潘朝春
(上海梅山鋼鐵股份有限公司煉鋼廠,江蘇 南京210039)
氧槍設(shè)備的功能是根據(jù)轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝要求,使氧槍設(shè)備按設(shè)定程序要求橫移、下降,從爐頂插入爐內(nèi),吹入氧氣直接跟高溫的鐵水發(fā)生氧化反應(yīng),除去雜質(zhì)。在除去大部分硫、磷后,當(dāng)鋼水的成分和溫度都達(dá)到要求時(shí),即停止吹煉,按設(shè)定程序要求提升氧槍?zhuān)瓿梢睙掃^(guò)程。
上海梅山鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)梅鋼)一煉鋼現(xiàn)有1號(hào)、2號(hào)轉(zhuǎn)爐氧槍升降橫移系統(tǒng)設(shè)備是墨西哥二手設(shè)備,1996年由馬鋼院修配改。氧槍橫移鎖緊控制采用普通液壓換向閥配合限位開(kāi)關(guān)使用,控制精度差,無(wú)法滿足氧槍對(duì)中精度高的要求。橫移、鎖緊精度差導(dǎo)致吹煉位信號(hào)故障頻繁,嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)奏。吹煉時(shí),氧槍插入口冒煙嚴(yán)重,不滿足環(huán)保生產(chǎn)要求。因此,在滿足生產(chǎn)的前提下,堅(jiān)持安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、可靠的原則,對(duì)梅鋼一煉鋼氧槍升降橫移設(shè)備進(jìn)行改造。本次氧槍改造的成功為國(guó)內(nèi)其他鋼廠的老舊氧槍設(shè)備改造提供了示范。
梅鋼一煉鋼1號(hào)、2號(hào)轉(zhuǎn)爐氧槍升降橫移系統(tǒng)設(shè)備是墨西哥二手設(shè)備。1999年該系統(tǒng)投用至今發(fā)生過(guò)多次臺(tái)車(chē)滑落、墜落故障,造成人身和設(shè)備安全險(xiǎn)肇事故。氧槍橫移鎖緊控制采用普通液壓換向閥配合限位開(kāi)關(guān)使用,控制精度差,無(wú)法滿足氧槍對(duì)中精度高的要求,橫移定位精度差,影響氧槍升降的活動(dòng)軌道與固定軌道之間的對(duì)位,氧槍升降小車(chē)在通過(guò)兩個(gè)軌道的連接區(qū)域時(shí)有卡阻和沖擊。橫移、鎖緊精度差導(dǎo)致吹煉位信號(hào)故障頻繁,嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)奏。由于氧槍橫移對(duì)中造成的故障平均每年發(fā)生約13次,每次故障時(shí)間約1.5 h,對(duì)生產(chǎn)節(jié)奏造成很大影響。
梅鋼一煉鋼1號(hào)、2號(hào)轉(zhuǎn)爐氧槍升降橫移系統(tǒng)設(shè)備是日本新日鐵20世紀(jì)70年代初設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,在墨西哥生產(chǎn)使用十年,缺乏本質(zhì)安全的設(shè)計(jì)。沒(méi)有防墜落機(jī)構(gòu),存在較大安全隱患。1999年至今共計(jì)發(fā)生過(guò)3次氧槍墜落事故,最近的一次發(fā)生在2018年。且該設(shè)備狀況已經(jīng)不符合《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》AQ 2001—2018第9.1.4條規(guī)定:“轉(zhuǎn)爐氧槍升降裝置,應(yīng)配備鋼繩張力測(cè)定、鋼繩斷裂防墜、事故驅(qū)動(dòng)等安全裝置”。2018年2月份與2018年11月份氧槍設(shè)備發(fā)生兩次故障,暴露出因設(shè)備局部缺陷導(dǎo)致故障發(fā)生,進(jìn)而影響到氧槍設(shè)備正常工作。在2018年11月因鋼絲繩繩卡螺栓松動(dòng),繩卡無(wú)法有效固定鋼絲繩。發(fā)生故障時(shí),因2號(hào)轉(zhuǎn)爐氧槍升降小車(chē)未設(shè)計(jì)防墜落裝置,鋼絲繩脫落后,氧槍直接掉入爐中,同時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有緩沖裝置未起到足夠緩沖效果。
轉(zhuǎn)爐在吹煉過(guò)程中產(chǎn)生煙氣,煙氣中含有大量CO等有毒氣體,尤其在吹煉中期,煙氣中CO成分所占百分比達(dá)最高值(85%~90%),因此在吹煉過(guò)程中必須對(duì)氧槍口進(jìn)行氣封,以確保有毒氣體沒(méi)有外溢,同時(shí)也起到防止火焰上竄的作用。氧槍插入口氣封采用氮?dú)夥猓鯓屧诖禑捝a(chǎn)時(shí)插入口煙氣外溢明顯,插入口可見(jiàn)明火噴出,對(duì)附近氧槍橡膠軟管造成安全隱患,環(huán)保問(wèn)題嚴(yán)重。
梅鋼一煉鋼1號(hào)、2號(hào)轉(zhuǎn)爐氧槍升降橫移設(shè)備升降小車(chē)無(wú)防墜落裝置,升降小車(chē)的工作高度最高達(dá)+41.15 m,加上升降小車(chē)上連接的氧氣管及冷卻水管等介質(zhì)質(zhì)量約十余噸,如此時(shí)遭遇鋼絲繩斷裂等突發(fā)情況,升降小車(chē)從高處墜落,會(huì)對(duì)下部轉(zhuǎn)爐及其他設(shè)備造成強(qiáng)大沖擊,損壞設(shè)備設(shè)施,給設(shè)備的安全帶來(lái)嚴(yán)重不利影響。氧槍更換時(shí)操作人員在升降小車(chē)平臺(tái)處工作,氧槍墜落風(fēng)險(xiǎn)對(duì)操作人員的人生安全也形成巨大威脅。如此現(xiàn)狀,已不符合現(xiàn)在安全規(guī)范要求,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、人員安全造成了較大影響,存在很大的安全隱患。
綜上原因,對(duì)梅鋼一煉鋼轉(zhuǎn)爐氧槍升降橫移設(shè)
備進(jìn)行更新改造是有必要的。
1)氧槍橫移臺(tái)車(chē)。橫移速度:V=3.2 m/min;橫移行程:S=3.35 m。
2)氧槍升降小車(chē)。升降速度:V高=40 m/min;V低=5 m/min;升降行程:S=15.15 m;卷?yè)P(yáng)能力130 kN。
3)鎖緊定位裝置。最大推力:Fmax=15 kN;升降行程:S=200 mm。
氧槍設(shè)備在工作時(shí)有使用頻率高、可靠性要求高、工況惡劣等特性,改造方案首先必須滿足技術(shù)成熟、安全可靠的要求,以最大程度減少因改造帶來(lái)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。還應(yīng)盡量降低改造成本,減少施工工作量,降低改造工作對(duì)生產(chǎn)作業(yè)的影響。梅鋼一煉鋼3號(hào)轉(zhuǎn)爐氧槍設(shè)備在經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)行實(shí)踐中,工作穩(wěn)定可靠,故障率低。故改造方案可參照3號(hào)轉(zhuǎn)爐氧槍設(shè)備,以降低改造技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)達(dá)到備件統(tǒng)一的目地,便于設(shè)備管理,降低采購(gòu)及使用成本。
經(jīng)過(guò)研究比對(duì),為降低改造的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),對(duì)1號(hào)、2號(hào)轉(zhuǎn)爐氧槍裝置進(jìn)行改造,改造方案參照3號(hào)轉(zhuǎn)爐氧槍結(jié)構(gòu),設(shè)備設(shè)計(jì)可借用,且3號(hào)設(shè)備在使用中已經(jīng)過(guò)多年的使用驗(yàn)證,能夠保證設(shè)備的整體高可靠性。并且改造后備件與3號(hào)爐統(tǒng)一、可互換,能有效降低采購(gòu)及使用成本,便于設(shè)備管理。
因新舊設(shè)備軌道布置位置的差異,拆除現(xiàn)有設(shè)備后,新增行走輪軌道鋼結(jié)構(gòu)及導(dǎo)輪軌道鋼結(jié)構(gòu),作為鋪設(shè)行走輪軌及導(dǎo)輪軌道的基礎(chǔ),以滿足設(shè)備布置要求。鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)及定位參照現(xiàn)有3號(hào)轉(zhuǎn)爐氧槍設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)布置。
改造后氧槍設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,整體布置圖見(jiàn)圖1整體布置圖(側(cè)面)及圖2整體布置圖(正面)。
2.2.1 提升設(shè)備的安全性能為滿足安全設(shè)計(jì)規(guī)范,消除安全隱患,提升升降小車(chē)的本質(zhì)安全,確保在發(fā)生異常情況時(shí)升降小車(chē)按要求自動(dòng)停止,保證升降小車(chē)在工作時(shí)的安全性,轉(zhuǎn)爐氧槍升降小車(chē)整體更換,升降小車(chē)內(nèi)部設(shè)計(jì)防墜裝置。

圖1 整體布置圖(側(cè)面)(mm)

圖2 整體布置圖(正面)
升降小車(chē)內(nèi)部設(shè)計(jì)防墜裝置,其工作原理:防墜裝置安裝在升降小車(chē)內(nèi)部,由彈簧、滑輪組、連接桿、中心軸、銷(xiāo)軸1、支撐桿、銷(xiāo)軸2等零部件組成,中心軸在長(zhǎng)孔內(nèi)設(shè)計(jì)有85 mm滑動(dòng)行程。正常工作情況下卷?yè)P(yáng)提升或放下升降小車(chē)時(shí),升降小車(chē)、氧槍及管路的重量被滑輪組承擔(dān),滑輪組與中心軸在長(zhǎng)孔內(nèi)處于長(zhǎng)孔上端,此時(shí),彈簧被壓縮,連接桿拉動(dòng)銷(xiāo)軸1,使支撐桿圍繞銷(xiāo)軸2轉(zhuǎn)動(dòng),支撐桿處于縮回狀態(tài)。如鋼絲繩斷裂等異常情況下,滑輪組在升降小車(chē)長(zhǎng)孔內(nèi)呈自由狀態(tài),彈簧推出,連接桿推動(dòng)銷(xiāo)軸1,使支撐桿處于張開(kāi)狀態(tài),支撐桿兩端卡入軌道上的防墜塊內(nèi),阻止升降小車(chē)?yán)^續(xù)下落,以滿足對(duì)升降小車(chē)提升的安全規(guī)范要求。
當(dāng)解除故障后恢復(fù)生產(chǎn),只需正常提起升降小車(chē),此時(shí),支撐桿處于縮回狀態(tài),升降小車(chē)恢復(fù)正常工作,防墜裝置見(jiàn)下頁(yè)圖3所示。
2.2.2 升降小車(chē)固定軌道防墜改造
因設(shè)計(jì)防墜裝置,移動(dòng)軌道和固定軌道內(nèi)必須相應(yīng)設(shè)計(jì)防墜擋塊。因升降小車(chē)更換,輪距等參數(shù)更改,原軌道已不能使用,配套升降小車(chē)需新設(shè)計(jì)升降小車(chē)固定軌道,同時(shí)新設(shè)計(jì)軌道內(nèi)設(shè)計(jì)配套防墜擋塊。新設(shè)計(jì)軌道中心距為1 450 mm,原軌道中心距2 800 mm。固定軌道分為三段制作,工廠裝配后,現(xiàn)場(chǎng)整體調(diào)運(yùn)安裝,新設(shè)計(jì)軌道安裝傳感器支架。

圖3 防墜裝置
2.2.3 橫移臺(tái)車(chē)液壓油缸驅(qū)動(dòng)改為變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)
轉(zhuǎn)爐氧槍目前橫移驅(qū)動(dòng)形式為液壓油缸驅(qū)動(dòng)。改造后轉(zhuǎn)爐氧槍設(shè)備橫移臺(tái)車(chē)質(zhì)量減少,橫移動(dòng)力采用變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),啟動(dòng)柔和,行走平穩(wěn)。改造后行走輪與減速電機(jī)布置。在橫移軌道附近下方(或側(cè)面)布置減速電機(jī)電纜拖鏈。調(diào)整橫移臺(tái)車(chē)傳感器設(shè)備。
2.2.4 改造定位鎖緊裝置
轉(zhuǎn)爐氧槍目前水平布置的液壓油缸定位裝置定位精度差,只有單一的鎖緊功能,但鎖緊困難,不能滿足生產(chǎn)中定位及鎖緊功能需求。改造后定位鎖緊裝置垂直布置在橫移軌道中間,氣缸推動(dòng)定位輪垂直向下運(yùn)動(dòng),定位槽口呈V字形結(jié)構(gòu),即使橫移臺(tái)車(chē)停止位置稍有偏差,V字形定位槽對(duì)定位輪的導(dǎo)向作用,會(huì)引導(dǎo)定位輪停在定位槽中間位置,改造后定位鎖緊裝置具有自動(dòng)糾偏定位功能。改造后氣缸及定位輪安裝在橫移臺(tái)車(chē)上,定位槽及支架安裝在橫移軌道側(cè)面。調(diào)整定位傳感器設(shè)備。
2.2.5 改造氧槍插入口(蒸汽密封座)
通過(guò)研究分析,轉(zhuǎn)爐蒸汽是水、汽混合物,沒(méi)有游離氧,與CO混合不會(huì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),150 t轉(zhuǎn)爐冶煉時(shí)汽包蒸汽氣壓可達(dá)1.8 MPa,流量也比氮?dú)獯螅艺羝拿芏冗h(yuǎn)遠(yuǎn)大于氮?dú)猓虼瞬捎棉D(zhuǎn)爐飽和蒸汽替代氮?dú)鈱?duì)氧槍口密封既可改善設(shè)備環(huán)境,又可降低氮?dú)庀摹?/p>
改造后的蒸汽密封座外形尺寸與原設(shè)計(jì)的氮?dú)饷芊庾ㄌm尺寸相同,氮封下部移動(dòng)罩高度降低,留出蒸汽密封座的設(shè)備空間。改造后的蒸汽密封座對(duì)密封噴吹孔位置重新設(shè)計(jì),主要是多層噴吹,提供不同層次、不同角度的蒸汽噴吹路徑,即在新的蒸汽密封座的下部垂直段處均勻加工4排Ф5 mm斜孔,共240個(gè)孔。4排孔分別與密封座軸線成15°、25°、30°、45°的夾角。在氧槍固定位置處焊接一個(gè)相當(dāng)于瓶蓋的鋼塞,鋼塞與蒸汽密封座上部斜圓錐面緊密接觸,當(dāng)氧槍吹氧煉鋼時(shí),打開(kāi)蒸汽控制閥門(mén),通過(guò)新的蒸汽密封座向圓周垂直段的4排斜孔通入蒸汽,以正壓密封。較小的噴吹孔徑產(chǎn)生的壓力大,能夠多角度斜面噴射,另外,氧槍在煉鋼吹氧濺渣及氧槍提升時(shí),斜孔不容易被入渣堵塞,見(jiàn)圖4。

圖4 改造后蒸汽密封工作圖
改造后的原氮?dú)饷芊夤苈繁A魝溆茫⒃谂c蒸汽管路交接處設(shè)置氣動(dòng)球閥,使用蒸汽管路時(shí)此球閥為常閉狀態(tài);密封座蒸汽通過(guò)平臺(tái)接出管路,蒸汽管路上配置氣動(dòng)球閥、壓力表、流量計(jì)及減壓閥,減壓閥兩端連接直通球閥,蒸汽經(jīng)過(guò)流量計(jì)與減壓閥后進(jìn)入蒸汽密封。氮?dú)夤苈飞蠚鈩?dòng)球閥與蒸汽管路上氣動(dòng)球閥均可在控制室畫(huà)面操作啟閉,便于切換控制。
本項(xiàng)目2019年7月開(kāi)始實(shí)施,8月底完成。改造完成后,氧槍設(shè)備運(yùn)行安全穩(wěn)定,未發(fā)生安全事故,煙氣外溢有效扼制。本次改造解決了設(shè)備本質(zhì)安全問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保問(wèn)題以及設(shè)備本身的安全穩(wěn)定。