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溶洞群地層橋梁鉆孔樁施工技術

2021-03-04 13:34:32
資源信息與工程 2021年1期
關鍵詞:施工

賈 波

(中鐵十九局集團第一工程有限公司,遼寧 遼陽 111000)

1 工程概況

梅花店特大橋位于乾佑河上游峽谷區,兩跨乾佑河河道及西旬公路,全長530.54 m,為16孔32 m預應力簡支梁,直線圓形橋墩,橋高22 m。每個墩臺均為4根Φ1.5 m的鉆孔樁基礎。8#~14#墩為溶洞區樁基,樁長26~51 m,共計28根,總長1 006.5 m。其中,8#~10#墩樁基為柱樁,11#~14#墩樁基為摩擦樁。橋梁與主流斜交約8°~14°。地表覆蓋約6~13 m厚砂黏土,其下為碎石土及角礫土,厚約5~15 m不等,其下為千枚巖;河床內覆蓋約5~18 m卵石土夾砂層,其下為具溶蝕性的灰巖。該橋尤以8#~14#墩地質最復雜,位于巖溶發育區及大斷層破碎帶。該段地質主要為斷層壓碎巖,局部為斷層泥及斷層角礫,節理裂隙發育,巖溶混雜其間且極發育。溶洞高度一般為1~2 m,最大為12.45 m,位于14#墩。溶洞孔隙發育,極不規則,多數為松散角礫及砂黏土充填,局部為未充填空洞,存在連通現象。該地層為國內罕見的溶洞群不良地質,施工難度極大。

2 施工方案比選

在施工方案研究中,提出了兩種方案。方案一是先處理、加固溶洞,再按常規鉆孔。具體做法:采用Φ80~150 mm孔徑鉆機鉆孔打穿溶洞,壓注水泥砂漿填充溶隙并加固孔內填充物;對大于50 m3的空洞,則進行間歇壓漿使其固結成島狀,然后按設計鉆孔。該方案需要購買有關設備,壓漿工藝復雜,施工費用大,且壓漿效果無法評估,施工風險大[1-3]。方案二是采用鋼護筒跟進以保證覆蓋層穩定,再采用片石及黏土擠壓等處理加固溶洞段孔壁,通過溶洞。具體做法:先利用Φ1.8 m孔徑鉆機鉆至基巖面下0.5 m處,下入鋼護筒,再用Φ1.5 m孔徑鉆機鉆至規定標高。該方案操作工藝簡單,所需設備少;處理溶洞時,即使發生嚴重漏漿,鋼護筒仍能起保護作用,施工安全度高[4-5];該方案費用低。通過認真比選,決定采用方案二。

3 鉆孔施工

沖擊鉆孔是溶洞樁基施工的關鍵。本工程采用4臺GCF型正循環沖擊鉆機施工,覆蓋層采用直徑為Φ1.78 m的鉆頭,基巖鉆進采用Φ1.48 m的鉆頭,鉆頭均為十字型。

3.1 施工準備

(1)搭設鉆機平臺,并安裝鉆機。準備好水泥、黏土、片石等溶洞處理材料。(2)埋設孔口護筒。鋼護筒采用厚度大于10 mm的鋼板制作,如圖1所示。吊裝采用16 t吊車,貼角連接采用滿焊,逐節下沉跟進。下護筒前,采用低沖程清洗孔壁探頭,同時制作護筒時外徑應小于孔徑5 cm。如出現護筒下不去,可在護筒頂加蓋,用鉆頭輕擊,使其下至設計標高。下護筒時,以孔口夾板及繃繩定位,并用2臺經緯儀相交校側,以保證鋼護筒下沉斜度不超過1%,孔中心線與軸線相差不大于50 cm。

圖1 制作鋼護筒示意圖

3.2 覆蓋層施工

開孔前對樁位進行復核,孔口護筒埋設應用土密實,以防孔口漏漿、坍孔。開孔采用低、中沖程鉆進,為防止提速過快出現內負壓引發坍孔和鉆桿撞擊孔壁,應均速提鉆。鉆進時應勤抽碴、勤換漿。粉砂層鉆進時更應注意泥漿濃度,加強護壁,并向孔內及時補水,保持水頭高度。

3.3 基巖及溶洞鉆進

進入基巖或溶洞底板時均用片石、黏土回填2~3 m,低沖程沖砸,以防出現斜孔。正常鉆進時采用大沖程。根據設計地質柱狀圖和泥漿漏失情況判斷是否接近溶洞頂板,在離溶洞頂板1.5~2.0 m時,采取小沖程鉆進,通過溶洞時采用擠石造壁等措施。

3.4 清孔及灌注混凝土

清孔采用循環泥漿法。清孔前采用小沖程砸孔底10~15 min,以攪動孔底沉碴;換漿清孔至沉碴厚度滿足要求。下鋼筋籠前檢查孔徑和沉碴厚度,下鋼筋籠時,保證孔口偏差小于5 cm,斜度小于1%。下籠后,再測孔底沉碴厚度,如不滿足要求則采取在灌砼導管的頂部加蓋,與泥漿泵連接,用泥漿循環再次清孔,合格后才能灌注砼。

3.5 溶洞處理

處理溶洞時,應認真研究設計地質樁狀圖,并根據鉆孔中漏漿情況及其他現象,核對實際地質,以采取針對性處理措施。

(1)溶洞內有填充物的處理。此類溶洞填充物多為松散角礫、砂黏土或細砂,鉆進時泥漿漏失現象不明顯,漏漿量少且速度慢,由于孔壁松散,極易坍孔。處理此類溶洞的關鍵在于加固孔壁,并輔以堵漏,如圖2所示。處理時,采用比重1.2~1.4優質泥漿護壁,小沖程鉆孔。如溶洞高度較小,可投入黏土造漿固壁通過,不必采取其他措施,如溶洞高度較大,投入片石、黏土并用小沖程擠壓、沖砸,將其片石、黏土擠入孔壁。

圖2 填充溶洞處理示意圖

(2)溶洞內無填充物的處理。擊穿溶洞頂板時,該類溶洞易發生嚴重漏漿現象,投入片石、黏土等處理后漏漿現象即不太明顯。處理此類溶洞的原理是投入處理材料,在空洞內形成人工島,再鉆孔通過,如圖3所示。擊穿溶洞頂板后,應保持孔內水頭,及時補充泥漿。同時根據設計圖確定溶洞大小,投入處理材料,鉆孔高出溶洞頂板2~4 m時應及時堵漏。對體積較小溶洞體,投入比例為2∶1的黏土與片石,采用小沖程鉆孔通過;如空洞體積大于50 m3,則需投入袋裝黏土、片石等,其比例為1∶1.5~1∶2,必要時投入數袋水泥,采用小沖程沖砸10~15 min,靜置2~3 h后繼續鉆孔通過。

圖3 未填充溶洞處理示意圖

(3)連通溶洞的處理。擊穿此類溶洞頂板時,發生嚴重的漏漿現象,并在下游河內出現冒渾水現象。因有地下水活動,堵漏極為困難。施工8#墩鉆孔時,曾發現9#墩附近河床冒渾水。處理此類溶洞的關鍵在于堵漏,同時兼顧造壁,如圖4所示。擊穿頂板后,應及時拋投袋裝黏土及片石堵漏,并補充泥漿保持水頭,小沖程鉆孔。如無法止漏,可投入數袋水泥,采用小沖程沖砸10~15 min,靜置2~3 h,再小沖程鉆孔通過。

圖4 連通溶洞處理示意圖

3.6 鉆孔事故處理

14#墩1#樁首次鉆孔時,鉆至標高612.318 m時,因鉆頭磨損嚴重,提出補焊,焊好后繼續鉆孔時發生卡鉆。為取出鉆頭,采取了如下措施:一是在孔底放入炸藥炸松巖層;二是用短鋼軌另外加工半圓鉆,在發生卡鉆位置的四周擴孔;三是采用高壓風吹松孔底沉碴,并用泥漿泵抽碴;四是采用2臺鉆機及1臺吊車同時向上提拉。處理20 d未見效果,孔內繼而發生坍孔埋鉆,鉆頭無法取出,原樁報廢。經與設計、監理單位會商,采取補樁,按變更設計處理。

該墩地質最為復雜,溶隙極端發育且錯落無序,鉆孔難度最大,卡鉆處正位于溶洞底部。據分析,卡鉆原因可能有以下情況:鉆頭弧面磨損嚴重,造成上部孔徑不圓順或溶洞頂板出現探頭石,鉆頭易下不易上;鉆頭補焊過多,未緩慢下放及小沖程處理上部孔壁,導致卡鉆;溶洞底部溶槽未處理好,鉆頭下放時被卡在溶槽中;鉆頭下放速度過快,至底部時發生傾斜被卡住。由于溶洞段鉆孔泥漿濃度較稠,含砂率高,處理卡鉆時產生沉碴沉淀,增大了卡鉆的處理難度;由于處理時間過長,孔內換漿不及時,泥皮老化造成坍孔、埋鉆。

針對以上原因,在后續鉆孔施工中采取了預防措施:一是加強對鉆頭磨損的檢查,保證磨耗不超過1.5 cm,磨損后及時用耐磨焊條補焊;二是加強對溶洞頂板擴孔,避免探頭石及孔徑不圓順現象;三是投入足夠的袋裝片石、黏土,用小沖程擠入填平溶隙;四是輕提輕放鉆頭,避免鉆頭傾斜卡鉆。同時,還加強檢查鋼絲繩,發現斷絲立即更換,鋼絲繩接頭等處上足繩卡并擰緊,以防掉鉆。此后,未再發生類似事故。

3.7 坍孔事故處理

施工初期,8#墩1#樁及9#墩1#、2#樁均在628 m高程附近發生泥漿嚴重漏失,造成孔內坍孔,這說明兩墩溶洞存在溶隙相連,為開放型連通溶洞。對坍孔原因進行分析,認為主要有以下5個方面的原因:(1)該溶洞為開放連通型,溶洞內泥漿漏失快,水頭下降突然,無法及時處理;(2)實際地質與設計有出入,處理措施未跟上;(3)覆蓋層孔壁存在探頭石,護筒未下到位;(4)泥漿濃度不夠,護壁效果差;(5)操作不當,發現漏漿時上提鉆頭過快,在孔底引起負壓,或采用沖程過大,引起溶洞周圍風化巖層松動。鑒于上述3根樁坍孔不嚴重,護筒位移均小于5 cm,對下部施工影響小,施工中采取了以下措施處理:采用片石及黏土回填坍孔及四周,比例1∶1;重新補充泥漿保持水頭,比重1.6~1.8,小沖程沖砸鉆孔;效果差,則再次投入片石、黏土,并加入數袋水泥,小沖程沖砸10~15 min,靜置2~3 h后繼續小沖程鉆進。一旦發現坍孔跡象,應及時提出鉆頭,避免發生卡鉆、掉鉆、埋鉆事故,同時應派人觀察,如有引起鉆機四周坍方跡象時,應及時拆出鉆機,避免鉆機埋入溶洞中。如坍孔引起護筒位移過大,影響下部鉆孔,可采用壓重法等進行糾偏;如無法糾偏,可用片石及黏土填平孔樁,其比例為3:1,重新鉆孔。為預防坍孔,鉆孔前應備足片石、黏土及足夠的泥漿;施工中應根據鉆頭撞擊孔底聲音、鋼絲繩松緊、泥漿漏失情況判斷核對實際地質;確保鋼護筒下至設計標高;出現漏漿及時處理,并采用小沖程鉆進。

3.8 其他事故處理

由于溶洞段及粉砂層透水性強,或有地下水活動,鉆孔時均易發生漏漿現象。處理措施是:加稠泥漿或投入黏土造漿;回填黏土及片石、卵石等反復沖砸加固孔壁,必要時投入數袋水泥,沖砸后靜置數小時,固結孔壁堵漏[6-7]。本工程各樁均存在不同程度的漏漿現象,采用此法堵漏效果頗佳。由于溶洞鉆孔采用泥漿比重及黏度較大,泥漿中含砂率較高,若停止循環時間較長,鉆碴易沉淀,造成鉆頭糊鉆,或清孔困難。本工程施工未發生過糊鉆現象,但部分樁基長時間清孔,沉碴厚度仍不能滿足要求。后來在施工中加強了泥漿循環,同時采取了縮短停泵時間,補水保持泥漿比重及黏度適中,清孔時加強換漿,縮短下鋼筋籠時間等多種措施,并加強沉碴厚度測量,確保了沉碴厚度符合要求。

4 結語

(1)該橋溶洞區鉆孔樁施工較順利。除8#、9#號墩3次坍孔及14#號墩卡鉆、坍孔埋鉆外,未發生其他鉆孔事故。經隨機抽芯檢測,樁身混凝土強度及沉碴厚度均滿足驗標要求,質量優良;由于溶洞區鉆孔順利,竣工提前工期6個月。經統計,本工程溶洞樁基施工期間,每臺鉆機平均日進尺1.58 m。溶洞區實際鉆孔工期為6個月,表明采用的施工技術是可行的。

(2)溶洞樁基鉆孔時,應結合設計地質柱狀圖,并根據鉆頭撞擊孔底聲音、鋼絲繩松緊、泥漿漏失等情況判斷核對實際地質,并加強孔深、泥漿比重、孔底沉碴厚度等的測量,確保鉆孔安全及質量。

(3)采用GCF型正循環鉆機施工溶洞鉆孔樁,所需設備少,工藝簡單。此法可適用于覆蓋層為中等厚度的各種土層、基巖破碎且溶隙發育地層的鉆孔樁施工。

(4)溶洞處理的關鍵在于堵漏、造壁。處理時必須先弄清溶洞情況,處理方法必須有針對性,應堅持分類處理;堅持鋼護筒跟進、擠石造壁等措施,采用優質泥漿護壁,小沖程鉆進。

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