連小帥,張雙飛,牛帥帥,殷 森,劉重金
(山西航天清華裝備有限責任公司,山西 長治 046004)
目前,山西航天清華裝備有限責任公司(以下簡稱“清華裝備”)承制的多種航天產品的焊接均采用鋁合金全自動粗絲MIG焊方式,產品基材為5A06鋁合金,所選用的焊絲為東輕生產的5A06-H18普通焊絲。5A06-H18普通焊絲在使用前需要進行化學清洗(酸洗),以減少焊縫缺陷的產生,且為防止二次污染,酸洗后不能擱置太久,需盡快實施焊接。此外,該種焊絲以非標線盤供貨,焊前需根據焊機的送絲輪進行二次纏繞,費時耗力,且在使用過程中部分產品焊縫出現了不同程度的缺陷,因此有必要對該普通焊絲開展光亮化改進研究并進行應用驗證。
5A06-H18普通焊絲在焊接前需要按清華裝備的企業標準《鋁及鋁合金焊絲焊接前化學清洗規范》進行化學清洗,以去除焊絲表面的氧化膜和油漬等污物;清洗后焊絲需要烘干保存,且必須在短期內使用,否則會造成焊絲表面被二次污染,影響產品的焊接質量。此外,該焊絲以非標線盤供貨,使用時還需耗費一定的時間來根據焊機的送絲輪進行二次纏繞,以確保焊絲正常放線、送絲。5A06-H18普通焊絲使用流程如圖1所示。

圖1 5A06-H18普通焊絲使用流程
為了提高清華裝備承制的鋁合金結構產品的生產效率和焊縫質量,對目前使用的5A06-H18普通焊絲開展光亮化處理研究。經光亮化處理后的焊絲表面可以形成一層致密的保護層,不需要再對焊絲進行酸洗處理,且焊絲表面有保護層,短期內不會被氧化,開封后保存、待用時間均可延長。此外,經光亮化處理后焊絲的焊接工藝性比普通焊絲更加優越,在焊縫成形過程中可有效地減少氣孔、殘留氧化膜夾雜物等缺陷。
基于光亮焊絲的上述優點及清華裝備對產品質量控制的嚴格要求,依據MIG焊所需的焊絲規格(Φ5 mm、Φ4 mm、Φ1.6 mm)采購部門與焊材生產公司進行協作,委托焊材制造廠家將東輕生產的5A06-H18普通焊絲(規格為Φ5.5 mm、Φ5 mm、Φ3 mm)進行光亮化處理,最終達到MIG焊所需的規格。
委托焊材生產公司對現有5A06-H18普通焊絲進行光亮化處理,將Φ5.5 mm的普通焊絲處理為Φ5 mm的光亮焊絲,將Φ5 mm的普通焊絲處理為Φ4 mm的光亮焊絲,將Φ3 mm的普通焊絲處理為Φ1.6 mm的光亮焊絲。其中成品規格為Φ4 mm和Φ5 mm的焊絲光亮處理流程相同,采用圈絲生產工藝;規格為Φ1.6 mm的焊絲光亮處理流程稍有不同,采用盤絲生產工藝。
(1) 圈絲生產工藝為:普通焊絲→退火處理(480 ℃)→拉拔→精刮→繞圈→包裝→檢驗→入庫。
(2) 盤絲生產工藝為:普通焊絲→退火處理(480 ℃)→拉拔→ 精刮→清洗(超聲波清洗)→涂油(涂潤滑油,以便焊槍出絲)→層繞→包裝→檢驗→入庫。
上述流程均滿足焊材生產公司企業標準《鋁及鋁合金焊絲》的生產工藝要求。
針對成品規格為Φ1.6 mm、Φ4 mm、Φ5 mm的光亮焊絲分別進行了焊接試驗,焊后發現其焊縫表面均有明顯的發灰、發黑現象(與以往普通焊絲所形成的焊縫相比較為明顯),焊縫表面質量較差,如圖2所示。

圖2 光亮焊絲焊縫
2.3.1 二次污染造成焊絲表面潔凈度差的影響
(1) 圈絲(直徑Φ4 mm、Φ5 mm)焊絲光亮處理過程中,其在完成2道刮削后需要經過一道橢圓度精整,為提高精整設備的使用壽命,焊絲生產廠家在該裝置上增加了涂油潤滑措施。分析認為,此道加注潤滑油的措施會造成焊絲光亮處理過程的二次污染。
(2) 盤絲(直徑Φ1.6 mm)焊絲光亮處理過程中要經過超聲波清洗,為提高其自動送絲的順暢度,在超聲波清洗后、層繞前需涂潤滑油保護(該潤滑油在70 ℃~80 ℃可完全氣化揮發,不影響焊接),此工藝方法在細絲焊絲中均有應用(行業內通用),對焊接無任何影響,故可排除其生產過程的二次污染的可能。
(3) 環境污染:從生產現場環境分析,光亮化處理現場整體不具備無塵、無污染的條件,精刮現場、包裝現場等有可能會對焊絲表面造成二次污染。
(4) 東輕5A06-H18普通焊絲自身缺陷:普通焊絲在拉拔前操作人員發現其表面存在不同程度的“小坑”,在進行0.03 mm~0.04 mm的刮削時無法將其全部清理掉,同時焊接操作人員也反饋焊絲存在肉眼可見的微小黑點,這些小坑就成為藏污納垢的地方。
2.3.2 5A06鋁合金中微量元素的影響
5A06鋁合金屬于“十元”材料,即內含主要十種微量元素,其中某元素在一定溫度退火時可能出現偏析,但在焊絲表面無法通過肉眼觀察到,焊絲焊接熔煉過程中該元素在高溫作用下參與燃燒反應,故會在熔池表面形成發灰、發黑的雜質產物,待熔池固化后固覆在焊縫表面,即焊縫表面出現發灰、發黑現象。
基于上述分析,針對可能造成光亮焊絲所形成焊縫表面發灰、發黑現象等問題采取了工藝優化措施,具體如下:
(1) 焊絲表面光整:對焊絲精刮過程的去除量由原來的0.03 mm~0.04 mm增加到0.07 mm~0.08 mm,通過增加刮削量來將東輕5A06-H18普通焊絲表面的“小坑”徹底去除,保證焊絲表面光整度。
(2) 將圈絲(直徑Φ4 mm、Φ5 mm)焊絲光亮處理過程中橢圓度精整裝置的涂油潤滑去除,消除油液對焊絲的二次污染可能。
(3) 將焊絲拉拔前的退火溫度進行調整,排除微量元素在退火過程中偏析的可能,以避免焊接熔煉時微量元素燒損而浮在熔池表面形成固化后的“灰、黑”現象。
對光亮焊絲焊后出現發灰、發黑現象所采取的工藝優化措施進行應用驗證,采取焊接試板的方式進行,得到的光亮焊絲工藝優化后的焊縫如圖3所示。針對試板焊縫的外觀、X射線探傷、接頭拉伸強度等指標進行了考核。考核結果表明:經過工藝優化后的光亮焊絲不僅解決了其成品焊縫表面發灰、發黑的現象,同時X射線探傷、接頭拉伸強度等指標也滿足產品設計要求。

圖3 光亮焊絲工藝優化后的焊縫
本文針對5A06-H18普通焊絲的光亮化處理流程和效果開展了研究,同時對光亮焊絲在航天產品上應用的可行性進行了實驗驗證。