阮勇濤
連云港港口股份有限公司
近年來,連云港港口股份有限公司(以下簡稱公司)的鋁礬土、煤炭、有色礦等散貨增長較快,現有的流動機械,特別是水平運輸機械出現運力緊張局面。另外,隨著環保要求及檢查標準逐漸提高,碼頭消耗大量的人力物力進行清掃維護作業環境,成本壓力加大[1]。為了解決分公司機械運力緊張和環保壓力的問題,必須對散貨裝火車的工藝進行優化。
現散貨裝車工藝主要為:裝載機-自卸車-計量裝載機-平車機,配作業工人8~10名,清掃車1臺。這種工藝主要存在以下不足:
(1)污染較重。計量裝載機裝車作業面大,貨種切換頻繁,作業面清掃困難,易產生貨物交叉污染及二次揚塵;同時,備料過程中貨物難免拋灑,對環境造成污染。
(2)成本較高。現計量裝載機裝車工藝,需備貨、作業面清掃等環節,占用機械、勞力資源大,每個作業環節都要消耗大量的人力成本。
(3)貨損較大。由于自卸車后蓋嚴密性不穩定,時常發生灑漏;同時作業環節多,作業面粘帶,增大貨損,特別是貴重貨物,貨主利益受到一定影響。
(4)安全風險高。裝車備料過程中,道邊計量裝載機和自卸車需要同時作業,大型機械集中交叉作業存在安全風險;由于計量裝載機作業半徑大,根據道邊條件,需要經常移動火車,這過程中也存在安全風險[2]。
根據前期的調研掌握的情況,應用高位側面自動卸料車(以下簡稱高位車)工藝方式,對現有散貨裝車工藝進行優化提升,以期在環保、成本、效率方面有所突破。
ST3001型高位車,具有自帶計量、雙環自動調平、智能防傾翻保護、故障自動化檢測和數據實時顯示、遠程無線控制等核心技術(見圖1)。高位車裝車工藝流程為:計量裝載機(1臺)→高位車(4臺)→平車機(1臺),配作業工人4~5名。該高位車理論載荷30 t,實際載荷15~20 t,由于貨物比重輕,鋁礬土作業料斗滿載也只有25 t左右。火車60 t車型需要裝3車次,耗時30 min左右,70 t車型需要裝4車次,耗時40 min左右。而傳統裝載機同貨種斗容滿載只有5~6 t,裝滿1節火車需要來回10余車次。

圖1 高位車裝車作業圖
目前分公司散貨裝火車主要貨種為鋁礬土、鐵礦砂、煤炭、有色礦等。測試以鋁礬土為主,除了料斗較小外,其他性能基本適合。鐵礦砂比重較大,現料斗大小也適合,其他性能良好。有色礦測試了鋅精礦、鉛精礦,均有粘斗現象,防粘性能方面需要進一步改良。按照測試實際及物料特征來看,鉻礦及錳礦也適合高位車工藝,只是有色礦大部分現已按照散改集模式走集裝箱發運,實際直接裝敞口車的量不大。從測試情況來看,高位車工藝適合公司現有大部分散貨裝車貨種,后期經過機型的技術不斷改進后,高位車工藝有望進一步適用其他有色礦貨種。
高位車的型寬只有3.23 m,遠低于600型裝載機17.5 m的作業半徑,適合場地狹窄的區域裝車作業。且在場地凹凸不平工況下,由于環保要求,不允許裝載機裝車,利用高位車裝車符合環保要求,加上該車配有自平衡系統,裝車效果較好。
經過試裝情況初步測算,1條作業線配機3~4臺高位車能滿足連續作業要求,1條線每小時能裝6節火車,3條線3 h能裝車54節火車,略高于現在計量裝載機工藝的效率。后期高位車工藝經過不斷完善后,還可逐步減少派工線數。
以我公司H16、17道整體改造成高位車工藝為例,分析了該工藝與傳統裝載機工藝的經濟性,暫不考慮高位車工藝運行在維修保養、貨損貨差方面的優勢,只對比兩種工藝改造主要投入成本方面的差異。具體工藝優化經濟性對比見表1。
從表1可以看出,高位車工藝較傳統裝載機工藝投入成本低135萬元。經過進一步測算,日常運行成本優勢也很明顯。由于高位車工藝省去了道邊計量裝載機,實際散貨裝車成本平均能節省0.5元/t,1節火車按照60 t計算,每節火車能節省成本3元。H16、17道日均裝車按照150節計算,1年按照360天作業時間,1年就能節省直接成本162萬元。加上投入成本節省135萬元,采用高位車工藝裝車1年可節省成本297萬元。

表1 工藝經濟性對比
經過一段時間的測試,高位車工藝主要有以下優點:
(1)環保效果明顯。由于該工藝不需要道邊備貨,采取貨物不落地方式直接裝車,道邊環境得到根本性地保障,作業現場干凈整潔。傳統裝載機工藝現場散落貨物較多,清掃難度大。
(2)成本優勢大。該工藝實現了水平運輸與裝車作業的工序融合,3條線節省3臺計量裝載機,機械隊能減少9名裝載機司機;在維修成本和油耗成本方面,高位車維修配件和油耗都是按照汽車標準維護,其實際維護運行成本和油耗明顯低于計量裝載機;節省了大量的清掃工人和清掃車成本,工班可減少清掃工5名。
(3)有效減少貨損。高位車工藝貨物在道邊不需要落地,減少了一次損耗,同時高位車的料斗沒有邊門,整體嚴密無縫,運輸沿途能做到無灑漏。
(4)降低安全風險。高位車工藝由于省去備貨和推車等中間環節,從根本上避免了現場大型機械集中交叉作業,避免了火車在專用線上放氣松剎后的移動,大大降低了安全風險。
根據公司現場條件,通過測試分析,制定了高位車二代車型及相關工藝改良提升措施。
現場發現在道路情況較差時,司機感覺車體擺動明顯,且起升時車架和駕駛室同時起升,駕駛員感覺不安全。針對此問題提出改進建議:改進舉升方式,采取料斗與車架及駕駛室分離的模式,只舉升料斗,可降低液壓承重,同時降低整車重心高度,提高車體的平穩性。
在鋁礬土裝貨時,由于貨物比重較輕,為1.4 t/m3左右,現料斗滿載只有20 t左右,裝火車需要3~4車次。如果增加斗容,重點考慮鋁礬土和煤炭比重,使載重能達到35 t以上,裝火車各類車型只需要2車次,能顯著提高作業效率。
目前裝車倒料時貨物容易偏向火車廂一側,不利于平車作業,一定程度影響安全。需要加長倒料嘴,優化側翻角度,使貨物落于車廂橫向1/3~1/2處。
高位車工藝適合公司大部分散貨種,但是在鋅精礦、鉛精礦等有色礦測試中存在粘斗現象,但粘斗貨物量不是太大。建議改進料斗內壁材料,優化料斗倒貨角度和力度,探索采用電動振錘等技術,使之避免粘斗,適應更多的貨種。
目前裝1節火車需要30~40 min,遠遠低于預期目標。經現場觀察,實際1個動作周期(起升-倒貨-回斗-落腿)耗時在3 min以內,符合預期值。測試中大部分時間消耗在對準車位、等待來貨等輔助環節,約占總耗時的70%。建議采取在H16、17道邊施劃標線、車體加裝360°倒車影像及支腿反光標識等輔助措施,改善司機識別的技術條件,后期通過提高熟練程度、加強銜接等措施可進一步提高裝車效率。
應用高位車的散貨裝火車工藝優勢突出,在保障作業效率的同時,減少揚塵、節能減排、有利環保,具有可觀的經濟效益和社會效益,值得在散貨裝火車作業中推廣使用。