胡春陽,王小波,吳國榮(中石化江漢石油工程有限公司鉆井二公司,湖北 武漢 430040)
西北油田老區經過較長時間的開發生產,受套管變形或損壞、井下落物事故不易處理,以及井下水錐或氣錐等多種原因的影響,陸續有部分油水井已不能維持正常生產,產量逐年下降,嚴重威脅到油田的正常生產。套管開窗側鉆技術能夠利用老井井眼對油藏進行再開發挖潛,并充分利用老井原有的一些采輸設備,使原井的生產潛力得以充分發揮,從而延長老井使用壽命,提高原油產量,同時還可利用老井的井眼大幅度降低施工成本,縮短施工周期,提高綜合經濟效益。套管開窗側鉆主要分為兩種:段銑開窗側鉆和斜向器開窗側鉆,在實際施工過程中一般選用更為高效的斜向器開窗側鉆[1]。
(1)原井眼套管數據可能存在較大誤差,選擇開窗點時無法避開節箍,導致開窗失敗。
(2)起下鉆過程中操作不當,導致窗口關閉。
(3)座掛斜向器時,由于陀螺數據誤差或丟手時斜向器轉動導致窗口與設計方位不符。
(4)鉆具在斜向器位置受交變應力大,可能會造成斷鉆具故障。
短半徑井設計造斜率高,設計造斜率≥25°/30 m,實鉆過程中一旦出現造斜率過低或者其他影響軌跡的情況,需要起鉆更換度數更大的螺桿,更嚴重造成施工井回填的后果。
短半徑定向井,使用螺桿度數大,不能通過調整定向進尺和復合進尺比例來調整井眼曲率,只能通過更換螺桿度數進行調整,加大軌跡控制難度[2]。
定向鉆進時,由于井眼曲率高,造成鉆具摩阻增大,托壓現象經常出現,嚴重影響鉆進效率。深井小井眼,循環排量低,鉆井液攜巖效果差,加劇了托壓的出現。
工區內地溫梯度大部分在2.0 ℃/100 m左右,施工井循環溫度普遍在130~150 ℃,部分井溫度超過160 ℃,井下儀器長時間處于高溫、高壓環境下,加之井底高震動,儀器故障率高,嚴重影響生產時效。
2.1.1 校核井深,避開套管節箍,確定斜向器下入深度
仔細查閱老井套管數據,導斜器座封位置要避開接箍、扶正器、射孔井段,上窗口位置盡量在套管節箍以下3 m,開窗點固井質量要好。開窗前,將鉆井液性能調整到位,尤其是懸浮、攜帶鐵屑的能力,確保開窗時鐵屑能正常返出。
2.1.2 校核儀器精度,測量陀螺角差,確保窗口方位與設計一致
測量斜向器角差,根據設計開窗方位以及測量角差,確定陀螺定位方位,確保斜向器座封方位準確。將斜向器下到預定位置后,反循環洗井,儀器座鍵三次以上,數據一致確定座鍵成功,投球進行斜向器坐封作業。導斜器丟手后,上提鉆具時注意懸重變化,懸重增大不能硬提,防止送入桿扶正套脫落,造成井下落物。
2.1.3 制定合理開窗參數,保證開窗一次成功
開窗時要由技術熟練的司鉆操鉆,加壓、送鉆要均勻,防止突然溜鉆,以免破壞窗口。開窗過程中必須在高架槽放置強磁,吸附鐵屑,防止鐵屑損壞儀器。
鉆具組合:復式開窗銑錐+φ120DC*3根+φ88.9 mmHWDP(39~45根)+鉆桿串。
開窗參數:①起始銑:0~1 m鉆壓5 kN、轉速30~40 r/min、排量12~16 L/s。②騎套銑:1~2.5 m鉆壓10~20 kN、轉速30~40 r/min、排量12~16 L/s。③出窗銑:2.5~4 m鉆壓20~30 kN、轉速30~40 r/min、排量12~16 L/s。
2.1.4 反復驗窗,修窗,確保窗口光滑
開窗進尺3.5~4 m結束開窗,進行修窗作業。修窗前必須測定相應空轉扭矩,扭矩設定在空轉扭矩上附加3 kN·m。修窗時逐次分階段上提轉速,每次上提5 r/min,逐步提高轉盤轉速至50~70轉,觀察記錄好不同轉速下的空轉扭矩,并及時調整扭矩設定上限。在出現阻掛的位置反復劃眼修整窗口,直至在停頂驅(轉盤)情況下下放鉆具阻掛不超過20 kN。修窗過程中采用稠漿洗井確保井底干凈[3]。
選擇合適度數的螺桿鉆具是短半徑定向井取得成功的關鍵。充分考慮井眼尺寸、環空間隙、鉆進排量、螺桿壽命等因素選擇螺桿的規格尺寸。相應井眼尺寸對應螺桿尺寸如表1所示。

表1 相應井眼尺寸對應螺桿尺寸
分析鄰井資料,掌握不同度數螺桿鉆具的造斜能力,作為選擇螺桿鉆具的依據之一。以φ120 mm螺桿為例,通過對已施工井螺桿統計分析,可以發現不同廠家的螺桿造斜率存在差異,同一廠家同樣彎度的螺桿在不同井的實鉆造斜率也不盡相同,浮動范圍較大。目前工區內使用最為廣泛的是天津立林生產的螺桿,性能穩定,使用效果較好。2.75°單彎螺桿造斜率為26~31°/30 m,平均為28°/30 m,2.5°單彎螺桿造斜率為20~25°/30 m,平均為23°/30 m。1.5°單彎螺桿造斜率為8~12°/30 m。施工井設計造斜率25°/30 m左右時,第一趟鉆至少選擇2.75°螺桿;設計造斜率20°/30 m時第一趟鉆至少選擇2.5°螺桿。
TP278CH井是一口典型的短半徑套管開窗側鉆水平井。設計剖面為直—增—穩。設計造斜率25°/30 m。TK879CH井身剖面數據表如表2所示。

表2 TK879CH井身剖面數據表
施工過程中,增斜段用2趟鉆完成,第一趟鉆使用混合鉆頭+2.75°單彎螺桿,造斜率約為26~29°/30 m,增斜至64°左右起鉆更換鉆頭、螺桿。根據待鉆剖面,后續狗腿12~18°/30 m都可以滿足中靶要求,下入PDC+1.75°單彎螺桿,造斜率16°/30 m。
水平斜段。穩斜段使用PDC+1.5°單彎螺桿鉆進,在增斜段結束時預留2~3°,利用穩斜段地層自然增斜趨勢,減少定向工作量,盡量以復合鉆為主,節約周期。
性能可靠的抗高溫MWD是施工深井、超深定向井的前提。改進儀器串結構,提高儀器抗震能力,調節鉆進參數,減小井下震動,可以有效保護儀器,降低儀器損壞。目前,西部工區各公司使用范圍最廣、應用效果最好的是美國APS儀器,其性能穩定,故障率較低。另外Schlumberger、Halliburton以及SQ-MWD也在工區內應用較為廣泛。
定向施工時選用混合鉆頭。定向施工時工具面穩定,有較高的機械鉆速,同時具有一定防托壓的效果。可以考慮在鉆具組合中增加水力振蕩器,有效解決定向托壓問題;油基泥漿具有較小的摩阻系數,能減小井下摩阻扭矩,有利于定向施工順利進行。渦輪鉆具具有較高的耐溫性,具有較快的轉速,相比常規螺桿鉆具具有更高的造斜率,有利于提高定向效果。
目前套管開窗井在西北油田應用越來越廣泛,套管開窗側鉆井能充分利用原有的井身結構,縮短鉆井周期,有效節約成本。在施工過程中,要根據現場實際情況,不斷優化技術措施,以達到提速提效目的。