俞 斌
(民航機場建設工程有限公司, 天津 300456)
項目位于巴中市巴州區內,路線北接省道 S302 線,南接金碑鄉和平昌縣交界處,是連接巴中至平昌縣的一條重要通道。工程含大橋一座,中橋三座,橋墩均采用圓端形實體墩,高度8m~28m,設計強度為30MPa,上部結構為預應力混凝土T梁。當地降雨量充足,夏季多澇,部分墩柱處于水位變動區域。根據沿線地表水取樣結果顯示,其對混凝土結構及鋼筋混凝土中的鋼筋具微腐蝕性。
當地主要水泥供貨廠家為巴中海螺水泥和四川旺蒼西南水泥。考慮到廠家規模、供貨能力及產品價格等因素,根據設計及規范要求,本設計選取了四川旺蒼西南水泥有限公司生產的西南P.O42.5普通硅酸鹽水泥,強度等級為 42.5MPa。進場后對其進行了比表面積、膠砂強度、安定性、凝結時間等試驗,經檢測其各項指標均符合JTG/T F50-2011施工驗收規范的要求。

表1.1 水泥現場取樣檢測結果
巴中市的砂石料(包括山料和破碎卵石)產地主要集中在廣元的旺蒼和巴中的南江,卵石及其機制砂主要集中在南充嘉陵江沿岸的南部和儀隴。
經過比選,采用砂含泥量較低,細度模數較好,而且級配良好,顆粒粗細均勻的南充卵石機制砂作為細集料。且其堿活性較低,適宜用于混凝土工程。

表1.2.1 卵石機制砂現場取樣檢測結果

表1.2.2 卵石機制砂顆粒級配曲線圖
根據篩析結果,計算出細度模數為3.0,適宜拌合混凝土。
粗集料的選擇主要考慮到兩方面,含泥量及巖石強度。本工程涉及橋梁上部結構T梁預制,其強度為C50,原石強度應為混凝土設計強度的1.5倍,數據不低于75MPa。經比選,選擇質量更為穩定,距離更近的南部破碎卵石。其摻配比例為(16-26.5mm:5-16mm = 7:3)。

表1.2.3 巖石現場取樣檢測結果

表1.2.4 破碎卵石(5mm-31.5mm)現場取樣檢測結果

表1.2.5 破碎卵石(5mm-31.5mm)顆粒級配曲線圖
本設計確定選用拌合站接入的自來水。因當地供水時有中斷,為不影響施工,同時對自來水及巴中曾口鎮南江江水都進行檢測,結果均符合 JTG/T F50-2011技術指標要求。

表1.3.1 拌合用水現場取樣檢測結果
經比選,確定與西南水泥色差較小,質量穩定的旺蒼新鑫建材有限公司的粉煤灰(F類Ⅱ級),檢測結果符合JTG/T F50-2011技術指標要求。

表1.4.1 粉煤灰現場取樣檢測結果
墩柱直接受橋梁上部結構豎直向下荷載的作用,以及受溫度、濕度等環境因素的影響,因而對于混凝土的工作性、抗壓強度、耐久性等有諸多要求。滿足以上的要求,主要取決于三個方面:所選原材料本身的品質,混合料的組成配比以及現場的施工工藝措施。所以在配合比設計過程中,應分析影響其強度的因素,從而選擇合理材料,科學設計,合理施工,以滿足各項技術指標要求。其中原材料的選用固然重要,但能否合理科學的對墩柱混凝土配合比進行設計,也是影響墩柱混凝土抗壓強度等其他性能的一個重要因素。本混凝土配合比設計合理與否,關鍵取決于水膠比、砂率、碎石級配及外加劑等四個參數對混凝土抗壓強度、工作性、耐久性等的影響。
2.1.1 水膠比因素
這是決定墩柱混凝土配合比設計混凝土的強度的一個關鍵參數,其高低直接影響最終的結果。水灰比太小,塌落度小,和易性差,施工難以控制,且由于用水量太小,水泥水化過程也難以完成;水灰比太大,塌落度增大,混凝土具有足夠的流動性,方便施工,但混凝土強度有所降低。故在試拌配合比基礎上,水膠比上下浮動0.05,拌合用水量不變,形成三個不同配合比,并分別進行混凝土強度試驗和拌合物性能檢測。
2.1.2 砂率因素
砂率過大,導致粗集料的相對減少,使其骨架支撐的作用的不能發揮完全,影響混凝土強度;砂率過小,粗集料相應增多,拌合物中砂漿的量不足以包裹骨料,難以使混凝土體呈密實狀態,勢必降低混凝土強度;選擇合理的砂率可以保證拌合料的粘聚性和保水性,提高混凝土的工作性。
2.1.3 粗集料因素
良好的骨料級配及顆粒形狀利于相互嵌鎖形成密實的骨架結構,對提高混凝土強度十分有利。泥塊、土、石粉等的軟顆粒使集料與砂漿的界面粘結強度降低,導致硬化后的混凝土強度降低。故應嚴格控制級配比例。
2.1.4 外加劑因素
外加劑摻量占比雖小,但能明顯改善混凝土的性能,并改善經濟性。因機制砂自身特點,棱角角多,保水較差,其配置的混凝土主要依靠外加劑去調節混凝土的和易性、凝結時間、保水性等。所以外加劑的調整是本配合比的重中之重。
根據設計要求,本次墩柱混凝土配合比設計28d抗壓強度為30MPa,施工擬采用自卸運輸車、吊機輔助澆筑。
混凝土采用水泥強度等級為P·O 42.5,拌合物坍落度控制在160±20mm,考慮到拌合站與各橋之間距離較遠,且山路較窄,實際行車距離較長,故設定目標1h坍落度經時變化量≤60mm,和易性、工作性滿足現場要求。
為滿足配合比設計要求,粗集料采取雙級配,破碎卵石規格分別為5-16mm:16-26.5mm=3:7,水泥采用P.O42.5,摻加聚羧酸高性能減水劑,在保證強度及工作性的前提下,考慮經濟性,以節約成本。現簡要概述初步配合比計算過程如下。
(1)計算水泥混凝土配制強度:fcu,0≥30+1.645×5.0=38.2Mpa
(2)粉煤灰摻量為 10%,膠凝材料 28d膠砂抗壓強度:fb= 0.85×44.6=37.9MPa
(3)計算水膠比:W/C=0.53×37.9/(38.2+37.9×0.53×0.20)=0.48
(4)根據計算,暫定水灰(膠)比:W/C = 0.48
(5)每方用水量:mw0=233kg
(6)外加劑減水率:25%;推薦外加劑摻量:1.0%;
(7)摻外加劑后每方用水量:mw0’=233×(1-25%)=175 kg/m3;
(8)每方混凝土所用膠凝材料用量:mco=175/0.48=365kg/m3;
(9)每方減水劑用量: mWJ=365×1.0%=3.65 kg
(10)暫定砂率βs=43%
(11)砂石料總重量為 2400-365-175=1860kg;每方機制砂用量(ms)為744kg,每方碎石用量(mG)為1116kg。
在初步配合比的基礎上,通過工作性驗證及調整,確定基準配合比。拌合方式采用強制式機械拌合,初步配合比為水泥:粉煤灰:砂:石:水:減水劑=328:37:744:1116:175:3.65(w/c=0.48)。
外加劑選用山西方興,其初步配比為每t外加劑減水成分:保坍成分:緩凝劑=300:100:20。減水和保坍母液為方興自產,緩凝劑采用葡萄糖酸鈉。經試拌后,調整砂率為46%,出機坍落度為175mm,滿足要求。因機制砂棱角分明,保水性差,細度模數偏大,混凝土出現不可消除的有害氣泡,且坍落度損失較快,僅30min損失超過90mm,不能滿足現場運輸及施工要求。在試驗過程中,還出現泌水現象。初步判斷為緩凝劑不能與水泥很好適應,保坍成分不足導致。
外加劑的緩凝成分更改為與現場水泥適應性更好的檸檬酸鈉,且檸檬酸鈉具有提升混凝土耐久性的功能,并增加保坍成分比例。因保水成分具有一定減水效果,按比例減少減水成分,加入消泡劑減少因骨料間隙產生的較大有害氣泡。加入引氣劑引入均勻分布的微小封閉氣泡,減少有害氣泡,并改善混凝土拌合物的和易性。最后加入一定量的調節劑,在不減少混凝土拌合物的坍落度的前提下,增加部分粘聚性,改善混凝土流變性,增加混凝土工作性能。選取引氣劑為德國科萊恩公司的α烯烴硫酸鈉(AOS),因其適應性強,起泡性好,穩定性好;消泡劑為聚醚系列消泡劑,可有效減少混凝土表面的氣孔和蜂窩、麻面等缺陷,市面上應用較廣;調節劑為纖維素,小摻量時有較好的增粘效果。確定外加劑的成分比例為每t 減水成分:保坍成分:緩凝劑:消泡劑:引氣劑:調節劑=260:150:20:0.2:0.3:0.5。
經檢驗,外加劑固含量為25%,其含水量對水膠比影響小于0.01,故無需調整配合比中拌合用水量。
按配合比為水泥:粉煤灰:砂:石:水:減水劑=328:37:856:1004:175:3.65(w/c=0.48)進行試拌。

表2.4.1配合比試拌1h坍落度經時變化量
保持用水量不變,水灰比分別采用0.43和0.53,砂率分別為45%和47%。
檢驗強度,確定試驗室配合比:采用水灰比為 0.53、0.48、0.43分別制作混凝土試件,標準養護至7d、28d進行試壓,其各項指標結果如下:

表2.5.1 三種水膠比的配合比試拌數據
根據28d標養強度結果,暫選定編號B配合比進行耐久性評估。
根據編號B配合比各原材料的堿含量綜合計算混凝土總堿含量。

表2.6.1 總堿含量計算
根據編號B配合比各原材料的氯離子含量綜合計算混凝土氯離子含量。

表2.7.1 氯離子含量計算
因環境中微腐蝕性,本設計用電通量法表征結構的抗氯離子性能。

表2.8.1 電通量試驗數據及整理
根據混凝土配合比工作性、試件強度等情況,綜合經濟性,選用B組(水灰比0.48)作為試驗室配合比即:水泥:粉煤灰:砂:石:水:減水劑=328:37:856:1004:175:3.65(w/c=0.48)
在施工階段,因根據天氣、實際運輸情況等實際情況,結合料倉中粗、細集料含水率,在水膠比應確保不變的前提下,調整混凝土拌合用水量、實際砂率和外加劑摻量。
通過巴坦路施工實踐證明,此配合比在工作性能、強度、耐久性等方面都滿足了實際要求,確保了現場施工的持續性和成品質量。
本文通過對機制砂混凝土配合比設計過程論述,闡明機制砂完全可以配制出強度和工作性能滿足川北地區橋梁墩柱技術性能要求及實際需求的混凝土。綜合考慮到機制砂特性及現場的施工條件,擇優選擇最佳配比,并在施工過程加強數據收集以及技術總結,可為施工條件相似的地區提供有效的技術支持和經驗。