趙瑾睿


摘 要:泥漿回注工藝經改造后,實現了泥漿直接回注,減少了原有壓濾環節,節約了生產運行時間及成本。在特殊情況下(如沉降罐、事故池清污等)可實現泥漿連續回注,縮短了施工時間。避免了原來汽車拉運泥餅時易出現泥餅掉落等環保問題,避免了車輛及泥漿回注等外委作業,極大減少了泥漿回注成本,其次,省去了車輛運輸,泥餅攪拌等環節,極大的提高了生產效率。
關健詞:泥漿;回注;效率
1 泥漿的產生
文三污水站有三座排污池,當排污或廢液處理完成后,進行自然沉降,污水將提升到溢流池或濾后水池,污泥沉淀下來,用上料泵將污泥提升到壓濾機中處理。另外泥漿泵處于排污池的外沿,污泥是通過池壁下部的Φ300mm的孔因液位差被壓到泵進口的,污泥流動性差,在沒有外力的推動下,很容易沉積下來,形成死泥,而泥漿泵只能抽取到上部的污水造成壓濾效果差,造成壓濾效果差,泥餅不成形,排污池內污泥沉積。
此外上料泵采用4PNL型立式泥漿泵,匹配電機額定功率45KW,額定揚程40米,額定流量200m3,是供給壓濾機泥漿的設備,由于泥漿中含有泥、砂等固體懸浮顆粒,引起上料泵機械密封的密封端面磨損,造成泄露,需經常進行維修,不僅影響污泥處理系統的運行,而且也不符合設備管理及清潔生產的要求。在使用過程中,泥漿泵存在配件價格偏高,運行效率低,耗能高等問題,且維修時必須使用吊車配合施工,因此泥漿泵維修費用高,目前,類似產品的匹配電機額定功率遠遠低于該泵,并具有良好的使用性和節能降耗潛能。
2 泥漿處理工藝簡介
文三污水站原有泥漿處理工藝是兩臺XAZG180/1250-U型廂式壓濾機,對處理后的污水中殘留雜質進行泥水壓力過濾兩相分離,對分離后的泥餅外運處理,由于壓濾機在正常使用時液壓系統壓力均大于10MPa,液壓密封件因擠壓、磨損,液壓站、液壓活塞等處出現滲漏,且液壓組件復雜,元件多,作用單一,泄壓點多,液壓系統壓力維持時間縮短,僅能維持30分鐘左右就需要壓緊一次,降低了設備使用的可靠性,壓濾機故障率較高。且液壓缸達到設定壓力后,停止液壓泵工作,正常情況應維持液壓缸內壓力穩定,但實際應用發現液壓缸壓力下降迅速,無法滿足上料要求,初步判斷為多功能控制閥(具有電磁換向、調節壓力及液壓鎖功能)液壓鎖功能失效及多功能閥換向閥芯磨損泄露,導致液壓缸泄壓。為此,文三污對泥漿回注工藝進行了改造,經改造安裝泥漿回注泵、攪拌機、打泥泵等配套設施,實現了泥漿直接回注,但因文三污泥漿粘度大,組分復雜,泥餅廠泥餅存放時間長,硬度高,雜質多等問題,造成打泥泵、泥漿回注泵故障率高,往往一天就要多次清理葉輪、檢閥,嚴重影響正常生產,為此,我站對現有泥漿處理工藝流程進行改造升級。
3 主要技術成果
文三污一直以來就負責文東油田原油、天然氣脫出水、鉆井、作業廢液、洗井回水、冷卻水、排澇水的凈化處理與外輸任務,污水處理后的泥漿組分成分相對復雜,文三污對處理此類復雜組分泥漿有著豐富的經驗,通過此次改造,解決了復雜組分泥漿回注問題。1、主要工作量:安裝回注泵2臺,攪拌機2臺,過濾網1個、過濾器2臺、打泥泵變頻改造,相關工藝管線改造,泥漿回注工藝如圖1。
創新點:
(1)實現了復雜組分泥漿處理及回注
(2)實現了排污池泥漿直接回注,省去了攪拌罐環節,避免了攪拌罐冒罐等生產隱患
(3)將現有打泥泵磁力啟動器與壓濾崗配電室原有上料泵變頻器連接,達到給打泥泵降頻的目的,并可與泥漿回注泵實時排量相匹配,即避免了泥漿回注泵打空的風險,同時也避免了頻繁啟停打泥泵造成對設備的損害,降低了勞動強度。
(4)設計安裝完成泥漿過濾器、過濾網,實現了泥漿的二級過濾,延長了打泥泵、回注泵的檢閥、維修周期。
4 現場應用效果分析
(一)現場應用情
經泥漿處理工藝改造后,現場運行良好,泥漿回注率達100%,此外,在滿足正常生產的前提下,順利處理完成泥餅場泥餅4000余方、清污泥漿處理等工作量,實際運行效果滿足預期設計,現場設備如圖2、圖3
(二)指標及效益分析:改造后泥漿回注效率明顯提高,回注泵檢閥次數由每天兩到三次減少到一到兩周一次,打泥泵機械密封使用壽命周期由原來的15天增加至3-4個月更換一次,減少了用料成本。
5 結論與認識
文三污泥漿回注工藝其適用范圍較廣,通過工藝改造升級,避免了原有過多的中間環節,投入成本少,對于解決回注泥漿含雜質多等問題有推廣意義。
參考文獻:
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