郭玉明,楊福明,鄧樹龍,賈 昊,袁伯文,王德恩
(1.額濟納錦達煤業(yè)有限責任公司,內(nèi)蒙古 阿拉善盟 750306;2.唐山億思特選煤科技有限公司,河北 唐山 063020)
中蒙煤炭有限公司錦達選煤廠設(shè)計處理能力為2.0 Mt/a,主要入選蒙古國進口原煤,采用原煤全級入選,跳汰主洗—煤泥浮選聯(lián)合工藝。三產(chǎn)品跳汰機分選的產(chǎn)物中大于13 mm的精煤經(jīng)直線篩脫水脫泥后進入精煤膠帶機,形成塊精煤產(chǎn)品;13~0.5 mm末精煤進入立式離心脫水機脫水后進入精煤膠帶機,形成末精煤產(chǎn)品;小于0.5 mm的煤泥進入浮選作業(yè),形成精煤泥產(chǎn)品。
浮選精煤采用2臺XMGZ250/1600—U型箱式壓濾機脫水回收,但該壓濾機處理能力有限,無法滿足浮選精煤量大的需求,不僅嚴重制約了原煤的入洗量,影響生產(chǎn)的正常、有序進行,而且選煤廠自運行投產(chǎn)以來,精煤水分一直居高不下,特別是浮選精煤水分有時甚至高達35%~37%,在入洗泰拉原煤時,情況更加嚴重。
浮選及浮選精煤脫水工藝見圖1。

圖1 技術(shù)改造前浮選及浮選精煤脫水工藝
精煤泥進入水力旋流器進行分級,其底流進入弧形篩進行脫水處理,弧形篩篩上產(chǎn)物給入立式離心脫水機脫水后形成末精煤產(chǎn)品,離心液返回水力旋流器進行再次分級;水力旋流器溢流及弧形篩篩下水給入浮選機進行煤泥分選,浮選精煤進入壓濾機脫水后形成精煤壓濾濾餅。
離心液返回到水力旋流器進行再次分級回收,這就形成了局部小循環(huán)[1],加劇了細粒煤泥在系統(tǒng)內(nèi)的積聚,不僅造成該部分煤泥不能得到有效回收,而且也會影響生產(chǎn)系統(tǒng)的良性、有序循環(huán)。其中精煤濾餅水分高達33.70%,致使總精煤水分嚴重超標,直接影響精煤產(chǎn)品的質(zhì)量和用途,進而影響到客戶的需求及產(chǎn)品的銷路。
YWZA-50型沉降過濾式離心脫水機是在離心力的作用下實現(xiàn)固液分離的[2-3]。首先煤漿經(jīng)入料管給入離心機螺旋體內(nèi),再經(jīng)螺旋體的出料口進入轉(zhuǎn)鼓內(nèi)腔,在轉(zhuǎn)鼓的高速旋轉(zhuǎn)下獲得比重力大數(shù)百倍的離心力,煤漿形成環(huán)狀沉降區(qū),密度大的固體顆粒貼附在轉(zhuǎn)鼓的內(nèi)壁上,逐漸形成沉淀層,煤炭顆粒迅速沉降在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,水攜帶少量微細顆粒自大端溢流口排出,形成離心液。利用螺旋與轉(zhuǎn)鼓的差速運動,沉淀在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上的顆粒從螺旋段被輸送到過濾段,水與少量煤泥經(jīng)篩縫排出,形成濾液。煤炭經(jīng)再次脫水后從小端排料口排出,形成脫水產(chǎn)物[2-3]。
YWZA-50型沉降過濾式離心脫水機結(jié)構(gòu)見圖2。

1—三通蝶閥;2—從動皮帶輪;3—入料端主軸承座;4—入料端樞軸;5—入料管;6—轉(zhuǎn)鼓;7—螺旋;8—機殼;9—隔振彈簧;10—差速器端樞軸;11—差速器端主軸承座;12—行星齒輪差速器;13—機械保險;14—差速器油箱;15—機架;A、B、C、D—潤滑位置圖2 YWZA-50型沉降過濾式離心脫水機結(jié)構(gòu)示意
YWZA-50型沉降過濾式離心脫水機是在吸取現(xiàn)有沉降過濾式離心脫水機的優(yōu)點,總結(jié)現(xiàn)有設(shè)備存在問題的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新研制的新型設(shè)備。其兼?zhèn)溆须x心沉降和離心過濾的功能,與其他脫水設(shè)備相比較,處理能力更大。另外,YWZA-50型沉降過濾式離心脫水機具有較強的適應(yīng)性,對粒度較細、灰分較高的煤泥能夠很好的回收,且脫水產(chǎn)物水分較低[3]。YWZA-50型沉降過濾式離心脫水機技術(shù)特征[4]見表1。

表1 YWZA-50型沉降過濾式離心脫水機技術(shù)特征
另外,沉降過濾式離心脫水機的處理量及脫水產(chǎn)物的水分與入料的粒度組成和入料濃度密切相關(guān)[5]。一般情況下,粒度越細、濃度越低,則處理量越小、脫水產(chǎn)物水分越高;反之,處理量大,脫水產(chǎn)物水分低。
YWZA-50型沉降過濾式離心脫水機的脫水產(chǎn)物粒度組成見表2,脫水產(chǎn)物的分配曲線見圖3。由圖3可知,在分配率為50%時分離粒度(Sp)為0.057 mm,即該粒徑的煤粒分配到脫水產(chǎn)物或離心液(含濾液)中的概率皆為50%。

表2 YWZA-50型沉降過濾式離心脫水機的入料及產(chǎn)物粒度組成

圖3 脫水產(chǎn)物的分配曲線
YWZA-50型沉降過濾式離心脫水機的評定指標和計算參數(shù)見表3。計算得知,以規(guī)定粒度為0.045 mm計算該沉降過濾式離心脫水機粗粒的正配率為86.84%,細粒的正配率為83.29%,兩者正配率都達到80%以上,分級效率為70.14%。通過粒度(S95)為0.070 mm,說明離心液和濾液中95%是0.070 mm以下的細泥。
為了解決浮選精煤濾餅水分高、總精煤水分嚴重超標的問題,經(jīng)分析論證和考察,結(jié)合錦達選煤廠工藝特點和空間置位,決定增設(shè)1臺YWZA-50型沉降過濾式離心脫水機以減輕2臺精煤壓濾機的脫水壓力,提高產(chǎn)能,降低產(chǎn)品水分[6-8]。

表3 YWZA-50型沉降過濾式離心脫水機的評定指標和計算參數(shù)
技術(shù)改造后浮選及浮選精煤脫水工藝系統(tǒng)如圖4所示。

圖4 技術(shù)改造后浮選及浮選精煤脫水工藝系統(tǒng)
技術(shù)改造后,精煤泥經(jīng)水力旋流器分級,水力旋流器底流進入弧形篩進行脫水處理,弧形篩篩上脫水產(chǎn)物進入沉降過濾式離心脫水機脫水后得到粗精煤產(chǎn)品,沉降過濾式離心脫水機的濾液和離心液、弧形篩篩下水與水力旋流器溢流的細煤泥一起進入浮選,在保證工況的前提下,浮選精煤主要進入沉降過濾式離心脫水機進行脫水處理,脫水后得到粗精煤產(chǎn)品,一部分進入壓濾機得到精煤濾餅。
(1)技術(shù)改造前,使用立式離心機對粗煤泥進行脫水處理,會導(dǎo)致其脫水產(chǎn)物水分偏高,同時立式離心機并不能完全回收這部分精煤,其離心液又返回到水力旋流器進行再次分級回收,這就形成了局部小循環(huán),從而加劇細粒煤泥在系統(tǒng)的積聚,且使其得不到有效回收。
(2)技術(shù)改造后,粗煤泥和部分浮選精煤一起進入YWZA-50型沉降過濾式離心脫水機,這使得沉降過濾式離心脫水機的入料粒度變粗,相當于摻粗[9-11],有利于降低脫水產(chǎn)物的水分,同時能夠有效回收這部分粗煤泥,避免了系統(tǒng)局部小循環(huán)造成細煤泥積聚而得不得回收造成的浪費,且能保證系統(tǒng)良性、有序的運行。
(3)技術(shù)改造后,不僅提高了沉降過濾式離心脫水機的脫水處理能力,降低了精煤泥水分,而且解決了之前在生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)的精煤壓濾來料量大、處理不完時,只能通過降低小時帶煤量來保證連續(xù)生產(chǎn)的困擾。
技術(shù)改造前,經(jīng)過壓濾機脫水后的浮選精煤水分為31.5%,總精煤水分約為15%,導(dǎo)致外銷精煤水分超過12%,嚴重制約了精煤的質(zhì)量和銷路。技術(shù)改造后,經(jīng)沉降過濾式離心脫水機和壓濾機脫水后的浮選精煤水分可降至18%以下,從而可確保外銷精煤產(chǎn)品水分控制在10%~12%,滿足了用戶的使用要求。
技術(shù)改造前,由于浮選精煤壓濾機處理能力的限制,帶煤量一直控制在260 t/h,技術(shù)改造后選煤廠入洗能力由260 t/h提高到350 t/h,按入選1 t原煤能獲得凈利潤50元計算,一年可增加利潤1 620萬元。
技術(shù)改造后,浮選機單機處理能力實現(xiàn)最大,浮選尾礦灰分由50%上升到58%,小時處理量由96 t增加至101 t,最終精煤回收率增加了5~8個百分點,預(yù)計全年實現(xiàn)凈利潤900萬元。
錦達煤業(yè)通過使用YWZA-50型臥式沉降過濾式離心機,回收了大于0.045 mm粒級為主的精煤泥,脫水產(chǎn)物水分低,固體回收率高。浮選精煤水分由31.5%降到了18%,降幅高達42.86%;入洗能力提升了35.14%。精煤產(chǎn)品水分的降低,不僅大幅減少了商務(wù)糾紛,而且提升了企業(yè)對外形象,同時全年可增加利潤2 500多萬元。