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錨具槽填充用微膨脹自密實混凝土試驗研究

2021-02-14 00:48:16高曙光王少江李秀琳
水利科技與經濟 2021年12期
關鍵詞:混凝土檢測

高曙光,王少江,2,李秀琳,2

(1.北京中水科海利工程技術有限公司,北京 100038; 2.中國水利水電科學研究院 材料研究所,北京 100038)

1 概 述

無黏結預應力技術已廣泛應用于我國各類水利水電工程,但在長距離有壓輸水隧洞中的應用還較少,其結構耐久性仍然是工程設計人員關注的重要問題之一。錨具槽作為錨固端,既是預應力結構的重要組成部分,也是錨頭最后的保護層,實現其密實填充是保障預應力錨索長期耐久和正常工作的前提條件。目前,錨具槽常用普通混凝土填充,由于材料固有特性和錨具槽內錨索密集、充填間隙小等原因,國內已有工程出現錨具槽混凝土振搗不密實或開裂脫空,外部介質從開裂脫空部位進入槽內可對錨頭和預應力筋造成腐蝕,造成預應力降低,影響結構安全。為解決錨具槽密封性問題,本研究針對某引水工程有壓隧洞工程需求,通過開發具有微膨脹特性的自密實混凝土用于錨具槽回填,同時利用混凝土的自流平特性密實填充,利用微膨脹特性改變混凝土硬化過程中的收縮特性,以期大幅度提高錨具槽整體密封性,解決無黏結預應力結構的安全耐久問題。

2 試驗原材料

本研究采用撫順中熱水泥,其品質性能檢測結果見表1和表2。粉煤灰采用宣威Ⅰ級粉煤灰,其品質性能檢測結果見表3和表4。膨脹劑選用天津豹鳴公司和唐山北極熊特種水泥公司的膨脹劑,化學成分檢測結果見表5和表6。減水劑和引氣劑采用江蘇博特新材料公司的JM-PCA高性能減水劑和JM-2000引氣劑,檢測結果見表7。

表1 撫順中熱水泥的品質檢測結果

表2 撫順中熱水泥的化學成分檢測結果 /%

表3 宣威粉煤灰的品質檢測結果 /%

表4 宣威粉煤灰的化學成分檢測結果 /%

表5 膨脹劑的化學成分檢測結果 /%

表6 膨脹劑的品質檢測結果

表7 減水劑檢測結果

砂石骨料采用工程用河砂和灰巖小石,以及人工砂和花崗巖小石,試驗前將小石過篩成5~15 mm粒徑,河砂和人工砂過5 mm篩。河砂和人工砂細度模數均大于3.0,屬于粗砂。砂石骨料的品質檢測結果見表8。

表8 砂石骨料的品質檢測結果

3 混凝土配合比優選試驗

本項目C40混凝土的配制強度為48.2 MPa。為了便于澆筑和填充密實,T500時間控制為8~10 s,坍落擴展度控制為550~650 mm,膨脹率控制為0~0.01%(水中28d)。耐久性按照F100抗凍要求,含氣量控制為2.5%~3.5%。

經對17組配合比進行試驗,水膠比為0.36~0.44,膠材總量466~583 kg/m3,粉煤灰摻量20%~30%,減水劑摻量0.8%~2.0%,引氣劑摻量0.004 0%~0.045 0%,砂率54.0%~57.3%,17組配合比的T500時間、坍落擴展度、拌和物含氣量均能滿足要求。V漏斗通過時間為23~38 s,容重為2 267~2 311 kg/m3。通過試驗可知,粉煤灰摻量達到25%以上時抗壓強度降低較大,因此選用25%的粉煤灰摻量,同時選用低于0.52的水膠比即可滿足強度要求。據此初選0.40水膠比、25%粉煤灰摻量進行膨脹劑摻量和品種、骨料組合的優選試驗,其抗壓強度見圖1。

圖1 膨脹劑用量對抗壓強度的影響分析

由抗壓強度試驗結果可知,膨脹劑用量對混凝土抗壓強度影響不大,因此可以根據混凝土限制膨脹率選擇膨脹劑的合適摻量,不對抗壓強度相對高低進行比較。限制膨脹率試驗結果見圖2,由圖2可知其與膨脹劑用量基本是線性關系。限制膨脹率的不收縮最低用量,對豹鳴膨脹劑為22 kg/m3,對北極熊膨脹劑為15 kg/m3;用量達到30 kg/m3左右時,兩種膨脹劑的限制膨脹率接近。

圖2 兩種膨脹劑的用量與限制膨脹率的關系分析

在此基礎上,進一步考察摻膨脹劑后的最佳水膠比和粉煤灰摻量變化情況。采用豹鳴膨脹劑,固定膨脹劑用量為20 kg/m3,結果表明粉煤灰摻量達到25% 以上時抗壓強度降低較大,因此選用25%的粉煤灰摻量。這時為保證配制強度48.2 MPa,經對28 d齡期膨脹混凝土抗壓強度試驗,選用低于0.42水膠比才可滿足強度要求,比前述素混凝土的水膠比0.52低了不少。經綜合考慮,選用水膠比為0.40比較合適。

4 微膨脹自密實混凝土性能試驗

在以上優選試驗的基礎上,選用北極熊膨脹劑和人工砂、花崗巖小石進行性能試驗。試驗水膠比0.40,粉煤灰摻量25%,膨脹劑用量30 kg/m3,性能試驗結果見圖3-圖5。限制膨脹率是在一直泡水的條件下進行試驗,自生體積變形試件在成型后立即密封,二者均在標準溫度下養護。

微膨脹自密實混凝土的限制膨脹率曲線見圖3。北極熊膨脹劑在7 d左右完全反應,限制膨脹率達到最大為89×10-6,其后由于水泥的繼續水化的化學減縮作用,混凝土限制膨脹率略降低,20 d后基本保持穩定。

圖3 微膨脹自密實混凝土的限制膨脹率曲線

微膨脹自密實混凝土自生體積變形曲線見圖4。到50 d測長齡期時,混凝土的自生體積變形已基本穩定,最終自變值為正的65×10-6左右,表明與外界無水份交換的情況下混凝土為膨脹型。

圖4 自生體積變形曲線

微膨脹自密實混凝土干縮變形曲線見圖5。90 d干縮為570×10-6,比一般混凝土大,這和膠凝材料用量較多和摻膨脹劑有關。因此,對摻膨脹劑混凝土一定要加強保濕養護。當然,干縮的試驗條件比實際要嚴酷,標準養護2 d后拆模放入20±2℃、相對濕度60%±5%的環境中進行試驗。現場施工時,混凝土不可能澆筑2 d后就開始干燥失水收縮。

圖5 干縮曲線

5 結 語

通過室內試驗,微膨脹自密實混凝土配合比的最優水膠比為0.40,粉煤灰最大摻量25%,膨脹劑最少用量30 kg/m3。拌和物性能:T500時間8~10 s,坍落擴展度550~650 mm,含氣量2.5%~3.5%。應加強微膨脹自密實混凝土的保濕養護,并盡可能延長保濕養護的時間,以利于膨脹劑性能的發揮,提高錨固可靠度。工地現場試驗表明,采用上述基礎配合比能夠配制出具有微膨脹特性的自密實混凝土,膨脹性主要發生在水化初期,實體錨具槽填充效果好,混凝土澆筑方便,硬化后外觀質量良好。

致謝

本文得到新疆2019-2021年院士工作站合作研究項目新疆水專項(2020.C-004)的支持。

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