代精宇
(冀中能源峰峰集團邯鄲寶峰礦業有限公司 九龍礦,河北 邯鄲 056500)
九龍礦為煤與瓦斯突出礦井,15247S 工作面位于北五采區,屬于第Ⅲ地質單元無突出危險區。煤層性質為分層—合并—分層的復合煤層,未進行保護層開采,瓦斯賦存量大,煤層透氣性差,2 號煤厚為2.5~3.6 m,平均煤厚3.1 m。上順槽經28點~經30 點,下順槽經31 點前35 m~經45 點前10 m,為煤合并段。煤層合并后2 號煤上分層平均煤厚約3.0 m,煤層分叉后2 號煤平均煤厚約3.1 m,煤巖層傾角約為17°。該工作面煤層實測瓦斯含量最大值為6.29 m3/t,開采2 上煤時,2 下煤瓦斯受卸壓應力和頂底板破碎影響涌入到采空區,回采期間瓦斯涌出量最大達到30 m3/min。
為了避免工作面回采期間瓦斯超限事故發生,對工作面瓦斯進行交叉、立體、全方位抽采,形成了一整套多措并舉的瓦斯綜合治理技術體系,為安全開采提供保障。
九龍礦在沒有外部經驗可借鑒的情況下,在采取了原有的瓦斯綜合治理措施(高位鉆孔抽采、上隅角采空區埋管抽采、上下巷順層鉆孔抽采、工作面短孔高壓注水壓裂抽采、原有及鄰近巷道抽采等)的基礎上,創新采用了“疏堵”結合的方式治理瓦斯,直拔式高頂鉆場抽采、頂板大直徑高位鉆孔抽采、頂板走向水平長鉆孔抽采、上隅角無機發泡材料墻封堵采空區瓦斯,形成針對復合煤層的一套綜合瓦斯治理體系。
創新采用煤層頂板直拔式高位鉆場,鉆場底板位于煤層頂板5 m 以上,與普通本煤層鉆場相比較,該鉆場可實現所有高位鉆孔在巖層內開孔,保證了鉆孔封孔質量,保證了抽采鉆孔連續性,避免了過鉆場期間抽采效果不佳,以及引起瓦斯超限的局面。優化高頂鉆孔參數設計,根據工作面煤層賦存情況(煤層分叉—合并—分叉)及瓦斯涌出特點,對工作面高位鉆孔實行“一鉆場一設計”,科學布置鉆孔數量和鉆孔終孔層位,在煤層合并區增加鉆孔數量和鉆孔覆蓋范圍。將高位鉆孔孔徑由94 mm 調整為168 mm,并全程下花管,提高成孔效果。為保證抽采量,將高頂鉆場瓦斯管路更換成φ300 mm 管路。使用粉煤灰、水泥1∶1 配比封孔材料,注漿完畢凝固后塑性強,不容易產生裂隙導致鉆孔漏氣。強化高位鉆孔抽采精細化管理,實施“大孔徑、大管路、大流量、嚴封孔、管到底”(圖1)。

圖1 高頂鉆場示意Fig.1 High-top drilling site
(1)鉆孔設計。在15247S 工作面上順槽下幫布置高頂鉆場,鉆場通道破2 煤頂板掘進,鉆場里端底板位于2 煤頂板5 m 以上,以五、六號鉆場為例,五號鉆場鉆孔孔徑為94 mm,六號鉆場鉆孔孔徑為168 mm,設計布置14 個鉆孔,鉆孔終孔位置水平距上順槽0~50 m,孔深110~135 m,1號、8 號鉆孔終孔層位為2 煤頂板以上18 m,2 號~7 號鉆孔終孔層位為2 煤頂板以上25 m,9 號~14 號鉆孔終孔層位為2 煤頂板以上20 m(圖2)。

圖2 高頂鉆場鉆孔布置平面示意Fig.2 Borehole layout plane of high-top drilling field
(2)施工技術參數。五號鉆場通孔孔徑94 mm,六號鉆場開孔使用直徑113 mm 鉆頭施工、至30 m,之后用φ133 mm、φ168 mm 鉆頭擴孔至終孔。
(3)封孔材料。使用粉煤灰、水泥1∶1 配比,注漿完畢凝固后塑性強,不容易產生裂隙導致鉆孔漏氣。五號鉆場施工過程中,使用水泥+膨脹劑封孔,六號鉆場施工鉆孔通孔孔徑168 mm,使用水泥+粉煤灰封孔。
利用井下移動抽采系統,對工作面上隅角采空區進行插管和埋管抽采。在工作面上順槽內鋪設大直徑抽采管路,上順槽外段至移動泵鋪設φ500 mm 管路800 m,里段鋪設2 趟φ250 mm 管路。將原2BE1353-OBD3 型移動抽采泵(額定抽采量為90 m3/min)更換為ZWY290/355-G 型移動瓦斯抽采泵(額定抽采量為290 m3/min,電機功率355 kW)。
15247S 工作面用裝滿煤的編織袋在上下端頭各砌筑一道煤袋墻,在上隅角煤袋墻里插管路進行抽采。埋管抽采時隨著工作面推進在采空區內留設抽采管路,每隔4~8 m 安設1 個蜂窩式抽放頭。創新使用了MA 礦用無機復合發泡材料墻。該材料凝固后具有一定的強度和一定的柔性承壓能力,充填墻體整體性好,能夠起到很好的封閉作用。工作面上隅角每隔15 m 建一道,將2 下煤涌出的瓦斯封堵到了采空區,減輕了上隅角瓦斯治理難度。同時預埋抽采管在采空區進行抽采,大大提高了抽采效果和濃度,從而有效治理了采空區涌出的瓦斯(圖3)。

圖3 無機發泡材料充填結構示意Fig.3 Indication of filling structure of inorganic foaming materials
在工作面上、下順槽每間隔4~8 m 設計布置1 個順層鉆孔,鉆孔工程量巨大,為提高順層鉆孔鉆進效率和成孔率,改進使用了壓風排渣孔口捕塵方式同時配合使用三棱鉆桿,順層鉆孔鉆進效率和成孔率有顯著提高。鉆孔施工完成后,使用掏穴鉆頭,對工作面鉆孔孔徑進行掏穴擴孔,提高鉆孔內徑自由面,增加單孔瓦斯釋放量,增加抽采效果。
利用三菱鉆桿及壓風排渣鉆孔施工方式,鉆孔中煤粉容易被排除,有效避免了塌孔和埋鉆現象的發生。鉆孔掏穴是對已施工的鉆孔實施二次擴孔,從鉆孔孔口以里30 m 開始,將鉆孔孔徑由原來的94 mm 擴大為220 mm,增大了鉆孔煤層暴露面積和鉆孔周圍煤體卸壓范圍,增強了煤層透氣性,使瓦斯流動場擴大,增加了單孔抽采半徑。
(1)鉆孔設計。在15247S 工作面上下順槽每8 m 施工1 個鉆孔,孔徑94 mm,鉆孔方位與巷道呈70°夾角并朝向工作面切眼方向,仰角與煤層層位相同,20 號鉆孔使用三菱鉆桿及壓風排渣施工方式并進行掏穴擴孔,對20 號、10 號孔進行抽采效果觀察對比。
(2)鉆頭規格。終孔鉆頭直徑94 mm,掏穴鉆頭直徑220 mm。
(3)施工技術。在施工20 號鉆孔過程中,初期孔口30 m 長度未使用直徑133 mm 鉆頭進行擴孔,導致在使用掏穴鉆頭進行鉆進時,后路返水通道不暢通,孔內巖粉無法及時排出,最終20 號鉆孔掏穴長度僅為20 m。后經討論研究,使用φ133 mm 鉆頭對鉆孔0~30 m 長度進行擴孔,增加鉆孔后路通道空間。在使用φ133 mm 鉆頭擴孔后,掏穴長度增加了70 m,共計掏穴長度90 m。掏穴至孔底后,將鉆孔取出,采用“兩堵一注”的封孔工藝對掏穴孔進行封孔,并及時聯抽。在試驗的同一天對10 號孔進行聯抽后持續考察10、20 號孔的預抽效果(圖4~圖5)。

圖4 掏穴擴孔增透鉆孔原理示意Fig.4 Schematic principle of hole-digging and permeability-increasing drilling

圖5 掏穴擴孔順層鉆孔平面布置示意Fig.5 Plane layout of boreholes along boreholes with hole enlargement
鉆孔在工作面呈單排布置,距上巷5 m 處開始施工第一個鉆孔,以后每隔5 m 施工一個鉆孔,鉆孔孔深為10~15 m,鉆孔直徑為75 mm,鉆孔方向垂直于工作面煤壁,鉆孔傾角與鉆孔方向煤層傾角相同。對單號鉆孔進行抽采,對雙號鉆孔進行高壓注水,在工作面內鋪設1 趟直徑為100 mm 的抽采軟管。抽采鉆孔采用聚氨酯封孔,封孔管選用φ50 mm 的PVC 管,PVC 管進入孔內長度不低于1.5 m,封孔位置為孔口至孔內1 m 處(圖6)。

圖6 工作面短孔平面布置示意Fig.6 The layout of short hole in working face
注水孔采用高壓注水,注水壓力不超過10 MPa,采用注水專用封孔器進行封孔,當煤壁出現“掛汗”現象或附近鉆孔出水時停止注水,每天在檢修班次施工鉆孔并進行注水及抽采。通過高壓注水壓裂后,工作面短鉆孔抽采純量可到達1 m3/min,另外高壓注水使煤體濕潤,消除工作面割煤期間煤塵飛揚的現象。施工完畢,對鉆孔進行封孔后,并及時聯抽。
鉆孔在工作面呈單排布置,距上巷5 m 處開始施工第一個鉆孔,以后每隔5 m施工一個鉆孔,鉆孔孔深為10~15 m,鉆孔直徑為75 mm,鉆孔方向垂直于工作面煤壁,鉆孔傾角與鉆孔方向煤層傾角相同。3 號孔附近區域雙號孔不采取高壓注水,11號孔附近區域雙號孔采取高壓注水。施工完畢,對鉆孔進行封孔后,并及時聯抽。
在原15247S 掘進施工巷密閉墻留設抽采管路,在工作面回采初期抽采工作面采空區瓦斯。受工作面采動影響,工作面采空區瓦斯通過裂隙涌入到鄰近北五采區輔助回風巷內,在原北五采區輔助回風巷密閉墻留設抽采管路抽采瓦斯,瓦斯抽采量可達3 m3/min。
為滿足15247S 工作面回采期間瓦斯治理需要,利用防治水地面區域治理打鉆技術,在地面施工15247S 工作面頂板走向水平長鉆孔,自地面施工抽1 主孔,主孔施工至設計深度后開始造斜分支,向15247S 工作面頂板施工定向分支長鉆孔,并利用井下抽采管路抽采,從而達到抽采工作面采空區瓦斯的目的。
5 號、6 號鉆場從接抽到拆除,實測獲得的抽采量最大區間的抽采濃度、流量及純量對比瓦斯抽采數據見表1。

表1 鉆場抽采參數Table 1 Drainage parameter of drilling field
由表1 分析可知,經過統計抽采量最大區間連續10 d 的抽采數據,6 號鉆場平均抽采純量為5.16 m3/min,是5 號鉆場平均純量的1.2 倍。6 號鉆場平均抽采混量28.82 m3/min,是5 號鉆場平均混量的1.1 倍。6 號鉆場平均抽采濃度17.92%,是5 號鉆場平均濃度的1.1 倍。
抽采濃度和流量同時增大,經過改進封孔材料,抽采濃度增加,大直徑擴孔后,抽采流量升高,抽采純量增加了1.4 倍,使高位抽采效果最大化。
原使用2 臺2BE1353-OBD3 型移動抽采泵(額定抽采量為90 m3/min)抽采上隅角采空區瓦斯,之后更換了2 臺ZWY290/355-G 型移動瓦斯抽采泵(額定抽采量為290 m3/min),更換大直徑管路,并創新使用MA 礦用無機復合發泡材料墻。
實測改造前10 d 及改造后10 d 的抽采濃度、流量及純量,對比瓦斯抽采數據見表2。
由表2 分析可知,經過統計改造前后連續10 d的抽采數據,改造后平均抽采純量為4.27 m3/min,是改造前平均純量的4.14 倍;改造后平均抽采混量140 m3/min,是改造前平均混量的3.32 倍;改造后平均抽采濃度3.1%,是改造前平均濃度的1.29 倍。

表2 抽采參數表Table 2 Extraction parameter table
經過使用MA 礦用無機復合發泡材料墻,更換管路及瓦斯泵,抽采流量、濃度、純量均有不同程度的升高。表明無機復合發泡材料墻,能夠起到很好的封閉作用,將2 下煤涌出的瓦斯封堵到了采空區,減輕了上隅角瓦斯治理難度,從而有效治理了采空區涌出的瓦斯。
為了獲得同步數據比較,工作面完成了20 號鉆孔掏穴擴孔施工,并采取“兩堵一注”封孔工藝進行了封孔。按期對20 號鉆孔的抽采濃度、流量及純量等參數進行統計,和10 號未受擾動影響的鉆孔抽采參數進行對比,對比瓦斯抽采數據見表3。

表3 鉆孔抽采參數表Table 3 Tables of borehole extraction parameters
由表3 分析可知,掏穴擴孔之后連續抽采10 d,20 號孔平均抽采純量為0.18 m3/min,是10 號鉆孔平均純量的3.0 倍;20 號孔平均抽采混量1.03 m3/min,是10 號鉆孔平均混量的1.73 倍;20 號孔平均抽采濃度17.72%,是10 號鉆孔平均濃度的1.97 倍。
鉆孔經過掏穴擴孔后,抽采流量、濃度、純量均有不同程度的升高,表明通過掏穴擴孔,在鉆孔中產生了更大的自由接觸面,提高了單孔瓦斯釋放速度與釋放量,促進了瓦斯的解吸,使鉆孔瓦斯抽采效果更佳。
為了獲得同步數據比較,工作面完成了11 號孔附近區域雙號孔高壓注水壓裂,并對3 號、11號抽采孔采用聚氨酯封孔。從接抽開始每15 min對11 號鉆孔的抽采濃度、流量及純量等參數進行統計,和3 號未受擾動影響的鉆孔抽采參數進行對比,對比瓦斯抽采數據見表4。
由表4 分析可知,對11 號孔區域雙號孔高壓注水壓裂,每15 min 一次連續測定2 h,11 號鉆孔平均抽采純量為0.037 m3/min,是3 號未受擾動影響的鉆孔平均純量的1.48 倍;11 號孔平均抽采混量0.2 m3/min,是3 號未受擾動影響的鉆孔平均混量的1.25 倍;11 號孔平均抽采濃度18.6%,是3號未受擾動影響的鉆孔平均濃度的1.25 倍。

表4 鉆孔抽采參數表Table 4 Borehole extraction parameter table
鉆孔經過高壓注水壓裂后,抽采流量、濃度、純量均有不同程度的升高,表明通過高壓注水壓裂,在鉆孔中產生了更大的自由接觸面,提高了單孔瓦斯釋放速度與釋放量,促進了瓦斯的解吸,使鉆孔瓦斯抽采效果更佳。
通過采用多措并舉的瓦斯綜合治理措施,15247S 工作面總抽采量最大時達到23 m3/min,抽放率達到76%,回風流瓦斯濃度始終控制在0.2%~0.6%,有效解決工作面回采期間瓦斯涌出量大等問題,避免工作面瓦斯超限,保證了工作面安全生產,同時提高了工作面單產,增加了經濟效益。
(1)創新使用“MA”礦用無機復合發泡材料墻封閉采空區,并在采空區里面埋管進行抽采,使2 下煤涌出的大量瓦斯被堵在采空區,涌出到工作面上隅角的瓦斯量減小了80%,減輕了上隅角瓦斯治理難度,同時埋管抽采的瓦斯濃度增加5 倍,達到20%左右,抽采效率大大提高,徹底解決了復合煤層瓦斯治理的難題。
(2)將高頂鉆孔孔徑由94 mm 調整為168 mm,徹底解決了頂板粉砂巖中鉆孔塌孔,抽采效果差問題,同時增大了單孔瓦斯抽采量。
(3)利用防治水地面區域治理打鉆技術,在地面施工15247S 工作面頂板走向水平長鉆孔,并利用井下抽采管路抽采,從而達到抽采工作面采空區瓦斯的目的。
(4)創新使用直拔式高頂鉆場,鉆場底板高于巷道底板5 m,使鉆孔有效抽采長度增加約60%。
(5)自主研制抽采鉆孔封孔材料,把水泥和粉煤灰按1∶1 比例混合,并加入添加劑,在提高密封效果的同時,封孔成本降低50%以上,每年為我礦節約成本156 萬元,并使廢物得到利用,具有良好的經濟和社會效益。
(6)瓦斯綜合治理技術在低滲透煤層瓦斯抽采中的成功應用,意味著在該礦及其他礦井類似地質條件和瓦斯地質下,均能得到推廣和應用,為其他礦井相同條件下的瓦斯治理提供有力依據。