侯佳男
(陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 一礦,山西 陽泉 045000)
煤礦開采過程中,膠帶輸送機(jī)是其中非常重要的運(yùn)輸設(shè)備,采取有效措施對(duì)其進(jìn)行自動(dòng)化控制是提升運(yùn)煤效率并降低能源消耗的重要措施和手段[1]。目前,我國很多煤礦中使用的膠帶輸送機(jī)都是以恒定的速度運(yùn)行,即在整個(gè)運(yùn)行過程中設(shè)備保持勻速運(yùn)動(dòng),并沒有考慮到輸送物料的多少[2,3],導(dǎo)致的結(jié)果是膠帶輸送機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)抖動(dòng)和不穩(wěn)定的現(xiàn)象,在一定程度上限制了運(yùn)輸效率的穩(wěn)定,同時(shí)還會(huì)造成能源浪費(fèi)[4]。通過自動(dòng)控制手段,確保膠帶輸送機(jī)安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)于整個(gè)采煤過程具有重要的實(shí)踐意義[5,6],不僅能夠確保采煤過程的安全,還能夠顯著降低能源消耗。為此,本文設(shè)計(jì)了膠帶輸送機(jī)的自動(dòng)控制系統(tǒng),并將其應(yīng)用到膠帶輸送機(jī)工程實(shí)踐中。
煤礦井下工作環(huán)境復(fù)雜,通常都會(huì)通過多組膠帶輸送機(jī)完成整個(gè)煤礦物料的運(yùn)輸。本文研究的膠帶輸送機(jī)型號(hào)為DTL140,皮帶寬度為1.4 m,整體長(zhǎng)度達(dá)到了950 m,以19°傾角向上運(yùn)輸煤礦物料。正常運(yùn)行時(shí)皮帶的運(yùn)行速度為4 m/s,每小時(shí)能夠運(yùn)輸?shù)拿旱V物料達(dá)到1 800 t。共有3臺(tái)驅(qū)動(dòng)電機(jī),每臺(tái)電機(jī)的功率為900 kW,通過10 kV電壓供電,電機(jī)輸出的動(dòng)力通過減速器后傳輸至膠帶輸送機(jī)的滾筒。驅(qū)動(dòng)裝置通過變頻器實(shí)現(xiàn)電機(jī)電壓的調(diào)節(jié),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)運(yùn)行速度的調(diào)整。通過盤式制動(dòng)器進(jìn)行制動(dòng),可以確保制動(dòng)過程的穩(wěn)定。
以膠帶輸送機(jī)為控制對(duì)象,通過設(shè)計(jì)的自動(dòng)控制系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)煤炭物料運(yùn)輸過程的自動(dòng)控制、監(jiān)控以及保護(hù)。對(duì)膠帶輸送機(jī)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)是進(jìn)行自動(dòng)控制的基礎(chǔ)。設(shè)計(jì)的膠帶輸送機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)主要由控制主站、控制冗余站、交換機(jī)、工業(yè)以太網(wǎng)等組成,所有通信業(yè)務(wù)全部基于光纖完成,其總體結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。

圖1 膠帶輸送機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)框圖
膠帶輸送機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)的主要功能如下:
(1) 多種控制方式。為了滿足不同工況條件,設(shè)計(jì)的自動(dòng)控制系統(tǒng)總共有三種控制方式:遠(yuǎn)程自動(dòng)控制、遠(yuǎn)程手動(dòng)控制、就地控制。遠(yuǎn)程自動(dòng)控制是按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)的程序進(jìn)行控制,遠(yuǎn)程手動(dòng)控制是操作人員在終端實(shí)現(xiàn)控制,就地控制是在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)輸送機(jī)進(jìn)行控制。自動(dòng)控制方式下系統(tǒng)能夠根據(jù)膠帶輸送機(jī)的運(yùn)輸量對(duì)運(yùn)輸速度進(jìn)行調(diào)整。
(2) 故障自動(dòng)診斷。自動(dòng)控制系統(tǒng)自身的穩(wěn)定運(yùn)行是確保膠帶輸送機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ),因此系統(tǒng)設(shè)計(jì)了故障自動(dòng)診斷功能,能對(duì)控制系統(tǒng)在運(yùn)行過程中的網(wǎng)絡(luò)故障、控制器故障、傳感器故障、信號(hào)傳輸故障等進(jìn)行自動(dòng)診斷。如果發(fā)現(xiàn)存在問題,立即發(fā)出警報(bào)提示工作人員進(jìn)行處理。
(3) 膠帶輸送機(jī)保護(hù)。通過設(shè)置傳感器對(duì)膠帶輸送機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,能夠在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)輸送機(jī)的啟動(dòng)和停止?fàn)顟B(tài),皮帶跑偏、打滑、斷裂等故障,電機(jī)溫度狀態(tài)等。如果發(fā)現(xiàn)膠帶輸送機(jī)存在故障,視具體情況進(jìn)行停機(jī)處理,從而對(duì)設(shè)備進(jìn)行保護(hù)。
(4) 數(shù)據(jù)采集與顯示。通過傳感器可以采集膠帶輸送機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù),并通過光纖網(wǎng)絡(luò)傳輸至上位機(jī)顯示屏中進(jìn)行展示,操作人員能非常直觀地看到輸送機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)。如果膠帶輸送機(jī)和控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障,也會(huì)在顯示器中展示相關(guān)故障信息,操作人員根據(jù)提示能快速排除故障,盡可能降低故障造成的不良影響。
膠帶輸送機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)硬件部分結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。傳感器是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制的基礎(chǔ),只有對(duì)膠帶輸送機(jī)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行準(zhǔn)確掌控,才能更好地完成自動(dòng)控制工作??刂葡到y(tǒng)中涉及到的傳感器包括多種類型,如皮帶打滑、跑偏、撕裂、堆煤傳感器,速度傳感器,溫度傳感器,電流和電壓傳感器等。

圖2 膠帶輸送機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)硬件部分結(jié)構(gòu)框圖
PLC控制器是整個(gè)自動(dòng)控制系統(tǒng)的核心,其性能的好壞對(duì)控制系統(tǒng)的可靠穩(wěn)定運(yùn)行具有決定性影響,本控制系統(tǒng)選用的是S7-300型PLC。S7-300 PLC能適應(yīng)煤礦井下復(fù)雜的工作環(huán)境,控制過程穩(wěn)定,具有良好的擴(kuò)展性,能為后續(xù)控制系統(tǒng)的拓展奠定基礎(chǔ)。PLC采用模塊化化設(shè)計(jì),由不同模塊構(gòu)成。其中最為重要的三個(gè)模塊分別為CPU模塊、電源模塊和I/O接口模塊,CPU模塊型號(hào)為CPU 315-2DP,I/O接口模塊型號(hào)為SM321。由于CPU模塊和I/O接口模塊的供電電流不同,分別為5A和10A,因此電源模塊需要準(zhǔn)備兩部分,分別為上述兩個(gè)模塊提供穩(wěn)定的電源,具體型號(hào)為PS307-5A和PS307-10A。
本自動(dòng)控制系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì),整個(gè)軟件程序由多個(gè)子程序構(gòu)成,子程序之間通過主程序進(jìn)行串接,從而實(shí)現(xiàn)膠帶輸送機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)的功能。通過STEP7編程軟件完成所有的程序設(shè)計(jì)工作,自動(dòng)控制系統(tǒng)主程序流程如圖3所示。

圖3 自動(dòng)控制系統(tǒng)主程序流程
3.2.1 控制方式選擇子程序
系統(tǒng)啟動(dòng)后需要進(jìn)行初始化,對(duì)自動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)診斷。如果系統(tǒng)一切正常,則啟用遠(yuǎn)程自動(dòng)控制方式;如果發(fā)現(xiàn)控制系統(tǒng)存在問題,則需要啟動(dòng)遠(yuǎn)程手動(dòng)控制方式。當(dāng)系統(tǒng)需要檢修時(shí),則需要切換到就地控制方式,對(duì)膠帶輸送機(jī)進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢測(cè)。
3.2.2 啟動(dòng)過程控制子程序
如果膠帶輸送機(jī)采用硬啟動(dòng)方式,由于皮帶速度突然增大,會(huì)嚴(yán)重沖擊皮帶和設(shè)備。因此系統(tǒng)采用“S”型軟啟動(dòng)方式,通過變頻啟動(dòng)能夠?qū)崿F(xiàn)膠帶輸送機(jī)的平穩(wěn)啟動(dòng),降低啟動(dòng)過程對(duì)皮帶以及設(shè)備造成的沖擊。
3.2.3 自動(dòng)控制子程序
利用設(shè)計(jì)的監(jiān)控系統(tǒng)可以對(duì)膠帶輸送機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),基于監(jiān)測(cè)結(jié)果結(jié)合設(shè)定的自動(dòng)控制策略可以對(duì)膠帶輸送機(jī)的工作參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),確保設(shè)備始終處于最佳的工作狀態(tài)。通過傳感器可以對(duì)膠帶輸送機(jī)的煤礦物料流量以及皮帶運(yùn)行速度進(jìn)行檢測(cè),如果發(fā)現(xiàn)兩者之間不匹配,則系統(tǒng)可以下達(dá)控制指令對(duì)膠帶輸送機(jī)的運(yùn)行速度進(jìn)行調(diào)節(jié)。另外,還會(huì)對(duì)膠帶輸送機(jī)電機(jī)工作電流和電壓進(jìn)行監(jiān)測(cè),確保電流和電壓始終保持在額定范圍內(nèi),防止膠帶輸送機(jī)過載導(dǎo)致電機(jī)燒毀,以達(dá)到保護(hù)膠帶輸送機(jī)的目的。膠帶輸送機(jī)自動(dòng)控制子程序流程如圖4所示。其中,v0為煤流量為Q時(shí)對(duì)應(yīng)的輸送機(jī)理想運(yùn)行速度,v為輸送機(jī)的實(shí)際運(yùn)行速度,E為系統(tǒng)允許的誤差。

圖4 膠帶輸送機(jī)自動(dòng)控制子程序流程
將設(shè)計(jì)的自動(dòng)控制系統(tǒng)應(yīng)用于煤礦工程實(shí)踐中,有效提升了膠帶輸送機(jī)運(yùn)行的可靠性和穩(wěn)定性。
(1) 每臺(tái)設(shè)備原來需要配備1名司機(jī)和1名維護(hù)工,通過自動(dòng)化系統(tǒng)的實(shí)施,只需要安排1名巡檢工即可,使得井下工作人員數(shù)量減少了一半。
(2) 自動(dòng)控制系統(tǒng)能夠?qū)δz帶輸送機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,因此能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并解決問題,有效地降低了膠帶輸送機(jī)的故障率。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,自動(dòng)化系統(tǒng)的應(yīng)用能夠使膠帶輸送機(jī)的故障率降低45%以上。
(3) 傳統(tǒng)的膠帶輸送機(jī)都是以恒定速度為目標(biāo)進(jìn)行控制,設(shè)計(jì)的自動(dòng)控制系統(tǒng)能夠根據(jù)膠帶輸送機(jī)的運(yùn)載重量對(duì)輸送速度進(jìn)行有效調(diào)節(jié),通過這樣的方式能夠降低膠帶輸送機(jī)的能源消耗。未使用自動(dòng)控制系統(tǒng)前,1臺(tái)膠帶輸送機(jī)每天需要消耗的電能為13 000度左右,通過自動(dòng)化系統(tǒng)的實(shí)施,能夠降低電量消耗2 500度左右,電能節(jié)約幅度達(dá)到19.23%。
通過應(yīng)用自動(dòng)控制系統(tǒng)減少了井下工作人員數(shù)量、提升了設(shè)備運(yùn)行的可靠性、降低了能源消耗,在確保膠帶輸送機(jī)運(yùn)行安全的基礎(chǔ)上,可為企業(yè)創(chuàng)造較大的經(jīng)濟(jì)效益。
本文在分析煤礦井下膠帶輸送機(jī)實(shí)際情況的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)研究了自動(dòng)化控制系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)和軟件程序進(jìn)行了介紹。將自動(dòng)控制系統(tǒng)應(yīng)用到工程實(shí)踐中,能夠顯著提升膠帶輸送機(jī)運(yùn)行的可靠性和輸送效率,為煤礦企業(yè)創(chuàng)造較大的經(jīng)濟(jì)效益。