郭三峰
(霍州煤電 李雅莊煤礦,山西 霍州 031400)
工作面在回采任務結束后需要將設備、材料等回撤出工作面,在此過程中,工作面支架回撤作為最后一環具有十分重要的意義[1-6]。本文以李雅莊煤礦2-611工作面為研究對象,應用新技術進行支架回撤。
李雅莊煤礦開采2號煤層,其中2-611工作面煤層平均厚度為3.2 m,切巷長度為205 m,支架數量為118架。工作面布置兩條巷道,采用一進一回的通風方式,其中正巷進風,副巷回風。正副兩巷掘進期間均鋪設一套單軌吊,用于解決生產作業期間的設備和材料運輸問題。
綜采工作面傳統支架回撤方案較為繁瑣,主要包括前期運輸系統的形成,即分別在工作面軌道系統巷、切巷起底和釘道,與軌道大巷形成環網;抽架系統的形成,即在工作面預安裝一臺回柱絞車,利用導向滑輪進行預抽架作業、支架上平臺作業和掩護架支護作業,在掩護架后每隔10 m支設一個木垛來保證切巷正常通風,具體操作流程如圖1所示。

圖1 作業流程圖
1) 準備時間長,抽架效率較低。一方面回撤前期需要對回撤通道底鼓段進行人工起底作業,通常起底厚度為0.5~0.8 m,局部1.0 m,起底周期至少1周;另一方面切巷抽架期間需要通過單體支柱和回柱絞車反復調整支架,平均抽裝一臺支架需要3~4 h,一個圓班能夠抽裝支架為3~4臺。
2) 作業過程危險系數高。傳統回撤方案使用兩臺支架作為掩護架,這就造成掩護架與老山側采空區形成的三角區面積較大,通常情況需要支設約20根單體支柱來維持頂板穩定,遇到頂板破碎和頂板壓力大時,特別容易造成壓架(柱)、死架(柱)等問題。此外抽架、掩護架前移及回柱作業都是通過回柱絞車完成,人為操作過程中危險系數相對較大。
3) 投入費用高。根據以往工作面統計,為保證回撤巷道正常通風,僅木材一項投入費用約60萬元。
結合礦井現狀,針對傳統方案中存在的問題,提出使用技術成熟的單軌吊回撤替代絞車回撤支架;投用新式抽架液壓系統進行抽架、導向、拖拉掩護架作業;增加一架掩護支架,減小三角區面積,增加回風通道斷面方案,如圖2所示,具體如下:
1) 增強掩護系統。回撤通道斷面不變,切巷掩護架數量由2架增加至3架,很大程度上延緩了采空區頂板下沉,從而間接增大了采空區矸石與煤壁間距離,確保了掩護架后回風通道斷面,降低了木垛使用數量。同時掩護架、支架及老山采空區形成的三角區面積減小,單體支柱使用數量迅速減少,降低了回柱危險系數。
2) 新式抽架平臺。切巷掩護架形成后,應用新式抽架平臺進行作業,其中抽架平臺與預抽支架,抽架平臺與掩護架通過液壓系統連接作業。抽架時預抽支架降架,以抽架平臺為基點,通過牽引鏈牽引到抽架平臺上,在牽引過程中,使液壓支架在抽架平臺上旋轉90°;移步時抽架平臺與掩護架互為基點,通過抽架平臺的交替伸縮與掩護架的升起與降落,實現掩護架與抽架平臺互相移動,步距為1.75 m(支架寬度)。
3) 單軌吊運輸。末釆期間在切巷回撤通道內預先安裝單軌吊梁,與軌道大巷形成環網。具體標準為單軌吊梁距煤幫距離1.5 m,選用長為2.25 m型軌梁,起吊軌梁錨桿選用D20×2 500型高強螺紋錨桿,采用1條Z2388和1條CK2340錨固劑進行錨注。當抽架平臺將支架抽出、導向后 ,使用單軌吊將支架運出工作面。

圖2 回撤平面圖
根據統計,通過應用新式抽架技術,工作面回撤效率明顯提升,傳統回撤技術至少需要1.5個月時間才能將工作面設備和材料回撤完畢,使用新式技術只需要1個月時間,其中僅切巷支架回撤比以往節約一半時間,見表1。

表1 抽架時間消耗對比
新式回撤技術極大程度上節約了成本投入,一般傳統回撤需要投入費用約150~180萬元,新式技術僅需約100萬元,其中道木使用一項節約20萬元,見表2。

表2 木材消耗
應用新技術,具有很多積極作用,如加快工作面抽架速度,在礦壓顯現前抽架避免了壓架、死架現象的出現;實現了遠程遙控單軌吊、抽架及移架,減少了操作風險點;保證了回風通道的斷面,避免了工作面無風、弱風現象的出現。
綜采工作面支架回撤新技術應用,極大促進了本礦井工作面銜接,為其他類似礦井工作面的支架回撤提供寶貴的經驗借鑒。