錢 坤
(山西中煤楊澗煤業有限公司,山西 朔州 036000)
動力煤按照發熱量劃分等級和基價[1-2],動力煤發熱量主要受2個因素影響,一個是灰分,一個是水分,它們與發熱量均成反比關系[3-4]。在朔州地區,每個水分影響的熱值在0.25~0.33 MJ/kg之間[5]。在生產實際中要盡可能降低產品煤的水分,提高產品的灰分,從而在保證產品合格的基礎上,提高產品的回收率。
東坡選煤廠混煤系統入洗能力為5.00 Mt/a,采用選前1.5 mm濕法脫泥,1.5~50 mm重介旋流器主再洗,0.35~1.5 mm粗煤泥螺旋分選,小于0.35 mm細煤泥壓濾回收工藝。產品煤主要由精煤、粗精煤泥和細煤泥混合組成。主要脫水設備有:精煤脫水由1臺HSG1400型和1臺SCH1500型臥式振動離心機完成;中煤由1臺WSL1200臥式振動離心機完成;粗煤泥由2臺ML1000臥式刮刀卸料離心機完成,煤泥離心機前各布置1臺固定弧形篩進行預脫水;細煤泥由2臺KMZG550/2000-U快開式隔膜壓濾機完成。
受動力煤市場影響,結合經營情況綜合測算,從2020年8月份起,公司要求洗選的產品熱值由原先的20.92 MJ/kg提升為22.59 MJ/kg,產品灰分由23%降至17.5%左右。但在實際生產過程中發現,產品的熱值往往低于計劃要求,主要表現為水分超標,水分高達12%左右,遠高于計劃要求的10%以下。由于水分超標影響熱值,不得不通過降低產品灰分的手段來保證產品熱值達標,不僅影響了產品的回收率,而且在冬季裝車時,還會發生凍車現象,給公司的銷售和經營帶來諸多壓力。
為了解決上述問題,選煤廠對水分超標情況進行了系統分析。該廠生產的產品煤主要由1.5~50 mm精煤、粗精煤泥(0.35~1.5 mm)和細煤泥(小于0.35 mm)3種產品組成。每種產品的產率和煤質指標變化均會對最終產品的質量產生影響。因此,對整個洗選系統進行梳理,掌握其中的差異,顯得尤為必要。
1.2.1 原煤指標對比
首先對入洗原料煤進行分析。東坡選煤廠主要入洗東坡礦原煤,開采煤層為山西太原組4號煤層和9號煤層,2020年全年開采9號煤層,煤層厚16 m左右,采用綜采放頂采煤工藝,煤質特征穩定。主要煤質指標見表1。其可選性曲線見圖1。

表1 東坡礦9號原煤煤質特性

β—浮物曲線;λ—灰分特性曲線;θ—沉物曲線;ε—±0.1曲線;δ—密度曲線
為了進一步分析產品調整前后的原煤煤質變化,對7、8兩個月原煤煤質情況進行了統計對比,詳細情況見表2。

表2 東坡礦7、8月份原煤煤質指標情況對比
從7月份和8月份原煤煤質指標來看,水分、灰分保證平穩,熱值變化也在0.42 MJ/kg以內,結合表1,排除原煤可選性發生變化導致產品水平超標。
1.2.2 精煤指標對比
對7、8月份生產出的產品煤煤質指標進行了統計對比,詳細情況見表3。
從表3對比情況看,8月份產品煤水分比7月份高2.6%,8月份產品煤灰分比7月份低5.99%。若8月份產品煤水分降低2%,則產品煤煤質指標完全能達到任務指標。甚至可以將灰分提高0.5%,熱值也能保證在22.59 MJ/kg左右。根據東坡礦原煤可選性曲線,灰分提高0.5%,回收率將提高1%~1.5%。因此降低產品煤水分對公司的經濟效益有較大影響。

表3 東坡選煤廠7、8月份產品煤煤質指標對比
1.2.3 主要脫水設備情況分析
從現場生產組織來看,產品煤指標調整后,主要洗選工藝未進行調整,僅通過調整主再洗旋流器密度來調節最終產品灰分,主要生產操作人員和技術人員也未發生變化。主要脫水設備7、8月份脫水指標見表4~表6。
從表4~表6中可以看出,在調整產品煤指標后,主要脫水設備脫水效果變化不大。由此可以分析得出,最終產品水分增高主要是由精煤、粗精煤泥、細煤泥三者的相對含量發生了變化,精煤回收率降低,導致在最終產品中比例降低,產品煤總體水分變大。

表5 壓濾機脫水指標

表6 粗精煤泥離心機脫水指標
為了降低水分,保證最終產品煤合格,實現的途徑有2條:一是提高精煤在最終產品中的比例;二是提高主要脫水設備的脫水效果。主要脫水設備脫水潛力分析如下:
從表4可以看出,2臺精煤離心機達到了設備的理想工況要求[6],基本不需要進行大的調整。
從表5可以看出,2臺壓濾機產出的煤餅水分高,如果都能降低2%左右,則煤泥熱值將提高0.50 MJ/kg左右,具有較大的改進空間[7]。
從表6中可以看出,粗精煤泥水分都較高,說明煤泥離心機調整空間大。若能降低5%左右,可以提高末精煤熱值1.26 MJ/kg左右。因此,提高煤泥離心機脫水效果尤為必要。
選煤作為一個系統工程,想要得到經濟效益最大化的合格產品,首先必須要從工藝改進方面進行綜合考慮,從而保證各設備的入料特性達到理想狀態;其次,對脫水設備的脫水性能進行提升改造,保證設備發揮最大性能;其次,對生產過程進行嚴格管控,保證入料各項指標在控制范圍之內,保證設備狀態良好。
(1)精煤作為最終產品的主導產品,從表4可以看出,精煤離心機脫水產品的水分和灰分均低于最終產品,增加精煤產品在最終產品中的比例,一是能降低最終產品的水分;二是能滿足最大回收率原則,保證經濟效益的最大化。采取的主要措施有:① 在系統允許的范圍內,增加入洗原煤的小時帶煤量。東坡選煤廠將原煤入洗量從原先的650 t/h提高至750 t/h;② 提高重介旋流器的分選密度,適當增加精煤的灰分,從而提高精煤回收率。
(2)調整水力分級旋流器底流口尺寸,一是保證壓濾機和煤泥刮刀離心機入料粒度組成合理;二是盡可能地保證物料多進離心機脫水。東坡選煤廠水力分級旋流器組的規格為6×450 mm,原設計底流口直徑為80 mm。通過生產摸索,將旋流器底流口直徑調整為4個85 mm,2個70 mm,從而保證了粒度組成和分級比例的合理。
(3)調整水力分級旋流器組的入料壓力。在保證底流呈傘狀的同時,降低入料壓力,保證壓濾機入料粒度組成的合理[8-10]。通過生產實踐,將入料壓力由175 kPa調整為160 kPa。
通過設備改造,提高設備自身性能,從而發揮設備最大效能。采取的主要改造措施有:
(1)調整弧形篩傾角,保證入料均勻,流速達到煤泥離心機小時處理量要求(50~80 t/h)。
(2)將弧形篩由固定式改為振動式,提高預脫水效果,保證離心機入料濃度(50%~60%)。
(3)調整煤泥離心機篩籃篩縫間隙,將篩藍篩縫由0.35 mm調整至0.45 mm,增加開孔率和透水效率,提高脫水效率[11]。
(4)重新安裝離心機內擋水圈,降低離心液回流;改造離心機二道擋水圈。
(5)提高離心機篩藍轉速,將煤泥離心機篩籃轉速從650 r/min提升至750 r/min,從而提高離心機分離因素。
(6)更換壓濾機濾布,將濾布的透氣量由原先的900 L/(m2·s)提升至1 000 L/(m2·s),降低壓濾煤泥水分。
通過過程管控,保證入料的性質和設備的工作狀態穩定。主要措施如下:
(1)煤泥離心機篩籃每2h用水或氣沖洗1次;精煤離心機篩籃每個班處理1次;保證離心機擋水圈完好。
(2)快開式隔膜壓濾機每班沖洗1次。
(3)調整弧形篩來料量,保證2臺弧形篩入料量均衡穩定,杜絕1臺料多,1臺料少。
(4)合理規劃推煤作業,加強推煤管理,保證入洗原煤塊末配比的均衡性。
(5)加強采制化管理,提高樣品的代表性,保證出樣效率,為生產調整提供依據。
采取上述措施后,對各脫水設備的脫水效果進行了采樣分析,詳細指標見表7~表9。

表7 精煤離心機脫水指標
表7~表9的數據佐證了之前的判斷,即精煤水分改善有限,粗精煤泥和煤泥水分有較大幅度的降低。通過上述措施,最終產品煤的水分也達到了預期要求,控制在10%以下,為9.3%左右。

表8 調整后壓濾機脫水指標

表9 調整后煤泥離心機脫水指標
選煤是一個系統工程,隨著新工藝、新技術的不斷推出,選煤工藝不斷進步,工藝設備不斷更新。且隨著我國發展進入新常態,對洗選產品的質量、產品結構的靈活性和適應性提出了更高的要求。作為選煤工程技術人員,不能局限于傳統思維,要打破常規,不斷地接觸新技術、新工藝、新設備,開拓新思維,不僅要考慮最大產率原則,還要從經濟效益角度綜合分析,不局限于設備生產廠家提供的技術性能指標,算好成本效益賬,最大限度地發揮設備的能效比。