桑偉峰
(江蘇金方圓數控機床有限公司,江蘇 揚州225127)
在日益增加的人工成本壓力下,自動化流水線加工設備越來越受到廠家歡迎。以倍福為代表的軟PLC 控制器在生產線領域有很大優勢,可以大幅度降低開發周期,加之與各種外部設備的優異兼容性,且滿足工業自動化要求,因此受到機床廠家重視。下面以倍福CX 控制器開發出了一套板材自動上下料系統,并在實踐中得到了成功應用。
如圖1 所示為生產線主要部件示意圖。板材自動上下料主要包括入庫小車、出庫小車、上料機械手、下料機械手、輸送帶組成。入庫小車用于為單列立體倉庫添加板材,出庫小車用于從單列立體倉庫取出板材,上料機械手用于將板材放置到待加工設備上(切割機A/切割機B),下料機械手用于將加工完畢的板材放置到輸送帶上,然后由輸送帶輸送到指定的位置。

圖1 生產線主要部件
如圖2 所示控制系統資源列表。利用倍福CX 控制器,將上料機械手的兩個伺服電機vaxis/haxis、下料機械手的兩個伺服電機xaxis/zaxis 配置進NC-Configuration,實現PTP 點對點的控制;將上料小車的普通電機、下料小車的普通電機、傳送帶的普通電機配置進PLC-Configuration,結合接近PLC 的對應的接近感應開關,根據編譯的PLC 的邏輯,判斷上下料小車和傳送帶的啟動、停止。
如圖3 所示PLC 程序。倍福TwinCAT 系統自帶的PLC 支持ST 語言,可以快速的編譯想要的功能。PLC 編譯的時用模塊化思維,將相同的功能的運動、功能部件放在一起,可以有效的減少工作量,使程序簡潔明了。本案列將四個伺服軸由于相似的運動控制功能放入AxisControl;上料機械手的特殊功能,如吸取板材、扳角、吹氣、分層等單獨提取出來,并放入Feeder;各機械部件的所需潤滑的部分程序放入Lubrication;上下料小車放入MaterialFrame;報警的相關信息放入Alarms,然后利用Main 主函數根據條件自動調用它們,實現整體協助運行。

圖2 控制系統資源列表

圖3 PLC 程序
如圖4 所示HMI 人機界面示意圖。倍福CX 控制器自帶各種控件,用來做Visualization 可視化圖形編譯功能,我們用來開發HMI 人機界面。可以將所需要的功能部件以用戶方便操作的方式組成各種軟按鈕,用以操作上下料機械手動作,同時實時反饋上下料機械手四個伺服軸的實時的位置信息,各個功能塊的狀態信息也在狀態燈中用顏色顯示、區分出來,紅色異常、綠色正常。
如圖5 所示報警監控示意圖。將各個部件所需的日常維護點,以及常見的報警信息用狀態指示燈的方式顯示出來,綠色正常、紅色異常,簡單明了。
筆者基于倍福CX 控制器,通過工業現場總線EtherCAT,用PLC、HMI 人機界面以及報警監控系統將上料小車、下料小車、上料機械手、下料機械手、傳送帶形成一個有機的整體,成為板材上下料系統,實現將單機人工干預的板材加工設備升級為全自動板材加工系統,節省大量人力資源,提高板材加工生產效率。

圖5 報警監控