羅超 方厚儒 易廣 郭均超 衛(wèi)圣雄


摘 要:為了解決浸梗機的浸梗水槽設備的生產(chǎn)與保養(yǎng)檢修以及梗簽水分存在偏差的問題 ,通過對浸梗機運行狀態(tài)進行分析探討,總結出此類浸梗機的浸梗水槽設備的改進方法,以達到方便維保、穩(wěn)定梗簽水分偏差以及減少設備故障率的目的。
關鍵詞:制絲生產(chǎn)線;浸梗機;浸梗水槽;自動翻起裝置;水分偏差;波浪型水槽
引言
目前煙草制造行業(yè)的浸梗機通過循環(huán)方式對梗簽進行清洗浸泡,在實際生產(chǎn)過程中存在設備維保困難、故障率高、工藝指標不達標等問題。現(xiàn)為了解決浸梗機的生產(chǎn)與保養(yǎng)檢修以及相關工藝要求等問題,需對此類浸梗機的浸梗水槽進行設備改進。
一、原因分析
浸梗機在實際運行中存在的主要問題,具體如下:
1.浸梗機通過循環(huán)方式對梗簽進行清洗浸泡,使梗簽在循環(huán)水中浸泡時間過長,梗簽水分過大甚至腐爛,導致在后續(xù)生產(chǎn)工序切梗絲中造碎較大,工藝要求達不到。
2.梗簽在循環(huán)水中運行時,會產(chǎn)生積料甚至堵料。
3.浸梗機生產(chǎn)結束后,浸梗水槽內會產(chǎn)生大量積垢,難以清理。
4.浸梗機的翻起裝置基本上使用減速機控制,該裝置承載力度較大,但對減速機機磨損較快,存在漏油損壞狀況,污染物料。
二、優(yōu)化設計
具體實施方案如下:
自動翻起裝置:通過兩組不銹鋼雙連桿連接旋轉氣缸,固定在水槽上,通過電動調節(jié)控制翻轉,并在水槽尾部安裝不銹鋼旋轉軸,與氣缸同步工作,加裝配重塊確保水槽平衡。
水分穩(wěn)定:制作V型水槽,通過調整循環(huán)水泵電機頻率來控制水流速度大小。
圖一為自動翻轉裝置設計圖;圖二為翻起裝置設計角度,其中黑色為生產(chǎn)狀態(tài),紅色為翻起狀態(tài);圖三為V型水槽與翻起裝置安裝效果圖。
如圖一所示,當設備正常生產(chǎn)時,不銹鋼雙連桿對水槽起到固定的作用,當設備保養(yǎng)期間,電動開關來控制旋轉氣缸,旋轉氣缸連接不銹鋼雙連桿運轉,通過水槽尾部的不銹鋼旋轉軸,使設備能夠逆時針旋轉升起,并以安全銷固定。此時不銹鋼雙連桿之間通過絞桿連接能夠彎曲,并以配重塊的穩(wěn)定,確保絞桿受力均勻以及水槽的揚程能夠滿足。
圖二所示,通過計算以及現(xiàn)場設備測繪,水槽翻起角度約為60度,不銹鋼雙連桿翻起角度約為120度,配重塊質量約為20KG。通過此設計基本上可實現(xiàn)水槽自動翻起,并達到可行的穩(wěn)定性,生產(chǎn)保養(yǎng)均可自動化實現(xiàn)。
圖三所示中,V型水槽角度為100度,高度為40MM,當設定相對應循環(huán)水泵的頻率,通過水流速度對梗簽進行沖刷流動,確保梗簽能夠達到合適的水分,并在V型水槽底部開孔(20*3MM),當設備停機狀態(tài)下,水槽殘余水能夠及時排放,開孔需適中,太小梗簽插入底孔形成堵塞,太大,梗簽全部沉入水箱,造成浪費。
三、結論
通過優(yōu)化設計后,目前已投入到生產(chǎn)中使用,有效的解決該設備維護困難,積垢難清理,工藝指標不達標等問題。
以上優(yōu)化設計與改進,既保證了浸梗機的運行性能,又使浸梗水槽便于維護,同時有效的降低了故障率情況的發(fā)生,不影響正常的生產(chǎn)和保養(yǎng)工作。①有效控制了梗簽的水分,在后續(xù)切梗絲生產(chǎn)減少造碎,工藝質量得到保障。②有效避免了因減速機漏油而造成的質量事故。③降低了保養(yǎng)難度,提高保養(yǎng)效率。④設備運行更平穩(wěn),降低了設備故障發(fā)生率。
參考文獻:
[1]苗凱.全自動米線切割機的關鍵技術研究[D].合肥工業(yè)大學2018
[2]李國強.北京市電力公司變電設備檢修管理模式研究[D].華北電力大學(北京)2011