國投甘肅小三峽發電有限公司 甘肅 蘭州 730070
小峽水電站位于甘肅省蘭州市皋蘭縣境內黃河干流上,距蘭州市35km,下游距大峽水電站29km。小峽電站主要任務為發電,水庫正常蓄水水位1499m,最大壩高50.7m,總庫容4800萬m3,為日調節水庫。電站裝機容量230MW,保證出力93MW,年發電量9.56億kW·h,工程規模屬三等中型工程,樞紐為河床式廠房,壩型為砼重力壩,樞紐前沿總長249m,廠內安裝四臺單機容量57.5MW的軸流轉槳式水輪發電機組[1]。
(1)隨著使用年限的增長,設備逐漸老化,設備故障率明顯增高,重要部件備品采購困難,嚴重影響機組安全生產運行。
(2)調速器電柜觸摸屏多次出現死機情況,迫使停機處理,影響公司經濟效益,也給維護人員增加了很多工作量。
(3)導、槳葉開度傳感器故障率較高,影響調節效果,對機組運行造成影響。
(4)控制柜人機界面較陳舊,無對應工具軟件,維護困難。
(5)調速系統無法很好地滿足調度一次調頻的要求。
為了進一步提高電站自動化水平和達到調度要求的一次調頻精度,并滿足電站以及電網自動化水平要求,須對調速系統進行技術改造。
微機調節器部分采用了貝加萊公司的X20控制器為核心,機械液壓部分選用BOSCH公司的比例伺服閥作為電液轉換單元ZFL-150/S作為導葉主配壓閥,ZFL-150/S作為槳葉主配壓閥,電源、控制模塊、傳感器、電液轉換等全部采用了雙冗余配置,且采用了第三方智能切換單元作為仲裁判斷,軟件部分則采用了改進型并聯PID算法、雙微分算法等成熟方案[2]。
采用華中科技大學制造的GOHT07水輪機調速系統仿真測試儀配合調速系統試驗,將導葉主接行程及槳葉主接行程,機組頻率等量接入仿真測試儀,對通道進行逐一率定后,試驗準備工作結束。
在電柜人機界面選擇設置窗,輸入試驗密碼,選擇A套,進入定位試驗界面,設置系統參數,設置完成后,返回。記錄數據如下:
試驗結果:

目的:①檢查閉環控制中輸出電壓與電液伺服閥配合是否適當;②確定導葉副環控制的比例、積分死區、穩零輸出等參數。
方法:選擇設置窗,輸入試驗密碼,選擇A套,進入導葉副環擾動界面,設置導葉副環KP,積分死區參數。進行階躍擾動。
結果:導葉閉環控制穩定,功放和電液伺服閥匹配良好。
選定最佳參數為:比例增益:8 積分死區:5。
目的:①檢查閉環控制中輸出電壓與電液伺服閥配合是否適當;②確定槳葉副環控制的比例、積分死區、穩零輸出等參數。
方法:選擇設置窗,輸入試驗密碼,選擇A套,進入槳葉副環擾動界面,設置槳葉副環Kp、Ki,積分死區參數。進行階躍擾動。
結果:槳葉閉環控制穩定,功放和電液伺服閥匹配良好[3]。
選定最佳參數為:比例增益:12 積分死區:8。
目的:測量調速器的靜態特性關系曲線,求取調速器的轉速死區。
方法:模擬機組進入并網工況,參數整定逐步變化頻率反饋(從大到小),讓接力器從關到開方向慢慢運動,穩定后記錄當前頻率和接力器百分值,結束后,再反方向變化頻率反饋,穩定后記錄當前頻率和接力器數據。
結果:試驗后經計算,轉速死區為0.005%,符合國標中對靜特性轉速死區的要求(國標為4/萬分)。
目的:
(1)觀察機組空載時調速器的穩定性與各項調節指標。
(2)選擇較好的調節參數(Kp、Ki、Kd),使調節器品質達到最佳。
方法:
(1)首先手動將機組開啟到空載,待機組轉速接近額定后,然后選擇空載擾動試驗。
(2)選取不同的Kp、Ki、Kd參數,輸入不同頻率階躍,進行空載擾動試驗,根據計算機記錄的動態調節過程曲線,選擇動態過程穩定的最佳的Kp、Ki、Kd參數。
(3)最后將最佳參數寫入A套。
結果:最佳參數選定為:Kp=5,Ki=0.2,Kd=2。動態穩定性優于國標要求和有關規定。
目的:檢驗機組在突甩負荷情況下,調速器的速動性及其動態調節品質,記錄動態過渡過程,測定調節時間,振蕩次數、不動時間等指標[4]。
結果:試驗結果均符合國標要求。
小峽水電站調速系統自投運以來,系統技術先進,功能齊全,優化了機組運行工況,增強了機組適應一次調頻能力,為小峽水電站的安全、穩定、經濟運行做出了積極的貢獻,也可為類似電站調速器技術改造提供相關經驗。