中建三局城市投資運營有限公司,湖北 武漢 430000
某濕地修復工程項目的景觀平臺位于湖域周邊,地基土質含水量較高,地質條件較差,地基承載力無法滿足設計要求。原地基處理方案為預制鋼筋混凝土樁基加固,施工成本較高,且機械作業不方便。經過設計比選分析,施工單位決定改變方案采用杉木樁進行地基加固處理,充分發揮杉木樁在潮濕軟土中不易腐朽且施工成本低的優勢。
某生態濕地修復項目的施工內容包括坑塘改造、自行車道、水上和陸上木棧道、木平臺、休息廣場、花崗巖臺階、花崗巖步道、停車場、拋石護岸、石堰、植草溝及綠化等。工程所在地的抗震設防烈度為6度,場地位于江漢平原,不易發生地質災害,經查湖北省工程地質圖,該場地無斷裂構造帶通過,不存在滑坡、崩塌等不良地質作用,也無古河道、溝浜、墓穴、防空洞、孤石等對工程不利的埋藏物。根據《城鄉規劃工程地質勘察規范》(CJJ 57—2012),該場地屬于基本穩定場地,較適宜進行工程建設。
根據勘察單位提供的資料,該場地各地層在水平方向分布上有較大變化,存在著缺失與尖滅現象,但其主要土層層面坡度小于10%,屬于均勻地基。場地各土層工程特征分析評價如下:第1層為素填土,該層為挖除層,不能作為擬建建筑物的基礎持力層;第2層為淤泥,呈流塑狀,強度低,壓縮性高,該層不能作為擬建建筑物的基礎持力層,建議挖除;第3層為粉質黏土,呈可塑狀,強度一般,具中等壓縮性,工程性能一般,可作為擬建景觀棧橋及構筑物天然地基基礎持力層;第4層為黏土,呈可塑—硬塑狀,強度較高,具中等壓縮性,該層厚度較大,可作為擬建景觀棧橋及構筑物和附屬建筑物天然地基的基礎持力層;第5層為粉砂,呈稍密—中密狀,強度高,厚度較大,分布穩定,具有低壓縮性。
花崗巖臺階位于湖域的駁岸上,東西長108m,由760塊花崗巖板鋪設而成。臺階踏步采用砂漿鋪貼,其余位置采用黃土中砂鋪貼,花崗巖板的空隙處采用種植土摻草籽填縫。花崗巖臺階下設三道毛石擋土墻,三道擋土墻合計長度為200m。臺階及擋土墻的剖面圖如圖1所示。

圖1 臺階及擋土墻的剖面圖(單位:mm)
花崗巖臺階緊鄰湖域,且在施工前該區域遭受連續強降雨,土質松軟,含水量高,不能滿足擋土墻對地基承載力的要求。選擇兩種地基加固方案進行比較,一是鋼筋混凝土樁基加固,二是杉木樁加固。鋼筋混凝土樁的耐用性高,但是施工復雜,成本高。該施工場地位于湖岸邊,臺階緊接環湖公路,場地呈條帶狀分布,且土質松軟,承載力差,大型樁基施工機械難以作業。杉木樁可就地取材,采用小型機械即可作業,施工便捷,可節省成本,加快進度。經過設計方討論后,決定采用杉木樁對地基進行加固。
杉木樁在該工程實例中的作用如下:一是杉木樁的間距較密,對軟弱土體的擠密效果明顯,木樁周身與土的摩擦力大,可提高地基的承載力;二是杉木樁排數多,與土擠密后,排樁之間形成整體,使杉木樁也具備了一定的擋土能力,與擋土墻一起共同抵抗土體的側向壓力。杉木樁在承受擋土墻的豎向自重的同時,水平向因承受側向土壓力處于受彎狀態,杉木樁抗彎強度一般可達11~15MPa,也充分發揮了其抗彎優勢。
按設計單位意見,擬在擋土墻下采用長度為6m、直徑為12cm的杉木樁,杉木樁共計4排,橫向和縱向的間距均為0.6m,樁基成正方形分布,保證各樁受力均勻。對地基進行加固方案正式實施前,觀測試驗段,發現效果理想。
為驗證設計的方案可行性,保證計算結果的準確性。在施工場地隨機選取一處進行試驗段觀察,試驗段長度為3m。根據設計要求,在樁頂堆壓1.5m高的塊石進行靜力加載,間隔觀察塊石頂部的高程變化,72h的總沉降量小于30mm即可。毛石擋土墻基礎開挖前,基坑四周每邊外擴1.5m,密排打入長度為4m、直徑為10cm的杉木樁進行基坑防護。按照設計的要求方式,在基底打入杉木樁。先施工3m作為試驗段,待杉木樁承載力試驗合格后,再大面積施工,杉木樁施工前涂刷瀝青漆進行防腐處理。杉木樁布置如圖2所示。

圖2 杉木樁分布圖(單位:mm)
試驗段杉木樁施工完成后,將多余的樁頭由人工鋸平。隨機選擇組成正方形的4根杉木樁,鋪上木板作為加載平臺,其上堆加花崗巖塊進行靜壓,花崗巖塊總體積為1.1m×0.9m×1.5m(長×寬×高),在塊石頂部做好標記,觀察沉降。承載力及沉降觀測試驗現場圖如圖3所示。

圖3 承載力及沉降觀測試驗現場圖
靜壓72h,期間每隔24h進行一次水準觀測,累計沉降量分別為1mm、2mm、2mm,遠遠小于設計允許的30mm,試驗結果判定沉降穩定,沉降值符合設計要求,表明試驗合格,該加固方案可行。
(1)防腐處理。根據就地取材的原則,選擇質量較高的杉木樁,不得有過大彎曲或者蛀孔、缺損的現象。木樁吊運,堆放過程中,不得遭受較大沖擊,避免木樁變形。打樁前,對每根杉木樁進行防腐處理,削平枝干和節疤,在樹干上均勻密實地涂抹上瀝青防腐漆。完成打樁后,將高出設計標高的樁頭用人工鋸平,并刷瀝青漆對端頭進行補刷。
(2)施工工藝。施工前先清理干凈基底,將碎石及各種垃圾清除。測量放線,在杉木樁所在位置的基底做上標記。挖機就位,吊裝杉木樁至標記位置,并人工扶正,采用經緯儀控制樁身垂直度,確保木樁垂打入定位點。利用挖掘機的挖斗逐根將木樁按壓至設計標高,對于少數難以按壓的木樁,可以利用挖斗背面錘擊施打至持力層。人工鋸平樁頭,保證樁頭平齊且距離涂層約0.2m。待全部地基處理完成,第一層鋪150mm厚碎石中砂,并用打夯機夯實;第二層支模后,澆筑100mm厚C20混凝土墊層;第三層用挖掘機配合人工用M7.5防水砂漿砌筑毛石。
(3)質量控制要點。技術人員深入現場精心指導,質量管理與測試人員準確檢測、嚴格把關。強化程序、工種、工藝的質量控制,在重點工序建立質量體系和管理專人負責,該工程最重要的質量控制要點是樁身定位偏差和垂直度,平面定位偏差不大于1/2直徑,垂直度偏差不大于2%。對于樁間距過大的杉木樁,及時在受力側進行補樁。施工中如果遇障礙物或者不明原因,木樁不能打入預定深度時,應立即停止施工,待查明原因,明確處理方式后再打入,不得隨意割斷木樁。
采用杉木樁進行地基處理的施工方案,相比于混凝土樁基方案,節省了約60萬元的造價和15d工期。該工程實例說明,只要設計合理,使用得當,采用杉木樁對擋土墻的地基進行處理,仍然是一種經濟且合理的選擇,既可以就地取材,節省成本,又可有效避開湖域周邊施工場地大型機械難以進場的不利條件。杉木樁加固不良地基的方案,具有施工簡便,經濟效益明顯的優勢。