監(jiān)視閉式水水箱及其它閉式水用戶溫度變化情況;對策實施期間空壓機房留一名運行人員監(jiān)視空壓機出口溫度;對策實施前維護人員在空壓機房/爐3冷卻水進、回閥門處搭好腳手架,對策實施期間該處留一名運行人員負責空壓機房/爐3冷卻水進、回閥門操作。閉式水操作調(diào)整應(yīng)當以運行機組優(yōu)先,確保運行機組安全運行。
4.1停運機組閉式水大用戶隔絕
1/2號機組單臺閉冷泵帶動1/2號機組、3/4號機組閉式水系統(tǒng)會造成1/2號機組閉式水用戶冷卻水壓力、流量降低,冷卻效果下降,而3/4號機組停運,閉式水用戶大多無需冷卻,因此,兩套機組閉式水系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)前需將3/4號機組的閉式水大用戶隔絕,確保閉式水系統(tǒng)壓力能夠滿足1/2號機組閉式水用戶冷卻要求。而燃機的氫冷器閉式水流量占閉式水總流量的31%,汽機發(fā)電機空冷器閉式水流量占閉式水總流量的13.7%,鍋爐島閉式水流量占閉式水總流量的5%,均須隔離。再除去燃機冷油器、汽機冷油器、空壓機及干燥機外,3/4號機組其它閉式水用戶流量很小,為減少操作量,其它小用戶不隔離。
隔絕停運機組大用戶時,值班員注意3/4號機組閉式水壓力,開啟并調(diào)整機4/閉式水再循環(huán)調(diào),維持3/4號機組閉式水系統(tǒng)壓力,防止超壓。
4.2閉式水由分列運行改聯(lián)絡(luò)運行
1/2號機組閉式水供3/4號機組閉式水聯(lián)絡(luò)運行,操作中注意1/2號機組閉式水母管壓力不低于0.37MPa、閉冷箱水位不低于700mm,空壓機出口溫度不超過90℃。檢查1/2號機組運行正常,閉式水母管壓力超過0.40MPa,閉冷箱水位補至1200mm,兩臺閉式水熱交換器均投入運行。檢查3/4號機組已停運,各閉式水用戶溫度正常,除空壓機房、燃機和汽機潤滑油外其余用戶已不需要冷卻。調(diào)節(jié)3/4號機組閉式水母管壓力,使其高于1/2號機組閉式水母管壓力0.01MPa。檢查3/4號機組HPU控制油泵、EH油泵、高壓給泵稀油站潤滑油泵已停運。手動關(guān)閉機4/發(fā)電機空冷溫控調(diào),關(guān)閉爐3/閉冷進總,關(guān)閉氫冷器3A/冷進、氫冷器3B/冷進、氫冷器3C/冷進、氫冷器3D/冷進,調(diào)整機4/閉式水再循環(huán)調(diào)維持閉式水母管壓力不變。檢查空壓機房/爐1冷卻水進、回全開。解除4號機備用閉冷泵聯(lián)鎖,關(guān)閉機4/閉冷箱出,停運運行閉冷泵,關(guān)閉機4/閉式水再循環(huán)調(diào)。關(guān)閉閉冷泵4A/進水、閉冷泵4B/進水。就地手動緩慢開啟空壓機房/爐3冷卻水回至5%,緩慢開啟空壓機房/爐3冷卻水進至5%,監(jiān)視好1/2號機組閉冷箱水位,若異常下降則立即關(guān)閉閥門。微開機3/燃機閉式水回母氫冷器前空、機3/燃機閉式水供母氫冷器前空排氣,無空氣后關(guān)閉。就地手動緩慢交替開啟空壓機房/爐3冷卻水回和冷卻水進至20%,監(jiān)視好1/2號機組閉冷箱水位,若異常下降則立即關(guān)閉閥門,若機1/潤滑油冷油調(diào)開度到100%及時增開機力塔風(fēng)機并交替關(guān)小空壓機房/爐3冷卻水回和冷卻水進。操作完畢,全面檢查兩套機組閉式水系統(tǒng)正常。
4.3閉式水聯(lián)絡(luò)運行分析
根據(jù)廠家資料,明確閉式水用戶溫度限定值如下:運行機組燃機潤滑油溫≤60℃,高壓給泵稀油站供油溫度≤46℃,備用機組燃機潤滑油溫≤39℃,空壓機加載運行時排氣溫度≤92℃,設(shè)備能夠連續(xù)安全運行。
1/2號機組閉式水供3/4號機組閉式水聯(lián)絡(luò)運行后發(fā)現(xiàn),1/2號機組閉式水出水溫度、汽機潤滑油冷油器閉式水調(diào)門開度、燃機潤滑油冷油器調(diào)開度、高壓給泵稀油站溫度都有略微的上漲趨勢,但未超限,隨著環(huán)境溫度的不斷上升,統(tǒng)計閉式水聯(lián)絡(luò)運行時數(shù)據(jù),當環(huán)境溫度達到32℃以上時,開式水運行方式及機力塔風(fēng)機已無調(diào)整手段(高速循泵、6臺機力塔風(fēng)機時),循進溫度較高且增開開冷泵后運行機組閉冷水出母溫度≥34℃時,稀油站溫度達到了46.5℃,燃機潤滑油冷油器調(diào)開度為100%,需將閉式水聯(lián)絡(luò)運行改分列運行,來保證運行機組的安全穩(wěn)定。
4.4閉式水聯(lián)絡(luò)運行改分列運行
1/2號機組供兩套聯(lián)合循環(huán)機組閉式水聯(lián)絡(luò)運行改分列運行,操作中注意1/2號機組閉式水母管壓力不低于0.37MPa、閉冷箱水位不低于700mm,空壓機出口溫度不超過90℃。檢查1/2號機組運行正常,閉式水母管壓力正常,閉冷箱水位補至1200mm,兩臺閉式水熱交換器均投入運行。檢查3/4號機組已停運,閉式水熱交換器至少一臺均投入運行。檢查空壓機房/爐1冷卻水進、回全開。就地手動交替關(guān)閉空壓機房/爐3冷卻水進和冷卻水回至0%,監(jiān)視好1/2號機組閉式水母管壓力及閉冷箱水位,若異常下降則立即恢復(fù)閥門。開啟閉冷泵4A/進水、閉冷泵4B/進水,啟動4號汽機閉冷泵,開啟機4/閉冷箱出,調(diào)節(jié)機4/閉式水再循環(huán)調(diào),調(diào)整閉式水母管壓力。開啟機4/開冷泵旁,開啟氫冷器3A/冷進、氫冷器3B/冷進、氫冷器3C/冷進、氫冷器3D/冷進,調(diào)整機4/閉式水再循環(huán)調(diào)維持閉式水母管壓力不變。開啟爐3/閉冷進總,調(diào)整機4/閉式水再循環(huán)調(diào)維持閉式水母管壓力不變。機4/發(fā)電機空冷溫控調(diào)投入自動,關(guān)閉機4/閉式水再循環(huán)調(diào)。觀察閉式水壓力正常后投入4號機備用閉冷泵聯(lián)鎖。操作完畢,全面檢查兩套機組閉式水系統(tǒng)正常。
5. 效果檢查
閉式水由分列運行改聯(lián)絡(luò)運行,優(yōu)化了停運機組閉式水運行方式,停止停運機組閉冷泵的運行,達到節(jié)能降耗的目的。全年累計省電87.5萬KWh,降低廠用電率約0.023%,有效的減少了生產(chǎn)成本及能源的消耗,促進企業(yè)的提質(zhì)增效。
參考資料:
[1]《大型燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)叢書設(shè)備及系統(tǒng)分冊》中國電力出版社2009.9
[2]郭光, 祝鵬杰, 郭國慶. 汽輪機輔機運行優(yōu)化和節(jié)能技術(shù)探討[J]. 南方農(nóng)機, 2016(s1):253-253.
[3]劉振盛. 汽輪機輔機運行優(yōu)化和節(jié)能技術(shù)探討[J]. 中國機械, 2015(10):83-84.
作者簡介:居艷勇(1988-),男,江蘇南通人,大學(xué)本科,工程師,研究方向:發(fā)電廠集控運行。