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基于西門子S7-1200 PLC 實現(xiàn)移動工作臺高速高精控制的應用

2021-03-24 01:52:46夏煜昊喬禮惠姜君杰
鍛壓裝備與制造技術 2021年1期
關鍵詞:指令設置信號

夏煜昊,喬禮惠,姜君杰

(江蘇國力鍛壓機床有限公司,江蘇 揚州225009)

隨著加工制造業(yè)的發(fā)展,重型機床及大型模具的使用越來越廣泛,為了便于操作,降低工作強度,通常要求機床的工作臺可移動到機床的外面,便于更換模具及放取工件[1]。移動工作臺也會用于交換工件的工序位置,也可用于完成進給運動[2]。在這當中不可避免地會出現(xiàn)工作臺在移動過程中,重復定位精度每次不相同等問題,而這些問題會造成加工工件精度降低,模具損壞等一系列故障,造成生產成本的增加,降低生產效益[1]。目前,國內外液壓機移動工作臺多采用減速機驅動滾輪實現(xiàn)移動工作臺的運動[3]。但是使用這種方法控制移動工作臺的運行,重復定位精度比較差。當移動工作臺定位精度要求較高的時候,就需要采用較精密的控制,本文著重介紹為國內某知名家電企業(yè)制造的液壓機移動臺要求承載7t并具有高速(≥400mm/s)運行要求,同時有±0.05mm的重復定位精度要求,針對客戶此要求我們采用西門子S7-1200 配合伺服電機結合行星減速機驅動齒輪齒條的方法實現(xiàn)移動工作臺高速高精的控制。

1 電氣系統(tǒng)構成

PLC 選用西門子S7-1200 系列CPU1215C(DC/DC/DC),伺服驅動器和伺服電機選用埃斯頓PRONET 系列Pronet-50DMG 和EMG-50DFA24,齒輪齒條為水平安裝,工作臺移動為前后方向運行,考慮到突然掉電時移動臺及模具慣性對導軌副的損壞,伺服電機不能有制動器。

1.1 西門子S7-1200 PLC

S7-1200 系列PLC 是西門子使用TIA 博途的新一代控制器家族的基本型控制器。自上市以來,S7-1200 因其尺寸緊湊、硬件擴展靈活、通信能力強大且功能豐富的特點,深受用戶歡迎,已廣泛應用于物流、紡織、包裝、印刷、太陽能、暖通空調、陶瓷、電池、電子裝配、熱網等行業(yè)。S7-1200 CPU 模塊本體集成了最多6 路高速計數(HSC)通道,可用于計數和測量,最多4 路高速脈沖輸出(PWM/PTO),可以輸出脈寬調制信號來控制電機速度、閥位置或加熱元件的占空比(PWM),也可以用于步進電機或伺服驅動器的速度和位置控制(PTO)[4]。本次電氣控制中將PLC 輸出點Q0.0,Q0.1 作為脈沖輸出信號點,其中Q0.0 作為速度信號,Q0.1 作為方向信號,脈沖指令形態(tài)如圖1 所示。

1.2 PRONET 伺服驅動器

圖1 脈沖指令形態(tài)

PRONET 系列伺服驅動器應用多種最新控制算法,如電流前饋控制、加速度前饋控制以及速度觀測器和慣量觀測器等,由于這些新的控制算法的引入,伺服的動態(tài)性能和平穩(wěn)性大幅度提高,同時該系列產品可實現(xiàn)在線實時檢測負載慣量,隨時調整增益以達到最好的控制效果。PRONET 系列伺服驅動器匹配20 位串行編碼器,從而明顯地提高了定位精度,并且增強了低速的平穩(wěn)性和響應性[5]。PRONET伺服電機有位置控制運行模式、速度控制(模擬電壓控制)運行模式、速度控制(內部設定速度)運行模式和扭矩控制運行模式。控制模式方式的切換可以通過用戶參數Pn005.1 來設定,此臺機床控制方案使用位置控制(脈沖列指令)方式,所以Pn005.1 設置為1。控制框圖如圖2 所示。

圖2 位置控制方式框圖

1.3 電氣接線方式

三相380V 電源通過斷路器接在L1、L2、L3引腳上,外圍接線如圖3 所示,伺服驅動器還需要外接DC24V 電源在24V、GND 引腳上。編碼器線纜直接用插頭插在伺服驅動器的CN2 和伺服電機上。伺服電機電源線A、B、C、D 分別與伺服驅動器U、V、W、接地樁頭相連接。PLC 輸出點Q0.0,Q0.1 與伺服驅動器的CN1 的30、31、32、33 號腳的PULS+(-),SIGN+(-)相連。Q0.0 是速度脈沖,Q0.1 是方向脈沖。在速度脈沖和方向脈沖接線中間,需要串聯(lián)一個2kΩ 的電阻,防止PLC 輸出脈沖電流過大,擊穿伺服驅動器內部元件。伺服驅動器啟動信號接在CN1 的14 號腳的S-ON,報警復位信號接在39 號腳的ALM-RST,+24V 的公共端接在13 號腳的DICOM。伺服驅動器的輸出信號,伺服驅動器報警信號為CN1 的7、8 號腳的ALM+(-),之間接一個DC24V 的小型繼電器。伺服準備就緒信號CN1 的9、10 號腳的S-RDY+(-)和伺服定位完成信號11、12 號腳的COIN+(-)直接接在PLC 的輸入點。

2 移動臺結構

移動工作臺結構如圖4 所示。固定工作臺與機身是一個整體,直線導軌的軌道安裝在固定工作臺與路軌上面,直線導軌的滑塊與導軌支座通過內六角螺釘相連接,齒條也安裝在導軌支座上。通過計算,在移動工作臺與導軌支座之間安裝有合適數量的碟形彈簧,實現(xiàn)在移動工作臺不受力的情況下,移動臺處于提升狀態(tài),移動工作臺與固定工作臺之間存在2mm~4mm間隙,另外移動工作臺與導軌支座間隙放在4mm~8mm 大于移動工作臺與固定工作臺之間的間隙。當移動工作臺需要移動時,伺服驅動器發(fā)出脈沖信號,伺服電機接收到脈沖信號后會以一定轉速轉動,帶動減速機以及齒輪轉動,齒輪齒條將圓周運動轉化為直線運動,驅動導軌支座以及移動工作臺移動。而當移動工作臺移入到位后機床開始工作,當滑塊壓制工作臺時,碟形彈簧將被壓縮,移動工作臺與固定工作臺貼合承受滑塊的壓制力,移動工作臺與導軌支座還存在2mm~4mm 間隙,保證直線導軌不受力。

3 電子齒輪比

圖3 伺服驅動器接線示意圖

圖4 移動工作臺機構

電子齒輪的功能是指可將相當于指令控制器輸入指令1 脈沖的工件移動量設定為任意值的功能。這種來自PLC 脈沖輸出的1 脈沖指令即最小單位叫做“脈沖當量”。西門子CPU 1215C (DC/DC/DC)脈沖發(fā)生器輸出的頻率范圍是100kHz,假設移動工作臺最大移動速度是400.0mm/s2,所以電機每轉的脈沖數最大可取250,同時電機每轉負載位移設置為1.0mm。實際調試時我們取電機每轉的脈沖數為180,這樣當移動工作臺處于最大速度運行時,PLC發(fā)出的脈沖輸出數為72kHz,所以脈沖當量應為1.0mm/180,減速機齒輪的分度圓直徑為210mm,所以周長為210πmm,那么減速機的減速比是36.5。伺服電機編碼器的分辨率為220=1048576,所以電子齒輪比應為:38273024/118752。

為了使控制更加精確,我們采用32 位電子齒輪,將用戶參數Pn009.2 設定為1,同時將計算出來的電子齒輪比設置在用戶參數中,其中Pn705 設置為3827,Pn706 設 置 為3024,Pn707 設 置 為11,Pn708 設置為8752。

4 軟件組態(tài)控制

博途(Portal)是業(yè)內首個采用了統(tǒng)一的工程組態(tài)和軟件項目環(huán)境的自動化軟件,幾乎適應于所有自動化任務。借助該軟件平臺,我們能夠快速、直觀地開發(fā)和調試自動化系統(tǒng)[6]。我們使用TIA Protal 結合S7-1200 的運動控制功能,可以方便控制伺服電機。

4.1 運動軸組態(tài)

我們通過在項目中新增一個工藝對象,并且命名為移臺軸,打開移臺軸的組態(tài)設置窗口,在基本參數的常規(guī)設置中,設置該軸為PTO 控制,單位為mm;在驅動器設置中,設置脈沖發(fā)生器為脈沖發(fā)生器1,信號類型為PTO(脈沖A 和方向B),脈沖輸出信號為Q0.0,方向輸出信號為Q0.1。在擴展參數的機械設置中,按照之前計算電子齒輪比中的數值,設置電機每轉的脈沖數為180,電機每轉的負載位移為1.0mm,同時設置所允許的旋轉方向為雙向。在動態(tài)常規(guī)設置中,將最大轉速設置為400mm/s。另外加速時間設置為1.2s,減速時間設置為2s,配合加速度與減速度的設置,實現(xiàn)移動速度平穩(wěn)過渡。加速時間和減速時間與加速度和減速度成反比,只需要設置一個即可。

4.2 運動控制程序

圖5 程序工藝指令

當定義了工藝軸之后,可在程序中直接使用工藝指令中的Motion Control 指令進行控制。首先需要使用“MC_Power”指令啟動軸,以下工藝指令都需要在軸啟動狀態(tài)下,才可以正常工作。利用“MC_Home”指令的被動回原點功能,使移臺軸每次運動前,定義一個原點,此套控制以移動臺固定后限位為原點。移動工作臺移動分為調整動作,半自動移出動作和半自動移入動作,在調整動作移動時使用“MC_Move-Jog”指令,可以在點動狀態(tài)下以指定的速度連續(xù)移動軸;而在半自動移出動作時使用“MC_MoveAbsolute”指令,但在使用“MC_MoveAbsolute”指令前,需要使移動臺先調整動作回到原點,接著可以使移臺軸移動到指定的絕對位置,同時也可以消除每次運動造成的累積誤差;半自動移入動作使用“MC_MoveRelative”指令,移動工作臺每次移出后,自動移入相同距離,重新定義原點,并做好下一次自動移出移入的準備,程序工藝指令如圖5 所示。

5 總結

此臺設備采用了一種新型的移動工作臺結構,并且利用西門子S7-1200 PTO 功能,實現(xiàn)對埃斯頓伺服電機的控制,進而滿足了移動工作臺高速運行、精確定位的控制要求。經過現(xiàn)場安裝調試,移動工作臺運動速度快,重復定位精度高,滿足客戶定制要求,通過與自動化線的配合實現(xiàn)無人化生產,獲得客戶的一致好評。

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