楊陽(大慶油田有限責任公司第六采油廠)
截至目前,某油田共建轉油站47座、聯合站7座。油氣集輸系統分離轉液能力46.98×104t/d,運行負荷率76.56%,游離水脫除能力29.92×104t/d,運行負荷率73.9%,電脫水能力3.4×104t/d,運行負荷率48.82%。
由于集輸系統整體液量大,因此電量消耗占比較大。按轉油(放水)站外輸液量762.7×104m3預計,如果按照平均噸液耗電從1.09 kWh/t 降低到0.1 kWh/t計算,則年節電可達915.24×104kWh。
集輸系統用電主要集中在外輸泵,通過節點分析看,節電潛力主要集中在兩個方面:
1)外輸泵。隨著油田整體產液量的逐年降低,部分轉油站存在站內設備不匹配、能力過剩的矛盾,而且仍有能耗高設備運行。調查表明,共有16 座站外輸負荷率低于55%,檢測外輸泵32 臺,其中有18臺機泵低于行業標準效率。
2)變頻器。目前,油田聯合站、轉油站變頻設備均采用定頻運行,即在設定的30~45Hz 頻率區間定時進行變頻調節。根據站內生產實際負荷及罐內液位動態變化的規律,卻未能達到輕負載、降能耗的目的。對比表明,采取動態依據負荷變頻生產,與常規的額定功率的定頻工作相比,單臺年節電5×104kWh。按全油田采用方式相比,新增及優化調整集輸系統變頻,預計年節電240×104kWh。此外,轉油站安裝變頻器57 套中變頻損壞、停運的有11 套,如果11 套變頻全部正常投用,預計年可增加節電113×104kWh。
高含水油田集輸系統耗氣主要集中在冬季,受低溫影響,必須進行加熱集輸。單井冬季摻水,以及維持較高摻水匯管壓力等,導致擴邊井冬季加熱集輸年耗氣約50×104m3。這部分可通過合理匹配單井最小摻水量,控制摻水匯管壓力等措施,實現冬季周期性不加熱集輸。其次,調查目前聯合站、轉油站在用加熱爐292 臺,其中有175 臺使用年限在15 年以上,爐體老化嚴重、熱效率低。通過爐效普查結果表明,測試加熱爐137 臺,平均爐效75.5%。其中:爐效不符合節能要求的共39臺,占總數的28.5%,造成爐效偏低的主要原因是負荷偏離正常運行負荷;超負荷運行15 臺,平均負荷率為106.4%;低負荷運行加熱爐24 臺,平均負荷率38.7%。由于加熱爐燃燒熱損失大、效率低,以及加熱爐管道結垢問題,造成較大氣量損耗。通過實施加熱爐煙道擋板改造等措施,預計可年節氣1 500×104m3。
針對集輸系統以上問題及潛力點,2019年,通過更新改造變頻設備,優化變頻運行頻率以及外輸泵優化梯次運行,加大集輸系統節電措施應用;同時,通過加熱爐實施擋板調節技術和物理除垢技術改造,提高加熱爐燃燒效率,進一步減少了天然氣氣量消耗,區域性節能改造見到明顯效果。
針對集輸系統中泵效低、能耗高的問題,節能改造中對機泵采取的主要措施有更換低效泵、機泵合理匹配。
油田外輸系統設備經長時間運行,考慮實際揚程、原油密度及黏度等因素,外輸泵特性曲線已發生改變,因此需重新繪制外輸泵特性曲線[1-2]?,F場通過改變外輸泵工作頻率,測試外輸泵在不同轉速(頻率)下的泵出口排量、揚程,1#外輸泵管線特性實測數據見表1。由此繪制1#外輸泵流量-揚程特性曲線見圖1[3],并進行外輸泵揚程梯次匹配。

表1 1#外輸泵管線特性實測數據

圖1 1#外輸泵管線流量-揚程曲線
現場實際匹配時,充分考慮與變頻配套使用情況,使用變頻外輸泵,則加大泵預留揚程;對外輸管線使用超過10 年,充分考慮老化結垢,先考慮采取清垢措施,避免直接增加泵揚程而增加能耗。
在滿足當前產液量、機泵的高效運行、區塊未來產能預留能力的條件下,對集輸系統的15 臺機泵及注水污水系統的18 臺機泵進行合理匹配,年節電686.5×104kWh。
變頻調速具有高效率、精度高、范圍廣、轉矩脈動小的特點,是理想的拖動系統性能調整機構[4-5]。應用變頻調速,重點看實際工況點是否能保證在最佳效率點的30%~85%[6]。結合外輸系統實際情況,采用變頻節能主要集中兩方面:
1)依據外輸及水量加大變頻應用。根據油田采出液凝固點進站的節能理念,結合采出液進站溫度及摻水泵理論排量普遍為100 m3/h 的實際,單井摻水量有一定下調空間。通過合理優化單井摻水量,更換小排量摻水泵及安裝摻水泵變頻等措施[4]。
2)合理優化變頻頻率控制。根據中轉站外輸液量,通過試驗摸索對應每小時外數量的變頻頻率,確定外輸基準頻率;根據液位高低變化,以基準頻率為主進行優化,保持液位穩定,單站實現日節電273 kWh,轉油站自動與基準優化變頻耗電量對比見表2。
集輸系統實施變頻調速改造及優化運行37 臺次,平均輸油單耗下降20.1%,實現年節電397.5×104kWh;平均摻水單耗下降9.7%,實現年節電89.3×104kWh。
由于加熱爐負荷達不到正常負荷范圍,加熱爐的排煙溫度和空氣系數處于不合理的水平[7]?,F場調查表明,加熱爐煙道擋板距離地面較高(4~6 m),不易調節,排煙熱損失較大[8]。通過改進加熱爐煙道擋板控制機構,增加負壓測試裝置,能有效改進操控性能,降低排煙熱損失。
改造的擋板控制機構主要由搖把、減速器、刻度盤、數顯負壓表及排煙溫度表構成(圖2)。通過傳動機構將煙道擋板控制點由爐子上轉移到地面,可根據加熱爐負荷變化、風力的大小進行及時調節,控制過??諝庀禂?,延長換熱時間,減少排煙損失。擋板開度與加熱爐負荷有近似比例關系,開度越大,加熱爐熱負荷越大。根據加熱爐進出口溫度和加熱流量估算出加熱爐負荷率,確定擋板開度。擋板開度與空氣流動阻力系數關系見圖3。

表2 轉油站自動與基準優化變頻耗電量對比

圖2 加熱爐煙道擋板控制機構

圖3 擋板開度與空氣流動阻力系數關系
現場監測2#熱洗爐,應用煙道擋板調節技術后煙氣含氧量變化和燃燒效率效果。措施后,熱洗爐過??諝庀禂涤?.73 下降到1.24,排煙溫度由373 ℃下降到213 ℃,燃燒效率由72.5%提高到81.1%,2#熱洗爐措施前后對比見表3。在40臺加熱爐上進行擋板調節和負壓測試裝置改造,實現節氣102×104m3。
試驗表明:當加熱爐煙火管生成垢1.0 mm,鋼材溫度將升高130~160 ℃,燃料消耗增加7%~8%,熱效率降低8%~9%;當火管外壁結垢4 mm 時,燃料消耗增加20%~30%,熱效率降低25%~35%[9]。
高效除防垢裝置采用變頻脈沖除垢原理,由控制器和反應器兩部分組成,反應器安裝在處于系統低位的管道上,除防垢裝置控制器及變頻脈沖反應器見圖4。運行時,周期性和規律性產生各種頻率強大的直流脈沖電磁場,在這種脈動的電磁場作用下,產生的磁力線對管道中水進行切割,使水的原自然大締合狀態的結合鍵被深度打斷,離解成活性很強的單水分子和小締合體,從而改變了水的物理結構與特性,增強了水分子的極性,增大了水分子偶極矩,提高了水對Ca、Mg、CO3、HCO3等離子的水合能力,減少了彼此結合的機會[10]。

圖4 除防垢裝置控制器及變頻脈沖反應器
5 臺加熱爐安裝物理除防垢裝置,經測試,煙火管垢質生成速度下降了27.3%。測試對比表明,加熱爐燃燒效率提高了8.7%,累計實現年節氣29.7×104m3。
通過區域性節能改造措施,集輸系統的噸液耗電從0.99 kWh/t 下降到0.97 kWh/t,噸液耗氣從0.62 m3/t下降到0.60 m3/t。年節電1 171.3×104kWh,年節氣131.7×104m3,折合標煤3 190.7 t,油氣集輸系統區域性改造主要措施及效果見表4。

表3 2#熱洗爐措施前后對比

表4 油氣集輸系統區域性改造主要措施及效果
高含水油田集輸系統的能源消耗是降低集輸成本的重要潛力點。其中,外輸泵、變頻控制以及加熱爐節點又是主要電能和天然氣消耗環節。通過更新改造低效泵、優化梯次運行,優化變頻運行頻率,噸液耗電從0.99 kWh/t下降到0.97 kWh/t;通過實施加熱爐擋板調節技術和物理除垢技術,可大幅提高加熱爐燃燒效率,進一步減少天然氣氣量消耗,進一步驗證了今后老油田集輸系統區域性節能改造的方向。